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      火電企業(yè)二氧化硫達(dá)標(biāo)排放措施的探究

      2017-11-30 09:57:48馬西軍
      現(xiàn)代企業(yè) 2017年11期
      關(guān)鍵詞:吸收塔二氧化硫燃煤

      馬西軍

      工業(yè)的發(fā)展使得很多企業(yè)為了追逐經(jīng)濟(jì)利益的最大化,對(duì)自然環(huán)境造成了極其嚴(yán)重的破壞,隨著時(shí)代的進(jìn)步社會(huì)的發(fā)展,人類(lèi)慢慢意識(shí)到了環(huán)境保護(hù)的重要意義,自然和生態(tài)環(huán)境已經(jīng)引起國(guó)家的高度重視。如何在保證工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)上,減免對(duì)環(huán)境的污染,已經(jīng)是非常重要的事情了?;痣娖髽I(yè)燃煤鍋爐的燃料硫份隨著煤炭市場(chǎng)的不斷變化也發(fā)生著變化,許多企業(yè)燃煤硫份已超出原脫硫系統(tǒng)的設(shè)計(jì)硫份,而環(huán)保問(wèn)題是關(guān)系到國(guó)家經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的重大問(wèn)題,火電企業(yè)需要燃燒大量的煤炭,由于發(fā)電用大量含硫煤炭的燃燒導(dǎo)致很多地區(qū)的大氣中含有相當(dāng)濃度的二氧化硫,嚴(yán)重影響環(huán)境,威脅人們的生活健康。如何保證煙氣二氧化硫達(dá)標(biāo)排放,提供清潔電力,是當(dāng)前火電企業(yè)發(fā)展中的重大技術(shù)關(guān)鍵。我們以某單機(jī)600MV燃煤發(fā)電企業(yè)為例說(shuō)明二氧化硫達(dá)標(biāo)排放的措施。該企業(yè)安裝4臺(tái)600MV鍋爐,原配套脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)燃煤含硫量為1.65%,近年來(lái)由于煤炭市場(chǎng)的變化,燃煤的含硫量遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值,燃煤含硫量達(dá)到3.0%,脫硫系統(tǒng)入口的SO2濃度增大,原脫硫系統(tǒng)出口SO2濃度已無(wú)法滿(mǎn)足新的環(huán)保排放要求和機(jī)組安全運(yùn)行要求,所以需對(duì)原脫硫系統(tǒng)進(jìn)行增容技術(shù)改造、設(shè)備的可靠性研究、長(zhǎng)周期運(yùn)行調(diào)整進(jìn)行技術(shù)總結(jié),從而達(dá)到滿(mǎn)足環(huán)境保護(hù)煙氣達(dá)標(biāo)排放要求的目的。

      一、以確保達(dá)標(biāo)排放為根本,不斷加大設(shè)備改造力度

      1.串聯(lián)吸收塔改造。脫硫增容改造采用石灰石-石膏濕式脫硫工藝,1、3、4號(hào)脫硫?yàn)榇?lián)吸收塔方案,即在原吸收塔前各增設(shè)一臺(tái)預(yù)洗滌塔,預(yù)洗塔尺寸為:(1號(hào):φ16×36.5米;3號(hào):φ16×36.5米;4號(hào):φ17.4×36.9米);2號(hào)脫硫改造采用對(duì)原有液柱塔進(jìn)行擴(kuò)容的方案(反應(yīng)池尺寸由22.1×13.3米增加到22.1×18.4米),同時(shí)對(duì)各脫硫輔助系統(tǒng)等進(jìn)行增容改造。此次改造燃煤硫份由原設(shè)計(jì)的1.65%提高到3.0%,脫硫系統(tǒng)綜合效率為97.3%。

      2.GGH選用豪頓華公司的最新防堵型大通道換熱元件。換熱元件高度由原來(lái)的785mm改為現(xiàn)在的580mm,同時(shí)對(duì)GGH密封片進(jìn)行了更換。改造后,在滿(mǎn)負(fù)荷時(shí)增壓風(fēng)機(jī)電流下降約100A,GGH差壓降低1400Pa。2號(hào)機(jī)組自改造投運(yùn)后經(jīng)過(guò)9個(gè)多月的連續(xù)運(yùn)行,GGH差壓在大負(fù)荷時(shí)基本維持在1200Pa之內(nèi)。GGH吹掃方式改為蒸汽吹掃,蒸汽壓力保持在0.9-1.0MPa ,溫度260℃左右 ,同時(shí)更換了吹灰槍?zhuān)祾咝Ч黠@改善。將吹灰控制由PLC改為DCS控制,解決了PLC出現(xiàn)故障影響吹灰的問(wèn)題。

