艾忠?guī)r,晏順娟,張向群
(1. 神華國華永州發(fā)電有限公司,湖南 永州 425000;2.東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司,四川 成都 611731;3.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽 110006)
1000MW機(jī)組鍋爐SCR脫硝尿素?zé)峤饧夹g(shù)研究
艾忠?guī)r1,晏順娟2,張向群3
(1. 神華國華永州發(fā)電有限公司,湖南 永州 425000;2.東方電氣集團(tuán)東方鍋爐股份有限公司,四川 成都 611731;3.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司電力科學(xué)研究院,遼寧 沈陽 110006)
某1 000 MW機(jī)組鍋爐擬采用尿素?zé)峤庵瓢狈ǐ@取SCR脫硝所需還原劑,常用的尿素?zé)峤鉄嵩醇夹g(shù)來自于電加熱鍋爐熱風(fēng)技術(shù),但該技術(shù)耗電量大,運(yùn)行成本高,且熱風(fēng)含塵,易造成堵灰和磨損。經(jīng)分析比較,采用爐內(nèi)煙氣—空氣換熱器作為尿素?zé)峤鉄嵩?,該技術(shù)使用低品級能源代替高品級能源,大大降低運(yùn)行維護(hù)成本,克服系統(tǒng)堵灰和磨損問題。計(jì)算結(jié)果表明,爐內(nèi)煙氣—空氣換熱器技術(shù)對鍋爐性能影響極小,基本可以忽略不計(jì)。
SCR脫硝;尿素?zé)峤猓粺煔狻諝鈸Q熱器
某1 000 MW機(jī)組鍋爐原SCR脫硝還原劑為液氨,考慮到液氨為乙類危險(xiǎn)化學(xué)品,是有毒有害物質(zhì),并需要一定的儲存壓力,國家相關(guān)法規(guī)對液氨運(yùn)輸和儲存要求較為嚴(yán)格;尿素為無毒無害化學(xué)品,無爆炸危險(xiǎn)性,其運(yùn)輸、儲存及使用極為方便[1-3]。經(jīng)過對比分析,將SCR脫硝還原劑方案更改為尿素?zé)峤庵瓢薄?/p>
在尿素溶解系統(tǒng)中將尿素配制成質(zhì)量濃度為50%的尿素溶液,然后經(jīng)輸送泵、計(jì)量分配裝置和噴射器等噴入尿素?zé)峤鉅t,尿素溶液在450~650 ℃的熱空氣環(huán)境條件下分解產(chǎn)生NH3,NH3和空氣的混合物隨后進(jìn)入脫硝反應(yīng)器,在催化劑作用下將煙氣中的NOx還原成N2和H2O,從而達(dá)到SCR煙氣脫硝的目的[4]。
為了使尿素充分分解,需要吸收足夠多的熱量,保證熱解產(chǎn)物不發(fā)生逆反應(yīng),不產(chǎn)生中間產(chǎn)物,需控制熱解產(chǎn)物的溫度,考慮碳鋼管道材料的耐溫性能,通常要求控制熱解爐出口溫度在350~400 ℃[5-6]。
尿素?zé)峤庑枰盏臒崃繛閷⒁欢ㄙ|(zhì)量的尿素溶液分解為350 ℃以上氣體所需要吸收的熱量。熱量與尿素溶液耗量相關(guān),包含水加熱至飽和溫度吸收的熱量、水的汽化潛熱和尿素完全熱解的反應(yīng)熱三部分熱量[7]。
目前工程上最常用的尿素?zé)峤鉄嵩醇夹g(shù)來自于電加熱鍋爐熱風(fēng)技術(shù),其原理為利用鍋爐熱一、二次風(fēng)自身的壓頭,將部分鍋爐熱一、二次風(fēng)(300 ℃左右)送到電加熱器中加熱,最終熱一、二次風(fēng)被加熱到650 ℃后進(jìn)入尿素?zé)峤鉅t,為尿素?zé)峤馓峁嵩础?/p>
該技術(shù)不足之處在于耗電量大,運(yùn)行成本高,以某1 000 MW超超臨界燃煤機(jī)組為例進(jìn)行計(jì)算,至少選用1 000 kW的電加熱器,按年利用4 500 h、電價(jià)0.5元/kWh計(jì)算,2臺機(jī)組年運(yùn)行費(fèi)用高達(dá)450萬元;由于熱風(fēng)含塵,易造成電加熱器、熱解爐或AIG噴氨格柵堵灰和磨損,系統(tǒng)故障較頻繁。
經(jīng)調(diào)研分析,尿素?zé)峤鉄嵩醋罱K確定采用爐內(nèi)煙氣—空氣換熱器技術(shù)[8-9],該技術(shù)使用低品級能源代替高品級能源,可大幅降低能耗,大大降低運(yùn)行維護(hù)成本,有效解決系統(tǒng)堵灰和磨損問題。
