陳欽偉,司念亭,龍江橋,高永華,吳子南,石張澤
(中海石油(中國)有限公司天津分公司,天津 300459)
目前,渤海油田共有注水井722口井。據(jù)不完全統(tǒng)計,井口存在不同程度套壓問題的井次就多達(dá)100口井以上,而且亟待解決的井次有不斷增加的趨勢。井口帶壓容易造成采油樹井口隱患,閥門故障,而且對于井口操作的生產(chǎn)操作人員及井下作業(yè)人員的安全作業(yè)存在一定隱患。傳統(tǒng)解決套壓的方法為進(jìn)行大修再完井作業(yè),工期長且作業(yè)費用高。
1.1 產(chǎn)生套壓的原因及治理方法
(1)部分油氣井井內(nèi)流體有較強腐蝕性,井內(nèi)油管、井下工具發(fā)生腐蝕、穿孔,導(dǎo)致油管和油套環(huán)空之間相互連通等情況,造成油套同壓現(xiàn)象[1]。
(2)由于起下管柱摩擦磨損,造成防砂管柱密封筒損壞失效,正常的定位密封無法與防砂管柱密封筒實現(xiàn)有效配合,以致于地層壓力傳至油套環(huán)空,造成油套同壓。
(3)部分油氣井生產(chǎn)年限較長,或井內(nèi)流體有較強腐蝕性[2],或套管外壁固井質(zhì)量差導(dǎo)致套管發(fā)生變形,出現(xiàn)裂紋或穿孔[3],套管外地層壓力傳至套管環(huán)空,造成油套同壓。
治理第一種產(chǎn)生套壓的情況,通過更換新油管和井下工具,提高施工質(zhì)量,能夠較容易解決套管帶壓問題;第二種情況的傳統(tǒng)治理方法,在頂封之上增加頂部封隔器,但只能解決少部分問題井,效果不明顯且費用高;第三種原因是在井口之下增加油井的過電纜封隔器,但之后的管柱存在提不動、解封時遇卡的風(fēng)險(過電纜封隔器帶卡瓦)。所以真正能徹底解決后兩種原因問題的方法主要為進(jìn)行大修重新防砂作業(yè)、套管找漏堵漏作業(yè)等大型作業(yè)。這些方法單井作業(yè)成本高,工程施工難度較大,同時大型修井作業(yè)會打斷注水井的正常生產(chǎn),對注釆井網(wǎng)開發(fā)效果影響較大。
1.2 注水井高套壓的危害
(1)注水井長期處于較高套壓狀態(tài),輕者會對采油樹等井口設(shè)備產(chǎn)生高壓沖擊,產(chǎn)生裂縫、密封失效等問題[4];重者會導(dǎo)致高壓注入水刺漏,造成平臺井口操作人員傷亡等事故。
(2)渤海油田完井作業(yè)期間,通常對小于9-5/8 in的生產(chǎn)套管(含9-5/8 in)試壓20 MPa,若長期井口套壓過高,對井口套管或套管鞋有擠毀、破裂的風(fēng)險,同時也可能會加劇井口附近套管的腐蝕程度,縮短井口附近套管的使用壽命,容易產(chǎn)生與海水連通等環(huán)保事故。
(3)在后期作業(yè)過程中,套壓過高的井往往會增大壓井難度,同時生產(chǎn)管柱可能有腐蝕、穿孔、斷裂等現(xiàn)象,增大了井下管柱斷裂落井的風(fēng)險[5]。
2.1 APS井口保護器
APS井口保護器采取了獨立的座封系統(tǒng)設(shè)計,座封簡單、可靠,當(dāng)封隔失效時,可以二次座封,實現(xiàn)再密封功能(圖1,圖2)。
(1)APS井口保護器的結(jié)構(gòu)及工作原理
① 座封原理
井口保護器連接在油管掛之下(十幾米之內(nèi)),現(xiàn)場檢查工具外觀,連接工具提升短節(jié),然后把工具連接到入井管柱上,在工具上連接好座封的液壓管線,通過該液壓管線打壓,壓力推動座封活塞沿本體上行,座封活塞的推力使膠筒膨脹以實現(xiàn)井口保護器的密封,井口保護器完成座封。
圖1 APS井口保護器的結(jié)構(gòu)示意圖
圖2 APS井口保護器頂部投影示意圖
② 解封原理
泄掉座封液控管線內(nèi)的壓力,解除座封液力;靜止15 min,等待橡膠恢復(fù);直接上提管柱將工具起出井口即可。
③ 洗井原理
泄掉座封液控管線內(nèi)的壓力,解除座封液力;靜止15 min,等待橡膠恢復(fù);然后可進(jìn)行洗井作業(yè);洗井完畢后再次液控管線打壓座封,再次實現(xiàn)隔離作用。
(2) APS井口保護器的系列參數(shù)
不同的套管尺寸及磅級,分為不同耐壓等級的APS井口保護器系列,如表1所示參數(shù)。
2.2 K344套壓處理器的研制
K344擴張自鎖式油套同壓處理器是常規(guī)K344封隔器的升級產(chǎn)品,增加了自鎖機構(gòu),該工具在水井停注時具有不解封防井口帶壓的功能,具有Y341洗井式封隔器的優(yōu)點,該處理器解封具有反洗井解封和上提管柱解封兩種解封方式,提高了處理器解封的可靠性。
(1)K344擴張自鎖式油套同壓處理器的結(jié)構(gòu)及工作原理
① 座封原理
工作時中心管打壓4~5 MPa;自鎖銷釘剪斷,活塞推動固定套上移,釋放鎖塊,此后鎖塊將不起作用;與此同時,處理器膠筒擴張坐封;當(dāng)停住水或中心管內(nèi)壓力消失時,彈簧推動自鎖閥上移關(guān)閉泄壓通道,膠筒內(nèi)的液體不能溢出,膠筒仍處于自鎖的密封狀態(tài)(圖3)。
