劉剛
摘 要:通過系統(tǒng)分析翻車機出現(xiàn)急停時制動距離較長的原因,分別從翻車作業(yè)工藝、翻車機急停動作條件、翻車機變頻控制等方面進行深入研究,根據(jù)翻車機ABB ACS800多傳動系統(tǒng)的特征,優(yōu)化翻車機急停工藝,極大地縮短了翻車機急停制動距離,避免次生機損事故和人身傷害。
關(guān)鍵詞:翻車機;急停制動;工藝改造
中圖分類號:TG333.23 文獻標識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)20-0051-01
1 引言
翻車機系統(tǒng)作為我港煤炭生產(chǎn)的起點、路港交接的關(guān)鍵,對提高鐵路運輸能力、保證港口煤炭運輸具有重要作用。按照翻車機工藝,當(dāng)出現(xiàn)緊急情況,需要機械設(shè)備立即停止動作。現(xiàn)場實測表明,翻車機重載急停時不能立即停車,操作人員拍下翻車機急停,翻車機會繼續(xù)翻轉(zhuǎn)20左右才完全停車,存在很大的安全隱患。經(jīng)過分析煤三期翻車機出現(xiàn)急停時制動距離較長的原因,分別從翻車機作業(yè)工藝流程、翻車機急停動作觸發(fā)條件、翻車機ACS800變頻控制等方面進行深入研究,根據(jù)翻車機ACS800多傳動變頻驅(qū)動的特征,對翻車機急停工藝進行優(yōu)化。翻車機急停工藝的優(yōu)化極大地縮短了翻車機急停制動距離,避免次生機損事故。
2 技術(shù)分析
在對翻車作業(yè)工藝、翻車機急停動作觸發(fā)條件和ABB ACS800系列變頻器驅(qū)動控制進行深入研究的基礎(chǔ)上,對翻車機變頻控制工藝進行優(yōu)化,進而制定翻車機急停工藝改造方案[1]。
2.1 翻車作業(yè)工藝分析
翻車機卸車系統(tǒng)是以翻車機為主要設(shè)備,配以其他輔助設(shè)置或裝置,如定位車、壓車器、靠車板、夾輪器和漏斗振動給料系統(tǒng)等組成的一條機械自動化程度非常高的卸車生產(chǎn)線。本課題對翻車機各機構(gòu)動作互鎖進行全面梳理,對部分翻車作業(yè)工藝進行了優(yōu)化。以翻車機壓車梁動作工藝的優(yōu)化為例,將壓車梁壓下到位的角度提前,使得出現(xiàn)壓車梁不到位故障時翻車機尚未進入快速傾翻狀態(tài),保證翻車機立即停車。通過上述優(yōu)化,不僅大大降低了翻車機典型故障發(fā)生的頻次,而且有效縮短了翻車機急停制動距離和制動時間。
2.2 急停觸發(fā)條件分析
由翻車機PLC內(nèi)變頻器控制程序可知,翻車機驅(qū)動故障、制動器未打開故障、翻車機驅(qū)動電機超速故障等均可觸發(fā)翻車機急停(OFF2),故障停機時PLC會禁止發(fā)出脈沖并且傳動裝置自由停車。翻車機慣性較大,會出現(xiàn)高速時停不住,而產(chǎn)生“爬行”現(xiàn)象,從而導(dǎo)致停車時間延長。實際檢測過程中,當(dāng)翻車機處在大角度快速翻車需要緊急停車時,由于機械慣性仍要轉(zhuǎn)動30°左右的角度,不符合現(xiàn)場緊急停車的要求。
2.3 ABB ACS800變頻驅(qū)動分析
翻車機驅(qū)動系統(tǒng)使用的是ABB ACS800系列變頻器,內(nèi)部停止信號有OFF1(ON)、OFF2、OFF3。其中OFF1用于變頻器用于變頻器沒有連鎖信號(OFF2/OFF3),可以立刻進入“RDYON”狀態(tài)急停;OFF2用于故障停機,禁止發(fā)出脈沖并且傳動裝置自由停車;OFF3用于急??焖偻\?,最快降低速度。變頻器內(nèi)部動作的優(yōu)先級關(guān)系為:OFF2>OFF3>OFF1?,F(xiàn)需要將翻車機緊急停車和故障停車區(qū)分開,分別使用不同的停機方式來滿足停車制動的要求。如果將OFF3的優(yōu)先級提前,從而發(fā)生緊急停車要求時只響應(yīng)OFF3不響應(yīng)OFF2,使變頻器按照斜坡受控停車,則可大大降低急停制動距離,基于此思路制定急停改造方案。
