摘 要:背壓運行工況是燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)汽輪機的運行模式之一。本文主要從以下三方面做了介紹:首先聯(lián)合循環(huán)機組的常見工況介紹,其次說明了TAB與背壓實驗的關(guān)系,最后重點介紹了背壓試驗過程及遇到問題的解決方案。
關(guān)鍵詞:背壓試驗;TAB;聯(lián)鎖保護
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.12.017
0 引言
背壓運行工況是燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)汽輪機通過SSS離合器實現(xiàn)的一種運行模式,該運行模式在燃機功率一定的情況下實現(xiàn)了對外供熱最大化。該工況很好的適應(yīng)了北方冬季供熱的需求,實現(xiàn)了熱電比合理優(yōu)化和企業(yè)利潤最大化的有機結(jié)合。
1 聯(lián)合循環(huán)機組的常見工況介紹
本論文源于北京京西燃?xì)鉄犭娪邢薰?,該公司?guī)模為上海電氣/西門子SGT5-4000F(4+)型燃機組成的1套“二拖一”和1套“一拖一”燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電供熱機組。
蒸汽輪機采用的是上海汽輪機有限公司生產(chǎn)的三壓、再熱、雙缸、向下排汽、可背壓可純凝運行蒸汽輪機。汽輪機主系統(tǒng)圖見圖1。該汽輪機運行工況較多,主要包括純凝運行、抽凝運行、背壓運行和全切運行。下面簡要說明該論文涉及的抽凝運行和背壓運行兩個工況。
蒸汽輪機抽凝運行時,熱網(wǎng)蒸汽來自于余熱鍋爐的低壓主蒸汽和蒸汽輪機的中壓缸排氣,熱網(wǎng)蒸汽經(jīng)換熱后,經(jīng)疏水泵與凝結(jié)水前置泵出口凝結(jié)水混合,再經(jīng)過凝結(jié)水泵送入鍋爐尾部低壓省煤器,并進入低壓汽包兼除氧器。余熱鍋爐產(chǎn)生的高壓、再熱過熱蒸汽分別進入蒸汽輪機的高壓、中壓缸作功,一部分中壓缸排氣進入低壓缸作功,一部分中壓缸排氣和低壓主蒸汽直接進入熱網(wǎng)供熱,從而完成整套汽水循環(huán)。
蒸汽輪機背壓運行時,熱網(wǎng)蒸汽來依然自于余熱鍋爐的低壓主蒸汽和蒸汽輪機的中壓缸排氣,熱網(wǎng)蒸汽經(jīng)換熱后,經(jīng)疏水泵與凝結(jié)水前置泵出口凝結(jié)水混合,再經(jīng)過凝結(jié)水泵送入鍋爐尾部低壓省煤器,并進入低壓汽包兼除氧器。余熱鍋爐產(chǎn)生的高壓、再熱過熱蒸汽分別進入蒸汽輪機的高壓、中壓缸作功,低壓缸無蒸汽進入而隨轉(zhuǎn),中壓缸排氣和低壓主蒸汽直接進入熱網(wǎng)供熱,從而完成整套汽水循環(huán)。
2 低壓缸TAB與背壓試驗的關(guān)系
TAB是啟動升程限制器,其主要作用為在其升降過程中根據(jù)邏輯設(shè)計去開關(guān)相應(yīng)的汽輪機的相關(guān)閥門或為開關(guān)相應(yīng)的閥門做準(zhǔn)備條件(關(guān)閉調(diào)閥的跳機電磁閥)。
TAB提供一個模擬量信號去中央低選邏輯。啟動前,和遮斷信號存在時,保證閥門可靠關(guān)閉。在啟動時,啟動裝置的信號高中壓缸TAB和低壓缸TAB同時開始升高,在汽輪機順控第十五步高中壓缸TAB升至62,低壓缸TAB升至100,使轉(zhuǎn)速控制器進行轉(zhuǎn)速控制,當(dāng)汽機達到正常速度,并且已并網(wǎng)后,在汽輪機順控第三十二步高中壓缸TAB升至100,這樣主控制器信號不再受限制。
