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      解決濟鋼320m2燒結(jié)機糊篦條問題的實踐

      2017-06-30 09:58:38李軍衛(wèi)
      中國科技縱橫 2017年10期
      關(guān)鍵詞:燒結(jié)機

      李軍衛(wèi)

      摘 要:在對燒結(jié)機篦條糊堵原因分析的基礎(chǔ)上,提出了解決辦法,并徹底解決了該問題。

      關(guān)鍵詞:燒結(jié)機;篦條糊堵;過濕層;防糊篦條

      中圖分類號:TF046.4 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)10-0073-01

      1 前言

      濟鋼320m2燒結(jié)機投產(chǎn)以來,在2009年1月前后和2016年2月前后分別發(fā)生過兩次嚴重的糊篦條現(xiàn)象,糊篦條期間,導(dǎo)致燒結(jié)機利用系數(shù)大幅降低,同時在處理該問題時導(dǎo)致大量篦條和隔熱墊損壞,造成了較大的經(jīng)濟損失。

      2 現(xiàn)象闡述

      從被糊的不同程度的篦條來看,糊篦條現(xiàn)象一般從篦條兩端和篦條中間支撐節(jié)點開始,然后逐步往其余方向蔓延,最終將篦條之間的縫隙完全堵死。在篦條縫隙被堵的過程中,沿著篦條表面會發(fā)生粘料現(xiàn)象,粘料承層狀,主要是篦條上部和兩側(cè),有時篦條下部也有分布,部分隔熱墊也有粘料,粘料具有一定的強度。另外,部分隔熱墊和篦條表面承現(xiàn)出大片不均勻的白色。

      3 糊篦條機理

      糊篦條現(xiàn)象發(fā)生的機理為:在燒結(jié)過程中,當過濕帶移動至臺車篦條時,篦條表面和間隙存在著大量水分,使篦條和隔熱墊潤濕,同時,混合料中不易造球的細狀物料在干燥帶被干燥后在抽風(fēng)作用下率先到達過濕帶,同時透過過濕帶后被帶到篦條間隙,由于篦條的潤濕和細粉物料在過濕帶的潤濕,在此便有一部分物料附著在篦條上,然后隨著燒結(jié)過程的進行,這些細粉物料被逐漸加溫,并附在篦條上,最終發(fā)生一系列的反應(yīng)后強度逐漸增加,粘料也越來越多,最終導(dǎo)致了糊篦條現(xiàn)象的發(fā)生。

      4 原因分析

      4.1 氣溫

      兩次較嚴重的糊篦條現(xiàn)象均發(fā)生在12月份到次年2月份這段時間,由于氣溫的下降,混合料溫從夏季最高的60度以上下降到40度左右,致使混合料溫低于燒結(jié)露點溫度,直接導(dǎo)致了糊篦條現(xiàn)象的發(fā)生。

      4.2 燒結(jié)添加物的影響

      由于燒結(jié)過程中添加了很多固體廢棄物,特別是一些除塵灰,親水性差,在燒結(jié)過程中不易造球,當這些物料包裹在小球表面時,附著力很小,在臺車上由于抽風(fēng)作用,這些物料極易脫落,從而被率先抽至臺車下部,在經(jīng)過篦條時,合適的條件促使了糊篦條現(xiàn)象的發(fā)生。

      5 解決措施

      5.1 重新設(shè)計蓖條

      原來蓖條接觸處為兩直角,混合料中小顆粒在抽風(fēng)作用下易積在蓖條接觸處,小顆粒集結(jié)后被抽風(fēng)抽實,從而產(chǎn)生糊蓖條現(xiàn)象,為此重新設(shè)計了燒結(jié)機蓖條,按照我廠混合料特性及操作負壓,將蓖條改為45度外張圓角蓖條,在兩蓖條接觸處形成一個張口圓弧,圓弧內(nèi)細粒物料在臺車運行至回車道時落入溜槽。