利用鍋爐冷一次風(fēng)或熱一、二次風(fēng)自身的壓頭,將少量冷一次風(fēng)或熱一、二次風(fēng)送到鍋爐低溫過熱器尾部轉(zhuǎn)向室水平段上部區(qū)域,在這一區(qū)域布置若干排蛇形管束(空氣走管內(nèi)),通過鍋爐高溫?zé)煔饧訜嵘咝喂苁瑢⒗湟淮物L(fēng)或熱一、二次風(fēng)加熱到尿素?zé)峤馑璧臏囟?,隨后將高溫空氣引入尿素?zé)峤鉅t,為尿素?zé)峤馓峁嵩碵7],鍋爐煙氣流經(jīng)煙氣—空氣換熱器后進(jìn)入低溫過熱器受熱面。
由于熱一、二次風(fēng)含塵,容易造成煙氣—空氣換熱器換熱管、熱解爐及噴氨格柵堵灰和磨損。冷一次風(fēng)不含塵且壓頭較高,不會造成換熱管內(nèi)積灰堵塞,無需設(shè)置增壓風(fēng)機(jī)。因此,該電廠尿素?zé)峤鉅t內(nèi)煙氣—空氣換熱器選用冷一次風(fēng)作為空氣源。
在各種鍋爐工況下,保證進(jìn)入尿素?zé)峤鉅t的熱空氣總量不變,使熱解爐的出口溫度穩(wěn)定在350~400 ℃,尿素?zé)峤鉅t的入口溫度一般控制在450~650 ℃,從而滿足尿素?zé)峤夥磻?yīng)對熱空氣溫度與熱量的需求,確保尿素充分熱解,避免生成中間產(chǎn)物堵塞尿素?zé)峤庀到y(tǒng)[7]。
煙氣—空氣換熱器設(shè)調(diào)節(jié)旁路,當(dāng)機(jī)組高負(fù)荷運(yùn)行時(shí),如檢測到熱解爐入口溫度高于650 ℃,則聯(lián)鎖開啟煙氣—空氣換熱器旁路調(diào)節(jié)閥,啟動冷風(fēng)調(diào)節(jié)旁路,通過調(diào)節(jié)冷風(fēng)流量,將尿素?zé)峤鉅t入口空氣溫度降至設(shè)定溫度。
為了確保在低負(fù)荷工況下也能滿足尿素?zé)峤獾淖畹蜏囟刃枰鶕?jù)不同項(xiàng)目的計(jì)算結(jié)果可以在煙氣—空氣換熱器出口管道上設(shè)置電加熱器作為輔助熱源。由于燃料變化、機(jī)組低負(fù)荷實(shí)際運(yùn)行偏差等原因,當(dāng)煙氣—空氣換熱器的出口熱空氣溫度不能滿足尿素?zé)峤鉁囟纫髸r(shí),可啟動電熱器進(jìn)一步提高熱空氣溫度,以滿足尿素?zé)峤庾畹蜏囟鹊男枰O到y(tǒng)管道上設(shè)有相應(yīng)的溫度、壓力和流量測點(diǎn),以滿足尿素?zé)峤庀到y(tǒng)控制和運(yùn)行監(jiān)測的需要。
該電廠脫硝系統(tǒng)入口NOx濃度為200 mg/Nm3(干基,6%氧),出口設(shè)計(jì)濃度為35 mg/Nm3,脫硝效率為82.5%,根據(jù)鍋爐各工況煙氣參數(shù),計(jì)算得到尿素溶液耗量及尿素?zé)峤鉄崃啃枨笠姳?。
表1 尿素溶液耗量及尿素?zé)峤鉄崃啃枨?/p>
3.3.1 整體布置
煙氣—空氣換熱器布置在鍋爐低溫過熱器尾部轉(zhuǎn)向室水平段上部區(qū)域,換熱管采用與低溫過熱器相同的支吊方式布置。
3.3.2 換熱計(jì)算
通過熱平衡計(jì)算得到煙氣換熱計(jì)算結(jié)果見表2。
表2 煙氣—空氣換熱器計(jì)算結(jié)果
換熱計(jì)算結(jié)果表明:
a. 煙氣—空氣換熱器空氣側(cè)阻力最大為453 Pa(BMCR工況),該電廠冷一次風(fēng)壓頭完全滿足系統(tǒng)壓降要求,不需要設(shè)置增壓風(fēng)機(jī)。
b. 沖刷煙氣—空氣換熱器煙氣側(cè)溫降不超過5 ℃(BMCR工況),對低溫過熱器區(qū)域傳熱影響較小,基本可以忽略不計(jì)。
c. 40%THA及以上鍋爐工況下,煙氣—空氣換熱器出口空氣溫度均能達(dá)到熱解溫度需求,僅30%BMCR工況煙氣—空氣換熱器出口空氣溫度稍低于熱解溫度需求。該電廠可在煙氣—空氣換熱器之后增加輔助電加熱器,功率設(shè)置為300 kW,可根據(jù)實(shí)際運(yùn)行溫度需求選擇開啟或關(guān)閉電加熱器。輔助電加熱器不僅能解決30%BMCR煙氣—空氣換熱器出口空氣溫度稍低于熱解需求溫度的問題,還能降低由于實(shí)際運(yùn)行時(shí)鍋爐煙氣溫度低于理論計(jì)算值所引起的換熱器出口空氣溫度低于熱解溫度的風(fēng)險(xiǎn)。輔助電加熱器增加了整個(gè)尿素?zé)峤鉅t內(nèi)煙氣—空氣換熱器系統(tǒng)的可靠性[7]。
