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      12MW燒結(jié)余熱發(fā)電機組安裝與應(yīng)用

      2017-07-21 17:00:14李晨輝
      中國科技博覽 2017年21期
      關(guān)鍵詞:燒結(jié)汽輪發(fā)電機

      李晨輝

      [摘 要]360M2燒結(jié)余熱發(fā)電機是宣鋼在線設(shè)備的唯一一臺補汽式汽輪發(fā)電機組。燒結(jié)余熱補汽凝汽式汽輪發(fā)電機組額定功率12MW,小時設(shè)計發(fā)電量12000 KWh,按年工作8000小時計,年發(fā)電量可達近1億KWh,其建設(shè)投產(chǎn),極大地緩解了公司的用電需求,一定程度上減少了余熱能源的損耗,提高了能源利用率,具有十分顯著的經(jīng)濟效益和社會效益,將為公司落實發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、推進節(jié)能減排做出積極貢獻。

      [關(guān)鍵詞]汽輪發(fā)電機 余熱發(fā)電 燒結(jié)

      中圖分類號:TM464 文獻標識碼:B 文章編號:1009-914X(2017)21-0306-01

      1 項目背景

      12MW補汽凝汽式汽輪發(fā)電機是以360M2燒結(jié)余熱為動力能源,并且建設(shè)鍋爐蒸汽作為補充動力能源,經(jīng)蒸汽管網(wǎng)由調(diào)節(jié)汽閥控制進入汽輪機的通流部分沖動葉片做功,從而拖動發(fā)電機轉(zhuǎn)子作切割磁力線運動,由機械能轉(zhuǎn)化為電能的裝置。燒結(jié)余熱發(fā)電機組的投產(chǎn),合理的利用了資源,減少了資源的浪費,實現(xiàn)了資源的綜合利用,挖潛增效,減少外購電量,同時減少污染,保護環(huán)境,獲得了良好的社會效益和經(jīng)濟效益。

      2 技術(shù)方案

      綜合考慮設(shè)備技術(shù)、性能要求、設(shè)備維護及安裝高精度,以穩(wěn)定、經(jīng)濟、可靠運行為原則,結(jié)合便于日常維護和崗位操作,決定由設(shè)備能源部自行組織實施機組的安裝任務(wù).

      以網(wǎng)絡(luò)進度為指導(dǎo),抓住施工中的主要工序,組織實施。

      3 主要設(shè)備施工過程

      1、汽輪機凝汽器的組合安裝、就位;

      凝汽器的就位是個技術(shù)難點,其就位位置是在土建工程完全竣工的廠房內(nèi),存在著凝汽器體積大,重量高、就位作業(yè)空間狹小的客觀條件,給設(shè)備的就位帶來極大的困難。用120根枕木采取縱橫交錯的擺放法填滿基礎(chǔ)內(nèi)部,外部用同樣方法擺放枕木,高度與基礎(chǔ)相當,長度約為20米。在枕木上方擺放2根相距約2米平行的廢舊鐵路導(dǎo)軌,采用螺栓連接的方式固定兩根導(dǎo)軌。首先用100噸吊車將凝汽器放置在導(dǎo)軌上,再用廠房現(xiàn)有的天車微微吊離凝汽器,開動天車的大車,讓凝汽器在導(dǎo)軌上慢慢滑動,使凝汽器順利就位。

      2、設(shè)備潤滑系統(tǒng)工藝管道優(yōu)化;

      經(jīng)甲、乙雙方、設(shè)計院、監(jiān)理公司等多方確認,以優(yōu)化安裝為原則,保障潤滑系統(tǒng)油壓,根據(jù)現(xiàn)場實際情況確認管道標高,同時在安裝過程中盡可能的采用較長直管段,杜絕U型管段,減少油壓因管道過長和管段形狀造成的能量損失,經(jīng)確認安裝完成后,較低設(shè)計要求20%的管道,經(jīng)啟機后,油系統(tǒng)工藝管道各部壓力達到設(shè)計要求。

      3、軸承擴充油囊,降低軸瓦溫度;

      經(jīng)與廠家技術(shù)人員協(xié)商,按照優(yōu)化設(shè)計原則,擴充油囊,加大軸瓦間隙,增加油量,從而降低瓦溫。通過現(xiàn)場刮瓦,用塞尺測量,頂間隙、側(cè)間隙、過橋與端面緊力嚴格控制在設(shè)計許用要求范圍內(nèi)。

      4、主汽門的修復(fù)與裝配調(diào)整;

      主汽門是主蒸汽管路與汽輪機之間的主要關(guān)閉機構(gòu),在緊急狀態(tài)時能立即隔斷汽輪機的進氣,使機組快速停機。主汽門直接裝配在汽缸蒸汽室的兩側(cè),主汽門由油缸控制其啟閉,以達到送入、切斷主蒸汽的作用。經(jīng)試裝,主汽門在關(guān)閉狀態(tài)下該處的間隙為4mm,符合安裝技術(shù)及運行要求。并且在取下定位套和兩半套筒,發(fā)現(xiàn)兩半套筒內(nèi)側(cè)有局部損傷,一側(cè)有定位螺栓孔,但是未安裝,另一側(cè)無定位螺栓孔,進行現(xiàn)場配打安裝。

