摘 要:原深孔組合鉆床的加工精度和剛性不能滿足生產(chǎn)要求,故障率高,工序尺寸經(jīng)常超差,達(dá)不到精度要求。在分析了加工誤差產(chǎn)生的原因后,對(duì)設(shè)備進(jìn)行了改造,增強(qiáng)了傳動(dòng)效率,提高了主軸部分的剛性,整體的工藝穩(wěn)定性能得到提升。
關(guān)鍵詞:組合鉆床;帶傳動(dòng);主軸;切屑
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.22.007
0 前言
某公司在生產(chǎn)中主要加工箱體零件,作為某工序的一部分,需要使用一臺(tái)非標(biāo)準(zhǔn)的組合鉆床加工箱體零件上的5個(gè)孔。該箱體零件單面多孔[1],材料為HT250, 5個(gè)孔位于箱體的同一側(cè)面,其尺寸和分布位置如圖 (a)所示。圖1中K1、K2、……K5分別為5個(gè)孔的中心位置,孔徑為Φ5±0.31mm,每孔深度50mm,每小時(shí)加工50件。主要技術(shù)指標(biāo)是精度應(yīng)達(dá)到IT8-IT9,表面粗糙度為Ra3.2-1.6。
在使用原深孔組合鉆床[2]加工時(shí)發(fā)現(xiàn),機(jī)床[3]自身的性能不穩(wěn)定,無(wú)法正常生產(chǎn)。
1 原組合鉆床需要改進(jìn)的地方
經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪,對(duì)原組合鉆床工藝穩(wěn)定性差的原因進(jìn)行了分析,有以下幾個(gè)方面:
(1)帶傳動(dòng)方式帶來(lái)的問(wèn)題。在原帶傳動(dòng)方案中,使用多楔帶,通過(guò)帶傳動(dòng)方式,采用了一臺(tái)電機(jī)的主動(dòng)帶輪來(lái)帶動(dòng)5個(gè)從動(dòng)帶輪,打滑嚴(yán)重, 5個(gè)主軸的動(dòng)力不足。
(2)主軸的徑向跳動(dòng)問(wèn)題。經(jīng)過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)繪發(fā)現(xiàn),主軸徑向跳動(dòng)過(guò)大、其原因應(yīng)為原組合鉆床[4]的精度不夠和設(shè)備老化等原因造成。
(3)電機(jī)功率和轉(zhuǎn)速不足的問(wèn)題。原來(lái)的傳動(dòng)方案中,傳動(dòng)條件差,傳動(dòng)效率低,功率損耗嚴(yán)重,因而部分鉆軸的功率不足。此外,由于要求加工的孔徑較小,適當(dāng)提高鉆軸的轉(zhuǎn)速是非常有必要的。
2 工藝穩(wěn)定性改造措施
(1)主要傳動(dòng)方式的改造。原傳動(dòng)方式中,一臺(tái)電機(jī)通過(guò)帶傳動(dòng)方式帶動(dòng)5個(gè)鉆軸的轉(zhuǎn)動(dòng),包角太小,而且采用多楔帶,打滑嚴(yán)重,功率損耗大。改造方案中,采用了由3臺(tái)電機(jī),通過(guò)帶傳動(dòng)方式帶動(dòng)5個(gè)鉆軸轉(zhuǎn)動(dòng)的傳動(dòng)方式。即由兩臺(tái)電機(jī)各帶動(dòng)兩個(gè)鉆軸、另一臺(tái)電機(jī)帶動(dòng)一個(gè)鉆軸的傳動(dòng)方式,如圖1所示。在改造方案中,電機(jī)Z1、Z3分別帶動(dòng)鉆軸K1、K2和K4、K5;電機(jī)Z2帶動(dòng)鉆軸K3。雖然帶傳動(dòng)的包角仍然達(dá)不到120°的要求,但是,通過(guò)齒形同步帶傳動(dòng),盡量進(jìn)行功率損失的彌補(bǔ),可以提高傳動(dòng)效率,滿足需求。
