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      9—5/8″技術(shù)套管旋轉(zhuǎn)固井技術(shù)在中海油的首次成功應用

      2017-09-30 10:19:17李虎成王小勇郭楨有楊可三羅鑄
      科技視界 2017年13期
      關(guān)鍵詞:頂驅(qū)膠塞摩阻

      李虎成+王小勇+郭楨有+楊可三+羅鑄

      【摘 要】9-5/8″技術(shù)套管固井傳統(tǒng)做法是采用一維軸向頂替方式,存在水泥漿走高邊,低邊沖洗困難,頂替效率低,固井質(zhì)量較差,定向井尤其明顯,井筒完整性很難保障。為了解決此該問題,9-5/8″技術(shù)套管旋轉(zhuǎn)固井工藝技術(shù)在潿洲某油田鉆完井作業(yè)過程中被首次提出并成功實施,為中海油首次。本文主要從9-5/8″技術(shù)套管旋轉(zhuǎn)固井工藝的原理、優(yōu)點及限制條件等方面詳細介紹,9-5/8″技術(shù)套管旋轉(zhuǎn)固井是通過以下幾個措施來實現(xiàn)的:選用高抗扭套管保證旋轉(zhuǎn)情況下套管串的有效性,利用頂驅(qū)下套管工具(CRT)對套管串施加動力,通過軟件模擬計算合理加裝套管扶正器降低套管串摩阻。結(jié)果表面,9-5/8″技術(shù)套管旋轉(zhuǎn)固井工藝技術(shù)能夠改變環(huán)空流態(tài),改善沖洗效果,提高頂替效率和固井質(zhì)量,保障井筒完整性。

      【關(guān)鍵詞】9-5/8″技術(shù)套管;頂替效率;旋轉(zhuǎn)固井;固井質(zhì)量;井筒完整性

      【Abstract】9-5/8" casing cementing traditional method is to use the one-dimensional axial displacement method, existing cement slurry high side, low side flushing difficulty, low displacement efficiency, poor cementing quality, especially directional wells, wellbore integrity is difficult to guarantee. In order to solve this problem, the rotary 9-5/8 technology-casing cementing technology in Weizhou X Oil Field drilling process was first proposed and implemented successfully in CNOOC. This article mainly from the principle of "the rotary 9-5/8 technology-casing cementing technology, the advantages and limitations. A detailed introduction to The Rotary 9-5/8 Technology-Casing Cementing is realized through the following measures: the high torsional casing ensure the effectiveness of the case on the rotary casing, the top drive casing tool (CRT) is applied to dynamic, simulation software of casing string, through the reasonable installation of casing centralizer friction reduction of casing string. The surface of The Rotary 9-5/8 Technology-Casing Cementing Technology can change the annulus flow, improve washing effect, improve the displacement efficiency and cementing quality, ensure wellbore integrity.

      【Key words】9-5/8 "casing; Displacement efficiency; Rotation cementing; Cementing quality; Wellbore integrity

      0 引言

      旋轉(zhuǎn)套管串固井是目前較先進的新工藝之一,在固井施工過程中利用地面動力源提供持續(xù)扭矩使套管串連續(xù)轉(zhuǎn)動,能夠改變環(huán)空流態(tài),改善沖洗效果,提高頂替效率和固井質(zhì)量,保障井筒完整性。但是,受限于套管本身抗扭強度、套管串摩阻大、地面動力源施加持續(xù)扭矩方式,以往作業(yè)過程中,9-5/8″以及更大尺寸套管一直無法實現(xiàn)旋轉(zhuǎn)套管串固井。在潿洲某油田鉆完井作業(yè)過程中,緊緊圍繞受限因素,打破常規(guī),開拓創(chuàng)新,在中海油首次成功實現(xiàn)9-5/8″技術(shù)套管旋轉(zhuǎn)固井,是一次成功創(chuàng)新實踐,也是固井技術(shù)的進步,更是固井理念飛躍。

      1 基本情況

      潿洲某油田某井完鉆井深4916m,從130m開始造斜至1050m,60°井斜穩(wěn)斜段長達3500m,是一口較深的大位移井,技術(shù)套管井段使用油基鉆井液。本井目的層存在高壓,因此9-5/8″技術(shù)套管需要盡量下深封固常壓地層至4135m,且固井質(zhì)量要求良好,以保證管鞋處高承壓,為目的層井段留夠壓力窗口。該井井斜大,穩(wěn)斜段長,9-5/8″技術(shù)套管躺在井筒低邊,單靠一維軸向驅(qū)替無法將低邊的油基鉆井液頂替干凈,從而影響了水泥膠結(jié)質(zhì)量,造成管鞋承壓無法滿足后續(xù)要求,甚至技術(shù)套管環(huán)空帶壓等后果。為了解決存在的問題,保證固井質(zhì)量,在該油田成功實施9-5/8″技術(shù)套管旋轉(zhuǎn)固井工藝技術(shù),實施效果理想,該技術(shù)在中海油尚屬首例。

