摘要:N12發(fā)動機在加速初期,會發(fā)出“噠噠”異響,嚴(yán)重影響客戶駕駛和乘車舒適性。該異響聲源分散,可能因素較多。對每種可能因素做檢測和驗證,收集相關(guān)現(xiàn)象和數(shù)據(jù),最后發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致異響的根本原因是皮帶張緊力不足。通過抽樣驗證,獲取最佳方案,實施后故障徹底消除。有效避免因皮帶張緊力不足引起的各種售后問題。
關(guān)鍵詞:發(fā)動機;異響;皮帶;張緊力
1引言
發(fā)動機作為汽車的心臟,任何質(zhì)量問題,抑或是不影響功能,也是一顆牽一發(fā)而動全身的定時炸彈。研發(fā)人員在發(fā)動機批量生產(chǎn)前會做一系列參數(shù)匹配和模擬,可是發(fā)動機最終成型投產(chǎn)后,仍然會遇到諸多問題,如怠速不穩(wěn)、異常抖動、漏機油、缸體漏液、噪音過大、零部件容易失效等等,有設(shè)計缺陷引起,也有制造缺陷導(dǎo)致。異響問題是發(fā)動機質(zhì)量問題中較普遍的一項。
2問題現(xiàn)象
N12發(fā)動機在加速初期,駕駛室下方會發(fā)出“嗒嗒”聲響,聲源分散,同時該異響有如下特點:
a、氣溫升高,聲音會減小,天氣熱聲音變小甚至聽不到,天氣涼聲音變大,下雨的時候聲音更大;
b、同樣的氣溫,隨發(fā)動機連續(xù)工作時間增長,聲音會慢慢變??;
c、只有部分車輛在2檔的時候才會有,所有車在3、4、5檔都會有;
d、異響出現(xiàn)時發(fā)動機轉(zhuǎn)速1400-1600rpm,同時進(jìn)氣壓力為94kPa以上;
e、離地掛檔空轉(zhuǎn),無異響;
f、出現(xiàn)異響時,掛空擋行駛,或者踩離合行駛,聲音立刻消失。
3問題分析
該異響聲源不明,只能劃定一個區(qū)域即有可能進(jìn)氣渦流帶動的撞擊聲,又可能是排氣管內(nèi)有異物碰撞,或者是零部件干涉撞擊,也有可能是部分緊固件扭力不足,或者是變速器傳出,或者是皮帶輪系導(dǎo)致等等,故從排氣系統(tǒng)、零部件干涉、扭力不足、皮帶輪系這四個部分著手分析。
4檢測和驗證
4.1排氣系統(tǒng)(見表1)
結(jié)論:排氣系統(tǒng)無故障,不是要因。
4.2零部件干涉
發(fā)動機艙含有所有的發(fā)動機線束,以及與發(fā)動機線束相連接的主線束,線束含有較多的接頭,部分線束或者接頭在行駛中有與其它地方干涉的風(fēng)險,檢測和驗證方法見表2。
結(jié)論:零部件干涉不是要因。
4.3零部件扭力不足
發(fā)動機緊固件扭力大多屬于關(guān)鍵扭力,如發(fā)電機支架螺栓若松動,則會導(dǎo)致支架抖動、發(fā)電機抖動或則輪系不正常工作等等,抽取1臺故障車的緊固件扭力測試結(jié)果見表3。
結(jié)論:扭力合格,不是要因。
4.4皮帶輪系
N12發(fā)動機由曲軸輪、水泵輪、發(fā)電機輪和皮帶張緊輪組成,皮帶張緊輪屬于一次性張緊,皮帶為摩擦傳動型多攜帶。
4.4.1皮帶張緊力
皮帶張緊力過大,則會導(dǎo)致皮帶過早破損;皮帶拉力過小,則會出現(xiàn)皮帶打滑、易脫落、過早破損以及皮帶震動過大,N12發(fā)動機要求初始張緊力為500±50N,路試后張緊力要求≥280N。故障車皮帶張緊力抽檢結(jié)果見圖1和圖2。
通過測試結(jié)果發(fā)現(xiàn)故障車皮帶張緊力遠(yuǎn)低于要求值,屬于偏松狀態(tài),這有可能是系統(tǒng)本有條件所致,也有可能是員工裝配時未按照工藝要求執(zhí)行。為此,特地做實車跟蹤調(diào)查,結(jié)果表明,并非初始張緊力未達(dá)到工藝要求,路試后張緊力過小是一個普遍存在的現(xiàn)象。
結(jié)論:皮帶張緊力不足是主要因素。