      5、危急遮斷器油系統(tǒng)改造調(diào)整;

      如果間隙調(diào)整小于0.9mm,會造成機組轉(zhuǎn)速達不到額定轉(zhuǎn)速時,飛錘動作,影響機組的正常運行。由于實際測量間隙與裝配要求只差0.2mm,只能對其進行微量調(diào)整。危急遮斷油門由4條螺栓固定在底座上,2條錐銷A8×30定位,將塞尺厚度定位1mm,塞入危急遮斷器油門掛鉤與飛錘之間,松開螺栓拔下錐銷,利用頂尖對危急遮斷油門進行位移調(diào)整,然后重新鉸孔配制合適錐銷定位。調(diào)整過程中,危急遮斷油門的位移造成錐銷孔已經(jīng)錯位0.3mm,經(jīng)計算錐銷孔小端孔徑約為7.4-0.3×2=6.8mm,利用Ф7錐度為1:50的鉸刀重新鉸孔,配作錐銷A8×40進行定位,緊固螺栓,取下頂尖,復(fù)查危急遮斷油門與飛錘之間的間隙為0.95mm,符合安裝技術(shù)要求,使用手動操作方法試驗,在飛錘的離心力大于彈簧的壓緊力后向外飛出,調(diào)整成功。經(jīng)與廠家技術(shù)人員協(xié)商確認:設(shè)備原有危急保安控制油管路在前軸承座本體上應(yīng)存在進油、回油和泄油三個油口,而現(xiàn)場的實際情況確是進油、與回油兩個油口,泄油口已鉆打,但是沒有打通,經(jīng)現(xiàn)場與廠家技術(shù)人員確認完成后,將其用手槍鉆鉆通,徹底解決了危急遮斷器的泄露問題。

      6、防缸體下沉安裝方法改進;

      由于工種配合問題,管道安裝和凝汽器的焊接均未外委施工,外委施工人員因工作經(jīng)驗和配合等原因安裝完成后,機組振動過高,無法啟機。經(jīng)討論研究確認為焊接管道與凝汽器焊接過程中過多的熱應(yīng)力集中原因造成缸體下沉。經(jīng)討論將凝汽器與下缸直焊段割開,在采用打箍焊接,在焊接過程的同時在下缸的中分面的四個方位布置四塊百分表,由專人負責觀察管道焊接時下缸在垂直方向的變化情況,最后測量出缸體排氣側(cè)變化量最大為0.02mm,很好地防止了缸體的下沉。機組聯(lián)動試車后,機組的動靜葉間隙、調(diào)節(jié)油壓力、潤滑油壓力、主油泵壓力、送風壓力、排氣壓力等均在技術(shù)要求范圍之內(nèi),運行情況一切正常。

      7、發(fā)電機定轉(zhuǎn)子就位調(diào)整;

      發(fā)電機中心位置調(diào)整的目的在于調(diào)整發(fā)電機轉(zhuǎn)子與定子的相對位置,使其在運行狀態(tài)下定子的縱向、橫向中心與轉(zhuǎn)子的縱向、橫向中心重合,且保持與汽輪機轉(zhuǎn)子中心線成為一根延續(xù)或平行的平滑曲線。如果轉(zhuǎn)子的軸線與定子的中心線不重合,就會有徑向磁拉力作用在轉(zhuǎn)子的全長上,導(dǎo)致運行時轉(zhuǎn)子產(chǎn)生振動。由于汽輪機汽缸產(chǎn)生了移動,造成發(fā)電機定子中心位置產(chǎn)生了變化,不符合設(shè)備正常運行時的技術(shù)要求,進行重新調(diào)整。由于轉(zhuǎn)子的找正結(jié)果完全的符合了設(shè)計的要求,轉(zhuǎn)子的相對位置不能發(fā)生變化,經(jīng)過討論研究決定對發(fā)電機的定子位置關(guān)系進行調(diào)整,使轉(zhuǎn)子與定子之間的位置關(guān)系達到設(shè)計要求范圍內(nèi)。

      4 項目效果及結(jié)論

      該機組通過半年的運行,設(shè)備運行安全可靠、穩(wěn)定。真空度保持在0.089MPa—0.096MPa之間,油系統(tǒng)完全能夠保證機組的安全穩(wěn)定運行;機組在進行超速試驗,即轉(zhuǎn)速達到3360r/min時,危機遮斷系統(tǒng)動作實現(xiàn)了緊急停機,避免設(shè)備損壞。該項技術(shù)創(chuàng)新同樣適用于余熱、壓差發(fā)電機組、汽輪鼓風機組等大型機械設(shè)備的安裝、檢修等工作。

      該項技術(shù)已達到國內(nèi)先進水平。12MW補汽凝汽式汽輪發(fā)電機組的建成投產(chǎn),標志著宣鋼節(jié)能減排、資源綜合利用工作邁上了一個新的臺階,實現(xiàn)了燒結(jié)余熱能源的有效利用,降低了對環(huán)境的污染,年發(fā)電量近1億kWh,收到了良好的社會效益和經(jīng)濟效益,為公司落實發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、推進節(jié)能減排做出積極貢獻。

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