劉春艷+周建東
摘 要:在電廠補(bǔ)給水系統(tǒng)運(yùn)行中,反滲透膜會(huì)受到懸浮物微生物或難溶物質(zhì)的污染,若不及時(shí)采取措施,污染物就會(huì)在短時(shí)間內(nèi)降低膜元件的性能,因此膜的清洗至關(guān)重要。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的反滲透設(shè)備的清洗的案例,確定引起反滲透污染的原因,使反滲透設(shè)備達(dá)到正常的出水量。
關(guān)鍵詞:電廠補(bǔ)給水;反滲透膜;化學(xué)清洗
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.17.196
反滲透膜分離技術(shù)是利用反滲透膜原理進(jìn)行分離的,具有以下幾點(diǎn)顯著特點(diǎn):
(1)在常溫不發(fā)生相變的條件下,可以對(duì)溶質(zhì)和水進(jìn)行分離,適用于對(duì)熱敏感物質(zhì)的分離、濃縮,并且與有相變化的分離方法相比,能耗較低。
(2)反滲透膜分離技術(shù)雜質(zhì)去除范圍廣。
(3)較高的脫鹽率和水回用率,可截留粒徑幾個(gè)納米以上的溶質(zhì)。
(4)利用低壓作為膜分離動(dòng)力,因此分離裝置簡(jiǎn)單,操作、維護(hù)和自控簡(jiǎn)便,現(xiàn)場(chǎng)安全衛(wèi)生。
規(guī)模為2×600MW空冷發(fā)電機(jī)組。鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)采用超濾、反滲透加EDI的全膜水處理工藝流程,系統(tǒng)最終出力為2X70t/h。
電廠鍋爐補(bǔ)給水的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)為:
原水加熱反應(yīng)沉淀池清水池盤濾超濾超濾水箱一級(jí)反滲透 一級(jí)反滲透水箱加堿二級(jí)反滲透二級(jí)反滲透水箱EDI除鹽水箱。
設(shè)置兩級(jí)反滲透裝置:一級(jí)反滲透裝置采用一級(jí)二段有18個(gè)壓力容器以12:6排列,每個(gè)壓力容器裝有6個(gè)復(fù)合卷式反滲透膜;二級(jí)反滲透裝置采用一級(jí)二段有11個(gè)壓力容器以8:3排列,每個(gè)壓力容器裝有4個(gè)復(fù)合卷式反滲透膜。一級(jí)膜元件采用DOW公司BW30—400FR復(fù)合卷式反滲透膜,反滲透進(jìn)水中加入還原劑,去除水中的余氯。加入阻垢劑,有效抑制水中雜質(zhì)在反滲透裝置內(nèi)結(jié)垢。加入酸、堿來(lái)調(diào)整PH值保證反滲透安全運(yùn)行。
1 反滲透系統(tǒng)的清洗條件
在正常操作過(guò)程中,反滲透元件內(nèi)的膜片會(huì)受到無(wú)機(jī)鹽垢、微生物、膠體顆粒和不溶性的有機(jī)物質(zhì)的污染。操作過(guò)程中這些污染物沉積在膜表面,導(dǎo)致標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)水流量和系統(tǒng)脫鹽率分別下降或同時(shí)惡化。當(dāng)下列情況出現(xiàn)時(shí),需要系統(tǒng)清洗反滲透系統(tǒng)裝置。
(1)進(jìn)水壓力、段間壓力、濃水壓力在運(yùn)行條件不變的情況下,此三個(gè)壓力間的壓差比初始?jí)翰钌仙?0-15%以上;
(2)在運(yùn)行條件不變的情況下產(chǎn)水量下降10-15%;
(3)產(chǎn)水量不變的情況下脫鹽率下降10-15%。
2 反滲透清洗工藝流程
3 反滲透清洗方案
現(xiàn)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)運(yùn)行情況:由于超濾系統(tǒng)膜絲斷裂,造成反滲透系統(tǒng)的污染,其表現(xiàn)為進(jìn)水壓力升高,段間壓差增大,產(chǎn)水量下降的問(wèn)題。通過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況的分析制定如下清洗方案:通過(guò)使用反滲透專用清洗劑清洗,酸性清洗劑 :RENATUR 903: 100kg;檸檬酸:(調(diào)節(jié))。 堿性清洗劑 :RENATUR 901: 100kg; 氫氧化鈉:(調(diào)節(jié)PH)恢復(fù)反滲透系統(tǒng)正常運(yùn)行狀態(tài)。
4 反滲透清洗過(guò)程
5 對(duì)一段第一只膜進(jìn)水側(cè)的清理
由檢修人員打開(kāi)一段進(jìn)水端板及二段出水端板進(jìn)行觀察,發(fā)現(xiàn)一段進(jìn)水端有片狀污染物,取出查看并與現(xiàn)場(chǎng)人員溝通后初步分析為保安過(guò)濾器濾芯密封圈碎裂后形成污染物。發(fā)現(xiàn)有小型混凝土塊,及少量管道焊渣分析可能因?yàn)槊芊馊λ榱押笤斐尚孤?。發(fā)現(xiàn)有碎裂的濾芯殘骸,濾芯質(zhì)量可能不是很過(guò)關(guān)。
6 結(jié)束語(yǔ)
(1)系統(tǒng)經(jīng)過(guò)酸洗、堿洗后一段壓差由0.18-0.2MPa降為0.13~0.14MPa,系統(tǒng)產(chǎn)水量由70-74t/h達(dá)到額定90t/h,說(shuō)明系統(tǒng)內(nèi)污染物已清洗干凈。
(2)由于一段進(jìn)水端有部分雜質(zhì),對(duì)進(jìn)水造成極大阻力,造成一段壓差相對(duì)高于0.15MPa的原因,經(jīng)清理后系統(tǒng)壓差明顯下降。
(3)更換保安過(guò)濾器濾芯時(shí),應(yīng)對(duì)濾芯底部密封圈進(jìn)行檢查,并且采用合格的密封圈和質(zhì)量較好的濾芯。
參考文獻(xiàn):
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作者簡(jiǎn)介:劉春艷(1984-),女,內(nèi)蒙古鄂爾多斯人,助理工程師,本科,研究方向:火力發(fā)電廠水處理。endprint