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      平盤過濾機(jī)技術(shù)創(chuàng)新初探

      2017-11-07 10:26:21趙天明
      科技創(chuàng)新與應(yīng)用 2017年30期
      關(guān)鍵詞:平盤技術(shù)創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)效益

      趙天明

      摘 要:某公司平盤系統(tǒng)存在設(shè)計(jì)、設(shè)備問題,導(dǎo)致故障頻發(fā),產(chǎn)能、產(chǎn)品質(zhì)量均不達(dá)標(biāo)。文章介紹了該公司的技術(shù)改造方案,通過對(duì)系統(tǒng)原理及影響因素分析研究,對(duì)平盤的本體及配套設(shè)備進(jìn)行一系列的優(yōu)化改造,提高了平盤產(chǎn)能,改善了平盤指標(biāo)。

      關(guān)鍵詞:平盤;技術(shù)創(chuàng)新;經(jīng)濟(jì)效益

      中圖分類號(hào):TF351.3 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號(hào):2095-2945(2017)30-0028-02

      前言

      某公司平盤系統(tǒng)存在較多設(shè)計(jì)、設(shè)備問題,導(dǎo)致故障頻發(fā),主要原因一是濾液管道及槽罐頻繁堵塞,造成平盤失真空、真空泵內(nèi)進(jìn)料;二是濾液分配不合理,影響后續(xù)工序經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)。這些問題相互影響和制約,導(dǎo)致平盤運(yùn)轉(zhuǎn)率低,指標(biāo)、產(chǎn)能均達(dá)不到設(shè)計(jì)值。為此對(duì)平盤過濾機(jī)本體及配套設(shè)備設(shè)施進(jìn)行了一系列優(yōu)化改造,改善了過濾效果,使平盤產(chǎn)能、產(chǎn)品質(zhì)量有了很大提高。

      1平盤過濾機(jī)設(shè)備結(jié)構(gòu)

      平盤過濾機(jī)是利用真空進(jìn)行過濾的設(shè)備,它的結(jié)構(gòu)如圖1,左圖為過濾盤盤面示意圖,右圖為底座分配示意圖。

      以逆時(shí)鐘方向轉(zhuǎn)動(dòng)的水平盤面由20扇等面積的扇形濾板拼裝而成,濾板的板腔和系統(tǒng)的真空管路相連,經(jīng)布料后的濾板轉(zhuǎn)入真空分離區(qū)后,進(jìn)行初始的液固分離,此時(shí)產(chǎn)生的濾液是堿濃度(NK)較高的過濾母液,料漿中的固含被截留在盤面上形成濾餅隨平盤轉(zhuǎn)入第一次洗滌區(qū),由含一定堿濃度的弱濾液進(jìn)行洗滌。濾餅中的堿被洗入濾液中,濾液中的堿濃度進(jìn)一步升高而成為強(qiáng)濾液。經(jīng)過第一次洗滌的濾餅繼續(xù)隨盤轉(zhuǎn)入第二次洗滌區(qū),第二次洗滌由不含堿的蒸發(fā)冷凝水進(jìn)行,洗完后的濾餅隨平盤進(jìn)入范圍較大的吸干區(qū),然后進(jìn)入螺旋卸料區(qū),而洗水洗完后其中的堿濃度得到升高而成為弱濾液,作為第一次洗液使用。卸料完后的盤面經(jīng)反吹風(fēng)區(qū)使濾布再生后繼續(xù)下一個(gè)布料、分離、洗滌、吸干、卸料、反吹周期。

      2 平盤過濾機(jī)改造方案

      2.1 液封箱改造

      平盤是由真空泵從盤面抽吸空氣提供真空進(jìn)行過濾的設(shè)備,真空度一般控制在0.04-0.06MPa,真空抽濾出的各種濾液從管道流至各自的濾液槽中,濾液槽中設(shè)有液封箱保持液封。

      平盤濾液槽液封箱設(shè)計(jì)如圖2中左圖所示,因液封箱體積過大,濾液浮游物極易在底部沉積堵塞濾液管,濾液被吸入真空泵中導(dǎo)致循環(huán)水跑堿、真空泵跳停。

      通過分析,解決上述問題的關(guān)鍵是改變液封箱的體積:一要其內(nèi)有足夠的液體能保證液封,特別是開車時(shí)的液封;二要其內(nèi)的浮游物能被濾液從管中排出時(shí)的沖擊力排出液封箱,而不過多沉積堵塞濾液管口。

      通過P=ρgh[1],可以計(jì)算出液封箱中的液體至少要能充滿6m的濾液管,再根據(jù)濾液管管徑、傾斜度及一定的余量,可以確定液封箱的規(guī)格為0.8×0.8×0.8m。改造后的液封箱如圖2中右圖所示。

      液封箱改造后,效果明顯,再未出現(xiàn)濾液管、液封箱堵塞現(xiàn)象,且由于液封箱一直處于滿溢狀態(tài),平盤停車后再次啟動(dòng)時(shí)無(wú)需灌水重新形成液封,縮短了平盤啟動(dòng)時(shí)間、減少了操作步驟。

