劉念明
摘 要:為更好對300MW汽輪機擴容改造與經濟效益進行分析,本文以某電廠#1、#2機組為例進行增容改造分析。實踐證明:改造后的機組能夠在320MW狀態(tài)下穩(wěn)定、平穩(wěn)的運行,效果顯著。
關鍵詞:300MW汽輪機;擴容改造;經濟效益
該廠#1、#2機組為引進機組,單軸、雙缸雙排汽中心再熱凝氣式輪機,兩臺機組額定功率為300MW。兩臺機組當投入生產后,系統運轉穩(wěn)定;但汽輪機組通流較低、機組熱消耗參數較大、軸封漏汽問題嚴重,上下缸溫度差異較大,無法滿足設計要求進而制約經濟效益的產生。為跟上現代生產技術腳步,也為了充分利用資源,響應國家節(jié)能減排的號召,引進技術進行革新改造,該廠進行了擴容改造。針對熱力系統進行進汽流道擴充,增加通流面積,防止氣流消耗等方法的改造,進而實現經濟效益的提升。
1 擴容改造方法
1.1 優(yōu)化熱力系統,科學運用工質效能
優(yōu)化熱力系統,對熱力管道與疏水裝置進行改造,取消沉余,實現有效科學連接,解決系統閥門泄漏問題。優(yōu)化配套機性能、完善冷端裝置;結合改造后裝置與系統,優(yōu)化機組在不同狀態(tài)下的順利運作。其中,汽輪機疏水改進分為:高壓進汽導管疏水優(yōu)化、取締通風管;調節(jié)疏水改造在高排逆止閥前高排通風管接口等。汽輪機與輔助系統優(yōu)化改進為:凝汽器抽空位置銅管變?yōu)閭鳠峁?;凝汽器補水融入優(yōu)化系統;擴大換熱面積、冷卻面積等。在進行熱力系統優(yōu)化后,盡可能的將機組熱力經濟效益符合要求參數,進而降低機組熱耗率。
1.2 改造高壓隔板汽封
高壓持環(huán)11級隔板33道汽封進行調整嵌入,改變汽封徑向縫隙。高壓持環(huán)11級隔板33道汽封通過嵌入形式,原有縫隙設計參數在0.75±0.05mm;將封齒取出,根據0.65±0.05mm縫隙重嵌。在安裝過程中結合縫隙量的數值展開調整。在生產過程中,通過人工取出與立車車削形式拿出鑲條,但要注意原有槽道大小保持不變。
1.3 流通縫隙調整
想要提升汽輪機效率,首先需要進行通流汽封拆卸檢測與縫隙檢查。當汽封泄漏情況嚴重時,將降低該級葉柵蒸汽效果,同時對下一級接口氣流造成影響,導致成級效果不盡人意。該廠改造內,著重進行了高壓缸1--11級葉頂汽封、中低缸汽封與軸封的調整,以此提升氣缸效率。
1.4 更換調節(jié)級噴嘴組
原來的#1、#2機組調節(jié)級噴嘴,存在著兩個特別突出的問題,一個問題是調節(jié)級效能太低,原來設計70%左右,而實際只能達到50%左右,很大程度地影響了機組整體功能的下降。另一個問題是原噴嘴出汽邊比較薄,材質性能也不是很好,所以受氣流激振后容易損傷。所以更換新型噴嘴,并且適當地增加噴嘴通流面積,提高機組的安全可靠性。
2 改造基礎性能檢測
2.1 機組處理性能檢測
為更好檢測改造后機組性能,模仿夏季高背壓,凝汽器真空閥。凝汽器壓力為:11.5kPa、11.2kPa,對不同機組進行檢測得出以下結論。
#1汽輪機檢測過程中,凝汽器壓力11.5kPa,功率在322.5MW;調整蒸汽值,凝汽器壓力調整為11.8kPa數值后,功率在320.1MW。#2汽輪機檢測過程中,凝汽器壓力在11.2kPa,功率在323.7MW;把蒸汽數值,凝汽器壓力調整到11.8kPa,其功率在336.4MW。
2.2 改造后機組處理經濟性分析
得出過濾效率為92%,管道效率在99%,得出發(fā)電煤耗率。將檢測值調整至11.8kPa的同等設計值下,在相同標準狀態(tài)下進行對比。
#1、#2機組改造前后進行分析比較,汽輪機組在5VWO狀況下,同等主蒸汽流量與數值下,#1機組功率提高為12.4MW,相比改造前提高了4.1%。優(yōu)化后發(fā)電煤耗在305.7g/(kWh),減少了13.2g/(kWh),相比減少了4.1%。#2機組功率提高15.9MW,提高了5.1%。改造后發(fā)電煤耗在3.04.4g/(kWh),比優(yōu)化前減少了11.2g/(kWh),減少了3.5%。通過使用新型噴嘴組后,#1汽輪機提升了19.2%,#2汽輪機提升了24.7%。由此不難看出經濟性優(yōu)勢。
3 改造后經濟效益分析
該廠在機組改造后能夠在320MW狀態(tài)下平穩(wěn)運行,機組性能有了大幅度提升。其安全性、經濟效果上明顯。第一,安全性分析。經過熱力系統改造,機組穩(wěn)定性有了大幅度提升。疏水量逐漸降低,擴容器與凝汽器的沖刷得到了緩解,有效防止了開裂、集管吹損問題發(fā)生。另一方面,在改變各壓缸夾層氣流流向后,解決了汽輪機高溫與高壓靜止影響冷卻,防止變形。第二,經濟效益分析。#1、#2機組擴容優(yōu)化后,提升了機組銘牌處理在320MW,如果一臺機組根據一年4800小時計算,發(fā)電量在16億kWh,煤價位500計算,兩臺機組一年節(jié)約使用24000t,節(jié)省費用為1200萬元。如果機組能夠提升至40MW,一年增加1.9億kWh,則能夠創(chuàng)造經濟效益在1000萬元。此外,在改造后,鍋爐蒸發(fā)量也得到優(yōu)化,延長了使用年限,節(jié)省了資金投入與成本。
4 結語
通過對汽輪機改造后,提高機組的安全性與經濟性的前提下,各項標準值全部在要求范圍中,并且還有一定的富余量,效果顯著,達到了預期的效果。同時也排查了機組運行中的各種隱患,促進了企業(yè)經濟效益與社會效益的雙豐收。
參考文獻
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(作者單位:河北大唐國際唐山熱電有限責任公司)