由于該汽輪機具有抽凝運行和背壓運行工況,低壓缸TAB在相應(yīng)的工況轉(zhuǎn)換時會隨之升降。當(dāng)汽輪機由純凝運行轉(zhuǎn)換成抽凝運行時低壓缸TAB將由100降至62,當(dāng)汽輪機由抽凝運行轉(zhuǎn)換成背壓運行時低壓缸TAB將由62降至30。反之,當(dāng)汽輪機由背壓運行轉(zhuǎn)換成抽凝運行時低壓缸TAB將由30升至62,當(dāng)汽輪機由抽凝運行轉(zhuǎn)換成純凝運行時低壓缸TAB將由62升至100。低壓缸TAB在升降過程中動作的閥門詳見表1。
3 背壓試驗過程及相關(guān)聯(lián)鎖保護簡介
3.1 汽輪機由抽凝工況切換至背壓工況
在抽凝工況下,當(dāng)抽汽供熱負(fù)荷不斷上升,同時低壓缸的蒸汽流量已經(jīng)接近最小冷卻蒸汽流量時,即在最大抽凝工況下仍不能滿足供熱量的需求時可操作退出低壓缸,汽輪機轉(zhuǎn)為背壓工況運行。
抽凝工況切換至背壓工況聯(lián)鎖保護:
(1)低壓缸連通管蝶閥、低壓缸啟動閥和低壓主汽閥全關(guān)后30秒內(nèi)低壓缸轉(zhuǎn)速沒有下降60rpm,則自動重新啟動低壓缸,取消低壓缸退出工作,聯(lián)通管抽汽調(diào)節(jié)閥逐步打開,快速增加汽輪機負(fù)荷15MW,恢復(fù)抽凝工況運行。
(2)SSS離合器脫開后30分鐘后(根據(jù)機組實際測量的惰走時間調(diào)整)低壓缸轉(zhuǎn)速仍然高于500rpm,則要求重新啟動低壓缸,運行人員確認(rèn)后啟動低壓缸。
3.2 汽輪機由背壓切換至抽凝工況:
背壓切換至抽凝工況發(fā)出指令,低壓缸TAB從30%升到62%,打開低壓缸低壓主汽門,低壓缸聯(lián)通管蝶閥保持全關(guān),由低壓缸啟動閥沖轉(zhuǎn),目標(biāo)轉(zhuǎn)速設(shè)定為660rpm,當(dāng)?shù)蛪焊邹D(zhuǎn)速上升至660rpm時,暖機結(jié)束后,目標(biāo)轉(zhuǎn)速設(shè)定為3000rpm,開始繼續(xù)升速在2950rpm時執(zhí)行SSS離合器預(yù)鎖定。低壓轉(zhuǎn)子3000rpm步后,此時汽輪機進入抽凝模式。
在低壓缸沖轉(zhuǎn)過程中如中壓排汽不足以沖到3000轉(zhuǎn),在滿足低壓補汽投入的條件下,由運行人員手動開啟補汽閥來提供沖轉(zhuǎn)所需蒸汽。
背壓切換至抽凝工況聯(lián)鎖保護:
(1)抽凝切背壓的連鎖保護條件1,自動切抽凝。
(2)抽凝切背壓的連鎖保護條件2,運行人員手動確認(rèn)后切抽凝。
(3)當(dāng)?shù)蛪簡娱y全開,1分鐘后離合器仍然沒有嚙合,認(rèn)為中排壓力不足以沖轉(zhuǎn)到3000轉(zhuǎn),要求手動投入補汽調(diào)閥(此信號在切回到背壓或者抽凝模式或者跳機后切除)。如果補汽不滿足投入條件,則要求切回背壓模式。
(4)在切換過程中,普通的升速率設(shè)為360rpm/min,當(dāng)設(shè)定值比實際轉(zhuǎn)速高出90rpm時,升速率變?yōu)?rpm/min,使轉(zhuǎn)速設(shè)定值停止上升。
背壓全過程試驗TAB趨勢如圖2。
4 背壓試驗中遇到的問題及其解決方案
4.1 試驗方案制定階段的相關(guān)解決方案
在背壓試驗方案的制定過程中,為了防止出現(xiàn)不利于機組穩(wěn)定運行的情況主要做了如下的方案設(shè)想和邏輯修改,具體修改如下:
4.1.1 低壓聯(lián)通管指令