3 技術(shù)方案
當(dāng)發(fā)生緊急停車時,啟動OFF3功能,并設(shè)置斜坡停車來代替自由停車,使翻車機在最少的時間內(nèi)停下來,防止事故發(fā)生或擴大。結(jié)合現(xiàn)場硬線電路、PLC內(nèi)部變頻器控制程序和變頻器內(nèi)部控制邏輯關(guān)系三方面,制定翻車機的急停改造方案如下[2]:
(1)現(xiàn)場硬線電路。當(dāng)發(fā)生緊急停車時,變頻器要求收到急停信號后進行斜坡停車,在完成停車過程前不能中斷,需要給予一定的時間保護,完成后發(fā)出停車完畢信號,才可以進行其他操作。否則就會直接斷電,中斷變頻器斜坡停車,成為自由停車。本課題適當(dāng)調(diào)整了變頻器延時繼電器的時間,將延時時間適當(dāng)延長,以保證停車完成前急停信號不中斷。(2)PLC內(nèi)變頻器控制程序。編寫程序?qū)FF3的優(yōu)先級提前,發(fā)生緊急停車要求時只響應(yīng)OFF3不響應(yīng)OFF2,使變頻器按照斜坡停車。PLC程序中的改動主要在變頻器總線控制FB塊和翻車機定位車變頻控制FC塊中進行。(3)變頻器本身的邏輯關(guān)系。在執(zhí)行OFF3所定義的功能時,不能受其他中斷影響,而且要保障工作時間。在變頻器參數(shù)設(shè)置中,選擇啟動停止功能21.04參數(shù)為按照緊急停車斜率停車,并在22.04設(shè)置傳動按照此參數(shù)減速到零的時間,以及停車時變頻器輸出轉(zhuǎn)矩等參數(shù)。需通過Drive Windows軟件或者控制盤更改的翻車機變頻參數(shù)如表1所示。
4 實施效果
翻車機急停工藝改造完成之后,翻車機分別進行了空翻和帶重車傾翻實驗,改造前后翻車機急停的制動距離對比如表2所示。
由表2可知,改造完成之后,翻車機急停制動距離大幅減小,降幅在80%左右。翻車機帶重車快速傾翻時拍下急停到完全停車由之前需要繼續(xù)翻轉(zhuǎn)30°大幅縮小到5°以內(nèi),改造效果明顯,大大降低了急停制動距離,實現(xiàn)了翻車機緊急狀況下的快速停車。
5 創(chuàng)新點及關(guān)鍵技術(shù)
(1)在西門子PLC中優(yōu)化翻車機系統(tǒng)輔助設(shè)置或裝置的動作工藝,通過在翻車機低速時觸發(fā)急停動作,該方式通過降低初速度有效減小了翻車機急停制動距離和制動時間。(2)根據(jù)ABB ACS800變頻驅(qū)動的特征制定翻車機急停改造方案,利用Drive Windows軟件重新設(shè)定翻車機快速傾翻時的給定參數(shù),改善翻車機急停制動效果。(3)優(yōu)化翻車機PLC內(nèi)ACS800變頻器控制程序,將變頻器急??焖偻\嚕∣FF3)的優(yōu)先級提前,從而發(fā)生緊急停車要求時只響應(yīng)OFF3而不響應(yīng)OFF2,使變頻器按照斜坡受控停車。
參考文獻
[1]李軍濤,朱繼鋒,田新娟.基于ACS800多傳動的矯直機控制系統(tǒng)分析[J].硅谷,2012,(3):28.
[2]廖常初.西門子300/400 PLC應(yīng)用技術(shù)[M].機械工業(yè)出版社,2005.endprint