趙建國(guó),石信平,洪雪筠
(青島堿業(yè)發(fā)展有限公司,山東青島 266043)
參考文獻(xiàn)
經(jīng) 驗(yàn) 交 流
真空轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)技術(shù)改進(jìn)
趙建國(guó),石信平,洪雪筠
(青島堿業(yè)發(fā)展有限公司,山東青島 266043)
我公司多年來重堿水分指標(biāo)居高不下,通過技術(shù)攻關(guān)對(duì)五臺(tái)濾堿機(jī)進(jìn)行改造。封堵錯(cuò)氣盤上的預(yù)吸區(qū),消除高低真空區(qū)域的封閉區(qū);減小過濾金屬絲網(wǎng)的孔徑大小;優(yōu)化洗水噴淋系統(tǒng);優(yōu)化操作模式等。改造后重堿水分平均降低1.2%,收到滿意效果。
重堿水分;濾堿機(jī);錯(cuò)氣盤;噴淋;碳化塔
我公司共有五臺(tái)真空轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī),其中1#、4#兩臺(tái)濾堿機(jī)通過改變錯(cuò)氣盤結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)增加了洗水分離功能。但是,我公司多年來重堿水分指標(biāo)一直居高不下,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過20%的廠控指標(biāo),與同行相比我公司的水分指標(biāo)沒有優(yōu)勢(shì),有關(guān)重堿水分的技術(shù)攻關(guān)勢(shì)在必行。
我公司重堿過濾工序一直沿用濾堿機(jī)真空過濾加離心機(jī)二次脫水工藝流程,因現(xiàn)場(chǎng)空間布置受限,一直沒有考慮使用帶式過濾機(jī)。80萬t/a年純堿的裝置能力,配備了五臺(tái)20 m2的真空轉(zhuǎn)鼓過濾機(jī)和六臺(tái)φ1000兩級(jí)推料離心機(jī),過濾后的重堿經(jīng)過離心機(jī)進(jìn)行二次脫水。離心機(jī)分離后的離心液作為濾堿機(jī)第一道洗水使用。濾堿機(jī)分離后的冷母液進(jìn)入母液澄清桶,稠厚、回收穿漏重堿。
濾堿機(jī)定盤共分四個(gè)區(qū):預(yù)吸區(qū)、吹風(fēng)再生區(qū)、吸堿區(qū)、吸干區(qū)。工作過程依次為,通過預(yù)吸區(qū)將部分母液吸入濾鼓中,再通過吹風(fēng)再生區(qū)將母液排出,目的是將濾網(wǎng)中的殘留堿粒沖出濾網(wǎng),起到一定的洗車效果,然后通過吸堿區(qū)把出堿液中的堿吸附在濾鼓上,再通過吸干區(qū),洗滌并吸干濾餅中的鹽分和水分。
預(yù)吸區(qū)是為了提高再生效果在真絲尼為過濾介質(zhì)的過濾機(jī)所采用的。不銹鋼金屬絲網(wǎng)的再生效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于真絲尼。因角度較高,使得濾堿機(jī)在中、低液位運(yùn)行時(shí)預(yù)吸區(qū)完全或部分裸露,造成跑真空的現(xiàn)象經(jīng)常發(fā)生。嚴(yán)重影響重堿水分。
為此我們對(duì)五臺(tái)濾堿機(jī)的十個(gè)錯(cuò)氣盤上的預(yù)吸區(qū)口使用鋼板進(jìn)行了封堵。
如果將兩臺(tái)濾堿機(jī)的錯(cuò)氣盤上吸干區(qū)的高低真空封閉區(qū)完全去除,會(huì)破壞整個(gè)錯(cuò)氣盤的強(qiáng)度。因錯(cuò)氣盤價(jià)格較高,所以我們采用了對(duì)封閉區(qū)的尼龍?bào)w進(jìn)行兩側(cè)楔形打磨的辦法,使得該封閉區(qū)成為一條直線。這樣,完全能夠起到消除封閉區(qū)的目的,且施工非常簡(jiǎn)便易行。
原13.5 m2濾堿機(jī)使用真絲尼作為過濾介質(zhì)。2005年以來,車間五臺(tái)濾堿機(jī)過濾介質(zhì)不斷更新為金屬絲網(wǎng)形式。改用金屬絲網(wǎng)時(shí)所采用的是250目及280目?jī)煞N規(guī)格的過濾網(wǎng)。2007年車間成功增設(shè)了母液澄清桶用于回收金屬絲網(wǎng)穿漏重堿?;厥招Ч芎谩?/p>
對(duì)比同行濾堿機(jī)真空度,我公司總真空及車頭真空均沒有太大偏差。屬于比較正常的參數(shù)范圍。但是濾堿機(jī)上濾餅的床層阻力無法真正對(duì)比,單位重堿的透過風(fēng)量也無法真正對(duì)比。通過對(duì)比顯微鏡下晶型、粒度分度、沉降時(shí)間不難發(fā)現(xiàn),我公司的結(jié)晶質(zhì)量與周邊氨堿企業(yè)相比屬于下游,所以噸堿風(fēng)量下的床層阻力必然較高。
因?yàn)闉V堿機(jī)的過濾屬表面過濾,表面過濾的過程是先“搭橋”再過濾。所以重堿結(jié)晶質(zhì)量較好、顆粒較大時(shí)應(yīng)選擇小孔的絲網(wǎng),這樣可以降低穿漏損失;而當(dāng)重堿結(jié)晶質(zhì)量較差、顆粒較小時(shí)應(yīng)選擇大孔絲網(wǎng),使得床層以大顆粒結(jié)晶“搭橋”,以降低過濾床層的通風(fēng)阻力,使得床層的透氣能力升高,提高真空泵的能力,從而降低重堿水分。
