王勇 徐旭 王建華
摘 要:本文通過某鋼廠直臂型鋼包鋼包回轉(zhuǎn)臺改造為蝶型升降式鋼包回轉(zhuǎn)臺的工程實例,論述了在實施改造過程中存在的問題及處理對策,為類似改造項目提出了參考思路和方法。
關(guān)鍵詞:鋼包回轉(zhuǎn)臺;改造;條件限制;三維設(shè)計;對策
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2017.23.017
1 引言
某鋼廠的鋼包回轉(zhuǎn)臺建于2003年,設(shè)備結(jié)構(gòu)形式相對落后,且經(jīng)過十多年的生產(chǎn)使用,設(shè)備故障率越來越高,部分功能及機構(gòu)已經(jīng)停用或缺失,現(xiàn)有鋼包回轉(zhuǎn)臺已不能保證連鑄機及后續(xù)軋鋼生產(chǎn)線的穩(wěn)定連續(xù)生產(chǎn)。隨著市場需求的不斷擴大和對產(chǎn)品質(zhì)量要求的提高,該廠提出對連鑄鋼包回轉(zhuǎn)臺設(shè)備進(jìn)行改造、完善設(shè)備系統(tǒng)功能以實現(xiàn)企業(yè)的降本增效和產(chǎn)品品質(zhì)的提升。
2 改造總體要求及主要參數(shù)
根據(jù)生產(chǎn)工藝和業(yè)主的要求,本次改造采用升降式鋼包回轉(zhuǎn)臺。要求工藝銜接必須與連鑄生產(chǎn)線其他設(shè)備相適應(yīng),設(shè)計過程復(fù)核基礎(chǔ)承載能力及地腳螺栓強度,控制改造后設(shè)備重量和總體高度,實現(xiàn)自動化及安全聯(lián)鎖控制。同時業(yè)主為了統(tǒng)一生產(chǎn)備件規(guī)格,要求本次改造鋼包回轉(zhuǎn)臺的回轉(zhuǎn)支承、減速機、傳動電機、事故驅(qū)動液壓馬達(dá)及傳動小齒輪等與現(xiàn)有鋼包回轉(zhuǎn)臺完全統(tǒng)一。
主要參數(shù):
(1)承載能力:160t×2;(2)回轉(zhuǎn)半徑:R=5000mm;(3)鋼包升降行程:600mm(行程范圍內(nèi)任意高度可停);(4)鋼包加蓋機構(gòu):頂部標(biāo)高不得高于原有回轉(zhuǎn)臺。
3 改造面臨的問題及對策
受限于現(xiàn)有設(shè)備工藝配置、基礎(chǔ)條件、廠房高度及上述要求等諸多條件限制,我們在具體實施過程中分步優(yōu)化方案并提出了相應(yīng)的解決對策。
3.1 基礎(chǔ)及地腳螺栓利舊
由于本次改造要在原有位置重新安裝新制的鋼包回轉(zhuǎn)臺,從安全方面考慮,需要重新校核基礎(chǔ)的承載能力,并通過控制新制設(shè)備重量以適應(yīng)現(xiàn)有基礎(chǔ)。
根據(jù)用戶提供的地勘資料,基礎(chǔ)施工圖我們重新核算了基礎(chǔ)的承載能力,通過計算和現(xiàn)場勘查確認(rèn)基礎(chǔ)的實際狀態(tài)滿足改造要求。另外由于原鋼包回轉(zhuǎn)臺地腳螺栓采用的直埋型錨固螺栓,無法進(jìn)行更換,螺栓材質(zhì)采用的是塑性較好的Q235B,非高強鋼材質(zhì),滿足再次利用的基本條件。設(shè)計過程中通過優(yōu)化設(shè)備重量、按照地腳螺栓受力狀態(tài)重新進(jìn)行了地腳螺栓預(yù)緊力的計算分析[1],計算結(jié)果滿足要求。
3.2 設(shè)備重量的控制及優(yōu)化
本次改造將直臂型鋼包回轉(zhuǎn)臺改為蝶型升降式鋼包回轉(zhuǎn)臺,設(shè)備的結(jié)構(gòu)有較大變化,復(fù)雜程度增加了,按照以往經(jīng)驗設(shè)備重量會有較大增加。但為了滿足利舊現(xiàn)有基礎(chǔ)及地腳螺栓的條件限制,我們必須在滿足設(shè)備安全性的前提下,對鋼包回轉(zhuǎn)臺設(shè)備重量進(jìn)行優(yōu)化。
