王偉興
(蘇州寶化炭黑有限公司)
炭黑生產(chǎn)線主供風(fēng)機高壓變頻改造效果分析
王偉興
(蘇州寶化炭黑有限公司)
對炭黑企業(yè)生產(chǎn)線主供風(fēng)機進行了高壓變頻改造,給出了改造方案和聯(lián)鎖保護邏輯。改造方案投運后,取得了較好的控制效果和較大的經(jīng)濟效益。
主供風(fēng)機 變頻 工頻 節(jié)能改造 電耗
炭黑企業(yè)生產(chǎn)線一般由單條小系統(tǒng)生產(chǎn)線組成,具有獨立、機動和靈活的特點。企業(yè)選用反應(yīng)爐燃燒空氣主供風(fēng)機,初始設(shè)計在選擇每條生產(chǎn)線配套的風(fēng)機容量時,均按生產(chǎn)線的最大空氣量予以考慮,且留有10%風(fēng)壓和20%流量的裕量。因此即使生產(chǎn)線滿負(fù)荷運行,風(fēng)門開度也絕不會是100%,最多僅能達到35%左右。改造前的基本工作狀態(tài)如下:
a. 風(fēng)量控制蝶閥實際運行閥位在26%左右,該蝶閥壓阻大,在閥上產(chǎn)生了實測30~40kPa的壓力損失,所形成的工藝系統(tǒng)總阻力使風(fēng)機運行機械能量損耗大,相應(yīng)的電耗也大;
b. 風(fēng)量控制蝶閥的壓差(30~40kPa)大,與設(shè)計要求3kPa壓差不符,流量穩(wěn)定性差,自動控制波動大;
c. 風(fēng)量控制蝶閥小開度運行,對蝶閥造成沖刷磨損,降低了使用壽命;
d. 風(fēng)機配套的電機也留有裕量,是滿速全載運行,電機的工作效率低,造成巨大電能浪費。
筆者結(jié)合上述現(xiàn)狀,針對企業(yè)炭黑5#生產(chǎn)線進行了硬質(zhì)線主供風(fēng)機高壓變頻節(jié)能技術(shù)改造。
原5#硬質(zhì)線主供風(fēng)機采用美國Gardner Denver多級離心鼓風(fēng)機,電機標(biāo)配德國SIEMENS公司產(chǎn)品,電壓6kV,額定功率560kW,額定電流64A,頻率50Hz,轉(zhuǎn)速2 984r/min。按照現(xiàn)基本工藝運行參數(shù)(風(fēng)壓86kPa,風(fēng)量11 000Nm3/h,出口風(fēng)門調(diào)節(jié)閥位26%,進口風(fēng)門調(diào)節(jié)閥位52%,電流46A,Y接法)直接啟動,原硬質(zhì)線運行工藝參數(shù)和Gardner Denver風(fēng)機特性曲線如圖1、2所示。
圖1 原硬質(zhì)線運行工藝參數(shù)
圖2 Gardner Denver風(fēng)機特性曲線
現(xiàn)場操作柱為手動直接啟動高壓6kV合閘運行,停止則分閘控制主供風(fēng)機?,F(xiàn)場PLC聯(lián)鎖保護盤柜具有聯(lián)鎖停風(fēng)機功能,主要包含對現(xiàn)場工藝信號(風(fēng)機前后振動、風(fēng)機前后軸溫度、風(fēng)機電流高高限、風(fēng)機電流低低限)、中控DCS系統(tǒng)實施監(jiān)控和聯(lián)鎖保護停風(fēng)機功能,這是比較簡單的風(fēng)機控制回路。
企業(yè)采用DLHVF1-800/06M型高壓變頻調(diào)速裝置,該變頻柜控制操作設(shè)計簡便、安全、可靠,有互鎖防誤操作裝置,由移相變壓器、功率單元和控制器三大單元組成。盤柜主要由變壓器柜、功率柜、控制柜和旁路柜組成。高壓變頻裝置的控制部分由DSP+FPGA主控電路、人機界面和PLC共同構(gòu)成。高壓變頻器功率單元采用模塊化插拔式結(jié)構(gòu)。多副邊繞組變壓器可以將電流諧波影響幾乎減小到零。
此次變頻改造涉及兩個專業(yè)和4個空間位置:炭黑中控——完成DCS系統(tǒng)聯(lián)鎖保護裝置和信號控制回路;電氣室馬達控制中心——MCC室的變頻盤柜裝置;6kV高壓控制室——高壓二次回路裝置和高壓控制回路;現(xiàn)場風(fēng)機裝置——包含主供風(fēng)機、現(xiàn)場操作柱及PLC聯(lián)鎖保護控制箱等。通過這4個空間和兩個專業(yè)進行,實施一鍵啟動方案。變頻改造組成的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框架如圖3所示。
圖3 變頻改造后系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框架
改造前啟動時在進口閥全關(guān)、放空閥全開、風(fēng)量蝶閥全關(guān)閉的狀態(tài)下,按下按鈕直接合高壓啟動風(fēng)機。風(fēng)機運轉(zhuǎn)后1min之內(nèi),為防啟動電流過大、防止悶堵,應(yīng)打開風(fēng)機進口蝶閥至50%左右,脫離顫振區(qū),調(diào)節(jié)閥位使風(fēng)機電流進入正常運行電流內(nèi),超過上下電流限制則直接高壓分閘停止風(fēng)機。操作人員在開啟瞬間應(yīng)高度關(guān)注。
改造后的啟動操作流程為:進口閥全開,放空閥全開,風(fēng)量閥全關(guān)閉,中控變頻頻率控制設(shè)置到45Hz。DCS系統(tǒng)程序自動判斷條件具備與否,具備則發(fā)出備妥信號使現(xiàn)場燈亮。啟動按鈕按下后,發(fā)出變頻預(yù)充電和合高壓指令,風(fēng)機變頻裝置由零轉(zhuǎn)速緩慢啟動,2~3min達到最高轉(zhuǎn)速,啟動完成并轉(zhuǎn)為預(yù)設(shè)置頻率運轉(zhuǎn)。此過程相當(dāng)于軟啟動,操作員不需要任何繁瑣操作,風(fēng)機即可運行。一鍵啟動方案主要融合了復(fù)雜的變頻、工頻可選擇啟動。圖4為一鍵啟動控制原理。