      2.2 氣液分離器中心管改造

      平盤運(yùn)行時(shí)常出現(xiàn)真空泵回水帶堿,真空泵電流大、易跳?,F(xiàn)象。經(jīng)過檢查,發(fā)現(xiàn)是因氣液分離器無(wú)中心排氣管與進(jìn)氣管的導(dǎo)流裝置,氣液分離器分離效果較差,所排氣體夾帶液滴所致。平盤氣液分離系統(tǒng)如圖3所示。

      氣液分離器屬于旋風(fēng)分離設(shè)備,通過增加中心管的伸入長(zhǎng)度,可以減少短路流,避免部分液體未經(jīng)分離直接由中心管排出,提高分離效率。但中心管的伸入長(zhǎng)度也不宜過長(zhǎng),伸入至入口下方附近適宜[2]。有資料表明,在中心管與分離器直徑比減小到0.3時(shí),既能保證壓降不明顯又有較高的分離效率,并且不會(huì)出現(xiàn)旋流向下造成的返混而使分離效率降低[3]。

      由于氣液分離器外徑為2m,則氣液分離器中心管的管徑應(yīng)為0.6m,其余分離器(真空受液槽)直徑為1m,則中心管直徑應(yīng)為0.3m。再參考分離效果較好的一期平盤氣液分離器的尺寸,將氣液分離器的中心管增加0.5m、其余真空受液槽增加0.3m的插入深度,同時(shí)保證了在壓力損失較小的情況下,取得理想的分離效果。使真空泵電流下降了100A左右,真空泵回水堿度由0.1g/l降低為0.02g/l。

      2.3 分配盤調(diào)整

      從平盤的結(jié)構(gòu)及工藝過程可得出大致趨勢(shì):平盤母液NK和進(jìn)料料漿NK相近,弱濾液流量和洗水流量相近。但實(shí)際上母液NK約為140g/l,比料漿NK低35g/l,強(qiáng)濾液濃度高達(dá)110g/l,比設(shè)計(jì)值高出50g/l,弱濾液濃度差相對(duì)較好,但也比設(shè)計(jì)值高出10g/l。可以看出,濾液之間出現(xiàn)了互竄現(xiàn)象,從指標(biāo)數(shù)據(jù)上看,有大量的水進(jìn)入母液,致使母液濃度偏低,同時(shí)又有一定的母液進(jìn)入了強(qiáng)濾液,致使強(qiáng)濾液NK居高不下。另外,盤面二次洗液的表觀流量也不匹配,弱濾液量明顯大于洗水量,說明有強(qiáng)濾液進(jìn)入了弱濾液,在系統(tǒng)中進(jìn)行了內(nèi)部循環(huán)。由于大量的水進(jìn)行了母液,增加了蒸發(fā)負(fù)荷,同時(shí)弱濾液NK升高也降低了二次洗滌效果,且強(qiáng)濾液最終進(jìn)入沉降一次洗滌槽,增加了一次洗液NK,最終提高了精液ak,影響分解效果。

      可以看出,平盤分配盤各區(qū)的角度不合理,首先是母液區(qū)角度范圍太小,液固分離不徹底,有大量的母液隨濾餅進(jìn)入了洗滌區(qū),使強(qiáng)濾液的流量及濃度都較高,最終隨強(qiáng)濾液外排,造成生產(chǎn)的浪費(fèi)。

      為此對(duì)分配盤進(jìn)行了調(diào)整,盡量擴(kuò)大抽濾角度,使各種濃度的濾液盡可能多地向其對(duì)應(yīng)的區(qū)域匯集,同時(shí)為降低濾餅附水,在確保系統(tǒng)的真空區(qū)和反吹風(fēng)區(qū)有效隔離的情況下,將弱濾液區(qū)也適當(dāng)向后擴(kuò)張。

      2.4 盤面洗液管道的調(diào)整

      濾板剛轉(zhuǎn)過一個(gè)濾液區(qū)時(shí),在臨界角度位置處就遇到洗液,則會(huì)發(fā)生濾液混合,出現(xiàn)竄料。因此,只有當(dāng)濾板完全進(jìn)入下一個(gè)濾液區(qū)域后再遇到對(duì)應(yīng)的洗液,這樣才會(huì)從結(jié)構(gòu)上根絕竄料。所以在改進(jìn)分配盤的同時(shí),將洗液管道也相應(yīng)的向后進(jìn)行了調(diào)整,使濾板完全進(jìn)入下一個(gè)濾液區(qū)時(shí)才遇到相應(yīng)的洗液。endprint

