左鵬+向霞+周宇欣
摘 要:詳細(xì)介紹了一起110kV變電站因短路故障造成主變差動保護(hù)動作跳閘的實例,描述了事故處理的全部過程,對事故原因進(jìn)行了分析,并提出了防范及改進(jìn)措施,力求對變壓器的運(yùn)行和維護(hù)工作起一定的指導(dǎo)作用。
關(guān)鍵詞:變壓器;差動保護(hù);軟連接;相間故障;故障處理
中圖分類號:TM407 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)10-0141-02
變壓器是電力系統(tǒng)中重要的電力設(shè)備之一,變壓器發(fā)生故障將對電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行及供電可靠性造成極大的影響,做好變壓器的事故處理及日常運(yùn)行維護(hù)工作尤為重要。本案例從變電運(yùn)維的角度出發(fā),總結(jié)了一起變壓器差動保護(hù)動作跳閘事故的處理過程,并針對此類事故提出了防范措施。
2017年01月31日21時21分,孝感供電公司某110kV變電站主變低壓側(cè)套管相間短路放電,造成主變差動保護(hù)動作,主變?nèi)齻?cè)開關(guān)跳閘,造成兩座35kV變電站及六條10kV出線失壓。
1 事故變電站概況
該站有40MVA三相油浸自冷式變壓器一臺(SSZ9-40000/110),主變?nèi)齻?cè)均為單母接線方式。事故發(fā)生前,主變110kV側(cè)01開關(guān)接#1母運(yùn)行;35kV側(cè)31開關(guān)送35kV#3母線,35kV兩回出線接#3母線運(yùn)行;10kV側(cè)51開關(guān)送10kV#5母線,10kV六回出線及所變接#5母線運(yùn)行。
2 故障經(jīng)過
2017年01月31日21時21分,該變電站#1主變WBH-812A/R1變壓器保護(hù)裝置比率差動保護(hù)動作出口,主變?nèi)齻?cè)開關(guān)跳閘。35kV#3母線及兩條出線失壓;10kV#5母線、所變及六條出線失壓。
3 故障排查及處理情況
3.1 現(xiàn)場情況檢查
運(yùn)行人員接到通知后,立即趕往該變電站檢查,主控室內(nèi)警鈴喇叭響,控制屏“差動保護(hù)動作”光字牌亮,1號主變?nèi)齻?cè)斷路器綠燈閃光,1號主變?nèi)齻?cè)負(fù)荷指示為零。主變WBH-812A/R1變壓器保護(hù)裝置“跳閘”紅燈亮,動作報文如下:
2017-01-31 21:21:20 525ms啟動
1 比率差動保護(hù) 24ms—>
報告量值:
1 A相差動電流 1.134A
2 B相差動電流 1.137A
3 C相差動電流 0.007A
4 A相制動電流 1.167A
5 B相制動電流 1.061A
6 C相制動電流 0.111A
7 第1側(cè)A相電流 1.167∠000A
8 第1側(cè)B相電流 1.061∠181A
9 第1側(cè)C相電流 1.111∠163A
現(xiàn)場檢查1號主變110kV側(cè)01開關(guān)、35kV側(cè)31開關(guān)、10kV側(cè)52開關(guān)確在斷開位置,對站內(nèi)一次設(shè)備仔細(xì)排查后發(fā)現(xiàn):1號主變10kV套管A、B相軟連接處均有放電灼傷痕跡,主變上部10kV套管處有一具黃鼠狼尸體,1號主變本體、調(diào)壓油位正常、瓦斯繼電器內(nèi)部正常,引線上無漂浮物懸掛。01、31開關(guān)、CT及機(jī)構(gòu)箱無異常情況、51開關(guān)柜內(nèi)無異常情況。其他一次設(shè)備、瓷質(zhì)部分無損傷、放電現(xiàn)象和放電痕跡。初步判斷為黃鼠狼爬上1號主變,造成1號主變10kV套管A、B相相間短路放電,引起主變差動保護(hù)動作出口跳閘。
3.2 應(yīng)急處理措施
對35kV側(cè)損失負(fù)荷進(jìn)行計算后,縣調(diào)分別于21時35分、21時42分成功將失壓的兩座35kV變電站負(fù)荷轉(zhuǎn)移。運(yùn)行人員到達(dá)變電站后,立即合上事故照明電源,檢查蓄電池運(yùn)行狀況,確保能夠提供可靠的事故照明、保護(hù)裝置、開關(guān)分合及控制的直流操作電源;合理分配人員檢查現(xiàn)場一、二次設(shè)備,查找故障點,隨后將現(xiàn)場詳細(xì)檢查情況及初步判斷故障原因匯報調(diào)度及相關(guān)部門。由運(yùn)行人員斷開10kV各出線開關(guān),使用相應(yīng)電壓等級的絕緣令克清理現(xiàn)場小動物尸體,并申請將1號主變及三側(cè)開關(guān)轉(zhuǎn)檢修。
3.3 隔離故障點
依據(jù)調(diào)度令將1號主變及三側(cè)開關(guān)轉(zhuǎn)檢修,主要倒閘操作步驟如下:推上主變中性點017接地刀閘→檢查01、31、51開關(guān)確在斷開位置→拉開012、011刀閘→拉開311、312刀閘→將51開關(guān)小車?yán)猎囼炍恢谩?號主變?nèi)齻?cè)驗電接地→在01、31開關(guān)兩側(cè)驗電接地→退出1號主變跳其他開關(guān)保護(hù)壓板。最后做好相關(guān)安全措施待檢修班組進(jìn)行檢修及試驗。
