劉漢文++楊徐
摘 要:隨著投入生產(chǎn)的井量逐年增加,某海上平臺(tái)外輸泵和電機(jī)存在不匹配的問題,泵出口開度很小才能滿足電機(jī)電流在額定工況下運(yùn)行,但隨之產(chǎn)生的泵出口壓力偏高又導(dǎo)致泵的密封頻繁出現(xiàn)泄漏。通過更換電機(jī),擴(kuò)大外輸泵容量的技術(shù)手段,解決了平臺(tái)外輸泵和電機(jī)不匹配問題,實(shí)現(xiàn)了外輸泵在設(shè)計(jì)參數(shù)下穩(wěn)定運(yùn)行,取得了可觀的綜合效益。
關(guān)鍵詞:外輸泵 電機(jī)容量 泵揚(yáng)程 額定工況
中圖分類號(hào):TE974 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2017)10(a)-0093-02
某海上平臺(tái)使用3臺(tái)大連蘇爾壽泵及壓縮機(jī)有限公司生產(chǎn)的GSS臥式多級(jí)筒形泵對(duì)生產(chǎn)分離器油出口的原油進(jìn)行增壓,以達(dá)到將原油順利送達(dá)海洋石油116的生產(chǎn)目的。但原油外輸泵存在先天不足,使得其不能達(dá)到最佳的工作狀態(tài),主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
(1)電機(jī)和泵在設(shè)計(jì)參數(shù)上的不匹配,造成泵的出口壓力長(zhǎng)期處于高于設(shè)計(jì)壓力狀態(tài)。
(2)泵出口長(zhǎng)期憋壓,造成機(jī)械密封頻繁內(nèi)漏。因?yàn)楸玫某隹跓o法全開,造成泵出口閥磨損頻繁且內(nèi)漏,泵出口閥門調(diào)節(jié)很困難,同時(shí)因憋壓導(dǎo)致泵出口壓力高,超出設(shè)計(jì)壓力,造成機(jī)械密封頻繁泄漏,增加了現(xiàn)場(chǎng)的維修費(fèi)用和維修工作量。
(3)受生產(chǎn)情況及工況影響,為完成外輸工作,需要同時(shí)運(yùn)轉(zhuǎn)兩臺(tái)外輸泵,相當(dāng)于兩用一備,備用資源不足。
1 改造方案-電機(jī)擴(kuò)容
針對(duì)上述問題,其根本原因就是平臺(tái)的外輸泵泵體和電機(jī)在設(shè)計(jì)參數(shù)上不匹配,長(zhǎng)期處于“小馬拉大車”的工作狀態(tài),產(chǎn)生了上述的各種影響。
經(jīng)過分析討論,并針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備條件進(jìn)行綜合考慮及專家論證,最終確立了最為經(jīng)濟(jì)可行的更換大容量電機(jī)的解決方案。
1.1 舊電機(jī)使用時(shí)參數(shù)計(jì)算分析
1.1.1 現(xiàn)場(chǎng)工況
啟動(dòng)兩臺(tái)原油外輸泵,流量2800m3/d,泵出口壓力44bar,泵入口壓力1bar,電機(jī)電流260A,介質(zhì)溫度58℃,密度880kg/m3(此處壓力值是表壓)。
外輸泵的出廠設(shè)計(jì)工況如表1。
1.1.2 設(shè)備目前情況
原油外輸泵兩用一備,當(dāng)調(diào)節(jié)泵出口壓力為44bar時(shí),電機(jī)電流260A,功率因數(shù)按cosφ=0.8計(jì)算,電機(jī)現(xiàn)輸出功率Ne=137kW。
原油外輸泵現(xiàn)電機(jī)功率Ne=160kW。因此在此工況下電機(jī)是可以運(yùn)行的。
原油外輸泵可以連續(xù)運(yùn)行,但因泵出口壓力超過設(shè)計(jì)10bar,導(dǎo)致泵維修周期較短,平均每月更換一次機(jī)封,每次維修費(fèi)用按照3萬元人民幣計(jì),一年的維修費(fèi)用約36萬元,維修成本較高。
泵的入口壓力為1bar,從設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)表中查汽化壓力值50kPa。廠家提供最小氣蝕余量1.3m。因此可以初步認(rèn)為介質(zhì)沒有發(fā)生氣化,不存在氣蝕的問題。
1.1.3 工作功率計(jì)算及需用功率推算
單臺(tái)泵流量:Q=2800/24/2=58.33m3/h。
泵的揚(yáng)程:
H==
=504.76m
泵的有用功:
P有===70.53kW
式中,為介質(zhì)密度;
Q為單臺(tái)泵出口排量;
g為重力加速度;
H為單臺(tái)泵揚(yáng)程。
