練純青+陳浩+鄭秀平
摘 要:旋風(fēng)分離器是循環(huán)流化床鍋爐的重要部件,分離器的分離效率直接關(guān)系到鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。旋風(fēng)分離器中心筒變形下移,造成氣體短路引起分離器分離效率下降,分離器中心筒脫落,影響了鍋爐的安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。本文針對(duì)這些問題,分析了原因并采取了一系列措施,取得了一定的效果。
關(guān)鍵詞:旋風(fēng)分離器;中心筒變形;措施
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.22.168
循環(huán)流化床鍋爐的旋風(fēng)分離器是循環(huán)流化床鍋爐的核心部件之一,中心筒是連接安裝在旋風(fēng)分離器上部部件,即排氣管。它不僅排出分離后的煙氣,與分離器的外筒體形成環(huán)形通道,進(jìn)入分離器的煙氣繞著中心筒旋轉(zhuǎn),在離心力和重力作用下,大部分灰粒被分離出來,送回爐膛,以保證燃料多次循環(huán)燃燒反應(yīng),含有細(xì)灰的煙氣向上折轉(zhuǎn)成為旋流,由中心筒排出進(jìn)入尾部煙道。
1 300 MW CFB鍋爐及其分離器
內(nèi)蒙古京泰電廠采用DG1089/17.45-II1 型鍋爐,鍋爐為循環(huán)流化床、亞臨界參數(shù),一次中間再熱自然循環(huán)汽包爐、緊身封閉、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼架懸吊結(jié)構(gòu)、爐頂設(shè)密封罩殼。鍋爐主要由一個(gè)膜式水冷壁爐膛,三臺(tái)汽冷式旋風(fēng)分離器和一個(gè)由汽冷包墻包覆的尾部豎井(HRA)三部分組成。
2 分離器出現(xiàn)問題分析
2.1 13分離器中心筒變形及參數(shù)變化
中心筒變形的影響:
(1)中心筒變形后,爐膛上部差壓低,帶來床溫升高,回料器溫度升高、分離器入口煙溫升高。
(2)影響煙氣流旋轉(zhuǎn)速度和分布,導(dǎo)致分離效率下降,循環(huán)物料濃度降低,鍋爐煙氣飛灰含碳量升高,鍋爐不完全燃燒損失增大,鍋爐效率降低。煙氣中的固體顆粒增加還會(huì)使過熱器和煙道受熱面磨損加劇,影響鍋爐的安全運(yùn)行。
(3)中心筒嚴(yán)重變形引起的澆注料脫落,進(jìn)而使中心筒與煙道接口處超溫?zé)t。脫落的澆注料引起回料器回料不暢,回料器振動(dòng)。
具體參數(shù)變化如下:機(jī)組負(fù)荷315MW,13分離器中心筒脫落時(shí)參數(shù)有較為明顯的波動(dòng),脫落前后參數(shù)變化如下:回料器入口靜壓由-0.5KPa突升至1.2KPa;分離器出入口差壓由1369Pa降至1235Pa;回料器料位有波動(dòng),由22.5KPa降至20KPa后升高至25.5KPa,穩(wěn)定約2分鐘后又降至至21.6KPa左右達(dá)到平衡狀態(tài);伴隨床壓由5.6KPa降至4.5KPa,爐膛上部差壓由1.15KPa降至0.99KPa,鍋爐床溫由942℃升高至958℃。飛灰含碳量由正常運(yùn)行時(shí)的2.0%左右,降至1.3%左右。
2.2 13分離器中心筒脫落
負(fù)荷272MW,鍋爐床壓由5.59KPa快速降低至2.32KPa,降低負(fù)荷后無上升,爐膛上部差壓由0.96KPa降至0.15KPa。13回料器入口靜壓值為1.35KPa,床溫由937℃升至981℃。發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常后,采取了降負(fù)荷,減少給煤量,同時(shí)投入風(fēng)道油槍穩(wěn)燃等措施。仍無法維持床壓穩(wěn)定, 機(jī)組解列停機(jī)。
2.3 13分離器中心筒變形及脫落分析
變形原因:中心筒上口變形原因?yàn)橹谓畎逄幨芰^大,中心筒與出口煙道接口處的耐火材料下沉擠壓中心筒上口處,同時(shí)高溫?zé)煔飧Z入支撐筋板處,在長時(shí)間高溫下引起變形。中心筒下口變形主要原因?yàn)橄驴谑軣岵痪?,產(chǎn)生膨脹應(yīng)力,在煙氣溫度急劇變化情況下,加劇膨脹受力不均。
中心筒脫落原因:中心筒吊掛方式為自由膨脹吊掛式結(jié)構(gòu),中心筒與出口煙道接口處的耐火材料下沉擠壓中心筒上口處,同時(shí)高溫?zé)煔飧Z入支撐筋板處,使與中心筒與支架大筋板長時(shí)間高溫運(yùn)行,中心筒與出口煙道接口處耐火材料整體下墜導(dǎo)致中心筒膨脹受阻,中心筒上口變形嚴(yán)重,上部密封遭到破壞,在高溫?zé)煔庾饔孟?,?dǎo)致支架與中心筒之間形成裂紋,在長期的作用下,最終導(dǎo)致完全開裂,支撐起不到作用,中心筒脫落。
3 采取的防范措施及對(duì)策
(1)中心筒與煙道接口處采用雙密封,第一層密封采用在支撐支架焊接完后使用扇形板連接成一體,與中心筒大筋板緊密結(jié)合;第二層密封在中心筒與分離器下沿結(jié)合處增加環(huán)形鋼板,中心筒筒體與錐形板之間除膨脹間隙外使用耐火材料填充其余空間。
(2) 支撐支架設(shè)計(jì)為雙面焊接結(jié)構(gòu)。
(3)為了保護(hù)中心筒上口及大筋板,不被耐火材料擠壓變形,一方面在中心筒上口設(shè)置δ=10mm環(huán)形耐熱鋼板與錐板焊接固定;另一方面中心筒上口筒壁采取加厚鑄造。
(4)中心筒的固定方式為自由吊掛,受溫度影響下膨脹不受阻。
(5)中心筒筒體與錐形板之間除膨脹間隙外使用耐火材料填充其余空間。
(6)鍋爐啟動(dòng)中,嚴(yán)格控制床壓不低于7KPa,床溫溫升率不大于3℃/min,控制床溫;保證煤泥摻煤50%左右;加強(qiáng)飛灰含碳量監(jiān)測(cè);加強(qiáng)鍋爐排煙溫度,煙氣含氧量不低于2.5%參數(shù)監(jiān)視;加強(qiáng)疏灰系統(tǒng)監(jiān)視。
(7)正常運(yùn)行中,維持分離器入口溫度小于980℃運(yùn)行,入口靜壓不冒正,分離器料位密度正常。
4 結(jié)論
經(jīng)過對(duì)旋風(fēng)分離器中心筒變形和脫落問題分析,采取可靠的應(yīng)對(duì)措施解決了中心筒運(yùn)行中存在的隱患,保證了旋風(fēng)分離器的分離效果,延長了鍋爐連續(xù)運(yùn)行的時(shí)間,有效提高了鍋爐效率。
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