中國中車資陽機車有限公司 朱萬奇
曲軸連桿頸磨床分度裝置改進
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用于曲軸連桿頸磨削時分度的原分度聯(lián)接裝置如圖1所示,一端套在曲軸工藝頸上,靠3顆壓緊螺栓與曲軸聯(lián)接,一端聯(lián)接在機床分度盤上。分度操作時先松開曲軸,然后將分度盤定位插銷拔出,用棘輪扳手旋轉分度裝置,如圖2所示,曲軸會隨著分度盤一起旋轉,至所需角度,插上分度盤定位插銷、壓緊曲軸,即完成曲軸分度。
該分度裝置在使用中主要存在以下問題。
圖1 原機床分度聯(lián)接裝置
圖2 分度操作
(1)分度不準確。其原因為:①3顆壓緊螺栓只能壓緊2顆,第3顆在下方?jīng)]有空間,分度時靠該聯(lián)接裝置給曲軸傳遞動力使曲軸轉動,這樣在分度過程中曲軸與聯(lián)接裝置產(chǎn)生微量位移,導致磨削出的連桿頸角度出現(xiàn)誤差。②手動分度對操作者的經(jīng)驗、力度要求高,一支曲軸由兩個不同的操作人員或同一個操作人員分度加工后,會出現(xiàn)連桿頸角度誤差。
(2)分度方向局限。該裝置只能完成30°的整數(shù)倍角度的分度,5拐、7拐、9拐曲軸無法分度。
(3)操作空間小、操作困難。
(4)分度效率低。
1. 改進方案
為了解決原分度裝置分度不準、操作性差和分度效率低的問題,設計了一套簡單高效的分度裝置。該裝置由裝在曲軸上的多面體分度盤、裝在機床上的基準面和百分表找正裝置構成,分度時旋轉曲軸,用百分表監(jiān)控分度面與基準面,直到分度盤上的分度面與機床上的基準面方向一致即可。
(1)多面體分度盤及安裝。多面體分度盤的面數(shù)可根據(jù)加工曲軸連桿頸的空間分布方向確定,如磨削加工連桿頸空間分布3個方向的3拐或6拐曲軸,使用圖3所示的多面體分度盤。
3個分度面均布于圓周上,相互的角度偏差可按需要進行設計,制作完成后進行計量,精磨分度盤角度誤差可控制在(120°±1')內(nèi);4個壓緊螺栓孔均布在與安裝定位孔同心的φ110mm圓上,為了便于安裝,制作成長孔,與曲軸端面已有的工藝孔聯(lián)接,無需重新制作工藝孔。安裝定位孔的直徑與曲軸工藝外徑配合設計,如圖4所示,分度盤安裝時直接套裝在曲軸的工藝軸頸上,避免歪斜引起誤差。
圖3 多面體分度盤
(2)基準面及安裝?;鶞拭鏋檠b配在機床上的一個平面,如圖5所示,該基準體的形狀及聯(lián)接孔的位置、大小可根據(jù)連桿頸磨床托架內(nèi)的位置、形狀等設計制作,不去改變磨床原有的結構,越簡單越好,只需保證有一定長度和寬度的找正基準平面即可?;鶞拭嫜b配如圖6所示。
(3)百分表找正裝置。由于找正時需要用百分表檢查分度盤的分度面與基準面是否平行,因此設計了圖7所示的過渡平板,吸附在百分表座上,阻擋百分表座的磁力,便于百分表座在基準體上來回移動。過渡平板與百分表及磁力表座的聯(lián)接如圖8所示。
圖4 分度盤安裝
圖5 基準面
圖6 基準面裝配
圖7 過渡平板
圖8 過渡平板與百分表的聯(lián)接
2. 新分度裝置的使用
(1)分度盤的裝配及找正。將曲軸裝夾在磨床上,找正第一個連桿頸并壓緊曲軸后,再裝配分度盤。如圖9所示,輕輕壓緊分度盤鎖緊螺栓,將百分表放在分度體上。前后移動百分表座,觀察第一點和第二點的百分表差值,當差值大于0.02mm時,用木槌敲擊分度盤高點,再用百分表找第一和第二點的差值,重復進行,直到這兩點的差值小于0.02mm。然后,用扳手輕輕壓緊鎖緊螺栓,再用百分表檢查分度盤第一點和第二點的位置是否變化。如有變化,重復找正分度盤位置,保證兩點的差值在0.02mm內(nèi);如無變化,可壓緊鎖緊螺栓。鎖緊后,再次用百分表確認分度盤第一點與第二點的差值,如有變化,重復找正分度盤位置。
圖9 基準面與分度盤裝配示意圖
(2)分度使用。分度盤按基準連桿頸安裝找正后,加工或檢查其他連桿頸的余量時,就需要翻轉曲軸,使待加工或檢查的另外一個方向上的連桿頸處于機床回轉中心,將百分表放在分度體上,前后移動百分表座,觀察第一點和第二點的百分表差值,當差值大于0.02mm時,調(diào)整曲軸,再用百分表找第一和第二點的差值,重復進行,直到這兩點的差值小于0.02mm,然后壓緊曲軸,再用百分表檢查分度盤第一和第二點的位置是否變化。如有變化,重復調(diào)整曲軸,保證兩點的差值在0.02mm內(nèi)。
(3)使用注意事項:①百分表座前后移動軌跡盡量保持在一個垂直截面內(nèi)。②第一次找正分度盤時,曲軸在磨床上處于壓緊狀態(tài),在第二次及以后的曲軸分度時,分度盤與曲軸處于聯(lián)接固定狀態(tài),而曲軸處于松開狀態(tài)。
3. 效果驗證
采用新設計的分度裝置與原有磨床分度裝置加工曲軸,對比有以下優(yōu)點:①分度盤不承擔曲軸分度的扭力,不會發(fā)生曲軸位移,避免了位移誤差對曲軸連桿頸角度精度的影響。②操作直觀、簡單,排除了人的技能因素對曲軸連桿頸角度精度的影響。③提高了生產(chǎn)效率。④加工出的曲軸未出現(xiàn)角度超差,在該磨床上也試用了四面體和五面體,加工效果同樣好。
通過一年多的磨削應用,采用該分度裝置磨削的曲軸連桿頸角度誤差能保證控制在±5'以內(nèi),滿足了高精度船用曲軸的精度要求。目前,本工藝已編入曲軸的磨削工藝,推廣到作業(yè)區(qū)所有的連桿頸磨床上?!?/p>