潘洪準(zhǔn)
( 廣州市粵聯(lián)水產(chǎn)制冷工程有限公司,廣州 511490 )
大型氟利昂制冷系統(tǒng)的節(jié)能技術(shù)應(yīng)用
潘洪準(zhǔn)
( 廣州市粵聯(lián)水產(chǎn)制冷工程有限公司,廣州 511490 )
對(duì)大型氟利昂制冷系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)進(jìn)行了介紹,分析了在實(shí)際工程中限制節(jié)能技術(shù)應(yīng)用推廣的因素,并提出解決方案,通過應(yīng)用實(shí)例顯示了使用節(jié)能技術(shù)所取得的實(shí)際效果。
氟利昂;節(jié)能技術(shù);節(jié)能改造;滿液式;二級(jí)節(jié)流;熱氣融霜
Abstract:Introduction of energy-saving technology for large Freon refrigeration system,analyzing factors restricting application and promotion of energy-saving technology in practice,offering solution and stating effects of adapting energy-saving technology through application cases.
Keywords:Freon;Energy-saving technology;Energy-saving reforming;Flooded-type;Two-stage throttling;Defrost by superheated vapor
在冷庫制冷系統(tǒng)中,應(yīng)用的制冷劑主要是氨和氟利昂兩大類。氨通常應(yīng)用在中大型的制冷系統(tǒng),末端蒸發(fā)器采用氨泵強(qiáng)制供液或重力供液方式(滿液式),換熱效率高,能耗低,但系統(tǒng)較為復(fù)雜,技術(shù)要求高;采用氟利昂作為工質(zhì)的制冷系統(tǒng),末端蒸發(fā)器普遍采用直接膨脹供液方式,換熱效率低,能耗高,由于系統(tǒng)簡單,建造成本低,因此在小型制冷系統(tǒng)上有廣泛應(yīng)用。在2013年吉林寶源豐氨泄漏事故發(fā)生后,國家安監(jiān)部門對(duì)氨制冷系統(tǒng)的應(yīng)用采取了高壓態(tài)勢(shì),許多本來適合采用氨作為制冷劑的大型冷庫項(xiàng)目紛紛改為氟利昂工質(zhì)。但之前氟利昂主要應(yīng)用在中小型的簡單的制冷系統(tǒng),技術(shù)落后,現(xiàn)在直接應(yīng)用在大型冷庫上,很多時(shí)候達(dá)不到大型冷庫的應(yīng)用要求,而且能耗高,制冷系統(tǒng)運(yùn)行成本居高不下,給用戶造成巨大損失,國家也浪費(fèi)了大量能源。因此,根據(jù)我國現(xiàn)階段工業(yè)制冷的實(shí)際情況,推廣大型氟利昂制冷系統(tǒng)節(jié)能技術(shù)和對(duì)已經(jīng)在運(yùn)行的大型高能耗氟利昂制冷系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造具有極大的意義。
(1)采用滿液式蒸發(fā)系統(tǒng)代替干式蒸發(fā)系統(tǒng)。現(xiàn)在很多大中型冷庫制冷系統(tǒng)采用了氟利昂直膨式供液系統(tǒng)(干式蒸發(fā)),這種制冷系統(tǒng)對(duì)蒸發(fā)器的有效利用率非常低,系統(tǒng)運(yùn)行能耗極高。而滿液式蒸發(fā)充分利用了蒸發(fā)器的換熱面積,有效地提高了蒸發(fā)器的熱交換效率,使制冷系統(tǒng)的運(yùn)行能耗大大降低。滿液式蒸發(fā)系統(tǒng)有泵強(qiáng)制供液和重力供液兩種方式,實(shí)驗(yàn)表明,采用重力供液的氟利昂系統(tǒng),與工作在相同室內(nèi)、外環(huán)境溫度(室內(nèi)、外干球溫度為-10℃、25℃)下的直接膨脹供液制冷系統(tǒng)對(duì)比,其制冷量提高34%,傳熱系數(shù)K提高53%[1]。
