姚立國
摘 要:在我國軋鋼行業(yè)中,冷軋工藝的潤滑非常重要。冷軋工藝的正常施工對于軋鋼生產(chǎn)質(zhì)量的提升非常重要。因此,軋鋼生產(chǎn)過程中,對冷軋工藝的整套流程非常重視,其中就包含了冷軋工藝的潤滑工作。乳化液在冷軋工藝潤滑中起著關(guān)鍵性作用,本文概述了一種新型乳化液從配液到應(yīng)用的整個流程,跟蹤記錄了乳化液典型參數(shù)指標,以及各工藝段的板面質(zhì)量表現(xiàn)。
關(guān)鍵詞:新型乳化液 流程 乳化液參數(shù) 板面質(zhì)量
中圖分類號:TG333.2 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2017)10(a)-0088-02
隨著鋼鐵市場競爭的日益白熱化,終端客戶對冷軋產(chǎn)品的表面質(zhì)量提出了更高的要求,如何在質(zhì)量提升的同時達到成本降低的目的,是八鋼乃至整個冷軋行業(yè)面臨的首要問題。
通過與乳化液廠家進行多次深入的技術(shù)交流后,2017年2月,一種新型乳化液FUCHS TRENOIL CRC 865在八鋼冷軋1420軋機上進行應(yīng)用,上線使用初期即達到了冷軋工藝的各項技術(shù)要求。
1 新型乳化液
新型TRENOIL CRC 865冷軋乳化液,有CEP(膠質(zhì)乳化保護)及PDE(聚合型分散乳化)特性,可以達到以下優(yōu)勢。
1.1 乳化液顆粒度保持穩(wěn)定
乳化液顆粒度能很容易穩(wěn)定在理想指數(shù)范圍內(nèi),和傳統(tǒng)乳化液相比,在相同穩(wěn)定性情況下,顆粒度增大,從而在保證乳化液穩(wěn)定性的同時又提高了潤滑性。
1.2 穩(wěn)定性高,易于維護
不需要強烈攪拌,很容易被乳化,乳化液在長時間放置時不易滋長細菌與真菌,在重新投入攪拌后,可快速重新恢復(fù)到與之前一樣的濃度,消耗少便于管理。
1.3 鐵粉包容及分散性優(yōu)異
具有非常強的鐵粉分散能力,能夠把鐵粉帶至乳化液中,易于通過磁過濾設(shè)備分離。
1.4 清潔性高
滿足清潔生產(chǎn)的要求,板面清潔度高,軋機干凈,乳化液箱底無大量油泥沉積。
2 乳化液配液流程
由于冷軋乳化液系統(tǒng)連續(xù)使用長達多年,因此包括主箱、回收箱、管道、板式過濾設(shè)備內(nèi)殘留有較多的油泥,此次切換使用前,雙方制定了詳細的系統(tǒng)清洗、配液方案。
2.1 對乳化液系統(tǒng)進行徹底清洗
全部排放乳化液主箱、地下回收槽、1-5機架板式過濾、磁過濾及管道內(nèi)殘留的廢乳化液。用高壓水槍對乳化液箱、機架、回收槽、板式過濾器進行徹底清洗,而后人工清理箱底油泥。
在兩個主箱內(nèi)加入脫鹽水(加至最大允許液位)并加熱至50℃以上,然后向A箱及B箱分別加入少量軋制油,配制低濃度乳化液,開啟大循環(huán)2h,進行低濃度清洗,箱體攪拌、磁過濾、撇油器及平床全部開啟,確認液面無大面積雜油后,全部排放。
2.2 配制乳化液
以上工作完畢后,分別向A箱、B箱加入脫鹽水(對脫鹽水指標進行檢測確認),開啟加熱至50℃后開啟大循環(huán)。
分別向兩個主箱加入軋制油,配成一定濃度的乳化液(對乳化液指標進行檢測確認),保持乳化液溫度50℃~60℃,保持循環(huán),待冷軋開機使用。
3 乳化液狀態(tài)參數(shù)的跟蹤
3.1 濃度
乳化液濃度是乳化液指標中最為重要的指標之一,濃度的高低直接影響到輥縫變形區(qū)域的潤滑性能。濃度與軋制厚度呈反比,濃度高低具體視軋制油潤滑性能及軋制料況、規(guī)格而定。八鋼冷軋乳化液A箱濃度控制在1.5%~2.0%之間,B箱濃度控制在0.5%~1.0%之間。
