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      綜采工作面乳化液泵站回液過濾系統(tǒng)

      2017-09-01 11:54:02柳飛
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年23期
      關(guān)鍵詞:泵站污染物

      柳飛

      摘 要:綜采工作面的液壓系統(tǒng)的清潔度關(guān)系著整個采煤系統(tǒng)的運行狀況,在采煤技術(shù)不斷發(fā)展的今天,需要更加可靠、高效的回液過濾系統(tǒng)。文章對綜采工作面液壓系統(tǒng)情況進(jìn)行簡單介紹,然后對新設(shè)計的回液過濾的組成及優(yōu)點進(jìn)行探討。

      關(guān)鍵詞:泵站;污染物;回液;過濾

      中圖分類號:F407.21 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)23-0101-02

      前言

      綜合機(jī)械化采煤是煤炭開采技術(shù)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志,其核心是工作面綜采設(shè)備。乳化液泵站作為工作面液壓支架的動力源,是煤炭企業(yè)建設(shè)高產(chǎn)、高效、安全礦井、實現(xiàn)采掘機(jī)械化的關(guān)鍵設(shè)備。乳化液泵站是綜采工作面液壓支架供液的動力核心,乳化液泵站供液壓力的高低和供液質(zhì)量,直接關(guān)系著采煤工作面工人的人身安全和設(shè)備的使用壽命,因此乳化液泵站的安全可靠運行對于綜采生產(chǎn)至關(guān)重要。

      液壓支架的動力由乳化液泵站提供,乳化液就是泵站的“血液”,血液的清潔度影響著泵站的健康情況。在實際使用中,由于生產(chǎn)制造、運行及檢修等過程中,煤塵、鐵屑、磨屑等各種污染物混入液壓系統(tǒng),對支架及泵站的管路、閥組等各部件產(chǎn)生損害,影響系統(tǒng)的正常工作、危害井下工人安全。

      隨著采煤技術(shù)的發(fā)展,綜采工作面的采高不斷提高,液壓支架的工作阻力也在增大,企業(yè)對綜采設(shè)備運行穩(wěn)定、安全高效方面的要求在提高。比如神東煤炭集團(tuán)補(bǔ)連塔12511工作面采高為8米,使用的液壓支架工作阻力為21000kN,這就對液壓系統(tǒng)的要求就更高了,需要更好的提高液壓系統(tǒng)的清潔度,提高泵站的穩(wěn)定性,提高回液過濾的可靠性。

      1 污染物來源

      液壓系統(tǒng)油液中存在著各種各樣的污染物,如固體顆粒、空氣、水、微生物、化學(xué)制品、腐蝕、輻射、靜電等,其中固體顆粒是最主要的危害物。油液被污染的原因復(fù)雜,來源可以分為以下幾種:

      (1)系統(tǒng)殘留物。液壓系統(tǒng)的各個部件包括液壓缸、泵、閥組、管件等在加工組裝不可避免的留下如鐵屑、毛刺、焊渣、煤塵、沙土等污染物。

      (2)從外部系統(tǒng)進(jìn)入液壓系統(tǒng)的污染物。液壓系統(tǒng)的使用地點在井下,條件惡劣煤塵較多,在安裝、調(diào)試、日常使用及檢修的時候,外部環(huán)境中的各種顆粒就可能進(jìn)入到系統(tǒng)里面。其次立柱、千斤頂由于工作過程中活塞桿裸露在外直接和環(huán)境相接觸,也難免將塵埃、污物帶入液壓系統(tǒng)。

      (3)在系統(tǒng)運行過程中還會產(chǎn)生污染物。主要包括元件運動磨損產(chǎn)生的磨屑,油液氧化變質(zhì)產(chǎn)生的顆粒和膠狀物質(zhì)等。