      5.2 臺車、篦條合理布局

      新臺車在最開始使用沒有燒損的情況下,隔熱墊之間,篦條之間以及隔熱墊和篦條之間縫隙都較小,在燒結(jié)過程中會導(dǎo)致抽風(fēng)負壓上升,并且粉狀物料通過時也易附著在上面從而導(dǎo)致堵塞,當大量新臺車連續(xù)安裝在一起時,更加加劇了這種影響。所以當大面積更換臺車時,采取新舊臺車交替安裝的辦法,利用舊臺車磨損較嚴重,氣流較易通過的特點可以有效避免此問題。

      同時,在整理臺車篦條時,也采取新舊篦條交叉安裝的辦法,可以增加篦條之間的縫隙,從而使得粉狀物料較易通過,避免粉狀物料在縫隙間堵塞。

      5.3 安裝篦條振打裝置

      在臺車回車道加裝蓖條振打裝置,當物料發(fā)生粘結(jié)和有粘結(jié)趨勢時,開啟該裝置,可連續(xù)振打經(jīng)過的臺車篦條,將篦條間隙中的小顆粒細料振下,以增加篦條間隙面積,避免堵塞現(xiàn)象惡化引起糊篦條現(xiàn)象的發(fā)生。

      5.4 增加鋪底料厚度

      改造鋪底料料槽和閘門,扇形閘門開度固定,將鋪底料厚度由原來的30mm增至50mm,同時加強成品篩篩板管理,確保鋪底料粒度均勻,保持在10mm-20mm之間,在有糊篦條傾向時,適當提高鋪底料粒度,減少其中的小顆粒,強化其過濾作用。這樣可以增大燒結(jié)過濕層與篦條之間的距離,避免了過濕料與臺車篦條大面積接觸,使過濕層料在燒結(jié)過程中始終處于鋪底料上部,而與臺車篦條和篦條間隙隔離。此舉在一定程度上減輕了除塵器負荷、以及抽風(fēng)管道及除塵設(shè)備的磨損,有利于提高主風(fēng)機轉(zhuǎn)子壽命和燒結(jié)料層透氣性,同時也延長了篦條壽命,減輕了篦條糊堵。

      5.5 調(diào)整蓖條間隙

      將篦條間隙由5mm調(diào)整為7mm,篦條不安裝的過緊,保持篦條一定的松動性,在其運轉(zhuǎn)過程中,利用篦條自身活動,可避免篦條縫隙被堵塞。

      5.6 調(diào)整操作策略

      嚴格控制水分,適度減少加水量,實施低水燒結(jié),將二混顯示值控制在6%以內(nèi),減少燒結(jié)過程中過濕層厚度。將燒結(jié)物料的水份控制在適中偏干區(qū)域。時刻控制和掌握生石灰的質(zhì)量,以確保水分的穩(wěn)定。檢修停機新開機生產(chǎn),要特別注意燒結(jié)工況的恢復(fù),應(yīng)以“適度過燒”確保燒結(jié)工況的穩(wěn)定。

      5.7 增加混合料預(yù)熱

      采取前述措施后,完全解決了春夏秋三季的糊篦條問題,由于冬季氣溫較低,故增加混合料預(yù)熱工序,采用熱蒸汽將混合料加熱至60度以上,高過燒結(jié)露點溫度,減少燒結(jié)過程中過是現(xiàn)象的發(fā)生,降低過濕層厚度甚至使其消失,徹底從根源上杜絕糊篦條現(xiàn)象發(fā)生的條件,從而解決冬季糊篦條問題。

      6 效果

      濟鋼320m2燒結(jié)機通過以上措施,完全解決了燒結(jié)機糊篦條這一難題,提高了燒結(jié)機利用系數(shù),燒結(jié)機篦條每月減少消耗1000余根,燒結(jié)礦產(chǎn)量每天提高300余噸,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。

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