      3.除霧器及噴嘴進(jìn)行差異化布置。一是在流速較高的區(qū)域增大噴嘴密度,以調(diào)整吸收塔內(nèi)的煙氣流場(chǎng),減小煙氣進(jìn)入除霧器所夾帶的漿液量;二是對(duì)除霧器模塊進(jìn)行差異化布置,在流速較高區(qū)域,更換葉片間距為25mm的除霧器模塊,增加該區(qū)域的煙氣阻力,在流速較低區(qū)域,更換葉片間距為30mm的除霧器模塊;三是在第一、第二級(jí)除霧器布置靠近煙氣出口處,更換為專(zhuān)用高效防堵型模塊,降低煙氣阻力,從而保證除霧器葉片內(nèi)的流場(chǎng)均勻。通過(guò)改造,實(shí)際運(yùn)行中,除霧器差壓大幅降低,煙氣攜帶漿液造成GGH堵塞的問(wèn)題得到緩解,為主機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。截至目前,未發(fā)生因?yàn)镚GH或除霧器堵塞影響機(jī)組穩(wěn)定運(yùn)行的事件,實(shí)現(xiàn)機(jī)組連續(xù)長(zhǎng)周期運(yùn)行在一年以上。

      二、以控制燃煤硫份為關(guān)鍵,不斷加大配煤摻燒力度

      一是按照大唐陜西公司要求,堅(jiān)持做好“三堆煤”管理(即一堆是劣質(zhì)煤,低熱值高硫份,用于低負(fù)荷和后夜運(yùn)行;一堆是高熱值低硫份煤,用于早晚高峰負(fù)荷;在此基礎(chǔ)上摻配第三堆煤,熱值和硫份適中,適用于平常負(fù)荷)。二是制定了公司《燃煤摻配管理制度》,通過(guò)配煤控制入爐煤硫份達(dá)到設(shè)計(jì)值90%以下,避免脫硫系統(tǒng)長(zhǎng)期在高硫份環(huán)境下運(yùn)行和超標(biāo)排放,確保機(jī)組穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

      三、以運(yùn)行維護(hù)為重點(diǎn),不斷提高污染物排放管理水平

      1.針對(duì)脫硫系統(tǒng)增容改造和旁路煙道封堵,完善和修訂了脫硫運(yùn)行規(guī)程、運(yùn)行系統(tǒng)圖、熱控邏輯及事故預(yù)案等,保障脫硫系統(tǒng)和主機(jī)可靠運(yùn)行。

      2.優(yōu)化機(jī)組啟停過(guò)程中漿液循環(huán)泵運(yùn)行方式,在鍋爐點(diǎn)火初期,由于排煙溫度不高,漿液循環(huán)泵不隨增壓風(fēng)機(jī)同時(shí)啟動(dòng);當(dāng)脫硫入口煙溫到達(dá)70℃時(shí),投運(yùn)預(yù)洗塔最底層漿液循環(huán)泵,這樣既保障了除霧器的安全,又減少了漿液污染。同時(shí)在啟停過(guò)程中連續(xù)投入GGH蒸汽吹掃,除霧器沖洗每?jī)尚r(shí)投運(yùn)一次,確保GGH和除霧器不被油煙污染。

      3.通過(guò)不斷摸索和實(shí)踐,總結(jié)出了脫硫吸收塔維持“三低”(低液位、低密度、低pH值)運(yùn)行方式的成功經(jīng)驗(yàn),即:吸收塔液位由9.0米-9.5米降至8米-8.5米;漿液密度控制在1050-1130kg/m3之間pH值保持在5.0-5.2。

      4.為確保在吸收塔內(nèi)充分氧化,專(zhuān)門(mén)在氧化風(fēng)管上安裝流量計(jì),以嚴(yán)密監(jiān)視氧化系統(tǒng)運(yùn)行狀況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理氧化風(fēng)管堵塞缺陷,避免氧化風(fēng)機(jī)軸承損壞影響脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行。

      5.制定《GGH及除霧器沖洗管理辦法》,加大獎(jiǎng)懲力度,確保運(yùn)行按時(shí)投入除霧器沖洗、GGH蒸汽吹掃和高壓水沖洗。每次高壓水沖洗GGH完成后,立即再用蒸汽吹掃,減少GGH換熱元件因潮濕黏附粉塵,避免了粉塵與煙氣中的三氧化硫以及漿液霧滴相互反應(yīng)生成硬度極高的硅酸鹽。同時(shí)我們采用相鄰脫硫系統(tǒng)高壓沖洗水通過(guò)臨時(shí)管道進(jìn)行相互沖洗工作,實(shí)現(xiàn)了脫硫GGH高壓水沖洗泵故障后,運(yùn)行中利用備用高壓水進(jìn)行在線沖洗。

