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      煉鐵廠粉塵檢測(cè)及其治理的探討

      2017-11-03 16:02:22王麗娜
      保健文匯 2017年11期
      關(guān)鍵詞:煉鐵廠爐頂煙塵

      ●王麗娜

      煉鐵廠粉塵檢測(cè)及其治理的探討

      ●王麗娜

      目的:探討某鋼鐵企業(yè)煉鐵廠粉塵檢測(cè)的情況及能夠采取的粉塵治理方法。方法:依據(jù)職業(yè)病危害因素檢測(cè)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法,進(jìn)行粉塵檢測(cè)。結(jié)果:煉鐵廠職業(yè)危害因素粉塵超標(biāo)情況較為嚴(yán)重,需采取針對(duì)性的措施進(jìn)行粉塵的治理。

      粉塵;職業(yè)危害因素檢測(cè);治理

      粉塵是鋼鐵企業(yè)煉鐵工藝主要的職業(yè)危害因素之一,為了掌握某煉鐵廠粉塵污染狀況,進(jìn)一步搞好粉塵治理,保護(hù)職工的身體健康,對(duì)該企業(yè)三年來(lái)的職業(yè)病危害因素粉塵檢測(cè)資料進(jìn)行了分析,現(xiàn)總結(jié)如下:

      1 材料與方法

      (1)根據(jù)煉鐵廠2015年-2017年5年的職業(yè)危害因素檢測(cè)中粉塵檢測(cè)的情況,對(duì)其進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生粉塵危害的分析及粉塵治理工作的探討。(2)檢測(cè)依據(jù):《中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法》、《工作場(chǎng)所職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督管理規(guī)定》、《工作場(chǎng)所空氣中有害物質(zhì)檢測(cè)采樣規(guī)范》、《工作場(chǎng)所有害因素職業(yè)接觸限值第1部分:化學(xué)有害因素》等現(xiàn)行有效法律法規(guī)規(guī)章。(3)檢測(cè)方法內(nèi)容:依據(jù)職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)方案,使用粉塵大氣礦用采樣器AKFC-92進(jìn)行短時(shí)間15分鐘采樣,濾膜重量法進(jìn)行粉塵檢測(cè)。(4)檢測(cè)范圍:針對(duì)煉鐵廠正常生產(chǎn)期間,對(duì)煉鐵廠存在粉塵職業(yè)危害因素的產(chǎn)塵點(diǎn)。(5)質(zhì)量控制:嚴(yán)格遵照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,檢測(cè)過(guò)程中所有工作按照技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》、規(guī)定執(zhí)行。

      2 結(jié)果分析

      (1)粉塵檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì):2014年—2017年對(duì)煉鐵廠高爐車(chē)間、原料、燒結(jié)、料運(yùn)、輔助等七個(gè)車(chē)間共檢測(cè)采樣900余個(gè)粉塵點(diǎn)次,本次僅選取粉塵超標(biāo)及有代表性的產(chǎn)塵點(diǎn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì):

      2015-2017年粉塵檢測(cè)結(jié)果統(tǒng)計(jì)表

      (2)高爐系統(tǒng)的粉塵來(lái)源:

      ①高爐出鐵場(chǎng)及爐頂上料塵源點(diǎn)揚(yáng)塵均由爐前除塵器控制,因除塵風(fēng)機(jī)調(diào)速運(yùn)行,出鐵時(shí),風(fēng)機(jī)調(diào)高速容易磨漏爐頂上料除塵管道,出完鐵風(fēng)機(jī)調(diào)低速時(shí),又容易造成爐頂上料除塵管道積灰,即增加了設(shè)備的維修量,又造成爐頂上料除塵效果不穩(wěn)定。

      ②主出鐵溝采用移動(dòng)式水冷溝蓋蓋在主鐵溝上控制出鐵時(shí)煙塵污染,但是,當(dāng)開(kāi)口機(jī)鉆開(kāi)出鐵口的過(guò)程中和泥炮堵鐵口的過(guò)程中,因除塵溝蓋必須移開(kāi)主溝位置,且主溝上方無(wú)吸塵管道及吸塵罩,所以出鐵口鉆眼、堵口過(guò)程中主鐵溝煙塵未得到有效控制,煙塵直接排人大氣造成二次污染。

      ③鐵口只在一側(cè)設(shè)置了吸塵點(diǎn),除塵風(fēng)量明顯不足,一次煙塵未得到全面控制;渣鐵分離器密封罩容積小,除塵風(fēng)量也小,除塵效果較差;擺動(dòng)溜槽除塵罩設(shè)置了三個(gè)吸塵點(diǎn),其中兩個(gè)側(cè)吸點(diǎn)管道積灰嚴(yán)重,造成除塵風(fēng)量不足,除塵效果較差;還有渣、鐵溝密封溝蓋,因?yàn)閷挾群透叨绕?,造成溝蓋既容易燒毀,又影響除塵效果。

