段春園
摘 要:本文主要針對于ABB800變頻器在冶金系統(tǒng)煉鋼轉(zhuǎn)爐傾動控制使用過程中,頻繁出現(xiàn)過直流母線過電壓故障的調(diào)試及解決問題的辦法,從轉(zhuǎn)爐傾動的負載特性,結(jié)合實際生產(chǎn)過程中所出現(xiàn)的問題,對其變頻器故障產(chǎn)生的原因以及解決問題采用改造的方式進行全部的說明。
關鍵詞:變頻器;直流母線過電壓故障;主/從控制系統(tǒng);正力矩;負載特性
中圖分類號:TF345 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)17-0062-01
1 前言
我公司煉鋼廠1#轉(zhuǎn)爐至2004年投產(chǎn)以來,在當1#轉(zhuǎn)爐進行出鋼、進鐵水操作時,容易引起轉(zhuǎn)爐傾動變頻控制系統(tǒng)報故障現(xiàn)象,該現(xiàn)象直接的影響到轉(zhuǎn)爐的正常生產(chǎn)以及出鋼時易造成鋼水夾渣現(xiàn)象。在2007年1月,我廠對1#轉(zhuǎn)爐進行下爐檢修,通過檢修過程中通過對轉(zhuǎn)爐傾動系統(tǒng)進行改造后,徹底的解決這一事故隱患。
2 轉(zhuǎn)爐傾動變頻原理及設備狀況
煉鋼廠70t轉(zhuǎn)爐傾動裝置采用全懸掛式四點傳動式,它由四臺55Kw變頻電動機進行驅(qū)動。轉(zhuǎn)爐傾動變頻控制系統(tǒng)采用的瑞典ABB公司ACS800變頻器,由四臺變頻器組成了一個主/從控制系統(tǒng),通過轉(zhuǎn)爐本體的PLC(可編程控制器)進行轉(zhuǎn)爐傾動控制。根據(jù)轉(zhuǎn)爐控制工藝要求,轉(zhuǎn)爐的傾動操作角度為正反360°,當轉(zhuǎn)爐爐口與爐底方向軸線與地平面垂直時為垂直狀態(tài)。另外根據(jù)生產(chǎn)工藝設計說明,轉(zhuǎn)爐按正力矩設計,即轉(zhuǎn)爐的耳軸下部比上部高,下部比上部重,從而保證轉(zhuǎn)爐控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。當轉(zhuǎn)爐爐體處于正力矩狀態(tài)時,電動機處于電動運行狀態(tài),當轉(zhuǎn)爐爐體處于負力矩狀態(tài)時,電動機處于發(fā)電運行狀態(tài),此時電動機處于回饋制動狀態(tài)。
3 轉(zhuǎn)爐變頻控制故障產(chǎn)生原因
在1#轉(zhuǎn)爐進行出鋼、進鐵水操作時,轉(zhuǎn)爐傾動變頻控制系統(tǒng)容易報“DC OVERVOLT(中間電路直流電壓過高)”的故障。變頻器的主回路接線圖如圖1所示。
該故障主要由于直流母線電壓Ud超出變頻器的直流母線極限電壓Udmax的1.3倍原因引起,造成這個故障的原因有三種情況:
(1)變頻系統(tǒng)制動斬波器和制動電阻器開路或配置不當。(2)變頻器的減速時間設置太短。(3)控制的負載特性需調(diào)整。
經(jīng)過我們對1#轉(zhuǎn)爐傾動變頻器的制動斬波器與外接的制動電阻的檢查,以及參照ACS800變頻器選型手冊匹配的制動電阻進行了驗證確認,基本將第一種情況進行排除。我們通過修改了控制變頻器主機的減速時間,將原來設置的減速時間3S改成了6S后,在轉(zhuǎn)爐操作過程中,變頻器報故障的次數(shù)有所減少。但是由于煉鋼轉(zhuǎn)爐傾動裝置在操作過程中是需要進行頻繁的起動、制動及加減速操作,主機變頻器減速時間的延長,使得變頻器切換時間的加長,所以對轉(zhuǎn)爐傾動操作帶來了一定的困難,這個辦法基本不能滿足生產(chǎn)工藝的要求,而且沒有根本性的解決轉(zhuǎn)爐傾動控制系統(tǒng)報故障的問題。
經(jīng)過現(xiàn)場對轉(zhuǎn)爐傾動操作時,變頻器輸出實際力矩與電機電流變化情況實時監(jiān)控,以及結(jié)合對轉(zhuǎn)爐傾動控制進行的一些模擬實驗數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)1#轉(zhuǎn)爐在實際運行過程中,隨轉(zhuǎn)爐的角度變化變頻器的實際輸出力矩值的波動很大,穩(wěn)定性差。針對轉(zhuǎn)爐傾動裝置的實際操作中,進行進鐵水或出鋼時,可能出現(xiàn)負力矩正?,F(xiàn)象。特將1#轉(zhuǎn)爐與2#轉(zhuǎn)爐的變頻器運行參數(shù)進行比較后發(fā)現(xiàn),1#轉(zhuǎn)爐在進行出鋼與進鐵水時操作時,造成轉(zhuǎn)爐傾動變頻系統(tǒng)報故障的主要原因是:1#轉(zhuǎn)爐爐體的負載正力矩不對,當1#轉(zhuǎn)爐爐體進行出鋼或進鐵水時,轉(zhuǎn)爐爐體出現(xiàn)負力矩狀態(tài),此時電動機處于發(fā)電運行狀態(tài),變頻器必須靠逆變單元、制動單元將電動機所產(chǎn)生的電能進行回饋、消耗。但是當轉(zhuǎn)爐爐體產(chǎn)生負力矩值太大,引起變頻器的直流母線電壓過高,變頻器過流保護報故障。
4 轉(zhuǎn)爐自動控制與變頻系統(tǒng)改造
根據(jù)以上故障原因分析,煉鋼廠在2007年1#轉(zhuǎn)爐下爐檢修對轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)進行如下改造:
(1)針對1#轉(zhuǎn)爐爐體負載正力矩不對的情況,對1#轉(zhuǎn)爐爐體底部不同部位加焊約4噸的配重,來充分保證轉(zhuǎn)爐的正力矩特性。(2)通過對1#轉(zhuǎn)爐傾動控制變頻器參數(shù)的調(diào)整,在1#轉(zhuǎn)爐負載特性變動的情況下,對變頻器的輸出力矩的調(diào)節(jié)方式,以及對力矩波動的響應性的相關參數(shù)進行調(diào)整。(3)將1#轉(zhuǎn)爐緊急停車系統(tǒng)由原來設計緊停開關的動作時,只是將變頻器的控制使能信號進行切斷條件,改造當緊停開關動作時,同時將變頻器的相關控制信號以及抱閘電源開關進行切斷。
5 結(jié)語
1#轉(zhuǎn)爐通過以上項目改造,經(jīng)過了2個月的正常生產(chǎn),1#轉(zhuǎn)爐在出鋼與進鐵水操作時,再也沒有出現(xiàn)變頻器報故障現(xiàn)象。徹底的解決了該設備事故隱患。
參考文獻
[1]韓安榮.通用變頻器及其應用[M].機械工業(yè)出版社,2003.
[2]ACS800標準應用程序7.x.北京:ABB電氣傳動有限公司.endprint