修改前為:低壓轉(zhuǎn)子同步后打開連通管調(diào)閥10%,快速增加汽輪機負(fù)荷15MW。
修改后為:將低壓轉(zhuǎn)子同步后打開連通管調(diào)閥10%改為0%,閥門不再自動開啟,由運行人員手動根據(jù)工況開啟連通管調(diào)閥。
修改原因為:降低瞬間大量蒸汽進入低壓缸對造成的沖擊。
4.1.2 功控模式
修改前為:在汽機大順控第34步投入初壓模式,投入初壓模式后將汽機大順控第15步設(shè)定的滿量程功率(二拖一為266MW)設(shè)定值切換為實際功率,為了實現(xiàn)在正常運行時功控模式不起作用,在實際功率的基礎(chǔ)上增加2%的偏置,保證閥門小選塊前功控指令比其它偏大。
修改后為:在汽機大順控第34步投入初壓模式,投入初壓模式后仍保持機大順控第15步設(shè)定的滿量程功率(二拖一為266MW)設(shè)定值,2%的偏置未做修改,保證閥門小選塊前功控指令為1.05。
修改原因為:防止在運行過程中,因功率異常波動將汽輪機控制模式切換至功控模式。
4.1.3 低壓缸入口壓力低禁止抽汽調(diào)閥開
修改前為:常數(shù)“1”,在背壓試驗時將常數(shù)改為“0”。
修改后為:低壓缸與高中壓缸轉(zhuǎn)速差小于20,大于負(fù)10。
修改原因為:實現(xiàn)背壓切換的自動準(zhǔn)備工作,防止誤操作的發(fā)生。
4.1.4 低壓缸手動暖機
修改前為:背壓轉(zhuǎn)抽凝過程中,低壓缸自動沖車至3000轉(zhuǎn)。
修改后為:背壓轉(zhuǎn)抽凝過程中,運行人員手動輸入暖機轉(zhuǎn)速,暖機結(jié)束后,運行人員手動輸入目標(biāo)值沖車至3000轉(zhuǎn)。如果發(fā)生抽凝轉(zhuǎn)背壓失敗需要運行人員手動輸入目標(biāo)值沖車至3000轉(zhuǎn)。
修改原因為:實現(xiàn)背壓切換的自動準(zhǔn)備工作,防止誤操作的發(fā)生。
4.2 試驗階段遇到問題的解決方案
4.2.1 低壓缸振動大投入主機保護條件
修改前為:抽凝轉(zhuǎn)背壓過程中、背壓模式、背壓轉(zhuǎn)抽凝過程中,三個條件或后取非。
修改后為:低壓缸與高中壓缸轉(zhuǎn)速差小于20,大于負(fù)10。
修改原因為:在實際實驗過程中,三個條件的不能實現(xiàn)非此即彼的存在,狀態(tài)切換時差較長導(dǎo)致低壓缸振動大誤投入主機保護導(dǎo)致跳機。修改后實現(xiàn)了背壓和非背壓的無縫銜接,不會出現(xiàn)誤投主機保護的風(fēng)險。
4.2.2 低壓缸過臨界區(qū)升速率
修改前為:過臨界區(qū)(720-1800轉(zhuǎn))升速率為360轉(zhuǎn)/分鐘。
修改后為:過臨界區(qū)(720-1800轉(zhuǎn))升速率為450轉(zhuǎn)/分鐘。
修改原因為:快速通過臨界區(qū)減小振動,從而更好地達到機組運行時振動的優(yōu)良指標(biāo)。
5 背壓試驗小結(jié)
通過背壓試驗,首先靜態(tài)檢查和驗證了現(xiàn)有的邏輯和設(shè)備的正確性;其次動態(tài)調(diào)試檢驗了邏輯組態(tài)的正確性及控制策略的合理性;最后發(fā)現(xiàn)問題并通過邏輯修改措施保證了其安全性和可靠性。
本次背壓試驗,為今后汽輪機背壓工況的安全、穩(wěn)定和經(jīng)濟運行提供了良好的技術(shù)支持。
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作者簡介:劉鑫(1982-),男,本科,主要從事熱控工作。