      2.5 盤面濾液隔離

      在料漿及洗液的布料時(shí),為充分利用有效的抽濾角度,料漿和洗液都是逆平盤轉(zhuǎn)動(dòng)方向噴出,由于慣性作用,物料都將在盤面逆向流動(dòng)而竄至前一區(qū),從而影響改進(jìn)的效果,所以必須使物料在預(yù)期的分界處有可靠的分隔措施。在料漿布料管及各洗液管前都增加膠皮擋板,使物料得到了有效的隔離,增加了濾液在某一區(qū)的停留時(shí)間,并及時(shí)更換損壞的擋板,有效的防止了竄料,改善了盤面狀況。

      2.6 卸料螺旋的改進(jìn)

      為保護(hù)濾布,平盤的卸料螺旋與濾板之間有一定的間隙,以防止螺旋刮傷濾布,但由于螺旋刀口各處磨損程度不一樣,特別是越靠近出料端,濾餅堆積越多,磨損越厲害,部分被卸松的濾餅翻過螺旋也變成殘余濾餅。

      平盤初期安裝時(shí),螺旋距離濾板20mm,雖然保證了產(chǎn)品質(zhì)量,但是降低了過濾機(jī)的產(chǎn)能。因?yàn)檫^濾速度和驅(qū)動(dòng)力源△P成正比,和濾餅厚度L成反比[4],所以過濾機(jī)要保證產(chǎn)能,要求L越大越好。而L由可卸濾餅厚度和殘余濾餅厚度組成,即既要提高產(chǎn)能、又要保證過濾效果,降低殘余濾餅厚度是有效的辦法。

      根據(jù)實(shí)際取樣化驗(yàn)表明,殘余濾餅的附水比表層濾餅高出60%、附堿高出2-3倍,但真正影響大的是最低層2-3 mm的底層濾餅。所以綜合考慮后將螺旋距離濾板的高度降低至8mm。

      2.7 操作改進(jìn)

      在平盤改進(jìn)過程中,對(duì)平盤操作人員進(jìn)行了多次培訓(xùn),對(duì)反吹風(fēng)、真空度的配套調(diào)節(jié)、濾布的清洗都進(jìn)行了改進(jìn)。

      2.7.1 濾布的定期清洗

      在過濾阻力中,有一部分是濾布引起的,濾布在生產(chǎn)一定時(shí)間以后,形成兩種形式的堵塞。第一種是小顆粒的固體鑲嵌在網(wǎng)眼中,并在濾布表面形成一薄層沉積物,可以通過底層濾餅的顏色來(lái)判斷,對(duì)這種堵塞物可采用短時(shí)間停料用熱水沖洗的方式解決。另一種是在濾布上形成結(jié)垢將網(wǎng)眼堵死,無(wú)法熱水沖洗清除,而要用高溫(95℃)高濃度(320g/l)的堿液浸泡(2小時(shí))清除。

      2.7.2 反吹風(fēng)的調(diào)節(jié)

      在2.7.1中所述的第一種堵塞情況,當(dāng)其不是很嚴(yán)重時(shí),可以用反吹風(fēng)吹開從而使濾布獲得再生,所以正常生產(chǎn)必須有一定的反吹風(fēng)壓。判斷反吹風(fēng)壓是否適當(dāng)最有效的方法是:料漿將濾布淹沒后,形成了密封層,這時(shí)的反吹風(fēng)應(yīng)該能將濾布鼓起并首先在整個(gè)濾布上布滿小氣泡,最終反吹風(fēng)應(yīng)該能將粘附在濾布上的濕濾餅整塊地鼓翻,這樣反吹效果最佳,太大的反吹風(fēng)容易將濾布吹出。

      3 改造前后的對(duì)比

      經(jīng)過工藝流程、設(shè)備、操作等方面的改造,平盤的產(chǎn)能、指標(biāo)、操作都有了很大的改善,改造前后的對(duì)比如下:

      改造前后的產(chǎn)能、指標(biāo)對(duì)比:

      改造后,對(duì)產(chǎn)能、指標(biāo)的改善效果非常明顯,具體的產(chǎn)能、指標(biāo)的對(duì)比見表1。

      4 結(jié)束語(yǔ)

      平盤過濾機(jī)經(jīng)改造后,運(yùn)行平穩(wěn),提高了設(shè)備利用率,且附屬設(shè)備如真空泵等運(yùn)行平穩(wěn),未再發(fā)生一起無(wú)故跳停現(xiàn)象,大大提高了運(yùn)行穩(wěn)定性,也大大降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。

      參考文獻(xiàn):

      [1]吳孝鈞.化工原理[M].天津:天津科學(xué)技術(shù)出版社,1983:15.

      [2]朱斌.氣液分離器的結(jié)構(gòu)優(yōu)化[J].計(jì)算機(jī)仿真,2010,1:261-265.

      [3]吳彩金,馬正飛,韓虹.排氣管尺寸對(duì)旋風(fēng)分離器流場(chǎng)影響的數(shù)值模擬[J].南京工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2010,32(4):11-17.

      [4]吳孝鈞.化工原理[M].天津:天津科學(xué)技術(shù)出版社,1983:185.endprint

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