張文祖(神木富油能源科技有限公司,陜西 神木 719319)
蒸汽冷凝液回收裝置優(yōu)化改造
張文祖(神木富油能源科技有限公司,陜西 神木 719319)
通過(guò)對(duì)半開(kāi)放式蒸汽冷凝液回收裝置的改造,增加乏汽冷卻器將冷凝液儲(chǔ)罐上乏汽進(jìn)行回收,有效解決了原裝置存在的問(wèn)題,提高冷凝液回收率,減少除氧蒸汽用量,降低冷凝液泵檢修次數(shù),保障回收蒸汽冷凝中溶解氧,獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益。
冷凝液回收;優(yōu)化;改造;效益
在北方化工企業(yè)中,為使粘度大、凝點(diǎn)低等工藝介質(zhì)能夠順利輸送,避免冬季因氣溫低造成輸水管線等凍堵,通過(guò)在介質(zhì)管線上增加伴熱管線保障介質(zhì)的順利輸送或防凍工作。伴熱方法包括電伴熱、蒸汽伴熱、熱水伴熱等,蒸汽伴熱因其溫度高、易獲得等優(yōu)勢(shì)使用廣泛,也是最常用的使用方法。蒸汽伴熱過(guò)程中,蒸汽的相變熱傳至工藝介質(zhì),蒸汽溫度降低后冷凝為液體,因此蒸汽伴熱管線末端必須設(shè)置輸水系統(tǒng),輸水系統(tǒng)排放冷凝液大多就地排放,造成極大浪費(fèi),將其進(jìn)行回收利用可產(chǎn)生一定的經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境保護(hù)效益。
為收集伴熱管線產(chǎn)生的冷凝液,在輸水系統(tǒng)較為集中處設(shè)置冷凝液集水箱一臺(tái),集水箱頂部直接放空,集水箱中的液體通過(guò)機(jī)泵輸送至鍋爐使用。其工藝流程如下:
圖1. 改造前工藝
改造前因集水箱頂部排放大量乏汽,一方面蒸汽大量排放,冷凝液回收量大幅度降低,冷凝液中溶解氧濃度無(wú)法保證,另一方面因冬季氣溫低,致使排放的乏汽冷凝成液滴降至路面及裝置框架形成結(jié)冰,易造成人員人身安全的隱患。
為減少蒸汽冷凝后的乏汽排放,造成的浪費(fèi)及環(huán)境影響問(wèn)題,將原來(lái)半開(kāi)放系統(tǒng)技改為閉式回收系統(tǒng),乏汽冷凝后回收,新增一臺(tái)蒸汽冷凝器,原泵組保持不變。用循環(huán)水對(duì)乏汽進(jìn)行冷卻,冷卻后冷凝液回至汽凝水罐,經(jīng)冷凝后蒸汽冷凝液溫度可降至70℃左右,蒸汽全部回收利用,避免了蒸汽浪費(fèi)及飄散現(xiàn)象,減少機(jī)泵因高溫檢修頻率,確保人員人身安全。改造后的工藝經(jīng)濟(jì)效益好,機(jī)泵工作時(shí)間長(zhǎng),改造后的流程如圖:
圖2. 改造后工藝
該裝置自正式并入系統(tǒng)運(yùn)行,運(yùn)行指標(biāo)為:集水箱壓力:0.1Mpa,去除氧裝置水溫:70℃(改造前100℃),去除氧裝置冷凝液水流量:1.5m3/h。
裝置自運(yùn)行以來(lái),機(jī)泵運(yùn)行穩(wěn)定,冷凝液回收達(dá)到99%以上,未對(duì)伴熱裝置產(chǎn)生負(fù)面影響。3效益分析
回收蒸汽1500kg/h,每年回收12000t蒸汽;減少除氧水加熱蒸汽350kg/h,每年節(jié)約2800t蒸汽。改造前后機(jī)泵未發(fā)生變化,機(jī)泵檢修費(fèi)用減少約3000元。本裝置因伴熱系統(tǒng)小,經(jīng)濟(jì)效益不明顯,
避免人員傷害。乏汽直接排放,高溫季大量蒸汽噴出容易造成人員燙傷等危害,低溫季節(jié)蒸汽噴出后冷凝為冰塊,地面冰塊易造成人員摔傷,設(shè)備冰塊造成人員砸傷等危害。冬季乏汽噴出后直接掛于設(shè)備外部,損壞設(shè)備保溫及本體,夏季對(duì)設(shè)備產(chǎn)生腐蝕。
通過(guò)增加乏汽冷卻器將冷凝液儲(chǔ)罐上乏汽進(jìn)行回收,解決了原裝置乏汽傷人,機(jī)泵汽蝕等問(wèn)題,同時(shí)冷凝液回收率達(dá)到99%以上,減少除氧加熱蒸汽用量,獲得良好的經(jīng)濟(jì)效益和安全效益,本裝置因伴熱系統(tǒng)小,經(jīng)濟(jì)效益不明顯,若在大型伴熱系統(tǒng)中,該技術(shù)設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單,投資少,收益高,符合節(jié)能減排要求,適合技術(shù)推廣。