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      尿素顆粒不均影響因素探討及解決對策

      2018-01-15 22:57:52曲云龍
      化學(xué)與粘合 2017年6期
      關(guān)鍵詞:造粒真空度刮板

      曲云龍

      (中國石油大慶石化分公司化肥廠,黑龍江 大慶 163714)

      引 言

      尿素是重要的化肥產(chǎn)品,直接影響到國家糧食安全。目前我國尿素市場產(chǎn)能過剩、需求總體走勢平淡,市場競爭日趨激烈。在國家政策引導(dǎo)下,“十三五”期間,采用大型化、自主化先進(jìn)技術(shù),優(yōu)化原料及產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提高產(chǎn)品質(zhì)量以及節(jié)能環(huán)保水平,是尿素企業(yè)化解尿素產(chǎn)能過剩、提高競爭優(yōu)勢的關(guān)鍵[1,2]。

      中國石油大慶石化分公司化肥廠尿素裝置于1973年建成投產(chǎn),采用荷蘭斯太米卡邦公司的二氧化碳汽提工藝,設(shè)計生產(chǎn)能力為48萬噸/年。根據(jù)市場供需平衡的需要,2005年完成裝置擴(kuò)能改造,生產(chǎn)能力提至76萬噸/年,成為東三省的主要尿素供應(yīng)商,穩(wěn)定支持了中國石油尿素業(yè)務(wù)市場。裝置擴(kuò)能改造后,尿素產(chǎn)品出現(xiàn)了粒度不均,粉塵含量大等問題,嚴(yán)重影響了產(chǎn)品質(zhì)量。本文針對上述問題開展了關(guān)鍵生產(chǎn)工藝條件及設(shè)備運行技術(shù)分析,并提出優(yōu)化生產(chǎn)方案,通過工業(yè)實施,有效解決了工業(yè)生產(chǎn)問題,使產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升,提高了裝置生產(chǎn)效益,穩(wěn)定了中國石油尿素市場規(guī)模。

      1 影響產(chǎn)品質(zhì)量因素分析

      1.1 尿素出塔溫度偏高

      尿素造粒塔是尿素生產(chǎn)過程的核心設(shè)備。尿液從造粒噴頭噴出,與塔底自下而上的冷空氣接觸,形成長短不等的液柱短節(jié)。由于尿液存在表面張力,液柱短節(jié)最終形成球形尿素顆粒。該過程中,由于尿素液柱短節(jié)斷裂存在一定的隨機(jī)性,會產(chǎn)生少量細(xì)小顆粒及粉塵[3]。

      本次裝置擴(kuò)能改造中造粒塔較舊,由于裝置處理量增大,改造后造粒塔運行負(fù)荷增加了42%,處于超負(fù)荷運行狀態(tài),塔高和進(jìn)風(fēng)量不能滿足降溫需要。特別是夏季高溫天氣,進(jìn)入塔內(nèi)的冷卻空氣溫度高,濕度大,導(dǎo)致溫差小,傳熱推動力小,在入塔進(jìn)風(fēng)量不變情況下,冷空氣帶走熱量減少,經(jīng)過塔頂下落的尿素顆粒冷卻效果差,顆粒溫度高、強(qiáng)度低,下落過程中易破碎,從而形成大小不均的顆?;蚍勰?。

      1.2 造粒噴頭問題分析

      (1)噴頭轉(zhuǎn)速與負(fù)荷不對應(yīng)

      正常生產(chǎn)時,系統(tǒng)負(fù)荷越高,噴頭轉(zhuǎn)速越快,而轉(zhuǎn)速高低直接影響尿素粉塵含量。裝置擴(kuò)能后,噴頭轉(zhuǎn)速大幅提高,噴頭噴灑離心力也隨著升高,導(dǎo)致尿素顆粒出現(xiàn)空心,強(qiáng)度低易破碎,進(jìn)而出現(xiàn)大量碎粒和細(xì)粉。

      (2)噴頭噴孔老化

      裝置噴頭投入使用已達(dá)9年,長時間運轉(zhuǎn)使造粒噴孔產(chǎn)生磨損,噴孔周圍形成較多的毛刺,使經(jīng)過噴頭后的尿素溶液噴灑不均勻,產(chǎn)生的細(xì)粒過多,導(dǎo)致粉塵量增加。

      1.3 刮料機(jī)刮板問題分析

      刮料機(jī)底部刮板呈平面狀,刮板與底部尿素接觸面積大,當(dāng)生產(chǎn)異常蒸發(fā)循環(huán)或陰雨天氣時,造粒塔底部經(jīng)常會有尿素出現(xiàn)板結(jié)硬化,刮料機(jī)運行過程中會增大刮板與底部尿素之間摩擦力,造成強(qiáng)度低的尿素顆粒碾碎數(shù)量增多。

      1.4 蒸發(fā)真空問題分析

      尿素裝置中,蒸發(fā)系統(tǒng)的作用是通過加熱使尿素溶液中的水汽化而排出,尿液進(jìn)入蒸發(fā)加熱器后,溫度升高,再進(jìn)入蒸發(fā)分離器內(nèi),壓力降低,尿液中的NH3、CO2因溫度升高和壓力降低而發(fā)生閃蒸分離,從而得到高濃度的尿液溶液[4,5]。為減少縮二脲的生成,本裝置采用二段真空、低溫蒸發(fā)工藝來分離尿液中的水分。當(dāng)尿液中NH3、CO2含量高時,閃蒸出的NH3、CO2量也將增大,而當(dāng)分離出來的氣態(tài)NH3、CO2量超過了蒸汽噴射器的抽吸能力時,蒸發(fā)系統(tǒng)的真空度就會降低[6]。真空度低時,尿液中游離氨含量偏高,造粒后,游離氨在尿素液滴冷卻和結(jié)晶過程中不斷蒸發(fā),易在顆粒中形成裂隙和氣孔,使尿素顆粒出現(xiàn)空心和開口狀,強(qiáng)度降低,粉塵量增加。

