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      自動排線繞線機(jī)同步控制準(zhǔn)確度的改進(jìn)

      2017-11-09 10:11:17勵小峰
      電子技術(shù)與軟件工程 2017年19期
      關(guān)鍵詞:步進(jìn)電機(jī)修正

      摘 要介紹了自動排線繞線機(jī)自動同步技術(shù)的工作原理,分析了實(shí)際工況中影響跟蹤準(zhǔn)確度的幾個(gè)因素。針對PLC實(shí)現(xiàn)自動同步功能的準(zhǔn)確度誤差累計(jì)問題,提出了通過修正誤差影響因素,消除誤差累計(jì)的方法。并對該方法的設(shè)計(jì)原理與實(shí)踐結(jié)果進(jìn)行了分析。

      【關(guān)鍵詞】PLC 旋轉(zhuǎn)編碼器 步進(jìn)電機(jī) 修正

      PLC(可編程邏輯控制器)由于其穩(wěn)定可靠、結(jié)構(gòu)精巧、運(yùn)算速度快、編程方便快捷直觀等優(yōu)點(diǎn)而在工業(yè)控制中得到廣泛應(yīng)用。自動排線繞線機(jī)也用它實(shí)現(xiàn)控制功能。

      1 工作原理

      如圖1所示,變頻器驅(qū)動主軸電機(jī)旋轉(zhuǎn),電機(jī)帶動主軸旋轉(zhuǎn)繞線,與主軸同步的增量型旋轉(zhuǎn)編碼器輸出1000個(gè)/轉(zhuǎn)的脈沖信號,輸入PLC,PLC檢測該脈沖頻率,并結(jié)合線寬、絲桿螺距、步進(jìn)電機(jī)步距角、細(xì)分比及步進(jìn)電機(jī)傳動比等參數(shù)進(jìn)行運(yùn)算后輸出一定頻率的脈沖給步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器,步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器根據(jù)該脈沖和方向信號實(shí)現(xiàn)步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動,并不斷檢測增量型旋轉(zhuǎn)編碼器輸出脈沖的頻率,同時(shí)刷新輸出頻率。

      在1臺小型自動排線繞線機(jī)中實(shí)例中,主軸最高轉(zhuǎn)速為300轉(zhuǎn)/分,實(shí)際操作中低于120轉(zhuǎn)/分;主軸啟動時(shí)間(從0速勻加速到最大速度的時(shí)間)設(shè)為3秒,主軸停止時(shí)間(從最大速度勻減速到0速的時(shí)間)設(shè)為1秒;線寬限制在5.00毫米內(nèi)并有2位小數(shù)的精度;絲桿螺距為2.00毫米;步進(jìn)電機(jī)步距角為1.8?也即200個(gè)脈沖1轉(zhuǎn);考慮到PLC實(shí)際最高脈沖限制35KHz,細(xì)分取10細(xì)分;步進(jìn)電機(jī)直接傳動絲桿即1:1變比;

      PLC對輸入口X2的脈沖進(jìn)行密度檢測,本例中是在每25毫秒內(nèi)檢測脈沖個(gè)數(shù)Mn,由PLC的專用指令SPD完成;乘以線寬(以0.01毫米為單位)Mn*x,再除以10,即得到輸出頻率,表示為

      Mn*x/10

      用PLC專用指令PLSY由Y2口中斷輸出。

      2 影響同步準(zhǔn)確度的幾個(gè)因素

      上述工作原理中, 旋轉(zhuǎn)編碼器的脈沖輸出準(zhǔn)確度、步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動器和步進(jìn)電機(jī)的步距準(zhǔn)確度都是固定并不可改變的,經(jīng)試驗(yàn),只要做到旋轉(zhuǎn)編碼器的電源單獨(dú)提供,脈沖信號在線路傳輸上采用屏蔽線分離傳輸,這些誤差即可控制在可忽略程度中。本文只考慮在PLC中的準(zhǔn)確度誤差。