參考同行的實(shí)際情況將絲網(wǎng)改為180目。
重堿的溶解損失與洗水當(dāng)量有關(guān),改造后因降低了床層阻力,洗水當(dāng)量也會(huì)下降,溶解損失就會(huì)降低。
穿漏損失增加的部分可以利用母液澄清桶予以回收。
因床層阻力降低后,重堿水分就會(huì)下降,重堿水分下降后,離心機(jī)離心液當(dāng)量就會(huì)下降。因以碳酸氫鈉飽和溶液的形式而形成的離心液做為第一道洗水使用,所以帶入到冷母液當(dāng)中的溶液狀態(tài)的碳酸氫鈉總量就會(huì)減少。如此,勢(shì)必大幅度降低濾過損失。
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濾堿機(jī)上總共有六道噴淋。其中,五道洗水噴淋,一道離心液噴淋。各道噴淋之間、噴淋管與堿餅之間、第一道洗水與離心液噴淋之間的間距沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。濾堿機(jī)的洗滌區(qū)角度太大,造成吸干區(qū)角度變小。噴淋系統(tǒng)的各種間距標(biāo)準(zhǔn)沒有優(yōu)化到最佳,以至于因吸干區(qū)變小而影響重堿水分。
5#、6#濾堿機(jī)五道洗水噴淋管噴頭雖為空心椎形式,但是角度過大,大多數(shù)洗水沒有均勻的噴灑到堿餅上,而是發(fā)散到噴淋管上再淋灑到堿餅上,洗滌效果很差,用水量多。
通過試驗(yàn),對(duì)噴淋系統(tǒng)做出了如下改進(jìn):
在能夠合理控制重堿鹽分與洗水當(dāng)量的前提下進(jìn)行噴淋系統(tǒng)的各種間距標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn),最終摸索出最佳的間距標(biāo)準(zhǔn)。通過驗(yàn)證調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)如下:
1)洗水噴淋管間距由原20~22 cm調(diào)整至10~12 cm。
2)洗水噴頭與濾鼓間距由25 cm調(diào)整至15 cm。
3)第一道洗水與離心液噴淋間距由35 cm調(diào)整至20 cm。
4)離心液噴淋與攪拌軸處于同一標(biāo)高。
由此堿車吸干區(qū)圓周上的尺寸增大了30 cm。吸干區(qū)角度上增大了20°。濾餅在吸干區(qū)的停留時(shí)間增加20/120×100=16.7%。
將5#、6#濾堿機(jī)五道洗水噴淋管噴頭改型,使其與其它堿車一致。
對(duì)濾堿機(jī)的投入式液面計(jì)進(jìn)行了統(tǒng)一的校準(zhǔn),使得五臺(tái)濾堿機(jī)的投入式液面計(jì)的探頭底沿與濾堿機(jī)的底板呈同一標(biāo)高。
經(jīng)過上述改造后,操作模式具備了向著薄堿餅、高真空、低轉(zhuǎn)速三要素靠近的條件。操作模式調(diào)整為:噴淋系統(tǒng)上靠近壓輥的最后一道洗水只有在特殊情況下才能開用,屬于應(yīng)急噴淋;各濾堿機(jī)之間的車速控制的赫茲數(shù)據(jù)要求不得超過1.0 Hz;根據(jù)不同的產(chǎn)量負(fù)荷計(jì)算濾堿機(jī)單車負(fù)荷,將堿餅厚度通過調(diào)整車速控制在30~40 mm之間。
為此,在產(chǎn)量負(fù)荷較低的情況下,可以降低單臺(tái)濾堿機(jī)能力,提高真空度。即改變?cè)O(shè)備配置:增加一臺(tái)濾堿機(jī)、增加一臺(tái)2YK真空泵。經(jīng)驗(yàn)證重堿水分指標(biāo)有大幅度改觀。
理論上當(dāng)產(chǎn)量負(fù)荷較大時(shí)可以將五臺(tái)濾堿機(jī)悉數(shù)開啟,以達(dá)到上述目的,但是通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn),當(dāng)開用五臺(tái)濾堿機(jī)時(shí)即便增加真空泵的配備收效甚微,原因是真空管線管阻太大,無法滿足要求。
表1 改造前后重堿水分與濾過損失情況對(duì)比(單位,%)
經(jīng)過上述堅(jiān)持不懈的努力,在設(shè)備主體結(jié)構(gòu)、設(shè)備附屬設(shè)施、自動(dòng)化控制、工藝操作模式等方面的改造完成后重堿水分指標(biāo)不斷下降,同比年均下降1.2%。
重堿水分降低使得離心液總量下降,帶入母液當(dāng)中碳酸氫鈉總量的減少,濾過損失大幅度降低。
重堿水分、濾過損失兩項(xiàng)關(guān)鍵的廠控指標(biāo)的改善給純堿生產(chǎn)節(jié)約了大量的成本開支。
參考文獻(xiàn)
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TQ114.15
B
1005-8370(2017)03-32-03
2017-04-30