3.2 pH值
乳化液初配時的pH值取決于兩個方面,一是軋制油本身的化學組成;另一方面是占比95%以上的脫鹽水的pH。隨著軋制量的進行,pH值會受到系統(tǒng)環(huán)境(包括各種外來污染物的進入)的影響,在生產(chǎn)一段時間后,pH值會基本穩(wěn)定。一般乳化液pH值在4.5~8.0之間,波動范圍0.5以內(nèi)。當pH值低于4.5或pH值高于8.0時考慮有異常情況發(fā)生。
當軋制乳化液pH值突然改變,伴隨電導率改變,可能是被酸、鹽或堿性物質(zhì)污染。
3.3 電導率
乳化液的電導率,表征了乳化液中導電離子的多少。在一般條件下,乳化液電導率會隨著生產(chǎn)時間的增加逐步上升,達到一定平衡后,電導率將保持在一定范圍內(nèi)。
3.4 皂化值
由于八鋼冷軋機組液壓和潤滑系統(tǒng)存在不同程度的泄漏現(xiàn)象,導致乳化液中含有大量的雜油,如液壓油、油膜軸承油及潤滑脂等,這些雜油的混入,直接導致乳化液中軋制油的有效含量降低,皂化值下降,威脅到軋制潤滑性,同時又對板面清潔性造成影響。根據(jù)統(tǒng)計,在跟蹤期間,液壓站加油20桶,其中絕大多數(shù)都是機架內(nèi)泄露,即大多數(shù)的液壓油直接進入到了乳化液成為雜油。通過對A箱乳化液皂化值的檢測,現(xiàn)場雜油含量長期處在25%以上水平。
TRENOIL CRC 865產(chǎn)品在抗雜油方面有著優(yōu)異表現(xiàn),即使是在雜油含量超過25%的情況下,仍能保證正常的潤滑性能。但雜油的增多會影響軋后板面的清潔性甚至退火板面質(zhì)量,根據(jù)統(tǒng)計后確定在雜油含量超過30%時,做撇油、底排部分乳液或者溢流處理。
4 軋后板面質(zhì)量的跟蹤
4.1 冷軋后板面質(zhì)量
跟蹤覆蓋了各種鋼種及規(guī)格,軋制過程順利,生產(chǎn)穩(wěn)定,軋后板面無乳化液引起的相關(guān)缺陷。
軋后板面清潔度一直是客戶關(guān)注的重點,也是乳化液技術(shù)應(yīng)用水平的體現(xiàn)。影響軋后板面清潔度的因素很多,除了和乳化液相關(guān)參數(shù)如濃度、穩(wěn)定性、皂化值等有關(guān)外,還和軋機出口吹掃設(shè)備、過濾設(shè)備、雜油泄漏等密切相關(guān)。
本階段共計采樣量超過200卷,板面清潔度平均值在65%以上。
4.2 罩退后板面質(zhì)量
跟蹤期間,罩退共裝爐77爐,產(chǎn)出9304.9t,其中7878.6t已經(jīng)完成平整,板面質(zhì)量正常。罩退后板面質(zhì)量的統(tǒng)計指標如圖1所示。
罩退后的板面清潔性和軋制油的揮發(fā)性密切相關(guān),軋制油的熱揮發(fā)性曲線要和罩退工藝相匹配。得益于軋制油優(yōu)異的揮發(fā)性能,罩退后板面清潔度保持在85%以上。
4.3 鍍鋅后板面質(zhì)量
鍍鋅生產(chǎn)線共計生產(chǎn)9990.665t,清洗效果良好,板面無乳化液斑跡。
5 結(jié)語
通過此次全新系列乳化液配液、應(yīng)用的全流程跟蹤,可以看出,在保證生產(chǎn)穩(wěn)定,軋后板面質(zhì)量滿足現(xiàn)場生產(chǎn)各項要求的同時,乳化液的管理維護工作是一項長期的過程,因此現(xiàn)場還要進一步優(yōu)化乳化液的各項理化指標,包括過濾設(shè)備的運行頻率等等,進一步提高乳化液的維護及應(yīng)用水平,為八鋼冷軋生產(chǎn)提供堅實的基礎(chǔ)。
參考文獻
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