作為承載和運輸液態(tài)鋼水的重要設(shè)備,設(shè)備結(jié)構(gòu)必須有足夠的剛度和高溫環(huán)境下的穩(wěn)定性,所以設(shè)備減重不能盲目的減少用鋼量。為此我們根據(jù)回轉(zhuǎn)臺各部分結(jié)構(gòu)在不同工況下的受力狀態(tài)為模型加載約束和載荷,并根據(jù)受力條件下結(jié)構(gòu)件的應(yīng)力分布狀態(tài),針對性的進(jìn)行補強和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,做到最大限度的輕量化設(shè)計。同時采用ANSYS軟件,引入溫度對結(jié)構(gòu)應(yīng)力分析的影響來驗證設(shè)計結(jié)果。分析計算結(jié)果顯示回轉(zhuǎn)臺各部分結(jié)構(gòu)受力情況滿足實際工況的需求,并且優(yōu)化后的設(shè)備重量與原回轉(zhuǎn)臺重量基本相等。
3.3 設(shè)備高度的控制及優(yōu)化
原有鋼包回轉(zhuǎn)臺無升降功能,回轉(zhuǎn)臺底座至加蓋機構(gòu)最高點高度約9.23m,且加蓋機構(gòu)頂部0.1m處有一根直徑約1.6m的煤氣管道。所以本次改造后的鋼包回轉(zhuǎn)臺總高度不能高于現(xiàn)有回轉(zhuǎn)臺高度,否則必須對現(xiàn)場有煤氣管道進(jìn)行移位,從而對廠區(qū)其它產(chǎn)線的正產(chǎn)生產(chǎn)造成很大影響。
按照改造要求,改造后的鋼包回轉(zhuǎn)臺須實現(xiàn)鋼包升降功能,升降行程為600mm,在保證低位澆注時水口高度不變的條件下,即在高位受包后鋼包上沿的標(biāo)高抬高了600mm,而抬高的這部分距離必須設(shè)法通過優(yōu)化鋼包加蓋機構(gòu)的結(jié)構(gòu)型式予以消除。
常見的鋼包加蓋機構(gòu)有電機回轉(zhuǎn)、卷揚升降的[2],也有液壓回轉(zhuǎn)和液壓缸升降的,而后者與鋼包蓋連接的方式有V型勾頭勾掛著鋼包蓋的,也有通過環(huán)鏈掛載鋼包蓋的。但以上幾種型式加蓋機構(gòu)的鋼包蓋支撐臂均為剛性的,都存在加蓋機構(gòu)的升降行程無法消除鋼包升降行程的現(xiàn)象,即鋼包升降600mm,加蓋機構(gòu)必須抬高600mm,所以在本次的改造中均不能滿足要求。為此我們設(shè)計了一種鋼包蓋支撐臂為兩段鉸接關(guān)節(jié)式的加蓋機構(gòu)[3]。該種型式的加蓋機構(gòu)通過控制鉸接點前后兩段支撐臂夾角的大小,有效的消除了本次改造所要求的行程,將設(shè)備的整體高度控制在了9.15m,相比舊回轉(zhuǎn)臺的整體高度降低了80mm。通過改造后的生產(chǎn)實踐證明,本次改造所采用的此種型式加蓋機構(gòu)狀態(tài)良好,運行穩(wěn)定可靠。
3.4 傳動系統(tǒng)的統(tǒng)一
為了滿足用戶減少設(shè)備備件庫存的要求,改造后的鋼包回轉(zhuǎn)臺回轉(zhuǎn)支承、減速機、傳動電機、事故驅(qū)動液壓馬達(dá)及傳動小齒輪等與現(xiàn)有鋼包回轉(zhuǎn)臺完全統(tǒng)一,為此我們進(jìn)行了傳動系統(tǒng)的校核計算[4],針對實際受力狀態(tài)的變化進(jìn)行了齒輪副承載能力、減速機、電機及液壓馬達(dá)力能參數(shù)的校核計算。由于設(shè)備重量已經(jīng)優(yōu)化,所以傳動系統(tǒng)負(fù)荷無明顯變化,結(jié)果完全滿足改造后傳動能力需求。
4 結(jié)語
鋼包回轉(zhuǎn)臺的改造雖然會受到現(xiàn)有設(shè)備工藝配置、基礎(chǔ)條件及廠房高度等諸多條件限制,但通過合理優(yōu)化方案,借助計算機輔助設(shè)計軟件進(jìn)行分析計算及輕量化設(shè)計,同時引入先進(jìn)的結(jié)構(gòu)型式等相應(yīng)對策,很好的解決了上述問題,實現(xiàn)了鋼包的升降功能,為保護性澆注過程中長水口的操作提供了空間,同時統(tǒng)一了設(shè)備備件。改造后的鋼包回轉(zhuǎn)臺運行狀態(tài)穩(wěn)定、性能可靠,達(dá)到了改造的預(yù)期目標(biāo)。
參考文獻(xiàn):
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