李小崗+劉瑞+賀榮
摘 要:陜西北元集團(tuán)熱電分公司480t/h鍋爐飛灰含碳量由于受低氮燃燒改造、煤粉細(xì)度、煤質(zhì)變化、燃燒工況等諸多因素影響,鍋爐飛灰可燃物嚴(yán)重偏高,致使鍋爐燃燒效率降低。通過調(diào)整試驗(yàn),找出了降低飛灰可燃物的有效措施,提高了鍋爐機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。
關(guān)鍵詞:燃煤鍋爐;低氮燃燒改造;飛灰可燃物;燃燒調(diào)整
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.12.058
1 簡介
本文所研究項(xiàng)目為陜西北元化工公司的年產(chǎn)值百萬噸級(jí)的聚氯乙烯循環(huán)綜合利用項(xiàng)目,化工供熱所用鍋爐由華西能源工業(yè)股份有限公司制造,并配套有125MW汽輪發(fā)電機(jī)機(jī)組。此鍋爐的布置方式為自然循環(huán)∏型和單汽包室內(nèi)的形式,鍋爐采用緊身封閉方式能夠耐高溫高壓,而且燃燒形式采用四角切圓燃燒的方式,能夠?qū)崿F(xiàn)固態(tài)排渣的特點(diǎn)。
具體的布局方式如下:全輻射式大屏過熱器布置在有膜式水冷壁形成的爐膛上部;高溫過熱器布置在折焰角上方;低溫過熱器布置在水平煙道上;省煤器和空氣預(yù)熱器布置在尾部,并分別支撐在尾部構(gòu)架上。具體的布局要求如下:所有的過熱器均采用兩次混合,一次左右交叉,兩級(jí)噴水減溫的措施;鍋爐爐膛、過熱器均采用全懸吊結(jié)構(gòu),且區(qū)域內(nèi)需安裝有42個(gè)蒸汽吹灰器;低溫過熱器裝有8個(gè)長吹灰器、省煤器區(qū)域裝有12個(gè)脈沖吹灰器;整臺(tái)鍋爐布置一定數(shù)量的測量用孔,火焰監(jiān)視孔,看火孔和必要的檢修門孔。
具體的設(shè)置要求如下:鍋爐鋼架全部采用抗震要求為7級(jí)的鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。鍋爐中采用的制粉系統(tǒng)為中速磨煤機(jī)直吹式系統(tǒng),百葉窗式水平濃淡燃燒器被切向布置在四個(gè)角,火焰中心為Ф513.3的假想切圓。爐膛內(nèi)的煤粉進(jìn)行燃燒后產(chǎn)生的煙氣的運(yùn)動(dòng)路徑為:首先經(jīng)過頂棚的高溫過熱器和全輻射式大屏過熱器,到達(dá)尾部的省煤器和空氣預(yù)熱器,然后進(jìn)入煙道,經(jīng)過低溫過熱器,最后經(jīng)過電除、脫硫引風(fēng)機(jī)進(jìn)行除塵和脫硫處理,再由煙囪排入大氣中。
由于受鍋爐低氮燃燒改造、煤粉細(xì)度、煤質(zhì)變化、燃燒工況等諸多因素影響,№1、2、3、4鍋爐飛灰可燃物嚴(yán)重偏高,成為影響我廠鍋爐煤耗的主要因素,導(dǎo)致鍋爐效率低。由于我廠鍋爐的燃料為煤粉,飛灰的大小對(duì)于鍋爐效率的影響較大,飛灰每升高1%,將使發(fā)電煤耗升高約1.33g/kwh。所以降低飛灰可燃物對(duì)我廠經(jīng)濟(jì)運(yùn)行有較大意義。
2 飛灰可燃物嚴(yán)重偏高原因分析
(1)煤種變化:北元集團(tuán)熱電分公司燃煤差異大:煤質(zhì)不統(tǒng)一、配煤不均,且具有不穩(wěn)定的灰份、水份及發(fā)熱量等,使燃料在鍋爐內(nèi)不能完全燃燒。尤其是燃料中的灰份,它本身是不能燃燒的,含量過多還會(huì)阻礙其他可燃燒物質(zhì)與氧氣的接觸,影響可燃物質(zhì)的完全燃燒,因而導(dǎo)致產(chǎn)生的飛灰可燃物增多。
(2)煤粉細(xì)度:鍋爐運(yùn)行中一般煤粉細(xì)度為R90=22%,2015年,燃用校核煤種時(shí)煤粉細(xì)度R90維持在18%~25%,2016年燃用混合煤種時(shí)煤粉細(xì)度R90維持在28%~40%,所以煤粉細(xì)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求時(shí)更有利于煤粉的完全燃燒,保證煤粉細(xì)度符合設(shè)計(jì)要求是降低飛灰可燃物的有效措施。