      PLC是以1毫秒為單位中斷處理X2口的脈沖密度,其精度是1個(gè)脈沖個(gè)數(shù),即有零點(diǎn)幾的誤差,并且是單向誤差(偏?。?5毫秒是這樣選取的:主軸從0速開始加速,到旋轉(zhuǎn)編碼器有1個(gè)脈沖輸出的時(shí)間段中t,要求PLC脈沖密度檢測不漏檢,即脈沖密度檢測>該時(shí)間段t。由勻加速公式

      t=(2s/a)0.5。

      由上述參數(shù)算出t=34.64毫秒。

      如果選取最接近1000能被整除的數(shù)即40毫秒,則1秒能檢測25次,到達(dá)最快速度的連續(xù)2次檢測得到的脈沖密度數(shù)為:198、196,乘以25即:4950、4900,有50的偏差和50的遞增量;不夠精細(xì);考慮到主軸變速過程中同步的及時(shí)性,可以要求PLC脈沖密度檢測在主軸從第1個(gè)脈沖輸出開始加速,到旋轉(zhuǎn)編碼器第2個(gè)脈沖輸出的時(shí)間段t2中不漏檢,即脈沖密度檢測>該時(shí)間段t2。算出t2=14.35毫秒;本例中考慮到PLC程序運(yùn)行循環(huán)周期為20毫秒左右,選取≤20毫秒的數(shù)實(shí)際上并不能得到及時(shí)的輸出脈沖頻率更新,故選取25毫秒,則1秒能檢測40次,到達(dá)最快速度的連續(xù)2次檢測得到的脈沖密度數(shù)為:124、124,乘以40即:4960、4960,有40的偏差和0的遞增量,這樣可以大大加快同步的及時(shí)性。這里同步不及時(shí)(脈沖密度每秒的檢測次數(shù)少)的誤差是使誤差累計(jì)的主要因素,脈沖密度檢測的非整數(shù)丟失是平均單向小數(shù)分布的誤差。

      脈沖密度檢測之后運(yùn)算過程中除以10,即產(chǎn)生小數(shù)丟失,引起誤差。

      3 改進(jìn)的算法

      針對脈沖密度檢測的非整數(shù)丟失可以在運(yùn)算結(jié)果中非零加20*K,K為系數(shù),在實(shí)際調(diào)試中確定,一般為≤1的小數(shù)。針對跟蹤不及時(shí)引起的誤差,采用方法如下:第n次檢測到的脈沖密度Mn,修正為

      Mn +[(Mn-Mn-1)/2]

      將誤差在下一個(gè)25毫秒內(nèi)補(bǔ)償回去(其中Mn-1為第n-1次檢測到的脈沖密度);并且將(Mn-Mn-1)/2中的小數(shù)部分累計(jì)到第n+1次的脈沖密度修正項(xiàng)中,即

      Mn+[(Mn-Mn-1)/2]+[(Mn-1-Mn-2)/2-[(Mn-1-Mn-2)/2]],記為Mn。

      針對第n次脈沖密度檢測之后運(yùn)算過程中除以10產(chǎn)生的小數(shù)丟失,也采用在第n+1次檢測到的脈沖密度運(yùn)算之后加一該小數(shù)修正項(xiàng)來解決,并且將第n+1次運(yùn)算后加小數(shù)修正項(xiàng)后的小數(shù)累計(jì)到第n+2次中,即

      Mn*X/10+[ Mn-1*X/10-[Mn-1*X/10] ]

      +[ (Mn-2*X/10-[Mn-2*X/10])-[ Mn-2*X/10-[Mn-2*X/10] ] ]

      總體上,這些方法的主導(dǎo)想法是在PLC編程中上1次的小數(shù)余量到下1次去修正;這里要注意啟動和停止時(shí)的0速的特殊處理,0速時(shí)就不必修正了。

      4 結(jié)果

      由上述改進(jìn)算法指導(dǎo)編程的PLC程序應(yīng)用在1臺小型自動排線繞線機(jī)中,經(jīng)過實(shí)際調(diào)試試用,自動排線同步效果非常理想,主軸繞線100匝,線寬從0.1~5.00范圍內(nèi),誤差≤5%線寬,不會產(chǎn)生疊線或間隙問題。

      5 結(jié)論

      用PLC實(shí)現(xiàn)自動排線繞線機(jī)排線自動同步控制功能,由于PLC特有的局限性導(dǎo)致的控制算法誤差,采用小數(shù)累計(jì)補(bǔ)償和滯后累計(jì)補(bǔ)償方法,可以大大降低這些誤差。本文從自動排線繞線機(jī)排線自動同步控制功能及其誤差的影響因素角度分析,提出的改進(jìn)算法切實(shí)可行有效,可以在其他設(shè)備控制的類似問題中借鑒。

      作者簡介

      勵小峰(1977-),男, 浙江省象山線人。大學(xué)本科學(xué)歷,現(xiàn)為寧波天安電力電子有限公司高級電氣工程師。研究方向?yàn)殡娏﹄娮蛹夹g(shù)、高壓變頻器、SVG。

      作者單位

      寧波天安電力電子有限公司 浙江省寧波市 315040

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