3.3.3 對鍋爐性能的影響
通過鍋爐性能計(jì)算,得到爐內(nèi)煙氣—空氣換熱器對鍋爐換熱量影響結(jié)果見表3。
表3 對鍋爐換熱量影響結(jié)果
熱解空氣的熱量來源于鍋爐煙氣,煙氣的熱量來源于煤燃料,將這部分熱量折算為煤耗時(shí),BMCR工況煤耗僅為106.53 kg/h,相對于整個(gè)鍋爐煤耗而言僅增加0.029 4%,對鍋爐整體傳熱和效率的影響非常小,可以忽略不計(jì)。
若采用電加熱技術(shù)作為尿素?zé)峤鉄嵩醇夹g(shù),至少應(yīng)選用1 000 kW的電加熱器,折算為煤耗約380 kg/h,遠(yuǎn)大于煙氣—空氣換熱器技術(shù)的煤耗折算量106.53 kg/h。由此可見,相比于電加熱技術(shù),采用尿素?zé)峤鉄煔狻諝鈸Q熱器技術(shù)能大幅降低能耗,大大降低運(yùn)行成本。
某1 000 MW機(jī)組鍋爐SCR脫硝尿素?zé)峤鉄嵩床捎脿t內(nèi)煙氣—空氣換熱器技術(shù)。相較于傳統(tǒng)尿素?zé)峤怆娂訜釤犸L(fēng)技術(shù),該電廠采用的尿素?zé)峤鉄嵩醇夹g(shù)使用低品級能源代替高品級能源,可大幅降低能耗,大大降低運(yùn)行維護(hù)成本,克服系統(tǒng)堵灰和磨損問題。同期采用爐內(nèi)煙氣—空氣換熱器技術(shù)的項(xiàng)目,目前已有投入運(yùn)行的機(jī)組。由實(shí)際運(yùn)行數(shù)據(jù)可知,系統(tǒng)運(yùn)行情況與設(shè)計(jì)基本吻合,爐內(nèi)煙氣—空氣換熱器技術(shù)在鍋爐全負(fù)荷段均能滿足尿素?zé)峤庀到y(tǒng)的熱源需求,對鍋爐傳熱及鍋爐性能影響可以忽略不計(jì)。
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Research on Heat Source Technology of SCR De-NOxUrea Pyrogenation for 1 000 MW Unit Boiler
AI Zhongyan1,YAN Shunjuan2,ZHANG Xiangqun3
(1.Shenhua Guohua Yongzhou Power Co.,Ltd.,Yongzhou,Hunan 425000,China; 2.Dongfang Boiler Group Co.,Ltd.,Chengdu,Sichuan 611731,China; 3.Electric Power Research Institute of State Grid Liaoning Electric Power Co.,Ltd.,Shenyang,Liaoning 110006,China)
This paper uses furnace flue gas-air heat exchanger technology in boiler as heat source technology of urea pyrogenation.The technology uses low-grade energy instead of high-grade energy which can significantly reduce electric consumption and operating costs which overcomes the blockage and abrasion problems.The result shows that the flue gas-air heat exchanger technology in boiler has little influence on boiler performance which can be neglected.
SCR de-NOx;urea pyrogenation;flue gas-air heat exchanger
X773
A
1004-7913(2017)10-0026-03
艾忠?guī)r(1981),男,學(xué)士,工程師,主要從事火力發(fā)電廠鍋爐技術(shù)管理工作。
2017-05-27)