3.4 檢修試驗
修試班對1號主變本體進(jìn)行了絕緣電阻、直流電阻、介損測試等,各項測試結(jié)果均正常。差動保護(hù)接線、整定值無誤,二次回路檢查正常,初步判斷1號主變本體無異常;高試班對1號主變進(jìn)行了繞組變形試驗,主變高、中壓側(cè)繞組波形正常,低壓側(cè)繞組有輕微變形,但不影響繼續(xù)使用。
3.5 恢復(fù)送電
檢修試驗結(jié)束后,運(yùn)行人員與調(diào)度及監(jiān)控班配合,于2017年2月1日00時32分,對1號主變進(jìn)行試送,試送成功后依次恢復(fù)站用電及10kV各出線供電,35kV側(cè)恢復(fù)正常運(yùn)行方式?;謴?fù)送電后,運(yùn)行人員對全站設(shè)備再次進(jìn)行了全面的檢查,包括繼電保護(hù)裝置狀態(tài),監(jiān)控后臺機(jī)系統(tǒng),各開關(guān)位置狀態(tài),母線電壓及負(fù)荷情況,確保站內(nèi)設(shè)備均正常運(yùn)行。
4 保護(hù)動作分析
三繞組變壓器差動保護(hù)范圍為主變?nèi)齻?cè)開關(guān)CT以內(nèi),主要用來保護(hù)主變本體及其三側(cè)進(jìn)出線上發(fā)生的各種相間短路故障。從該變電站事故的保護(hù)動作行為、故障現(xiàn)象、試驗結(jié)果三方面來看,本次事故為小動物造成的1號主變10kV側(cè)套管AB相軟連接處相間短路,為主變差動保護(hù)區(qū)內(nèi)故障,故障電流大于整定值0.5A,保護(hù)正確動作。
5 防范及改進(jìn)措施
為了防范此類事故的發(fā)生,在以后的運(yùn)行工作中,要切實做好冬季“四防”工作,重點做好防止小動物的措施。同時,針對此次事故,我們提出了以下三種防范改進(jìn)措施:
(1)對母線排和主變套管間的軟連接處使用橡膠絕緣護(hù)套進(jìn)行包扎。軟連接處如圖2所示,為鍍錫銅編織線壓制而成,具有良好的導(dǎo)電性和延展性,用于降低母線連接處的發(fā)熱損耗,防止套管因母線排熱漲冷縮而受力。但由于軟連接導(dǎo)電性好、距離近且無絕緣處理,很容易因小動物攀爬造成短路,因此,為其裝設(shè)絕緣護(hù)套能有效防范此類事故發(fā)生。(2)將軟連接處水平移位排列。可采取不同的排列方式將A、B、C三相的軟連接錯開一定距離,這樣能夠有效降低小動物同時接觸兩相導(dǎo)電處的幾率,避免相間短路。(3)使用帶電注涂絕緣層機(jī)器人對軟連接處進(jìn)行絕緣噴涂。使用本公司科研項目組自行研發(fā)的一款新型實用帶電作業(yè)機(jī)器人,能夠?qū)崿F(xiàn)設(shè)備不停電條件下清掃、注涂絕緣材料的功能。其工作原理為:通過無人機(jī)或施工人員手持絕緣棒掛至工作位置,隨后清掃刷、涂料注頭,紫外燈罩閉合,通過地面控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)機(jī)器人清潔、移動、注涂、固化等作業(yè),通過各部件協(xié)調(diào)配合,實現(xiàn)特定厚度的絕緣層自動注涂作業(yè)。
對上述三種改進(jìn)措施進(jìn)行比較:
(1)橡膠絕緣護(hù)套:
優(yōu)點:工藝簡單,成本低,經(jīng)濟(jì)性好。
缺點:需停電,易老化,后期需維護(hù)更換。
(2)軟連接錯位排列:
優(yōu)點:從根源上消除隱患,防范同類事故發(fā)生,無后期維護(hù)成本。
缺點:需停電,更換設(shè)備耗時耗力,無成熟設(shè)備,需設(shè)計部門與基建施工單位協(xié)調(diào),在設(shè)備安裝初期預(yù)訂。
(3)機(jī)器人注涂絕緣層:
優(yōu)點:可帶電進(jìn)行,不受環(huán)境約束,改造效率高,大大節(jié)省了人力物力。
缺點:產(chǎn)品未推廣,成本較高。
根據(jù)對改進(jìn)措施特點的對比,提出了三種實施方案:
(1)根據(jù)不同電壓等級母線排軟連接規(guī)格,訂制不同的橡膠絕緣護(hù)套,在主變短時間停電檢修時,裝設(shè)橡膠絕緣護(hù)套。(2)新建變電站或設(shè)備改造時,聯(lián)系設(shè)計部門與基建施工單位,更換主變?nèi)齻?cè)母線排,改變軟連接的排列方式。(3)購買一定數(shù)量的帶電注涂絕緣材料機(jī)器人,配合巡視維護(hù)周期,制定設(shè)備絕緣化改造計劃,對各變電站裸露的軟連接做絕緣處理。
6 結(jié)語
本文通過一次110kV變電站1號主變壓器差動保護(hù)動作發(fā)現(xiàn)和處理過程,分析了差動保護(hù)的動作原因并制定了詳細(xì)的防范措施??蔀轭愃剖鹿实奶幚砗皖A(yù)防起到借鑒作用,從而進(jìn)一步保證電力設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,保障電力系統(tǒng)的供電可靠性。