(2)采用二級(jí)節(jié)流制冷循環(huán)。在相同穩(wěn)定的制冷工況條件下,兩級(jí)節(jié)流、中間不完全冷卻雙級(jí)壓縮理論制冷循環(huán)的制冷系數(shù),大于一級(jí)節(jié)流、中間不完全冷卻雙級(jí)壓縮理論制冷循環(huán)的制冷系數(shù)[2]。通過制冷壓縮機(jī)生產(chǎn)廠家(比澤爾)的軟件計(jì)算,在工況-30/36℃及以下的制冷系統(tǒng)中,采用二次節(jié)流中壓供液技術(shù),相比于帶獨(dú)立經(jīng)濟(jì)器一次節(jié)流制冷系統(tǒng),壓縮機(jī)組的制冷效率可以提高約2%左右,蒸發(fā)溫度越低,提升越明顯。傳統(tǒng)的氟利昂直接膨脹系統(tǒng)采用的基本上都是一次節(jié)流制冷循環(huán)。
(3)高效熱氣融霜技術(shù)。在低溫冷庫中,需要對(duì)蒸發(fā)器定期除霜,以提高系統(tǒng)的制冷效果,蒸發(fā)器為冷風(fēng)機(jī)的融霜方式較多采用的有三種,分別為熱氣融霜,水融霜和電融霜。電融霜最為簡單,匹配上電源即可使用,但能耗最高;水融霜需要提供沖霜水并循環(huán)使用,循環(huán)水泵需要耗電,其融霜效果受外界溫度變化影響,冬季時(shí)需要對(duì)沖霜水進(jìn)行加熱,也增加了額外能耗,而且普通循環(huán)使用的沖霜水清潔度也難以達(dá)到冷庫內(nèi)部環(huán)境的衛(wèi)生要求;熱氣融霜的熱源來自于壓縮機(jī)的排氣熱量,不需要增加額外的融霜能耗,是最節(jié)能的融霜方式,但融霜程序控制較為復(fù)雜。筆者根據(jù)對(duì)多座使用溫度為-18℃的冷庫能耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,采用高效熱氣融霜技術(shù),比采用電熱融霜技術(shù),制冷系統(tǒng)總體能耗可以節(jié)省10%~15%。
通過綜合應(yīng)用這些節(jié)能技術(shù),將會(huì)使氟利昂制冷系統(tǒng)的能耗大為降低。
氟利昂滿液式蒸發(fā)制冷系統(tǒng)在節(jié)能方面有巨大的優(yōu)勢(shì),但在實(shí)際工程應(yīng)用中卻不多,因其對(duì)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝水平都有較高的要求,需要解決如下問題,方能安全、高效地運(yùn)行,否則系統(tǒng)運(yùn)行效果會(huì)大打折扣甚至出現(xiàn)故障。
(1)蒸發(fā)器的回油問題。制冷系統(tǒng)在運(yùn)行過程中,壓縮機(jī)組中的冷凍油會(huì)逐漸進(jìn)入系統(tǒng)的其它部位,并容易積存在蒸發(fā)器內(nèi)部,如果不及時(shí)把蒸發(fā)器中的冷凍油收集回壓縮機(jī)組內(nèi),就需要經(jīng)常向機(jī)組中添加冷凍油,而且蒸發(fā)器中的冷凍油積聚到一定量時(shí),換熱效率會(huì)迅速降低,導(dǎo)致系統(tǒng)不能正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在直接膨脹供液系統(tǒng)中,通過在回氣管道中設(shè)置回油彎,可以把蒸發(fā)器中的冷凍油順利收集回壓縮機(jī)組內(nèi)。滿液式蒸發(fā)器與干式蒸發(fā)器結(jié)構(gòu)不同,不能通過簡單地設(shè)置回油彎回油,回油問題沒有得到很好的解決,這也是限制氟利昂滿液式蒸發(fā)系統(tǒng)推廣的因素之一。為了使系統(tǒng)能穩(wěn)定高效地運(yùn)行,需要徹底解決系統(tǒng)的回油問題。經(jīng)過多年的研究和工程實(shí)踐總結(jié),筆者設(shè)計(jì)出了一套冷風(fēng)機(jī)高效熱氣融霜系統(tǒng),在冷風(fēng)機(jī)融霜的同時(shí),可把蒸發(fā)器中的冷凍油順利排出并回到壓縮機(jī),既解決了冷風(fēng)機(jī)的融霜問題,同時(shí)又解決了冷風(fēng)機(jī)的回油問題。
(2)制冷劑泄漏問題。氟利昂無色無味,當(dāng)系統(tǒng)發(fā)生微小泄漏時(shí),是難以發(fā)覺的,通常是系統(tǒng)中的制冷劑泄漏了大部分,系統(tǒng)無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)后才會(huì)發(fā)現(xiàn)是制冷劑泄漏了,滿液式蒸發(fā)系統(tǒng)制冷劑充注量較大,如果制冷劑泄漏時(shí)不及時(shí)發(fā)現(xiàn),會(huì)造成較大的損失。除了在安裝時(shí)應(yīng)嚴(yán)格把好安裝質(zhì)量關(guān),盡量減少泄漏概率外,筆者還研究出一套制冷系統(tǒng)內(nèi)部的制冷劑數(shù)量監(jiān)控裝置,通過這套裝置,可實(shí)時(shí)掌握系統(tǒng)內(nèi)的制冷劑數(shù)量,當(dāng)制冷劑數(shù)量出現(xiàn)減少時(shí),發(fā)出警報(bào)。監(jiān)控界面如圖1。
