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      含油污水處理站回收水池底部污泥清除措施及效果

      2017-08-09 14:05:38趙恩芳大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠
      石油石化節(jié)能 2017年7期
      關(guān)鍵詞:污水池排泥池底

      趙恩芳(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)

      含油污水處理站回收水池底部污泥清除措施及效果

      趙恩芳(大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠)

      為了解決含油污水處理站回收水池內(nèi)污泥清淤難、費(fèi)用高的問題,2013年大慶油田某聯(lián)合站1#、2#污水處理站的2座回收水池進(jìn)行改造,在池底新建沖洗管,并在池旁設(shè)泵房安裝排泥泵,新建1臺(tái)沖洗泵,通過沖洗泵對(duì)2座污水池底部污泥進(jìn)行沖洗,然后由排泥泵將污水回收池內(nèi)的污泥排至污泥濃縮罐內(nèi)。通過現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),跟蹤污水回收池污泥清除效果,并摸索污泥清除周期,優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)。污水回收池經(jīng)技術(shù)改造運(yùn)行后,年可節(jié)約清淤費(fèi)用約為10萬(wàn)元,同時(shí)可保證池底污泥層不超過0.15m,能實(shí)現(xiàn)池內(nèi)污泥的動(dòng)態(tài)清除,保證污水存儲(chǔ)空間。

      回收水池;改造;動(dòng)態(tài)清除;存儲(chǔ)空間

      DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2017.07.002

      目前,采油廠含油污水處理站反沖洗回收水池內(nèi)沉積的污泥,均采取人工定期清淤,平均每年清淤1~2次,清淤時(shí)回收水池底部污泥層厚度在0.5~0.8m,回收水池頂部為混凝土蓋板,清淤時(shí)需拆除混凝土蓋板及保溫層,操作難度大,施工周期長(zhǎng)、費(fèi)用高?;厥账貎?nèi)污泥如果不能及時(shí)清除,會(huì)減少反沖洗回收水池的有效存儲(chǔ)空間,影響污水過濾罐反沖洗效果,進(jìn)而影響污水站出水水質(zhì)。

      為此葡二聯(lián)1#、2#污水處理站的2座污水回收池于2013年進(jìn)行改造,改造后可實(shí)現(xiàn)污水池動(dòng)態(tài)排泥,避免了人工清淤,從而保證回收水池的有效存儲(chǔ)空間。

      1 污水池現(xiàn)場(chǎng)改造情況

      1.1 現(xiàn)場(chǎng)改造內(nèi)容

      1)1#含油污水泵房?jī)?nèi)新建沖洗泵1臺(tái),排量為80m3/h,揚(yáng)程為50m,新建沖洗管線連接至1#、2#污水池池底。泵進(jìn)口接自反沖洗水罐出水管上。

      2)對(duì)1#、2#污水回收池池底重新做坡度,坡向池底吸水坑,在每個(gè)池底布置4根DN100沖洗管,更換了池內(nèi)的加熱盤管。沖洗管與1#含油污水泵房?jī)?nèi)新建沖洗泵連接,啟動(dòng)沖洗泵可對(duì)污水池池內(nèi)進(jìn)行沖洗,主要是沖洗池底污泥,使污泥與水充分混合。

      3)在1#污水回收池旁新建1#污泥泵房,泵房?jī)?nèi)新建2臺(tái)流量為40m3/h,揚(yáng)程為50m螺桿泵,一運(yùn)一備。在2#污水回收池旁新建2#污泥泵房,泵房?jī)?nèi)新建2臺(tái)流量為40m3/h,揚(yáng)程為50m螺桿泵,一運(yùn)一備。啟動(dòng)螺桿泵可將池底已經(jīng)充分混合的泥水混合物,輸送至污泥濃縮罐。污泥濃縮罐采用疊螺機(jī)定期進(jìn)行脫泥,脫出污泥后外運(yùn)。從而可以實(shí)現(xiàn)污水池不開蓋清淤。

