★遠(yuǎn)通紙業(yè)(山東)有限公司 提文彥
紙機(jī)ABB Tyrak傳動系統(tǒng)的升級改造
★遠(yuǎn)通紙業(yè)(山東)有限公司 提文彥
遠(yuǎn)通紙業(yè)(山東)有限公司PM2涂布白板紙生產(chǎn)線采用了ABB的DCS/QCS/DRIRES系統(tǒng),于1994年開機(jī)運(yùn)行,其中傳動系統(tǒng)是ABB直流傳動Tyrak Midi Ⅱ,迄今運(yùn)行20年左右,存在設(shè)備老化、故障率增高,備件短缺等問題,不利于保證生產(chǎn)的長期穩(wěn)定性,因此對傳動系統(tǒng)進(jìn)行升級改造勢在必行。
為減少傳動故障率,提高運(yùn)行效率,減少備件采購成本。公司計劃分步實(shí)施,首先計劃升級網(wǎng)壓部12個傳動點(diǎn),把Tyrak Midi Ⅱ傳動系統(tǒng)升級為DCS800傳動系統(tǒng),更換下來的Tyrak Midi Ⅱ干部作為其他傳動點(diǎn)備件,可確保幾年內(nèi)無需采購新的備件。
本條紙機(jī)共有36個傳動點(diǎn),首次計劃升級網(wǎng)壓部12個傳動點(diǎn),升級改造后ABB Tyrak傳動系統(tǒng)與DCS800新老系統(tǒng)共同運(yùn)行對產(chǎn)品質(zhì)量及運(yùn)行穩(wěn)定性都是一個較大考驗(yàn),也是本次改造首先考慮的難點(diǎn)集重點(diǎn),經(jīng)過與供應(yīng)商多次交流,技術(shù)論證,形成以下改造方案:
· 保留原進(jìn)線交流電抗器、主接觸器、進(jìn)線MCCB。
· 保留原傳動控制柜殼,總電源控制柜。
· 保留原操作臺。
· 保留傳動柜體電壓表和電流表(包括直流回路中的分流器和顯示表的保護(hù)快熔)。
· 更換中心單元,選用DCS800。
· 增加S7-400 PLC 1套及相應(yīng)的配套設(shè)備,裝于原PLC柜內(nèi)。
· 分步改造。
保留干部,將網(wǎng)、壓榨部改成DCS800;
PLC使用S7-400,為將來整體改造留下余量
人機(jī)界面只改造網(wǎng)、壓榨部,使用1塊MP277;
濕部與干部速度鏈連接使用PLC中的AI/AO。
改造后的電氣傳動系統(tǒng)的三級控制:
第一級控制采用ABB公司原裝進(jìn)口DCS800系列全數(shù)字控制裝置,執(zhí)行對直流電動機(jī)的速度、電流、張力等參數(shù)的控制。
第二級控制采用SIEMENS公司 S7-400 PLC控制系統(tǒng),配備通訊接口,運(yùn)用高速串行通訊方式構(gòu)成局域網(wǎng)絡(luò)。用于操作臺上與傳動聯(lián)網(wǎng)組成通訊總線。操作臺配置西門子公司MP277與PLC實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)通信。PLC上位機(jī)主要完成紙機(jī)的全數(shù)字給定值,建立起各分部之間嚴(yán)格的速度鏈關(guān)系,接收操作臺上發(fā)出的各種控制指令,對下一級傳動單元進(jìn)行速度指令的設(shè)定和各種邏輯指令的操作。這樣構(gòu)成的系統(tǒng)應(yīng)用了計算機(jī)技術(shù)、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、全數(shù)字直流傳動技術(shù)、可編程控制器技術(shù),大大提高了整套傳動設(shè)備的自動化水平。
系統(tǒng)中因?yàn)榇罅渴褂萌珨?shù)字控制技術(shù),使其運(yùn)行的可靠性大為提高,維修量大幅下降。特別是減少了大量的有色金屬導(dǎo)線,用戶可節(jié)約購買控制電纜及敷設(shè)導(dǎo)線等費(fèi)用。對造紙紙張質(zhì)量、產(chǎn)量的提高有相應(yīng)的促進(jìn)作用。
第三級SIEMENS公司的 WinCC監(jiān)控系統(tǒng)將每個傳動點(diǎn)的參數(shù)通過畫面能動態(tài)顯示,又負(fù)責(zé)整個系統(tǒng)的協(xié)調(diào)管理控制。另外監(jiān)控系統(tǒng)留下通用管理接口,供全廠計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)用。
經(jīng)過改造前后兩張系統(tǒng)圖(如圖1、圖2所示)可以明顯看到改造重點(diǎn)及難點(diǎn):(1)原老系統(tǒng)PLC為MP200仍然在控制著剩余未改造傳動系統(tǒng)及QCS/DCS的相關(guān)功能。(2)新改造網(wǎng)壓部PLC為新增S7-400系統(tǒng),單獨(dú)控制著網(wǎng)壓部12個傳動點(diǎn)。(3)S7-400通過網(wǎng)線和I/O點(diǎn)輸出端子與原MP200保持通訊和功能控制,實(shí)現(xiàn)速度鏈的正常傳輸及功能交替,兩套系統(tǒng)各負(fù)其責(zé),不能產(chǎn)生任何沖突或不兼容現(xiàn)象。
由于改造前計劃周密,經(jīng)過多次技術(shù)研討論證,此項改造于2012年一次性改造成功,運(yùn)行平穩(wěn)且控制精度遠(yuǎn)優(yōu)于老的系統(tǒng)。
圖1 改造前系統(tǒng)圖
圖2 改造部分系統(tǒng)圖
改造前幾年數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示僅網(wǎng)壓部傳動系統(tǒng)由于原件老化運(yùn)行不穩(wěn)定等原因每年造成斷紙或停機(jī)10次左右,給我公司造成每年約20萬元損失;網(wǎng)壓部傳動改造后幾乎沒有因網(wǎng)壓部傳動問題造成停機(jī)或斷紙現(xiàn)象出現(xiàn),給我公司大大降低了意外損失,同時提高了運(yùn)行效率,運(yùn)作成本也顯著下降;換下的原件經(jīng)過保養(yǎng)檢修完全滿足其他傳動點(diǎn)的備件需求,近幾年備件采購成本也大大降低,實(shí)現(xiàn)了當(dāng)初的改造目標(biāo)。由于效益明顯,公司計劃陸續(xù)把剩余的老舊自動分化系統(tǒng)逐步更新?lián)Q代,以適應(yīng)當(dāng)今日新月異的市場變化及公司整體運(yùn)作需要。AP