圖1 制冷劑監(jiān)控界面
(3)系統(tǒng)自動(dòng)化問題。近幾年隨著冷鏈行業(yè)的高速發(fā)展,技術(shù)好且有經(jīng)驗(yàn)的設(shè)備管理人員相對(duì)稀缺,因此制冷系統(tǒng)的自動(dòng)化運(yùn)行程度要求越來越高。直接膨脹供液制冷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡單,系統(tǒng)自動(dòng)化運(yùn)行容易實(shí)現(xiàn)。滿液式供液制冷系統(tǒng)結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜,但隨著各類優(yōu)質(zhì)自控元件出現(xiàn),系統(tǒng)的各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),都已經(jīng)有對(duì)應(yīng)的高質(zhì)量自控產(chǎn)品,例如電磁閥、壓力控制閥、液位傳感器、壓力溫度傳感器等等,再配合PLC微電腦控制相關(guān)元件動(dòng)作,滿液式制冷系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化運(yùn)行難度已經(jīng)大大降低,筆者近年所設(shè)計(jì)安裝的多個(gè)氟利昂滿液式制冷系統(tǒng),皆已成功實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化運(yùn)行。
(1)冷庫規(guī)模概況:廣州某冷庫,單層,面積3480m2,庫內(nèi)凈高8m,公稱容積為27840m3;庫溫要求-18±2℃,2014年11月建成投產(chǎn)。
(2)制冷劑:R22。
(3)制冷機(jī)組:由3臺(tái)帶補(bǔ)氣口HSN8591壓縮機(jī)組成并聯(lián)機(jī)組,在-30/38℃工況下,制冷量為507.6kW。
(4)冷風(fēng)機(jī):名義制冷量49kW,風(fēng)量42000m3/h,共14臺(tái),熱氣融霜。
(5)蒸發(fā)冷凝器:一臺(tái)SPL-1420蒸發(fā)式冷凝器,換熱量為1420kW。
(6)供液方式:采用直接膨脹供液系統(tǒng)。
冷庫投產(chǎn)運(yùn)營一年多來,制冷系統(tǒng)平均每月的用電量約12萬度。對(duì)于公稱容積超過20000m3的大型凍結(jié)物冷藏庫,在廣州地區(qū)制冷系統(tǒng)的平均每月用電通常處于2~3kWh/m3的范圍,該冷庫平均每月用電達(dá)到了4.3kWh/m3,已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了正常范圍,很有必要對(duì)其進(jìn)行節(jié)能改造。
在盡量減少改造費(fèi)用的同時(shí)又能達(dá)到系統(tǒng)節(jié)能目的,才能產(chǎn)生較好的改造效益,這樣的系統(tǒng)改造才有意義。該系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間不長,所用設(shè)備性能基本完好,因此應(yīng)盡可能利用原系統(tǒng)的設(shè)備,這樣才能有效地降低改造費(fèi)用;在此基礎(chǔ)上把直接膨脹供液系統(tǒng)改為滿液式供液系統(tǒng),并綜合配套其余節(jié)能技術(shù),使系統(tǒng)性能接近新安裝的節(jié)能型制冷系統(tǒng)。改造好的配置如下:
(1)制冷機(jī)組。原機(jī)組配置基本上可以滿足新系統(tǒng)的要求,只需要進(jìn)行很小的改動(dòng)即可。
(2)冷凝器。原蒸發(fā)式冷凝器可以滿足新系統(tǒng)的要求,不需要進(jìn)行改造。