      1.2 改造后主要工藝流程

      啟動(dòng)沖洗泵后,可對(duì)1#、2#污水回收池池底污泥進(jìn)行沖洗,泥水充分混合后,啟動(dòng)新建排泥泵,把泥水混合物排至污泥濃縮罐內(nèi)。改造后的工藝流程見圖1。

      2 運(yùn)行效果分析

      2.1 試驗(yàn)方案

      1)測(cè)量污水回收池池底污泥厚度,通過污水池內(nèi)量尺及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,得出污泥高度,并進(jìn)行記錄。

      2)記錄污泥濃縮罐內(nèi)液位高度。運(yùn)行中要時(shí)刻觀察罐液位變化情況,以免出現(xiàn)冒罐現(xiàn)象。

      3)在記錄好前期各項(xiàng)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)后,啟動(dòng)排泥泵房的排泥泵,對(duì)排泥泵進(jìn)行灌水,等待排泥泵正常運(yùn)轉(zhuǎn)后停運(yùn)。這一項(xiàng)操作是為了保證排泥泵正常運(yùn)轉(zhuǎn),以便試驗(yàn)更加順利進(jìn)行。

      4)打開排泥泵房?jī)?nèi)沖洗水管閥門,啟動(dòng)1#污水站泵房?jī)?nèi)的沖洗水泵,沖洗池底污泥,使池底污泥與水充分混合,初步試驗(yàn)沖洗時(shí)間定為20~30min。20~30min后可把排泥泵房?jī)?nèi)的排泥泵啟動(dòng),進(jìn)行取樣,觀察泥水混合物的狀態(tài),決定是否繼續(xù)對(duì)池底繼續(xù)進(jìn)行沖洗。同時(shí)還要時(shí)刻觀察污水池總液面高度,防止污水池液面超過最高液位。

      圖1 污水池排泥改造后工藝流程

      5)沖洗水泵停止運(yùn)行,啟動(dòng)排泥泵房的排泥泵進(jìn)行排泥,同時(shí)還要時(shí)刻關(guān)注污泥濃縮罐液面高度。排泥開始后,每隔10min進(jìn)行取樣,觀察水樣中泥水的狀態(tài),直至水樣中污泥的含量較少時(shí)停泵。

      6)污水池穩(wěn)定2 h以后測(cè)量池底污泥厚度,通過污水池內(nèi)量尺及現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量,得出污泥高度。并進(jìn)行記錄,通過與試驗(yàn)前的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,得出排泥效果。

      2.2 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)情況

      該試驗(yàn)從2014年5月開始正式進(jìn)行,共完成排泥試驗(yàn)5次,排泥效果較為理想。試驗(yàn)中全部按照前期制定的試驗(yàn)方案進(jìn)行,為了排泥試驗(yàn)所得到的數(shù)據(jù)更加精準(zhǔn),2座污水池分別進(jìn)行排泥試驗(yàn)。1#污水池運(yùn)行數(shù)據(jù)見表1,2#污水池運(yùn)行數(shù)據(jù)見表2。

      表1 1#污水池運(yùn)行數(shù)據(jù)

      表2 2#污水池運(yùn)行數(shù)據(jù)

      綜合1#、2#污水池運(yùn)行數(shù)據(jù)可以看出,污水池經(jīng)過技術(shù)改造后排泥效果較好,排泥后池底污泥層不超過0.15m。

      2.3 運(yùn)行周期的確定

      根據(jù)試驗(yàn)的測(cè)量數(shù)據(jù)和運(yùn)行情況來看,2座反沖洗回收水池池底產(chǎn)生污泥的速度較慢。2015年5—8月,污水池池底污泥產(chǎn)生0.2m,考慮污水池產(chǎn)生污泥的速度受污水站前端來水水質(zhì)的影響,因此排泥周期定為3個(gè)月,也可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況和生產(chǎn)需要進(jìn)行污水池排泥。