② 解封原理
反洗井解封:液體由套管環(huán)空進(jìn)入液壓解封裝置的活塞內(nèi),推動活塞下行,推動自鎖閥下移,溢流通道開啟,處理器膠筒內(nèi)流出,處理器膠筒收回解封。
上提管柱解封:需起管柱時,上提油管剪斷解封銷釘,中心管上移膠筒內(nèi)溢流通道開啟,處理器解封后即可起出管柱。
③ 洗井原理
具有反洗井功能:即反洗井時處理器解封,形成較大的洗井通道。
(2)K344套壓處理器系列參數(shù)
K344套壓處理器系列產(chǎn)品分為擴張式和液控式兩種油套同壓處理器,技術(shù)參數(shù)如表3所示。
表1 APS系列 (壓力單位:Psi)
表2 APS系列(氣密)(壓力單位:Psi)
圖3 K344-SJ210擴張自鎖式油套同壓處理器的結(jié)構(gòu)示意圖
3.1 APS井口保護器在LD5-2 XX井的應(yīng)用
該井2005年10月28日開始投產(chǎn),2013年7月31日開始該井發(fā)現(xiàn)存在高套壓,于2016年4月19日開始進(jìn)行大修作業(yè),至7月5日重新座新頂部封隔器后開始下入空心集成注水管柱;7月8日注水管柱下入到位,泥漿泵環(huán)空打壓15 MPah10 min,壓力不降,觀察油管內(nèi)無返出。倒流程,泥漿泵試注,排量30 m3/h(地質(zhì)設(shè)計要求配注量8 m3/h),泵壓5 MPa,正注2 h觀察環(huán)空無返出。7月10日08:00時恢復(fù)注水,注入壓力4.5 MPa,注入量量8 m3/h,觀察套壓上漲至4 MPa。
表3 K344擴張式油套同壓處理器技術(shù)參數(shù)
表4 K344液控式油套同壓處理器技術(shù)參數(shù)
(1)作業(yè)步驟
① 按照設(shè)計管柱圖(如圖4)連接下入空心集成分注管柱;其中APS井口保護器位于油管以下30 m位置。
圖4 LD5-2 XX井管柱示意圖
② 用手壓泵打壓座封APS井口保護器:打壓500 psih5 min,泄壓到零;打壓1 000 psih5 min,泄壓到零;打壓1 500 psih5 min,泄壓到零;打壓2 000 psih5 min,泄壓到零;打壓2 500 psih5 min,泄壓到零;打壓3 000 psih5 min,泄壓到零,再次打壓4 500 psi,保持穩(wěn)壓,座封APS井口保護器。
③ 恢復(fù)注水。(2)作業(yè)效果作業(yè)前,油套同壓,套壓高達(dá)9 MPa;作業(yè)后套壓為0,有效封隔了套壓。
3.2 K344擴張自鎖式油套同壓處理器JX1-1 XX井應(yīng)用
該井為該井于2012年1月14日投注,2015年5月1日-7月6日對該井進(jìn)行大修作業(yè)打撈中心管,作業(yè)后套壓最高達(dá)7.5 MPa,注入壓力12.5 MPa,注入量750 m3/d。
當(dāng)注入壓力大于套壓時,套壓上升,當(dāng)注入壓力小于套壓時,套壓降低,表明隔離封隔器也存在滲漏問題。
(1)作業(yè)步驟
① 按照設(shè)計管柱圖(如圖5)連接下入注水管柱;其中K344處理器位于頂部封隔器以上10 m位置。
圖5 JX1-1 XX井管柱示意圖
② 井口配管,安裝采油樹。
③ 以水為座封介質(zhì),泥漿泵正打壓10 MPa,座封壓力K344處理器。
④ 恢復(fù)注水。
(2)作業(yè)效果
恢復(fù)注水后,該井油套環(huán)空壓力因注入水溫度高,環(huán)空內(nèi)壓力略有上漲,待注入溫度穩(wěn)定后,將環(huán)空壓力放至零,不再上漲,效果非常顯著。
通過近一年APS保護器及K344擴張自鎖式油套同壓處理器的現(xiàn)場試用情況,確認(rèn)形成了不處理井下防砂管柱、不增加管柱遇卡風(fēng)險的注水井套壓處理技術(shù)系列。APS保護器及K344擴張自鎖式油套同壓處理器共應(yīng)用了6口井,成功解決了5口井,成功率達(dá)到83%,有效地保障了油田開發(fā)井口的安全,在一定程度上緩解了井下流體對井口套管承高壓及腐蝕的問題,避免了重新打撈防砂等大型作業(yè),節(jié)約作業(yè)時間和作業(yè)成本,值得在海上油田進(jìn)一步推廣使用。
[1] 王仲茂,油田油水井套管損壞的機理及防治[M]. 石油工業(yè)出版社,1994.
[2]許濤. 高壓注水引起套損的機理研究EJ].?dāng)鄩K油氣田,2007,14(1):70- 71.
[3]邢希金.中國近海油套管防腐設(shè)計方法優(yōu)化與防腐新策略 中國海上油氣,2014,26(6):75-79.
[4]李欽道.油層套管內(nèi)壓力變化與水泥石壓力變化的相關(guān)性 鉆采工藝,2008,31(4):16-19.
[5]張華倩.油井管腐蝕現(xiàn)狀與防護技術(shù)初探 中國石油和化工標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量,2012,33(11):96-96.