(2)電機(jī)的選擇。在改造方案中,采用了三臺(tái)三相異步變頻調(diào)速電機(jī)來(lái)驅(qū)動(dòng)鉆軸轉(zhuǎn)動(dòng)。選擇電機(jī)時(shí),既考慮到原機(jī)床的電機(jī)參數(shù)及尺寸,又考慮到結(jié)構(gòu)上的合理安排。其中,兩臺(tái)功率要求較高的,考慮到原電機(jī)為型號(hào)為Y132M1,新方案中采用QABP132S2A;另一臺(tái)電機(jī)的功率要求相對(duì)低,采用QABP100L2A。電機(jī)的位置安排如圖1所示,Z1、Z2、Z3分別為三臺(tái)電機(jī)的帶輪軸心。為了提高轉(zhuǎn)速,采用大帶輪主動(dòng),小帶輪從動(dòng)的方式,大帶輪直徑Φ132mm,小帶輪直徑Φ75 mm,傳動(dòng)比約1比2,加快了鉆床主軸的旋轉(zhuǎn)。
(3)鉆床主軸結(jié)構(gòu)的改造。在原來(lái)的傳動(dòng)方案中,組合鉆床主軸采用兩處支撐。由于本身的精度不夠和設(shè)備老化等原因,使得主軸的徑向跳動(dòng)過(guò)大,精度較低。在改造方案中,在對(duì)原有設(shè)備未作大改變的前提之下,增加了一處支撐,如圖2所示。在圖2中,軸承11、軸承套15、端蓋17及支撐板16等零件為后來(lái)所加。為滿足鉆頭的長(zhǎng)度要求,重新選擇了主軸深孔鉆鉆頭。改造后的三支撐主軸,精度得到大大的提升。
在結(jié)構(gòu)改造后,仍然采用深孔鉆系統(tǒng)。在改造方案中,將原冷卻液的儲(chǔ)液箱也進(jìn)行了改造,將儲(chǔ)液箱的底部加焊底板,將箱底的平面改造成四周向箱底排污閥門傾斜15°的斜面,以便于沉淀物由排污閥門排出。
(4)進(jìn)給部分的改造。改造方案中,將組合鉆床的主運(yùn)動(dòng)、進(jìn)給運(yùn)動(dòng)和控制裝置組成一體,濕式切削。組合鉆床動(dòng)力頭的進(jìn)給傳動(dòng)方式,采用滾珠絲杠副來(lái)組成機(jī)械滑臺(tái),驅(qū)動(dòng)動(dòng)力源為伺服電機(jī),以伺服控制系統(tǒng)來(lái)控制伺服電機(jī),帶動(dòng)絲杠轉(zhuǎn)動(dòng),絲杠帶動(dòng)動(dòng)力頭進(jìn)給移動(dòng)。改造后的組合鉆床,進(jìn)給速度穩(wěn)定,有利于提高切削刀具的壽命, 鉆通孔不前沖, 鉆頭不易崩刃,尋找故障容易,調(diào)整維修方便。
為了使各個(gè)部分的結(jié)構(gòu)、尺寸有效統(tǒng)一,在改造中注意改造中,每一個(gè)被更換的零件,在型號(hào)尺寸上與原有零件盡可能保持一致。在材料準(zhǔn)備、機(jī)械改裝、布線、PLC編程、調(diào)試、驗(yàn)收等重要環(huán)節(jié)切實(shí)保障質(zhì)量。對(duì)數(shù)控系統(tǒng)也做了進(jìn)一步的分析改造,實(shí)現(xiàn)功能完備。
3 改造效果與結(jié)論
設(shè)備重新改造后,精度指標(biāo)能夠達(dá)到IT8-IT9,表面粗糙度達(dá)到了1.6,滿足了客戶的要求。在改造過(guò)程中,既充分地利用原有設(shè)備,又合理地采用改造方案。在該組合鉆床改造后的1年多時(shí)間里,運(yùn)行正常,未出現(xiàn)問(wèn)題,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,加工效率達(dá)到了每小時(shí)55件。實(shí)踐證明,設(shè)備運(yùn)行可靠,成本低,效率高,工作效率高, 該改造方案可在同類機(jī)床的設(shè)備改造中推廣使用。
參考文獻(xiàn):
[1]唐來(lái)明,林松,魏吳成.N485齒輪室單面多孔鉆床設(shè)計(jì)[J].現(xiàn)代機(jī)械,2009(02):14-16.
[2]孟俊煥,馮瑞寧,王會(huì).多孔單工位組合鉆床主軸箱傳動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)[J].機(jī)械制造與自動(dòng)化,2005(03):15-19.
作者簡(jiǎn)介:宋亞林(1964-),男,湖北黃岡人,副教授,研究方向:機(jī)械設(shè)計(jì)與制造。endprint