      6.加強(qiáng)在線數(shù)據(jù)傳輸管理,切實(shí)將CEMS作為“關(guān)口表計(jì)”進(jìn)行管理。一是專(zhuān)人負(fù)責(zé),實(shí)行點(diǎn)檢定修制及缺陷管理制度;二是每周將機(jī)組的CEMS數(shù)據(jù)和環(huán)保部門(mén)接收的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,定期核對(duì)分析儀量程、DCS量程、數(shù)采儀量程和省監(jiān)測(cè)平臺(tái)顯示的數(shù)據(jù)量程是否一致,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改,切實(shí)提高CEMS投運(yùn)率和在線數(shù)據(jù)上傳率,確保綜合脫硫效率和排放濃度的監(jiān)測(cè)可信度和準(zhǔn)確性;三是對(duì)CEMS小室實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化管理,管理制度、測(cè)點(diǎn)布置圖統(tǒng)一上墻;四是專(zhuān)人負(fù)責(zé)將歷史曲線中的異常與機(jī)組啟停、脫硫消缺、儀表標(biāo)定等記錄對(duì)照核對(duì);五是積極配合陜西省環(huán)境監(jiān)測(cè)站進(jìn)行在線自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)有效性比對(duì)試驗(yàn),確保所有CEMS系統(tǒng)取得省級(jí)環(huán)保部門(mén)核發(fā)的合格證和傳輸數(shù)據(jù)合法有效。

      四、以管理為手段,不斷提高二氧化硫排放管理水平

      1.為進(jìn)一步加強(qiáng)脫硫系統(tǒng)管理,公司專(zhuān)門(mén)成立了環(huán)保脫硫部,實(shí)行點(diǎn)檢定修管理,完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范各項(xiàng)管理制度,落實(shí)各級(jí)人員責(zé)任,努力提高脫硫運(yùn)行管理水平。

      2.目前脫硫管理模式為委托大唐韓城發(fā)電廠韓二項(xiàng)目部進(jìn)行運(yùn)行、檢修維護(hù),我公司成立環(huán)保脫硫部,實(shí)行雙重管理,每天早晨上班前共同召開(kāi)碰頭會(huì),分析昨天問(wèn)題、布置當(dāng)天工作。

      3.加強(qiáng)設(shè)備消缺管理,嚴(yán)格執(zhí)行缺陷消除管理制度,每周與設(shè)備維護(hù)人員進(jìn)行缺陷分析碰頭會(huì),從缺陷發(fā)生的類(lèi)型、頻率及原因等方面深入分析,查找問(wèn)題,提出解決方案,缺陷數(shù)量較2013年年初下降50%。對(duì)于影響脫硫系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行的缺陷必須升級(jí)管理(增壓風(fēng)機(jī)、脫水系統(tǒng)、GGH吹掃系統(tǒng)、石膏排除系統(tǒng)、供漿系統(tǒng)),不得延誤消缺時(shí)間。

      4.機(jī)組停機(jī)期間必須對(duì)預(yù)洗塔、吸收塔除霧器、GGH進(jìn)行沖洗,專(zhuān)人檢查沖洗效果;對(duì)于除霧器沖洗噴嘴、閥門(mén)進(jìn)行通水試驗(yàn)確保閥門(mén)關(guān)閉嚴(yán)密、管道、噴嘴暢通無(wú)堵塞,對(duì)GGH高壓水噴嘴進(jìn)行逐一檢查,確保噴嘴完好無(wú)堵塞,高壓沖洗水閥門(mén)關(guān)閉嚴(yán)密,將無(wú)法在機(jī)組運(yùn)行期間消除的缺陷及隱患,在停機(jī)期間徹底消除,不留死角。

      5.加強(qiáng)設(shè)備備品備件管理,設(shè)備管理人員根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行情況、頻發(fā)性缺陷及影響脫硫系統(tǒng)安全運(yùn)行的隱患,進(jìn)行設(shè)備健康狀態(tài)分析,提前編制常用備品備件管理列表,確保不發(fā)生設(shè)備突然退備或無(wú)備品影響機(jī)組安全運(yùn)行或限制負(fù)荷。

      6.修訂《脫硫出口二氧化硫超標(biāo)排放管理標(biāo)準(zhǔn)》,將脫硫系統(tǒng)的出、入口煙氣二氧化硫濃度、粉塵濃度、重要輔機(jī)連續(xù)運(yùn)行小時(shí)數(shù)等納入指標(biāo)獎(jiǎng)懲管理,促進(jìn)脫硫系統(tǒng)長(zhǎng)期穩(wěn)定可靠運(yùn)行。

      總的來(lái)說(shuō)通過(guò)吸收塔循環(huán)漿液噴嘴的差異化布置,更換GGH換熱元件,將GGH吹灰系統(tǒng)的壓縮空氣吹掃改為蒸汽吹掃,對(duì)增壓風(fēng)機(jī)系統(tǒng)的邏輯保護(hù)進(jìn)行優(yōu)化和完善,提高了脫硫系統(tǒng)的可靠性;通過(guò)修訂脫硫運(yùn)行相關(guān)規(guī)定,優(yōu)化調(diào)整漿液循環(huán)泵運(yùn)行和漿液置換方式,嚴(yán)格執(zhí)行運(yùn)行規(guī)程和設(shè)備操作要求,以及加強(qiáng)配煤摻燒工作,提高了脫硫系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行水平;通過(guò)設(shè)備改造和運(yùn)行方式優(yōu)化,進(jìn)一步達(dá)到節(jié)能和節(jié)資的目的。

      (作者單位:大唐韓城第二發(fā)電有限責(zé)任公司)endprint

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