(3)冷風(fēng)機(jī)。原系統(tǒng)直接膨脹供液的冷風(fēng)機(jī)是不適合用在新系統(tǒng)的,冷風(fēng)機(jī)費(fèi)用占整個(gè)制冷系統(tǒng)造價(jià)比例相當(dāng)高,如果更換成全新的冷風(fēng)機(jī),那將會(huì)大大提高系統(tǒng)改造的成本,因此只對(duì)原冷風(fēng)機(jī)的供液方式進(jìn)行改造,使其適用于滿液式系統(tǒng),冷風(fēng)機(jī)的其它部位不作改變,節(jié)省了大量的改造費(fèi)用。冷風(fēng)機(jī)改造前后照片對(duì)比如圖2和圖3。
圖2 改造前直接膨脹供液冷風(fēng)機(jī)
圖3 改造后滿液式供液冷風(fēng)機(jī)
(4)工藝管道。原系統(tǒng)的工藝管道及閥門是不適用新系統(tǒng)使用的,只有全部拆除,重新按照新的節(jié)能工藝進(jìn)行管道布置安裝。
(5)其它輔助設(shè)備。根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況,冷風(fēng)機(jī)的供液采用氟泵強(qiáng)制供液方式,因此增加一套桶泵機(jī)組,如圖4所示。
圖4 桶泵機(jī)組
(6)電氣系統(tǒng)。電氣系統(tǒng)可分為設(shè)備電力供應(yīng)和系統(tǒng)控制兩部分,原系統(tǒng)中的電力供應(yīng)部分基本可以在新系統(tǒng)中使用,但系統(tǒng)控制部分不適合在新系統(tǒng)中使用,因此重新設(shè)置了控制系統(tǒng),并使新系統(tǒng)能夠全自動(dòng)運(yùn)行。
經(jīng)過兩個(gè)月的施工,改造工作在2016年4月完成,至今已經(jīng)過一年的正常運(yùn)營使用,冷庫經(jīng)營業(yè)務(wù)的運(yùn)作基本上與未改造前接近,每個(gè)月的耗電量如表1。
改造后平均每月的用電量為54106kWh,原來平均每月用電約120000kWh,能耗只是原來的一半不到,節(jié)能效果非常明顯。
本次的改造費(fèi)用為80萬元,改造后運(yùn)行一年以來,平均每月節(jié)省6.6萬度電,電價(jià)為0.8元/度,每月節(jié)省5.28萬元電費(fèi),約15個(gè)月就可收回改造投資,為業(yè)主創(chuàng)造了明顯的經(jīng)濟(jì)效益。
表1 耗電量
時(shí)間用電量/kWh備注2016年5月558562016年6月597962016年7月650632016年8月630172016年9月563312016年10月537082016年11月485102016年12月497382017年1月487362017年2月449042017年3月505462017年4月53070月平均54106
大型冷庫建造完成投入運(yùn)營后,制冷系統(tǒng)的能耗在日常的經(jīng)營成本中占比是非常大的,通常會(huì)達(dá)到30%~50%,因此,為冷庫配套節(jié)能的制冷系統(tǒng)是非常重要的,即使已經(jīng)建成的運(yùn)營的冷庫,如果其能耗較高,對(duì)其進(jìn)行節(jié)能改造,也是有積極意義的。本次實(shí)例改造的冷庫庫容為27840m3,實(shí)際貯存量約為5500噸,經(jīng)節(jié)能改造后一年可節(jié)省約79萬度電。目前國內(nèi)冷庫容量約3800萬噸,每年還在以15%左右速度增長,采用節(jié)能的制冷系統(tǒng),可為國家節(jié)能大量能源,為企業(yè)創(chuàng)造巨大效益。
[1] 李星,臧潤清,張楓,等.重力供液與直接膨脹制冷系統(tǒng)運(yùn)行特性的實(shí)驗(yàn)研究[J].制冷學(xué)報(bào),2008,29(1):39-44
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ApplicationofEnergy-savingTechnologyforLargeFreonRefrigerationSystem
PAN Hongzhu
( Guangzhou Yuelian Fishery Refrigeration Engineering Co.,Ltd,Guangzhou 511490 )
2017-5-6
潘洪準(zhǔn)(1979-),男,工程師,從事工業(yè)制冷系統(tǒng)的研究、設(shè)計(jì)和工程實(shí)施工作。E-mai l:13469088@qq.com
ISSN1005-9180(2017)03-059-04
TB66文獻(xiàn)標(biāo)示碼B
10.3969/J.ISSN.1005-9180.2017.03.012