(3)磨煤機(jī)一次混合風(fēng)量大:通過試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)制粉系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),磨煤機(jī)一次風(fēng)混合風(fēng)量較之前大,這樣會(huì)增加惰性氣體含量,影響煤粉的完全燃燒,因而導(dǎo)致產(chǎn)生的飛灰可燃物增多。
(4)鍋爐低氮燃燒改造后由于要控制鍋爐出口NOX在設(shè)計(jì)值220mg/m3,實(shí)際運(yùn)行中各爐均不同程度地存在著風(fēng)量不足的現(xiàn)象,且滿負(fù)荷時(shí)含氧量僅有2.0%~3.0%左右。風(fēng)量不足會(huì)導(dǎo)致空氣供應(yīng)不足,使?fàn)t膛內(nèi)的燃料因缺氧而無法進(jìn)行完全燃燒,致使飛灰含碳量增加??傊紵r是影響飛灰可燃物的主要因素。
(5)一、二次熱風(fēng)溫度偏低:2015年鍋爐脫硝改造時(shí)將省煤器管排左右各增加9組,導(dǎo)致一、二次熱風(fēng)溫度低于設(shè)計(jì)值30℃左右,嚴(yán)重影響了制粉系統(tǒng)運(yùn)行和鍋爐燃燒工況,導(dǎo)致飛灰可燃物升高。
(6)運(yùn)行調(diào)整:由于我廠鍋爐低氮燃燒改造后主汽溫度基本達(dá)不到設(shè)計(jì)值,運(yùn)行人員會(huì)提高火焰中心來保證其蒸汽參數(shù)滿足要求,這樣會(huì)推遲煤粉的著火時(shí)間,使燃燒時(shí)間縮短,導(dǎo)致產(chǎn)生的飛灰可燃物增多。
(7)其它因素:1)磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度過低,僅有50~65℃,如此低的溫度將影響煤粉著火和一次風(fēng)溫。2)制粉系統(tǒng)的熱工表計(jì)不準(zhǔn)確,運(yùn)行人員不能依據(jù)熱工表計(jì)來調(diào)整燃燒。
3 降低飛灰可燃物的措施
(1)提高設(shè)備的可靠性:每次機(jī)組維修時(shí),便對(duì)增加的省煤器管排進(jìn)行部分封堵,這樣可以提高一、二次熱風(fēng)溫度,使之達(dá)到設(shè)計(jì)溫度值,以保證達(dá)到燃燒所需風(fēng)溫和磨煤機(jī)出口風(fēng)粉混合物溫度,進(jìn)一步為煤粉著火和二次風(fēng)助燃提供有利條件,燃燒工況良好,飛灰可燃物下降。
(2)煤粉細(xì)度:調(diào)整煤粉細(xì)度使之達(dá)到設(shè)計(jì)要求,并保證其均勻性,使煤粉能充分地與氧氣混合而進(jìn)行完全燃燒,從而使飛灰可燃物數(shù)量下降。
(3)爐膛供氧量:給爐膛供應(yīng)足夠的空氣量,使燃料與空氣更容易混合,有利于煤粉的完全燃燒,將會(huì)使飛灰可燃物數(shù)量降低。
(4)燃燒調(diào)整:通過對(duì)燃燒系統(tǒng)小風(fēng)門的優(yōu)化,使飛灰可燃物從降低。適當(dāng)開大燃盡風(fēng)可以降低飛灰可燃物,同時(shí)在保證二次總風(fēng)壓的條件下,本鍋爐使用縮腰式配風(fēng)比均等式配風(fēng)更具經(jīng)濟(jì)性。
4 結(jié)論
通過改進(jìn)鍋爐燃燒系統(tǒng),降低煤粉細(xì)度,提高爐膛供氧量,優(yōu)化燃燒調(diào)整等措施,最終使我廠480t/h鍋爐的飛灰可燃物占比由7.5%降至5.3%,供電煤耗下降2.926g/kW·h。以我廠年發(fā)電量33億kw·h計(jì)算,四臺(tái)鍋爐每年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤約9655.8噸,大大提高了鍋爐機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性,減少了鍋爐飛灰、SO2、NOX等的排放,既為我廠創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,又減少了污染物的排放。
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作者簡介:李小崗(1986-),男,陜西神木人,大專,助理工程師,主要研究為:煤粉鍋爐經(jīng)濟(jì)運(yùn)行調(diào)整。