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      自動反沖洗過濾器在石腦油加氫裝置的應(yīng)用

      2017-09-15 07:20:00宋艷偉
      化工技術(shù)與開發(fā) 2017年8期
      關(guān)鍵詞:石腦油濾芯設(shè)定值

      宋艷偉

      (中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)

      自動反沖洗過濾器在石腦油加氫裝置的應(yīng)用

      宋艷偉

      (中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535008)

      介紹了250×104t·a-1石腦油加氫裝置運(yùn)行中出現(xiàn)的問題,并對該問題進(jìn)行原因分析,提出了解決方案也就是增加自動反沖洗過濾器。通過這一改造,降低了反應(yīng)器的壓降,保證了裝置的長周期運(yùn)行。

      石腦油加氫;反沖洗;過濾器;改造;壓降;長周期

      1 石腦油加氫裝置運(yùn)行出現(xiàn)的問題

      某煉廠石腦油加氫裝置采用UOP/PCS的工藝包,由華東院進(jìn)行設(shè)計。2013年大檢修后開工以來,發(fā)現(xiàn)該裝置的保護(hù)反應(yīng)器出現(xiàn)了壓降升高的情況,2014年12月停工搶修后再次開工不到1個月,出現(xiàn)了壓降繼續(xù)升高的情況,最高達(dá)到0.88MPa,嚴(yán)重影響了裝置的正常運(yùn)行。

      2 原因分析

      2.1 原料情況

      在開工過程中發(fā)現(xiàn)過濾器壓降增長較快,達(dá)到滿量程0.15MPa。該裝置進(jìn)料只有兩股,一路為常減壓的直餾石腦油,另一路為罐區(qū)的石腦油。對進(jìn)料采樣發(fā)現(xiàn)罐區(qū)石腦油較臟,雜質(zhì)較多。

      2.2 檢修情況

      2014年12月停工搶修內(nèi)漏換熱器期間,在打開的管線中發(fā)現(xiàn)有大量的鐵銹、污泥。

      2.3 保護(hù)反應(yīng)器壓降情況

      保護(hù)反應(yīng)器壓降增長迅速。從圖1可看出,保護(hù)反應(yīng)器壓降增長較快,當(dāng)達(dá)到0.88MPa后,為了保證正常生產(chǎn),對保護(hù)反應(yīng)器副線閥進(jìn)行了開啟的操作,于是壓降快速下降;與此同時,主反應(yīng)器壓降有一定的上升。

      2.4 總結(jié)

      由于原料過濾器壓降增長較快,裝置采購濾芯需要一定周期,為了保證重整的加工量要求,不得已將過濾器的副線給了一定開度,造成大量的污泥等帶入了換熱器及保護(hù)反應(yīng)器中,這是造成換熱器內(nèi)部出現(xiàn)大量污泥雜質(zhì)和保護(hù)反應(yīng)器壓降高的主要原因。

      圖1 保護(hù)反應(yīng)器壓降情況

      3 解決方案

      根據(jù)上述分析結(jié)果,決定在裝置中增加ZFG-Ⅰ型自動反沖洗過濾系統(tǒng)。

      3.1 ZFG-Ⅰ型自動反沖洗過濾系統(tǒng)的工作原理

      本裝置的自動反沖洗過濾系統(tǒng)采用機(jī)械分離原理,使用進(jìn)口的金屬鍥形纏繞絲網(wǎng)濾芯,將原料中的雜質(zhì)分離出來。當(dāng)原料流經(jīng)裝有濾芯的過濾容器時,顆粒物逐漸沉積并聚集在濾芯外表面區(qū)域形成濾餅。隨著濾餅厚度的增加,液流越來越難以穿過濾芯,壓差增大,當(dāng)壓差或DCS系統(tǒng)設(shè)定的定時時間達(dá)到預(yù)先的設(shè)定值時,DCS系統(tǒng)輸出信號將A列過濾器內(nèi)的1組切換下來反洗,其他5組及其它7列的共47組均正常過濾。待該列的6組全部反沖洗一遍可正常過濾后,接著將B列過濾器挨個進(jìn)行反沖洗,直到所有過濾器反沖洗完畢。

      3.2 ZFG-Ⅰ型自動反沖洗過濾系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)

      1)有效過濾雜質(zhì),延長催化劑的使用壽命;2)采用的濾芯不堵塞表面,開孔面積大,能滿足大流量低壓降的要求;3)過濾器濾芯抗磨損,易清理,維護(hù)費(fèi)用低;4)過濾器濾芯的機(jī)械強(qiáng)度高,能滿足長期運(yùn)行的要求。

      3.3 ZFG-Ⅰ型自動反沖洗過濾系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)

      本過濾器型號為ZFG-I-106/2.0~25μm,過濾器系統(tǒng)為1套,過濾精度為20μm,主要特點(diǎn)是可以自動反沖洗,并且在任意反沖洗期間,只有1組過濾單元處于反沖洗,其余過濾單元一直處于在線工作,可以不間斷地過濾原料介質(zhì),反洗流體排到流體接收罐。

