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      煉油廠凝結(jié)水系統(tǒng)優(yōu)化改造

      2017-06-26 11:53:55劉建國吳文濤
      化工設(shè)計通訊 2017年6期
      關(guān)鍵詞:遼陽加氫裂化燃料油

      劉建國,吳文濤

      (中國石油遼陽石化公司,遼寧遼陽 111003)

      煉油廠凝結(jié)水系統(tǒng)優(yōu)化改造

      劉建國,吳文濤

      (中國石油遼陽石化公司,遼寧遼陽 111003)

      凝結(jié)水回收與利用是節(jié)約能源的一項重要舉措,對降低成本、促進環(huán)保和合理利用水資源都有積極的推動作用。通過對煉油廠新建裝置凝結(jié)水回收系統(tǒng)運行現(xiàn)狀進行分析,提出工藝改造措施,最后對凝結(jié)水回收系統(tǒng)的改造效果進行經(jīng)濟評價。

      凝結(jié)水;工藝改造;經(jīng)濟評價

      中國石油遼陽石化煉油廠新建裝置主要包括100萬 t/年加氫裂化、200 萬 t/a 加氫精制、3 萬 t/a 脫硫及硫磺回收裝置。新建裝置于2011年4月一次開車成功,因無冷凝水回收系統(tǒng),蒸汽凝結(jié)水就地排至附近排水溝或下水井,排放量約 48t/h,溫度約120℃。冬季廠區(qū)管排到處是“白龍”,不僅浪費能源,而且污染環(huán)境,同時也不利于裝置的安全生產(chǎn),給操作人員帶來安全隱患。

      1 凝結(jié)水系統(tǒng)運行現(xiàn)狀

      煉油廠新建裝置在冬季運行時需要投用蒸汽伴熱管線、軟管站、壓縮機房暖氣等,將產(chǎn)生大量的熱凝結(jié)水無法回收利用,造成了能源浪費和環(huán)境污染。針對此現(xiàn)象加氫三車間積極采取 應(yīng)對措施,將 3 萬 t/a 脫硫及硫磺回收裝置、100 萬 t/a 加氫裂化裝置熱凝結(jié)水回用至 E8401除氧器作為裂化裝置、精制裝置注水水源,解決了一部分熱凝結(jié)水回用問題,但在冬季200萬 t/a 加氫精制裝置、公用管排產(chǎn)生的熱凝結(jié)水無法回收利用,造成能源浪費。凝結(jié)水現(xiàn)流程見圖1。

      圖1 煉油廠凝結(jié)水現(xiàn)流程

      表1為煉油廠新建裝置凝結(jié)水點分布表,由表1可以看出:煉油廠新建裝置在冬季產(chǎn)生凝結(jié)水大約為 48t/h,主要來源為裝置管線伴熱、軟管站疏水器、再沸器及中壓蒸汽、低壓蒸汽分水罐。目前熱凝結(jié)水回收量為 19t/h,主要作為 100 萬 t/a加氫裂化、200 萬 t/a 加氫精制高壓注水系統(tǒng)水源及 100 萬 t/a加氫裂化蒸汽發(fā)生器水源,剩余 29t/h 熱凝結(jié)水在脫硫裝置西南角、公用管排處直接排入明溝。

      2 凝結(jié)水系統(tǒng)改造方案

      圖2為煉油廠凝結(jié)水改造方案流程,由圖2可以看出:煉油廠新建裝置剩余 29t/h 熱凝結(jié)水一路可以作為煉油廠三期水伴熱系統(tǒng)補水,將熱凝結(jié)水補入三期水伴熱V303罐,另一路可以作為煉油廠一循環(huán)水場補水。

      表1 煉油廠新建裝置凝結(jié)水點分布表

      圖2 煉油廠凝結(jié)水改造方案流程

      3 經(jīng)濟性評價

      煉油廠新建裝置每年11月至次年3月投用伴熱系統(tǒng),運行151d,則裝置每年運行時間為 3 624 h,平均回收的凝結(jié)水總量為:29 t/h。脫鹽水價格按 6 元 /t,燃料油價格按 3 650 元 /t 計算。

      3.1 凝結(jié)水水量價值

      凝結(jié)水水量價值為 29 t/h × 3 624 h/a × 6 元 /t=630 576 元 /a。

      3.2 凝結(jié)水熱量價值

      120℃凝結(jié)水熱焓值為 504.8kJ/kg,65℃水熱焓值為 270.2 kJ/kg,散熱損失按 10%,取環(huán)境溫度 25℃計算,燃料油熱值按 41.868MJ/kg 計。

      回收熱量 =(凝水焓 -65℃水焓)× 流量 × 回收效率 ×年運行時間

      =(504.8-270.2)×1 000×29×0.90×3 624

      =22 189 969MJ/a

      凝結(jié)水回收的熱量折合成燃料油量為:

      =22 189 969÷ 1 000 ÷ 41.868=530 t

      節(jié)約燃料油的費用為:530 t × 3 650 元 /t=1 934 500 元預(yù)計年可創(chuàng)造價值為:193.45+63.06=256.51 萬元

      4 結(jié)論

      1)凝結(jié)水回收可減少資源浪費,充分回收利用裝置伴熱或設(shè)備供熱產(chǎn)生的凝結(jié)水。較好地回收了裝置生產(chǎn)中產(chǎn)生的凝結(jié)水,實現(xiàn)了凝結(jié)水的密閉排放,減少對大氣環(huán)境的熱污染和噪聲污染,產(chǎn)生較好的社會效益。

      2)該方案預(yù)計可以回收冷凝水10.5萬t/a,回收的熱量折合成燃料油量為530t/a,每年可以創(chuàng)造的經(jīng)濟效益高達256.51 萬元,經(jīng)濟效益十分可觀。

      [1] 田原.催化裂化裝置高溫凝結(jié)水回收系統(tǒng)的工業(yè)應(yīng)用[J].機械制造與研究,2010.

      [2] 何剛.凝結(jié)水回收系統(tǒng)優(yōu)化技術(shù)改造[J].生產(chǎn)技術(shù),2013.

      Optimization of Condensate Recovery System in Refinery

      Liu Jian-guo,Wu Wen-tao

      The recovery and utilization of condensate recovery system in refineries is an important measure of saving energy,and has a positive role to reduce costs,promote the environmental protection and rational utilization of water resources.Process modification measures are introduced by analysis condensate recovery system running status in a new unit of refinery,and the economic evaluation of modification effect of the condensate recovery system are done.

      condensate water;process modification;economic evaluation

      TU976.5

      A

      1003-6490(2017)06-0190-02

      2017-05-05

      劉建國(1971—),男,遼寧北票人,高級工程師,主要研究方向為煉油廠生產(chǎn)運行。

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