      (3)煉鐵廠原料系統(tǒng)粉塵的來(lái)源,包括槽上的卸料、皮帶機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)、槽下的篩分、原燃料裝入料車(chē)、集料斗等產(chǎn)塵環(huán)節(jié),以無(wú)組織排放為主。

      (4)煉鐵廠原料堆場(chǎng)產(chǎn)塵點(diǎn)為:堆取料機(jī)堆料作業(yè)時(shí),堆取料機(jī)上尾車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)落料點(diǎn)無(wú)抑塵,除塵措施;料堆表面的球團(tuán)礦粉粒度非常細(xì),而且非常干燥的情況下,在風(fēng)力作用下極易揚(yáng)塵。

      3 討論

      (1)針對(duì)無(wú)組織排放粉塵的治理,目前主要采用源頭抑塵技術(shù),以生物納膜抑塵技術(shù)、云霧抑塵技術(shù)為代表技術(shù)。以某煉鐵廠抑塵項(xiàng)目為例,該廠粉塵主要由管帶機(jī)、振動(dòng)篩、受料斗、皮帶及高爐料倉(cāng)等機(jī)械設(shè)備產(chǎn)生,通過(guò)專(zhuān)業(yè)的方案設(shè)計(jì),充分考慮經(jīng)濟(jì)性和功能性的平衡,綜合應(yīng)用生物納膜抑塵技術(shù)和云霧抑塵技術(shù)對(duì)振動(dòng)篩篩面、皮帶機(jī)尾、皮帶通廊和皮帶落料口等處粉塵進(jìn)行處理,并針對(duì)物料輸送皮帶系統(tǒng)加裝了BME專(zhuān)利設(shè)計(jì)的皮帶封閉系統(tǒng),可以根據(jù)皮帶的弧度自由調(diào)節(jié),達(dá)到嚴(yán)密封閉的作用,以實(shí)現(xiàn)更高的除塵要求。

      (2)高爐出鐵場(chǎng)除塵技術(shù)應(yīng)用,出鐵場(chǎng)除塵完全可以通過(guò)加強(qiáng)一次煙塵控制,并強(qiáng)化塵源點(diǎn)密封措施,達(dá)到控制二次煙塵污染的效果。因減少了控制二次煙塵污染的投資,使出鐵場(chǎng)煙塵治理的投資降低50%左右,既達(dá)到了環(huán)保治理標(biāo)準(zhǔn),又取得明顯的經(jīng)濟(jì)效益。

      (3)在主鐵溝上部安裝移動(dòng)式水冷頂吸除塵罩是高爐控制出鐵口及主鐵溝二次煙塵污染的技術(shù)創(chuàng)新,即解決了開(kāi)、堵鐵口時(shí)二次煙塵污染的問(wèn)題,又不影響泥炮、開(kāi)口機(jī)的正常操作和使用。

      (4)將爐頂上料除塵與出鐵場(chǎng)除塵劃分為兩個(gè)除塵系統(tǒng)是合理的除塵工藝,解決了因出鐵場(chǎng)除塵風(fēng)機(jī)調(diào)速,造成爐頂上料除塵管道磨漏或積灰而影響除塵效果的問(wèn)題。

      (5)隨著國(guó)家淘汰鋼鐵過(guò)剩產(chǎn)能、環(huán)境保護(hù)污染治理力度的加大,煉鐵廠高爐系統(tǒng)生產(chǎn)工藝的不斷優(yōu)化,高爐系統(tǒng)的粉塵危害已得到了控制。本單位工藝落后,產(chǎn)量低,除塵設(shè)施不完善的、建設(shè)于五六十年代的小高爐已于2014年停產(chǎn),目前正常生產(chǎn)的爐齡10余年的高爐粉塵污染問(wèn)題治理較好。但原料露天堆場(chǎng)、原料車(chē)間、燒結(jié)車(chē)間礦石皮帶運(yùn)輸時(shí)皮帶頭尾處的產(chǎn)塵點(diǎn)仍是粉塵治理的關(guān)鍵崗位。

      (作者單位:首鋼水鋼總醫(yī)院安健公司)

      [1]魏楓.煉鐵廠原料轉(zhuǎn)運(yùn)站粉塵污染治理[J].科技論壇,2005,03(3):50.

      [2]王進(jìn).原煤破碎粉塵污染治理的研究與設(shè)計(jì)[D].黑龍江:東北大學(xué)碩士學(xué)位論文,2003.

      [3]王小云,歐陽(yáng)漢平.重鋼煉鐵廠5號(hào)高爐出鐵場(chǎng)煙氣治理全國(guó)袋式除塵技術(shù)研討會(huì)論文集[C].北京:中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì),2007.

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