      2 9-5/8″技術(shù)套管旋轉(zhuǎn)固井技術(shù)

      具體作業(yè)流程如下:9-5/8″技術(shù)套管下到位后,采用常規(guī)固井水泥頭完成沖洗液、隔離液、首尾水泥漿的泵入及底塞、頂塞的投放,根據(jù)計算當頂替至套管內(nèi)外壓差平衡或者底塞到達浮箍位置時,拆下常規(guī)固井水泥頭,接上頂驅(qū)下套管工具(CRT),繼續(xù)頂替的同時保持套管串旋轉(zhuǎn),套管環(huán)空產(chǎn)生螺旋流給井壁增加周向剪切驅(qū)動力,提高頂替效率,保證水泥漿膠結(jié)質(zhì)量。endprint

      2.1 固井關(guān)鍵點

      (1)油基鉆井液對水泥漿性能影響極大,因此減少水泥漿受污染是保證固井質(zhì)量的基礎。

      (2)大位移長裸眼段井下套管風險高。大位移井穩(wěn)斜段長,井斜大,套管摩阻大,井眼低邊易形成巖屑床,下套管極易出現(xiàn)遇阻、無法下到位等情況。

      (3)旋轉(zhuǎn)套管串扭矩大,對套管串抗扭強度要求高,需要根據(jù)模擬的扭矩選擇合適的套管。

      (4)套管扶正器類型及安放數(shù)量的選擇。套管扶正器主要有剛性扶正器和彈性扶正器,大位移井低邊受力較大,彈性扶正器容易變形受損,影響套管居中度,需選擇剛性扶正器。通過軟件模擬計算確定合適的扶正器安放數(shù)量和位置,做到能夠?qū)⑻坠芘c井壁的線接觸變成點接觸,降低套管摩阻,提高套管居中度,利于套管的下放、旋轉(zhuǎn)及頂替效果。

      (5)頂驅(qū)下套管工具(CRT)的技術(shù)要求及使用。CRT抗拉強度、憋壓能力及最大可施加扭矩必須滿足作業(yè)要求,另外CRT不具有投放膠塞功能,須配合常規(guī)固井水泥頭使用,待膠塞投放完,拆掉水泥頭,接上CRT工具進行開泵頂替并旋轉(zhuǎn)套管串。

      2.2 扶正器安放設計

      通過Landmark軟件模擬計算,每2~3根套管安放1個扶正器套管串懸重最大,有利于套管下入,為了保證管鞋以上的固井質(zhì)量,且減小套管串旋轉(zhuǎn)扭矩,該井裸眼段每2根套管安放1個扶正器,套管內(nèi)每3根安放1個扶正器至600m(直井段)。扶正器能夠減小下套管摩阻,減小套管與井壁接觸面積,降低旋轉(zhuǎn)套管扭矩,提高套管居中度,螺旋形扶正器有利于水泥漿產(chǎn)生螺旋流,改善環(huán)空流場,提高水泥漿頂替效率。

      2.3 摩阻扭矩分析

      摩阻扭矩分析需要先確定摩阻系數(shù),摩阻系數(shù)得選取是通過現(xiàn)場在起鉆前或者通井期間記錄不同深度下的大鉤懸重、扭矩,根據(jù)井眼軌跡、鉆井液性能、鉆具組合等資料反算得到。該井通過通井鉆具測得的相關(guān)參數(shù),利于Landmark軟件反算得到套管內(nèi)及裸眼段的摩阻系數(shù),根據(jù)套管串結(jié)構(gòu)、扶正器安放數(shù)量及位置,模擬計算9-5/8″技術(shù)套管下到位后旋轉(zhuǎn)扭矩43000ft.lbs(實際旋轉(zhuǎn)扭矩45000ft.lbs左右),上提懸重320噸(實際上提330噸),本次選擇的BEAR扣套管,最大抗扭強度46000ft.lbs,CRT最大施加扭矩50000ft.lbs,最大上提500噸,各參數(shù)均在工具作業(yè)能力范圍內(nèi),為旋轉(zhuǎn)固井施工可以實現(xiàn)創(chuàng)造了條件。