圖4 一鍵啟動控制原理
中控DCS系統(tǒng)在變頻和工頻狀態(tài)各設(shè)計了一套聯(lián)鎖保護停機裝置。變頻原有溫度和振動4個基礎(chǔ)條件,現(xiàn)增設(shè)3個電機線圈溫度條件參與控制聯(lián)鎖保護,完成備妥、一鍵啟動、高壓合閘、故障復(fù)位及跳閘保護等一系列監(jiān)控程序。工頻繼續(xù)維持原溫度、振動保護監(jiān)控程序。
生產(chǎn)線主供風(fēng)機系統(tǒng)的改造方案充分考慮了現(xiàn)場PLC控制箱、現(xiàn)場操作柱、電氣MCC控制中心、6kV高壓控制室和炭黑中控DCS室所有的功能,以一鍵啟動為主要控制方案,其中風(fēng)機變頻運行具體方案如圖5所示,風(fēng)機工頻運行方案如圖6所示。
圖5 風(fēng)機變頻運行方案
圖6 風(fēng)機工頻運行方案
備妥回路條件判斷邏輯。由于風(fēng)機的啟動存在工頻、變頻可選擇狀態(tài),因此風(fēng)機啟動前的準(zhǔn)備條件和工作模式是不同的,為防止操作意識混淆造成故障,設(shè)置了啟動條件的邏輯判斷。圖7為備妥回路條件邏輯判斷圖。
風(fēng)機工頻控制邏輯聯(lián)鎖如圖8所示。
風(fēng)機變頻控制邏輯聯(lián)鎖如圖9所示。
通過系統(tǒng)改造分工頻、變頻運行后,確認(rèn)炭黑5#線主供風(fēng)機變頻改造是成功的。
改造后,通過頻率調(diào)節(jié)嚴(yán)格控制蝶閥前后壓差在3.5kPa以上,風(fēng)量蝶閥可控制到70%閥位以上,此時應(yīng)是節(jié)能經(jīng)濟效益的最高點,且閥位的提高延長了蝶閥使用壽命。
圖7 備妥回路條件邏輯判斷
圖8 風(fēng)機工頻控制邏輯聯(lián)鎖
圖9 風(fēng)機變頻控制邏輯聯(lián)鎖
改造之前,當(dāng)電機通過工頻啟動時,瞬間產(chǎn)生的電流是電機額定電流的7~8倍,沖擊電流將達到360A左右,增加電機線圈繞組的電磁感應(yīng)力瞬間產(chǎn)生熱量,長期累積將加重線圈絕緣老化,降低電機壽命。而采用變頻后,電機實際上實現(xiàn)了軟啟動,以零轉(zhuǎn)速零電壓啟動,對電網(wǎng)幾乎沒有沖擊。同時也避免了全速啟動對風(fēng)機部件的機械沖擊,降低轉(zhuǎn)速運行使風(fēng)機的前后軸振動降低,前后軸磨耗溫度降低,有助于風(fēng)機的穩(wěn)定運行,改造前后數(shù)據(jù)對照見表1。
表1 炭黑5#線主供風(fēng)機變頻改造前后振動、溫度數(shù)據(jù)對比
變頻改造后功率因數(shù)cosφ從0.88提升到了0.94~0.97左右。
主供風(fēng)機進行變頻調(diào)速改造后,以相同風(fēng)量為參照點來評判此次改造的效果。此次改造工頻電流互感器位置、量程維持不變,變頻器電流為變頻裝置自帶變頻電流,輸出進DCS監(jiān)控顯示,統(tǒng)一以高壓出線側(cè)電流變送器為功耗計算,具體數(shù)據(jù)見表2。
表2 主供風(fēng)機變頻改造前后性能對比
以全年300天負(fù)荷計算,改造前硬質(zhì)線每年風(fēng)機用總電量約為3 033 806kW·h,改造后每年約為1 401 235kW·h,節(jié)約了約54%的電耗。
變頻改造調(diào)整了原風(fēng)量控制閥26%左右的閥位,減少了壓力損失,優(yōu)化了生產(chǎn)運行的穩(wěn)定性,提高了設(shè)備運行的壽命,同時還降低了能源消耗,極大地節(jié)約了生產(chǎn)成本。
In view of the low efficiency and inexact calculation in manual design of the horizontal wire mesh gas-liquid separator, having Visual Basic and the written calculations and the engineering practice based to develop process calculation software for the wire mesh gas-liquid separator was implemented. The application results show that, this process calculation software has friendly interfaces and accurate calculation results in designing wire mesh gas-liquid separators.
software development, horizontal wire mesh gas-liquid separator, parameter calculation, Visual Basic
TH44
B
1000-3932(2017)02-0200-05
2016-09-13,
2016-12-23)
王偉興(1970-),工程師,從事現(xiàn)場儀表點檢、儀表安裝、儀表工程項目管理、DCS系統(tǒng)組態(tài)和維護及儀表應(yīng)用研究,WX101600@163.com。
(Continued from Page 186)