4.4.2皮帶運行測試及監(jiān)控
使用內(nèi)窺鏡對皮帶做實時監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)只要異響,電機與張緊輪之間的帶段必定劇烈抖動,其它帶段狀態(tài)狀態(tài)一直良好。
N12發(fā)動機的皮帶輪系結(jié)構(gòu),電機與張緊輪之間的帶段屬于第二松邊,同時也是第二短邊,松邊受力更小,因第一短邊長度過短,所以抖動不明顯。理論分析與實際情況相吻合。
4.4.3異響原因分析、消除驗證及現(xiàn)象解釋
為進(jìn)一步驗證異響是否由皮帶劇烈抖動引起,針對性地做了一些驗證,并借助儀器分析異響所處頻率段,具體驗證方法見表4。
無獨有偶,發(fā)動機熱試時,使用略長的單槽皮帶帶動水泵,在運行過程中同樣有該“噠噠”異響出現(xiàn),且異響出現(xiàn)時皮帶劇烈抖動,該現(xiàn)象進(jìn)一步證實,皮帶劇烈抖動能夠造成異響。
結(jié)論:頻率2000-12000Hz之間均有異響產(chǎn)生,說明該異響與摩擦有一定關(guān)系。行駛加速到1400~1600rpm才會異響,是因為發(fā)動機各項性能在此時處于爬升階段,給皮帶震動提供了一定的條件,給張緊不足的皮帶提供共振源,共振導(dǎo)致皮帶會劇烈抖動。隨著問題的升高,異響會更加明顯,是因為環(huán)境溫度改變了單位體積空氣的密度和濕度等性能,溫度越低,單位體積空氣越多,導(dǎo)致皮帶跳動抽打時,排擠出的空氣越多,聲音越大。所以該異響屬于皮帶劇烈抖動時,皮帶抽打皮帶輪瞬間,摩擦的同時快速擠出皮帶與皮帶輪之間的空氣發(fā)出的“噠噠聲”,與純粹的皮帶打滑聲音發(fā)生機理不同。
5對策制定及效果
5.1張緊力驗證
N12發(fā)動機皮帶屬于手動張緊輪系,皮帶張緊力不能自動調(diào)節(jié),運行一段時間后,因皮帶長度有一定的延伸,皮帶寬度及側(cè)隙會有細(xì)微的變化,使得皮帶與帶輪楔合更到位,張緊力會有一定的衰減。為抽查皮帶與帶輪初期楔合的衰減值,首先試驗張緊力隨轉(zhuǎn)動圈數(shù)的改變,結(jié)果見圖3。
從圖3可以看出,張緊力從500~800N,轉(zhuǎn)動2圈后初期楔合就已經(jīng)完成,故在下一步行動中,只需做轉(zhuǎn)動2圈的驗證,驗證結(jié)果見圖4。
從圖3可以看出,初始張緊力在500~800N之間,皮帶與皮帶輪初步楔合以后,張緊力衰減值在60~200N不等,衰減平均值為139N。
5.2對策制定
通過張緊力驗證試驗發(fā)現(xiàn),皮帶與帶輪初期楔合的衰減值較大,在現(xiàn)有500±50N的初始張緊力情況下,得到的有效初始張緊力較小,接著皮帶在高轉(zhuǎn)速運行過程中,瞬間內(nèi)皮帶與帶輪更進(jìn)一步楔合,延伸長度變大,張緊力會瞬間衰減得更大。但是隨著發(fā)動機的運轉(zhuǎn),皮帶與帶輪滑動摩擦,導(dǎo)致皮帶溫度逐漸升高,橡膠受熱脹冷縮作用,有效厚度增加,皮帶變得更緊繃,所以發(fā)動機運行一段時間后故障聲音會慢慢變小。
考慮現(xiàn)有生產(chǎn)線的布局,同時考慮N12發(fā)動機皮帶最佳狀態(tài)下能夠承受的張緊力,制定措施見表5。
6結(jié)語
通過調(diào)查、分析、驗證,造成N12發(fā)動機在加速初期“噠噠”異響的根本原因是皮帶張緊力不足,造成張緊力不足的原因是設(shè)定初始張緊力時,未考慮皮帶初期楔合造成的張緊力衰減。通過調(diào)查皮帶初期楔合造成的張緊力衰減平均值,結(jié)合平均值,保證皮帶最佳狀態(tài),適當(dāng)上調(diào)初始張緊力后,問題得到解決。并且避免了售后因皮帶張緊力不足導(dǎo)致的諸如噪音大、皮帶壽命減短、皮帶破損嚴(yán)重等系列問題。