      2 污染物危害

      綜采工作面泵站的過濾主要有進(jìn)水過濾站及進(jìn)液過濾站,回液部分設(shè)置有回液過濾器;從工作面返回的液體包含外部入侵的污染物、系統(tǒng)殘留物及運行產(chǎn)生的污染物等等,目前傳統(tǒng)的泵站在回液管路上設(shè)置有一個回液過濾器,工作面回液直接進(jìn)入回液過濾器進(jìn)行過濾;工作面回液壓力較大,返回液體直接進(jìn)入回液過濾器,對濾芯造成較大沖擊;遇到返回液體質(zhì)量差時常出現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,而且堵塞嚴(yán)重時會因阻力過大而將濾網(wǎng)擊穿喪失過濾作用;回液過濾器不能有效的過濾,污染物隨著液體流動進(jìn)入到乳化液泵站中,可引起閥件銹蝕,橡膠密封件失效,動作失調(diào)甚至完全失靈,產(chǎn)生錯誤動作而造成部件損壞,嚴(yán)重的可能造成安全事故;另一方面經(jīng)常更換濾芯,增加生產(chǎn)成本和井下工人的工作量,浪費勞動力。

      3 回液過濾系統(tǒng)

      為提高綜采工作面回液過濾系統(tǒng)的可靠性及回液精度,在液壓系統(tǒng)的回液部分設(shè)計增加回液過濾系統(tǒng),由回液箱及回液過濾站組成;系統(tǒng)返回的液體先進(jìn)入回液箱,降低回液壓力同時在回液箱中沉淀較大的污染物,之后將液體輸送到回液過濾站進(jìn)行過濾,過濾之后的液體再進(jìn)入乳化液泵站液箱。

      工作面回液首先進(jìn)入回液箱;工作面返回的液體壓力較高,注入到回液箱中,壓力降低,回液箱起到緩沖壓力的作用;液體經(jīng)過回液箱后再進(jìn)入回液過濾站,壓力較低而且比較平穩(wěn),不會對濾芯產(chǎn)生沖擊,能夠有效的保護(hù)回液過濾器的濾芯;回液箱容積設(shè)置較大容積,從工作面返回的液體先流入到回液箱中,較大的固體顆粒等雜質(zhì)經(jīng)過沉淀留在回液箱中,有效的降低了過濾器堵塞及損壞的幾率;回液箱下部設(shè)置有排污口,沉淀下來的雜質(zhì)定期排出箱體,保證回液箱自身的清潔。

      回液過濾站由6個過濾器分兩組并列組成,左右過濾器組均與進(jìn)液集液器連接,單組過濾器之間均通過彎頭、無縫鋼管和不銹鋼球閥連接,需要被過濾的液體通過集液器平衡壓力后進(jìn)入濾腔內(nèi),被過濾的液體由內(nèi)向外流過濾芯,固體污染物被留在濾芯的內(nèi)表面,清潔的液體通過出口離開過濾器?;匾哼^濾站分為三級過濾,過濾精度依次為60μm、40μm、20μm。經(jīng)過三級過濾后流出的液體能夠達(dá)到20μm,保證系統(tǒng)的清潔度。

      回液過濾站具備反沖洗功能。過濾的污染物附著在濾芯上,通過高壓反沖洗排出污染物。通過操作不銹鋼球閥可以實現(xiàn)液體在慮腔內(nèi)部的正反流動,開啟閥門過濾器正常過濾;需要反沖洗時,關(guān)閉需要清潔慮腔前的閥門,依次打開需要清洗的慮腔下部的排污閥、氣動閥門,通過旋轉(zhuǎn)手輪帶動內(nèi)部鋼絲清洗刷,刷洗濾芯內(nèi)部,外加壓縮空氣驅(qū)動,過濾后的液體反向倒灌,將聚集在濾芯上的污染物清除出過濾罐,達(dá)到徹底清洗濾芯的功能。

      每個過濾器下部設(shè)置兩塊壓力表分別顯示過濾前和過濾后的壓力,兩個壓力表的差值能在一定程度上表示濾芯的狀態(tài);差值增大時表示過濾器有堵塞需要對濾芯進(jìn)行反沖洗排出堵塞物體,如果反沖洗后兩個壓力的差值達(dá)到0.3MPa,則表示濾芯損壞,需要更換濾芯。

      4 回液過濾系統(tǒng)的優(yōu)點

      相對于傳統(tǒng)的泵站回液,回液過濾系統(tǒng)有以下優(yōu)點:

