張世明++肖鵬
摘 要:變壓器在沖擊合閘時會產(chǎn)生勵磁涌流,從而對運行變壓器及發(fā)電機引起和應(yīng)涌流,可能導(dǎo)致運行變壓器或發(fā)電機的差動保護(hù)誤動,影響變壓器與發(fā)電機的正常運行。天花板電站繼電保護(hù)裝置配置中,主變保護(hù)提供了二次諧波原理和波形判別原理兩種方法識別勵磁涌流后進(jìn)行涌流閉鎖,而發(fā)電機保護(hù)還沒有防止和應(yīng)涌流引起差動保護(hù)誤動的有效措施。電廠在對#2主變進(jìn)行沖擊送電時,由于#2主變空沖產(chǎn)生了很大的勵磁涌流,#1發(fā)電機系統(tǒng)也由此產(chǎn)生了和應(yīng)涌流, 引起#1發(fā)電機組保護(hù)裝置比率差動動作跳閘。
關(guān)鍵詞:發(fā)電機;和應(yīng)涌流;比率差動;保護(hù)跳閘
中圖分類號:TM77 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2017)20-0130-03
1 概述
天花板水電站位于金沙江一級支流牛欄江中下游河段,是牛欄江梯級水電開發(fā)規(guī)劃“兩庫十級”的第七級。電站壩址位于牛欄江支流清水河河口上游約1.5km的天花板峽谷處。工程區(qū)左岸為巧家縣,右岸為魯?shù)榭h,距離巧家和魯?shù)榭h城公路里程分別為123km和57km。
發(fā)電機與主變壓器采用獨立單元接線,兩臺發(fā)電機組,單機容量90MW。220kV側(cè)接線為單母線接線,220kV高壓配電裝置采用SF6氣體絕緣金屬全封閉開關(guān)設(shè)備(GIS室),最終電站以一回220kV線路接至云南電網(wǎng)昭通永豐500kV變電站,如圖1所示。
2015年04月08日16時28分,天花板電站在對220kV#2主變充電時,#1發(fā)電機主二保護(hù)裝置比率差動動作,#1發(fā)電機組出口斷路器011跳閘,發(fā)電機組自動停機。
2 事故前運行方式
#1機組帶80MW負(fù)荷正常運行、#1主變正常運行,220kV母線及線路正常運行,#2機組停機態(tài),#2主變熱備態(tài),#1主變中性點接地刀閘2010合位,#2主變中性點接地刀閘2020合位。
3 事故經(jīng)過
天花板電站#2發(fā)變組于2015年4月7日提前檢修結(jié)束,下午對#2機組空轉(zhuǎn)運行正常后,于4月8日向調(diào)度申請對#2主變充電時,電站首先對#2主變進(jìn)行全面檢查確已具備充電條件,然后合上#2主變中性點2020接地刀閘,2015年04月08日16時28分,上位機發(fā)令合上#2主變高壓側(cè)202斷路器#2主變充電,202斷路器合閘后,#1發(fā)電機保護(hù)裝置比率差動動作跳閘,#1發(fā)電機出口011斷路器跳閘停機。
4 事故原因分析
4.1 保護(hù)裝置記錄分析
對#1發(fā)電機組差動保護(hù)范圍內(nèi)一次設(shè)備(011斷路器、0111隔離開關(guān),勵磁變,廠高變、13.8kV母線,出線、尾線、定子繞組等)進(jìn)行了全面檢查未發(fā)現(xiàn)異常,接著將對發(fā)電機組搖測定子絕緣電阻為:15s=20兆歐,60s=500兆歐,吸收比:25,符合規(guī)程要求并與上一次比較一致,隨后檢查保護(hù)裝置未發(fā)現(xiàn)異常,核對#1發(fā)電機組主二保護(hù)裝置保護(hù)定值與云南省調(diào)繼電科下發(fā)定值單定值一致。
4.2 保護(hù)裝置記錄分析
根據(jù)現(xiàn)場打印的#1機組第二套保護(hù)動作報告來看,發(fā)電機保護(hù)在#2主變空載合閘瞬間,兩套保護(hù)裝置均有啟動,根據(jù)波形可知發(fā)電機電流發(fā)生了突變,電流中含有很大的非周期分量,電流波形偏向時間軸一側(cè),此為勵磁涌流明顯特征。且發(fā)電機機端和中性點電流變化一致,故此時尚無差流出現(xiàn)。約190mS后,隨著非周期分量的衰減,發(fā)電機機端電流A相、B相波形與中性點的A相、B相變化不一致,導(dǎo)致發(fā)電機差動計算出差流,該差流大于差動保護(hù)啟動值(0.3Ie Ie=0.85A),故發(fā)電機差動保護(hù)啟動并且跳閘。