      2.4 運(yùn)行參數(shù)的確定

      1)沖洗時(shí)間。根據(jù)試驗(yàn)可得出當(dāng)污水池池底污泥高度小于0.5 m,沖洗泵沖洗時(shí)間為20 min,沖洗效果較好,當(dāng)污水池池底污泥高度大于0.5m,沖洗時(shí)間25~30min,沖洗效果較好。

      2)排泥泵運(yùn)行時(shí)間。排泥泵運(yùn)行時(shí)間應(yīng)與沖洗泵運(yùn)行時(shí)間相對(duì)應(yīng),沖洗泵運(yùn)行時(shí)間為20min時(shí),排泥泵運(yùn)行時(shí)間為3~4 h。當(dāng)沖洗泵運(yùn)行時(shí)間為25~30min時(shí),排泥泵運(yùn)行時(shí)間應(yīng)為4~5 h。

      3 經(jīng)濟(jì)分析

      對(duì)污水池人工清淤和污水池改造這兩種方式進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)性比較(表3),人工清淤次數(shù)按照每年2次計(jì)算,每次費(fèi)用為5萬(wàn)元。

      每座污水池按照每年排泥2次計(jì)算。每次沖洗泵運(yùn)行1 h(功率為22 kW),排泥泵運(yùn)行4 h(功率11 kW),排泥泵運(yùn)一備一。電費(fèi)按照0.571 7元/ kWh計(jì)算,年使用電費(fèi)為160元。排出后的污泥使用后端疊螺機(jī)進(jìn)行脫泥,每次脫泥加藥濃度為20 mg/L,藥劑成本每噸為4萬(wàn)元,年產(chǎn)生污水600m3計(jì)算,年藥劑費(fèi)用為480元。污泥外運(yùn)費(fèi)用按照年500元估算。污水池改造后年運(yùn)行費(fèi)用為電費(fèi)、藥劑費(fèi)、污泥外運(yùn)費(fèi)用的總和為1140元。年維護(hù)費(fèi)用主要為機(jī)泵維修維護(hù)費(fèi)用,按照500元/臺(tái)計(jì)算,5臺(tái)泵年維護(hù)費(fèi)用為2500元。

      表3 兩種排泥方式經(jīng)濟(jì)效果對(duì)比

      從表3可以看出,與污水池清淤比較,污水池排泥的運(yùn)行費(fèi)用和維護(hù)費(fèi)用可以忽略不計(jì),年可節(jié)約清淤費(fèi)用約為10萬(wàn)元。

      污水池經(jīng)過技術(shù)改造,對(duì)于污水底部的污泥的排出效果較好。年運(yùn)行費(fèi)用較少,但一次性投資較大。而人工清淤的年運(yùn)行費(fèi)用高,工人勞動(dòng)強(qiáng)度大,清淤作業(yè)時(shí)影響正常生產(chǎn)。

      4 認(rèn)識(shí)與結(jié)論

      1)污水池經(jīng)過技術(shù)改造后,排泥后池底污泥層不超過0.15m,能實(shí)現(xiàn)污水池內(nèi)污泥的動(dòng)態(tài)清除,可以隨時(shí)控制池底污泥的厚度,保證污水池有足夠的存儲(chǔ)空間,從而提高含油污水深度處理站污水處理的效果。

      2)通過現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行,摸索出污水池排泥最佳周期為3個(gè)月。使現(xiàn)場(chǎng)工人的操作有據(jù)可循,為精細(xì)生產(chǎn)管理提供技術(shù)指導(dǎo)。

      3)污水池經(jīng)過技術(shù)改造后,年可節(jié)約清淤費(fèi)用約為10萬(wàn)元。在節(jié)省費(fèi)用同時(shí)能有效降低工人勞動(dòng)強(qiáng)度。

      2016-09-27

      (編輯 杜麗華)

      趙恩芳,2007年畢業(yè)于東北石油大學(xué)(石油工程專業(yè)),從事水質(zhì)處理規(guī)劃設(shè)計(jì)工作,E-mail:soszef@126.com,地址:黑龍江省大慶油田有限責(zé)任公司第七采油廠規(guī)劃設(shè)計(jì)研究所,163517。

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