      2.4 水泥漿設計

      固井方式為單級首尾漿封固,首漿采用般土水泥漿體系,尾漿采用聚合物增強水泥漿體系,尾漿附加20%,尾漿配方為:38%F/W +0.5%PC-X60L+1%PC-F41L+4%PC-G80L +6%MicroBlock+1.5%PC-B10+0.3%PC-H21L+100%"G"級水泥。采用油水雙效沖洗液,實現(xiàn)油基環(huán)境下潤濕反轉(zhuǎn),達到有效沖洗及隔離作用,提高水泥漿頂替效率。水泥漿性能見表1。

      前置液及頂替排量設計??紤]充分保證紊流接觸時間,提高沖洗效果,同時考慮控制循環(huán)ECD不超過鉆進時最大ECD值,通過固井軟件模擬得到,前置液泵入量為150bbls,占環(huán)空高度735m,頂替排量采用高低雙速頂替,高速2250L/min排量,低速750L/min。

      2.5 頂驅(qū)下套管工具CRT

      下套管前,通過變扣將CRT與頂驅(qū)方保連接,由頂驅(qū)提供旋轉(zhuǎn)動力,CRT自帶一套液壓控制系統(tǒng),控制CRT中的液壓卡盤錨定套管,從而實現(xiàn)套管上下活動、頂驅(qū)驅(qū)動套管旋轉(zhuǎn)。同時CRT自帶密封,可實現(xiàn)套管內(nèi)與頂驅(qū)水龍帶連接,隨時可開泵循環(huán)。旋轉(zhuǎn)固井施工就是在常規(guī)水泥頭完成水泥漿泵入及膠塞的投放工作后,當套管內(nèi)外壓差平衡即可拆水泥頭,換CRT工具進行旋轉(zhuǎn)、上下活動、循環(huán)頂替。

      3 現(xiàn)場應用及效果

      3.1 現(xiàn)場施工過程

      套管串順利入井,由于該井較深,模擬計算旋轉(zhuǎn)扭矩較大,實施過程中在套管抗扭強度(46000ft.lbs)內(nèi)無法定點旋轉(zhuǎn),因此采用上下活動套管,下行過程中旋轉(zhuǎn)的模式進行循環(huán)。以2250L/min排量循環(huán),套管下放過程中控制扭矩不超過46000lb.fts,轉(zhuǎn)速10rpm旋轉(zhuǎn)套管串。

      停泵后接常規(guī)水泥頭倒固井流程,按常規(guī)單級固井方式泵入油水雙效沖洗液150bbls,停泵投入底膠塞并壓膠塞,泵入密度為1.58g/cm3的首漿276.6bbls和密度為1.90g/cm3的尾漿181.5bbls,投入頂膠塞并壓膠塞。

      以2250L/min排量高泵速頂替73.5方時(頂替75方時底塞接觸浮箍),停泵拆水泥頭,接頂驅(qū)CRT工具,繼續(xù)以相同排量頂替至擊穿底塞后開始上下活動套管,下行以10rpm轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn)套管,期間控制扭矩不超過46000lb*fts。首尾漿出管鞋時保證套管處于底部,防止水泥漿污染影響固井質(zhì)量。整個頂替過程中返出及泵壓變化正常,碰壓正常。

      3.2 固井質(zhì)量

      本次9-5/8″技術(shù)套管未進行通過固井質(zhì)量測井評價,但從下一開做地漏試驗以及后續(xù)生產(chǎn)過程中環(huán)空壓力情況分析判斷,9-5/8″技術(shù)套管旋轉(zhuǎn)固井非常成功,固井質(zhì)量良好。

      4 結(jié)論

      (1)對大斜度井實施旋轉(zhuǎn)套管固井,必須強化井眼準備工作。有效清除井底巖屑床,保證井眼清潔;定向井軌跡要平滑,杜絕出現(xiàn)大狗腿;鉆井液性能良好,避免出現(xiàn)井壁失穩(wěn)、井下漏失、泥餅虛厚形成“假縮徑”等情況,確保井況良好;井壁要盡量規(guī)則,避免出現(xiàn)大肚子、大臺階。

      (2)借助相關(guān)軟件反算鉆具摩阻系數(shù),結(jié)合套管串結(jié)構(gòu)模擬下套管懸重、旋轉(zhuǎn)扭矩;以此來選擇合適的套管扣型、材質(zhì),評估旋轉(zhuǎn)固井方案是否可行。

      (3)套管扶正器安放及固井頂替排量設計要借助固井軟件模擬。從經(jīng)濟型及效果考慮,選擇最佳扶正器安放方案;固井頂替排量在ECD滿足要求的情況下盡可能高,以提高頂替效率。

      (4)頂驅(qū)下套管工具(CRT)要保證狀態(tài)良好,頂替過程中要確保密封有效,旋轉(zhuǎn)固井施工中使用CRT要考慮套管內(nèi)外“U”形管效應。

      【參考文獻】

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      [責任編輯:朱麗娜]endprint

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