      反沖洗過濾器包括8列共48組單筒的20#鋼的過濾器濾殼及內(nèi)部304過濾元件;閥門、執(zhí)行機(jī)構(gòu)及連接件;過濾器安裝框架;控制閥、切斷閥及控制系統(tǒng);污油罐及污油泵2個。

      4 自動反沖洗過濾器運(yùn)行過程

      自動反沖洗過濾器的工藝操作條件見表1。

      表1 自動反沖洗過濾器工藝操作條件

      自動反沖洗過濾系統(tǒng)由DCS系統(tǒng)控制,其控制模式為自動和手動兼容方式:a)自動控制模式:差壓設(shè)定和時間設(shè)定;b)手動操作模式:DCS系統(tǒng)上軟觸點(diǎn)來實現(xiàn)強(qiáng)制反沖洗。

      工作過程:根據(jù)設(shè)定壓差與時間,自動啟動反洗操作,以先到設(shè)定值者為準(zhǔn)。以差壓設(shè)定為例,設(shè)定值為50kPa,隨著裝置的運(yùn)行,過濾器壓降達(dá)到50kPa后,系統(tǒng)會自動啟動;如達(dá)到設(shè)定時間720min,壓差還未達(dá)到,則以時間為準(zhǔn),系統(tǒng)仍會自動啟動。

      1)A組過濾器調(diào)位閥對準(zhǔn)第一組濾芯沖洗,5s后自動關(guān)閉,排污閥自動打開,經(jīng)過3s的排放后關(guān)閉;此時A組的調(diào)位閥會自動對準(zhǔn)第二組濾芯進(jìn)行沖洗,同樣5s后自動關(guān)閉,排污閥自動打開,3s的排放后關(guān)閉;以此類推,A組的6組濾芯逐一反沖洗。

      2)A組反沖洗結(jié)束后,以同樣的方式進(jìn)行下一組的沖洗,直至8個過濾器的48組濾芯全部沖洗一次,代表一個反沖洗周期結(jié)束。

      3)每個過濾器運(yùn)行48s,8個過濾器運(yùn)行周期384s。

      4)8個過濾器無論哪組出現(xiàn)問題,均可以單獨(dú)切除,進(jìn)行在線處理或者吹掃合格后處理。

      5)反沖洗還設(shè)置單獨(dú)沖洗功能,可以單獨(dú)沖洗任何一組,也可以單獨(dú)強(qiáng)制旁路任何一組,靈活性較強(qiáng)。

      6)當(dāng)反沖洗的污油送入污油罐后,根據(jù)液面的高低設(shè)置了污油泵自啟、自停功能,液面達(dá)到80%,污油泵自啟,當(dāng)液面低于20%,污油泵自停,自動化程度的提高,大大降低了操作人員的勞動量。

      5 自動反沖洗過濾器運(yùn)行情況

      5.1 過濾器反沖洗運(yùn)行情況

      自檢修開工以來,過濾器的反沖洗在運(yùn)行中,壓降一直比較穩(wěn)定。圖2為3月4日和3月5日的運(yùn)行數(shù)據(jù),過濾器壓差設(shè)定為50kPa。從圖2可以看出,石腦油中的雜質(zhì)含量相對較少,基本沒有達(dá)到50kPa的壓差設(shè)計值,都是達(dá)到了720min的設(shè)定值開始反沖洗工作。從反沖洗效果來看,沖洗之前在40kPa左右,沖洗完畢后能達(dá)到8kPa以下,說明反沖洗效果非常顯著。

      圖2 反沖洗過濾器運(yùn)行數(shù)據(jù)

      5.2 保護(hù)反應(yīng)器壓降運(yùn)行情況

      自檢修開工以來,保護(hù)反應(yīng)器的壓降一直比較穩(wěn)定,圖3為2月的運(yùn)行數(shù)據(jù)。從圖3可以看出,保護(hù)反應(yīng)器壓降一定比較穩(wěn)定,基本都在82kPa左右,沒有受到原料中雜質(zhì)的影響,證明反沖洗過濾器起到了非常好的效果。

      圖3 保護(hù)反應(yīng)器壓降情況

      6 自動反沖洗過濾器運(yùn)行總結(jié)

      ZFG-Ⅰ型自動反沖洗過濾系統(tǒng)從開工運(yùn)行到現(xiàn)在,無論過濾單元還是自動控制系統(tǒng),都達(dá)到了設(shè)計要求。過濾設(shè)定時間和設(shè)定壓降都能滿足生產(chǎn)的要求,為裝置的長周期運(yùn)行奠定了堅實的基礎(chǔ),為重整的供料提供了堅實的保障,而且真正做到操作簡單,維護(hù)方便,大大降低了操作人員的勞動強(qiáng)度。

      Application of Automatic Backwash Filter In Naphtha Hydrogenation Unit

      SONG Yanwei
      (Guangxi Petrochemical Company, CNPC, Qinzhou 535008, China)

      TQ 051.8+5

      B

      1671-9905(2017)08-0067-02

      宋艷偉,男,工程師,就職于中國石油廣西石化公司。E-mail: songyanwei@petrochina.com.cn

      2017-05-16

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