      (1)增加了回液箱。工作面回液直接進(jìn)入回液箱,降低了液壓支架的背壓,提高了效率;液體再經(jīng)過泵輸送到回液過濾站,回液壓力值較小,不會對過濾器的濾芯產(chǎn)生沖擊;在回液箱中,液體能夠進(jìn)行一定程度的沉淀,液體中一些較大、較重的雜質(zhì)能夠沉淀到回液箱中,使進(jìn)入到過濾器的液體沒有較大雜質(zhì)且平穩(wěn),能夠很好的保護(hù)濾芯。endprint

      (2)回液過濾站過濾能力強(qiáng)、可靠性高?;匾哼^濾站分為兩組并列,每組都是三級過濾,過濾后的精度能夠達(dá)到20μm;過濾網(wǎng)為多層不銹鋼網(wǎng)制成,結(jié)實耐用而且具有反沖洗功能,保證了過濾精度,并有效的避免了濾網(wǎng)被堵塞,真正降低甚至消除了流動介質(zhì)污染對系統(tǒng)元件的影響,從而提高了系統(tǒng)安全性。

      (3)反沖洗功能強(qiáng)度高。傳統(tǒng)的過濾方式污染物一直聚集在濾芯上,只能人工拆卸清洗,回液過濾站的6個過濾器都具有反沖洗功能,使用的時候只需要關(guān)閉過濾器前面的不銹鋼球閥,打開排污閥和氣動球閥,旋轉(zhuǎn)手輪即可實現(xiàn)濾網(wǎng)的反沖洗,來回反復(fù)操作即可完成整個過濾站的反沖洗;反沖洗具有強(qiáng)度高、操作簡單、方便快捷的特點。

      (4)抗腐蝕能力強(qiáng)?;匾合浼斑^濾站的主要元部件都采用不銹鋼材料制作,或者進(jìn)行防腐處理,保證的液壓元件的防腐性能。

      (5)回液過濾系統(tǒng)運行穩(wěn)定、可靠性好;減少了泵站的維護(hù)量,節(jié)省了開支、降低煤礦作業(yè)工人的勞動強(qiáng)度,同時也降低了管理成本。

      5 使用情況

      泵站回液過濾系統(tǒng)在浙江中煤機(jī)械科技有限公司生產(chǎn)的BRW630/37.5型乳化液泵站、北京天地瑪珂電液控制系統(tǒng)有限公司生產(chǎn)的BRW630/37.5型乳化液泵站得到應(yīng)用。目前浙江中煤機(jī)生產(chǎn)的BRW630/37.5型乳化液泵站使用于神東煤炭集團(tuán)補(bǔ)連塔煤礦12511工作面,配套使用的是鄭煤機(jī)ZY21000/36.5/80D型8米液壓支架,于2017年2月份正式使用,穩(wěn)定運行四個月過煤量380萬噸,沒有出現(xiàn)回液過濾器損壞更換的現(xiàn)象,回液過濾系統(tǒng)穩(wěn)定可靠;北京天瑪生產(chǎn)的BRW630/37.5型乳化液泵站使用于神東煤炭集團(tuán)大柳塔礦52301工作面,配套使用的是鄭煤機(jī)ZY21000/33.5/70D型7米液壓支架,于2017年4月份正式使用,運行兩個月過煤量100萬噸沒有出現(xiàn)回液過濾器損壞更換的現(xiàn)象,回液過濾系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。

      6 結(jié)束語

      綜采工作面乳化液泵站回液過濾系統(tǒng),具有可靠性高、過濾能力強(qiáng)、反沖洗功能強(qiáng)大、使用簡便、維護(hù)量少等優(yōu)點,能夠很好的滿足大采高綜采工作面安全、穩(wěn)定、高效的要求,在以后的乳化液泵站設(shè)備中將得到更廣泛的應(yīng)用。

      參考文獻(xiàn):

      [1]劉鯉粽.液壓支架系統(tǒng)污染的原因及對策[J].煤礦開采,2010,15(6):68-70.endprint

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