泵的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際功率:
P電= [1]
泵的效率:
式中,為泵效率;
P實(shí)為泵的實(shí)際功率;
P電為電機(jī)輸出功率。
按泵的流量Q=60m3/h時(shí)η=60%;
兩個(gè)效率差為:。
如果把整個(gè)曲線向下移8.5%,估算泵在流量100m3/h時(shí)泵的效率:。
估算泵的軸功率(100m3/h):
P有==。
P估=kW
目前電機(jī)可用功率:
P=160kW,按電機(jī)效率η=90%計(jì),傳動(dòng)效率η=100%推算,可用功率:144kW。
電機(jī)計(jì)算功率:
泵的安全系數(shù)K=1.1,推算出100m3/h時(shí),需要的電機(jī)功率P=[1]。
可以看出現(xiàn)有電機(jī)是無法滿足泵的功率需求的。從工藝流程上看,泵的設(shè)計(jì)出口壓力應(yīng)保持在34bar,流量100m3/h,但實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)可能因電機(jī)功率不夠,現(xiàn)場(chǎng)利用減小泵的出口開度,以此調(diào)高泵的出口壓力來減小流量,達(dá)到降低電機(jī)電流目的。
目前泵的出口壓力為44bar,計(jì)算平均流量為58.33m3/h。泵長(zhǎng)期運(yùn)行在超出設(shè)計(jì)工況,對(duì)泵的使用很不利。因此本次改造為了使泵運(yùn)行可以回到設(shè)計(jì)工況。
1.2 換型電機(jī)參數(shù)計(jì)算分析
(1)當(dāng)泵流量提高到120m3/h時(shí),泵的進(jìn)出口壓力差33bar時(shí),計(jì)算泵的功率:
P有==
P估=
電機(jī)功率:
Ne=
(2)當(dāng)泵流量為100m3/h時(shí),泵的進(jìn)出口壓力差33bar時(shí):
P有==
P估=
電機(jī)功率:
Ne=
故本次選用額定功率P=250kW的電機(jī),轉(zhuǎn)速r=1475rpm。
2 改造帶來的經(jīng)濟(jì)效益
完成了改造工作并投入使用后,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行測(cè)試,改造后的外輸泵能夠達(dá)到設(shè)計(jì)工況,滿足使用要求。此次電機(jī)換型擴(kuò)容改造為油田帶來了如下綜合收益。
(1)不僅有效地解決了平臺(tái)外輸泵出口長(zhǎng)期過壓運(yùn)行的問題,還規(guī)避了外輸泵機(jī)封泄漏發(fā)生火災(zāi)事故的風(fēng)險(xiǎn),為油田群帶來了巨大的安全效益。
(2)有效降低了外輸泵的出口壓力,大大延長(zhǎng)了外輸泵維修周期,維修周期由原來的1次/月減少到目前的每6個(gè)月1次,每年可節(jié)省維修費(fèi)用30萬元。
(3)外輸泵出口可以長(zhǎng)期保持在全開狀態(tài)下運(yùn)行,日排液量也由之前的2800m3/d提升到了3100m3/d,一年可增加排液量10.8萬m3,而且此時(shí)外輸泵出口壓力維持在27~30bar之間,最大僅為30bar,符合了最初的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn);電機(jī)運(yùn)行功率最大為237kW,均未達(dá)到其額定值,外輸能力還有提升空間。
(4)改造后由之前的兩用一備變成兩備一用,有效地降低了平臺(tái)由于外輸泵故障造成停產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn),也為外輸泵的維修爭(zhēng)取了更為充裕的時(shí)間,預(yù)計(jì)每年可挽回產(chǎn)量損失1500方。
(5)改造后外輸泵的實(shí)際功率由之前兩臺(tái)泵300kW降低到單臺(tái)220kW,每天可節(jié)約電能1920kW·h,每度電按工業(yè)用電1.1元人民幣計(jì),每年可節(jié)約電能72萬元。
3 結(jié)語
該平臺(tái)通過原油外輸泵電機(jī)擴(kuò)容改造,既達(dá)到了節(jié)能增產(chǎn)的目的,又消除了電機(jī)和泵體長(zhǎng)期不匹配運(yùn)行的安全隱患,給油田的生產(chǎn)帶了顯著的綜合效益,為其他油田裝置的外輸泵改造提供了參考思路。
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