4.3 #2主變的波形分析
故障錄波器錄取的波形如圖2。
根據(jù)以上波形顯示,電站當(dāng)時正在對#2主變進(jìn)行空沖送電,可知以上波形顯示的是#2主變在空沖時產(chǎn)生的勵磁涌流波形,由于高壓側(cè)三相電壓在主變沖擊前后均無明顯變化,可以推斷空沖時#2主變內(nèi)部以及系統(tǒng)上并無電氣故障。
#2主變高壓側(cè)電流也存在明顯的勵磁涌流的特征,由于主變差動保護(hù)有勵磁涌流判別邏輯,由圖4可知,#2主變高壓側(cè)電流含有很大的諧波成分,其中二次諧波含量超過20%,裝置定值中二次諧波閉鎖定值15%,主變差動保護(hù)在判別出差流符合勵磁涌流的特性以后自動閉鎖比率差動保護(hù),所以主變比率差動保護(hù)不動作。
4.4 故障錄波器記錄分析
現(xiàn)場錄取了故障錄波器的相關(guān)波形,故障錄波器中#1發(fā)電機機端電流波形如下圖、中性點的電流波形如圖4。
通過故障錄波分析軟件,將#1發(fā)電機的機端電流和中性點電流做差動分析,結(jié)果如圖5。
由圖3可知,故障錄波器錄取的發(fā)電機機端電流和中性點電流中也含有較大的非周期分量,且在波形的后半段開始機端和中性點的電流波形變化不一致。
由圖5可知故障錄波器錄取的電流計算出的差流與第二套保護(hù)裝置計算出的差流基本完全一致,其中A相差流達(dá)到約0.38A,大于發(fā)電機差動啟動電流定值(0.3*0.85A=0.255A)。
由故障錄波的圖可以證明保護(hù)裝置采樣和計算均正常,在保護(hù)啟動后差流逐步出現(xiàn)且大于差動啟動定值,符合發(fā)電機差動保護(hù)動作條件。
由圖4可知發(fā)電機機端電壓在保護(hù)動作前后均無明顯變化,在保護(hù)動作前后發(fā)電機機端和中性點電流除了有非周期分量外,電流幅值并沒有明顯變大,由此可以排除發(fā)電機發(fā)生內(nèi)部故障的可能性。
5 結(jié)語
綜上所述,發(fā)電機在保護(hù)跳閘前后電壓基本不變,發(fā)電機電流除了有較大非周期分量以外,幅值沒有明顯變化,故基本可以排除發(fā)電機內(nèi)部發(fā)生故障的可能性。
在#2主變進(jìn)行沖擊送電時,由于#2主變空沖使產(chǎn)生了很大的勵磁涌流,#1發(fā)電機系統(tǒng)也由此產(chǎn)生了和應(yīng)涌流,由于涌流中含有較大的非周期分量,使發(fā)電機機端和中性點CT的傳變特性發(fā)生了變化,從而使進(jìn)入#1發(fā)電機兩套保護(hù)裝置以及故障錄波器的電流均發(fā)生了畸變;由于機端和中性點的CT傳變特性有差異,導(dǎo)致發(fā)電機機端和發(fā)電機中性點的電流畸變程度不一致,最終導(dǎo)致發(fā)電機差動回路出現(xiàn)差流,發(fā)電機保護(hù)裝置啟動比率差動保護(hù)跳閘。
參考文獻(xiàn)
[1]畢大強,孫葉,李德佳,余高旺,王祥珩,王維儉.和應(yīng)涌流導(dǎo)致差動保護(hù)誤動原因分析[J].電力系統(tǒng)自動化,2007,31(22):36-40.
[2]袁宇波,李德佳,陸于平,等.變壓器和應(yīng)涌流的物理機理及其對差動保護(hù)的影響[J].電力系統(tǒng)自動化,2005,29(6):9-14.
[3]畢大強,王祥珩,李德佳,等.變壓器和應(yīng)涌流的理論探討[J].電力系統(tǒng)自動化,2005,29(6):128.
[4]沈全榮,嚴(yán)偉,梁乾兵,等.異步法電流互感器飽和新原理及其應(yīng)用[J].電力系統(tǒng)自動化,2005,29(16):84-86.
[5]RCS-985系列發(fā)電機變壓器成套保護(hù)裝置技術(shù)說明書,南京南瑞繼保電氣有限公司,ZL_YJBH2001.0707.endprint