黃智鈞 徐正康 羅建勇 郭 峰 李碧珠 葉曉蕾 林漫娜
(廣州雙橋股份有限公司,廣東廣州 510280)
淀粉糖漿是指以含淀粉的糧食、薯類等為原料,采用先進的生物酶法技術制取的糖液,包括麥芽糖漿、葡萄糖漿、果葡糖漿等。淀粉糖漿消費領域廣,消費數(shù)量大,廣泛應用于食品、醫(yī)藥、造紙等行業(yè)。近年來,隨著食品工業(yè)的發(fā)展及酶制劑等生物技術的進步和人們消費結構的變化,我國淀粉糖行業(yè)取得了顯著的發(fā)展。
廣州雙橋股份有限公司是一家淀粉糖漿制造企業(yè),以玉米淀粉為原料,經(jīng)過酸法、酸酶法或酶法,生產麥芽糖漿、葡萄糖漿、啤酒用糖漿和果葡糖漿等幾大類產品。淀粉糖漿的生產流程如下頁圖1所示,其中液化噴射作為一個關鍵工序,其效果直接影響糖化指標和過濾效果,另外噴射過程需要消耗能源,如電力和蒸汽。蒸發(fā)濃縮則是后期一個重要工序,濃縮效果的好壞對產品質量指標的控制及成本控制產生重要影響。本文利用這兩道工序的共同點“蒸汽的使用”作為切入點,通過技改措施,對液化噴射產生的蒸汽尾氣進行回收利用,并驗證方案的可行性,為公司的節(jié)能降耗及降低生產成本提供依據(jù)。
圖1 淀粉糖漿的生產工藝流程圖
本研究采用美國進口的噴射器,液化噴射系統(tǒng)示意圖如圖2所示。利用蒸汽液化噴射器將蒸汽直接噴射入淀粉乳薄層,形成高強度的微湍流,使淀粉乳在短時間內達到要求的溫度,完成淀粉的糊化、液化。經(jīng)過噴射環(huán)節(jié)后的蒸汽,溫度有所降低,成為尾氣排走。
圖2 液化噴射系統(tǒng)
本試驗采用四效降膜式蒸發(fā)器,如圖3所示。其工作原理為:低濃度溶液經(jīng)入料泵進入第四效蒸發(fā)器,經(jīng)過加熱蒸發(fā)后進入分離室,蒸汽與溶液在此分離,溶液從底部流出并通過物料轉移泵進入第三效蒸發(fā)器,而二次蒸汽排出后進入冷凝器形成冷凝水。按照與第四效相同的方式進行工作,溶液傳輸?shù)降谌д舭l(fā)器進行濃縮,而二次蒸汽進入第四效作為加熱蒸汽,直到溶液傳輸?shù)降谝恍д舭l(fā)器進行濃縮,濃縮后的溶液進入閃蒸器進行降溫和脫氧后,經(jīng)出料泵輸送到貯罐。第一效的加熱蒸汽由鍋爐直接供給,一次蒸汽冷凝水返回鍋爐房進行回收利用,第一效的二次蒸汽進入第二效作為加熱蒸汽。
圖3 四效降膜式蒸發(fā)器示意圖
液化噴射蒸汽回收利用的節(jié)能改造示意圖如圖4所示。將液化噴射后的蒸汽尾氣排氣管道連接至四效降膜式蒸發(fā)器的一效蒸發(fā)器的蒸汽進氣管位置上,并安裝蒸汽控制閥,同時在濃縮設備控制板面加裝蒸汽控制表,使液化蒸汽尾氣能根據(jù)濃縮所需適當補充蒸汽。
圖4 節(jié)能改造示意圖
設備改造期為2016年8月1日至2日,采取改造之前的12個月(即2015年8月至2016年7月)作為試驗基準期,改造之后的12個月(即2016年8月至2017年7月)作為試驗報告期,比較改造前后蒸發(fā)每噸水所需蒸汽量,從而驗證改造后的節(jié)能效果。改造實施前后基準期與報告期的數(shù)據(jù)分別見下頁表1、圖5和表2、圖6。
表1 基準期蒸汽消耗統(tǒng)計表
表2 報告期蒸汽消耗統(tǒng)計表
圖5 基準期每月生產蒸發(fā)水量統(tǒng)計圖
圖6 報告期每月生產蒸發(fā)水量統(tǒng)計圖
改造前后蒸發(fā)水單位析出量蒸汽消耗情況見表3。
表3 改造前后蒸發(fā)水單位析出量蒸汽消耗情況表
從表3可以看出,改造后蒸發(fā)每噸水析出量所需蒸汽量比改造前下降了22.27%。由此可知,本試驗通過將液化蒸汽尾氣排氣管道連接到蒸發(fā)濃縮設備的一效蒸發(fā)器,利用液化噴射產生的蒸汽尾氣進行蒸發(fā)濃縮,減少了新鮮蒸汽的使用量,達到了節(jié)能的目的。
試驗節(jié)能量的計算公式:
式中:△E′12——試驗總節(jié)能量,t(標準煤);
E1——報告期蒸發(fā)水單位析出量蒸汽消耗,t/t;
E2——基準期蒸發(fā)水單位析出量蒸汽消耗,t/t;
D2——基準期蒸發(fā)水析出量,t。
根據(jù)公式計算出試驗節(jié)能量為834.49 t標準煤,節(jié)能效果明顯。
通過對液化噴射工序產生的蒸汽尾氣連通到蒸發(fā)濃縮設備進行回收利用,根據(jù)技術改造后的數(shù)據(jù)驗證,得出如下結論:液化噴射工序產生的蒸汽尾氣在蒸發(fā)濃縮系統(tǒng)的回收利用方案是可行的;蒸汽尾氣的回收利用節(jié)能效果明顯,為公司的降本增益起到重要作用。
[1]劉殿宇.多效降膜式蒸發(fā)器不同加料方法及出料方法的比較及其意義[J].化工與醫(yī)藥工程,2014,35(2):50-54.
[2]范建兵.多效降膜式蒸發(fā)器的工作原理及相關要點[J].中國制藥裝備,2009(11):46-49.
[3]叢樹泉.蒸汽余熱回收利用裝置及其控制方法[J].中國高新技術企業(yè),2013(12):100-101.