      2 改進(jìn)對策

      2.1 添加甲醛

      夏季高溫時,尿素出塔溫度達(dá)到60℃。裝置采用向尿素中添加甲醛的方法,降低尿素出塔溫度。經(jīng)優(yōu)化,控制甲醛含量在0.15%~0.20%。添加甲醛前后尿素粒子對比見表1。

      表1 甲醛添加前后數(shù)據(jù)對比表Table 1 The data before and after the addition of formaldehyde

      由表1可見,添加甲醛后,尿素粒子強(qiáng)度上漲0.8N,篩分在0.85mm以下的粒子含量明顯降低,粉塵含量明顯減少。

      2.2 增加通風(fēng)量

      百葉窗的開度決定進(jìn)塔空氣量的多少,也影響尿素含水量,通風(fēng)量過小會使尿素在下降過程中冷卻不完全,結(jié)晶不足,出塔溫度過高。原造粒塔底部百葉窗通風(fēng)量有限,即使處于全開狀態(tài),在夏季高溫天氣,也難以有效降溫。為了增加通風(fēng)量,對造粒塔大門進(jìn)行改造,將原來的封閉式改為格柵式,造粒塔有效通風(fēng)面積增加約為6m2,進(jìn)風(fēng)量相應(yīng)增加,如表2所示為造粒塔大門改造前后測試數(shù)據(jù)表,改造后,出造粒塔尿素顆粒溫度下降約為0.9℃,離子強(qiáng)度提高了0.1N。

      表2 造粒塔大門改造前后測試數(shù)據(jù)表Table 2 The testing data before and after the modification of prilling tower’s gate

      表3 冬季噴頭設(shè)計參數(shù)及粒度對比表Table 3 The design parameter of sprayer for winter and comparison of particle size

      2.3合理選用噴頭

      根據(jù)本裝置夏季生產(chǎn)負(fù)荷高,冬季生產(chǎn)負(fù)荷低等特點,設(shè)計并更換了可對應(yīng)季節(jié)使用類型的噴頭。

      噴頭使用過程中,根據(jù)噴頭的性能曲線,在調(diào)整負(fù)荷時,相應(yīng)調(diào)整適宜的轉(zhuǎn)速,從而確定各種負(fù)荷下噴頭的最佳轉(zhuǎn)速。裝置冬季噴頭使用效果見表3。由表可3見,通過使用冬季噴頭后,顆粒直徑在2.0~2.8mm之間的粒子比例明顯增多,顆粒的總體平均粒徑有所升高,粒子平均強(qiáng)度也有所提高,粉塵量明顯降低。

      2.4 刮料機(jī)刮板改進(jìn)

      經(jīng)過對幾家大型化肥廠家的調(diào)研及技術(shù)分析,發(fā)現(xiàn)刮料機(jī)底部采用鋸齒狀刮板可有效改善刮料效果。因此,將本裝置刮料板由平板形改為鋸齒形,改進(jìn)前后照片如圖1所示。

      圖1改進(jìn)前后刮板對比照片(A改進(jìn)前;B改進(jìn)后)Fig.1 The scraper plate before and after the modification(A.before;B.a(chǎn)fter)

      表4 刮料機(jī)改造前后尿素粉塵量Table 4 The dust amount of urea before and after the modification of scraper

      刮料機(jī)改為鋸齒狀后,不僅能降低刮料機(jī)底部與尿素顆粒的接觸面積,同時也能將板結(jié)的地面刮疏松,刮板與地面之間的摩擦力大大降低,有效地降低了粉塵量。改造前后粉塵量如表4所示。

      2.5 蒸發(fā)系統(tǒng)優(yōu)化

      蒸發(fā)系統(tǒng)的蒸發(fā)壓力降低,蒸發(fā)溫度也隨之降低,雖然有利于減少副產(chǎn)品縮二脲的生成,但容易造成尿液中游離氨含量偏高,影響尿素顆粒強(qiáng)度。因此,實際操作中必須嚴(yán)格控制蒸發(fā)系統(tǒng)的真空度、溫度等工藝指標(biāo)。

      本裝置在保證蒸發(fā)溫度137.5℃及夾套加熱蒸汽壓力穩(wěn)定前提下,對蒸發(fā)系統(tǒng)二段蒸發(fā)真空度進(jìn)行了操作優(yōu)化測試,測試結(jié)果見表5。

      表5 蒸發(fā)系統(tǒng)測試數(shù)據(jù)Table 5 The testing data of evaporation system

      由表5可知,當(dāng)蒸發(fā)溫度為137.5℃時,真空度0.0065MPa最為適宜。在該操作條件下,尿素產(chǎn)品各項指標(biāo)均達(dá)標(biāo),特別是粒度及強(qiáng)度均較好。

      3結(jié) 論

      通過采取裝置刮料板、百葉窗及噴頭等技術(shù)改造、添加甲醛以及優(yōu)化蒸發(fā)真空度等系列措施,解決了裝置尿素產(chǎn)品顆粒不均及細(xì)粉含量大等問題,同時提高了產(chǎn)品整體質(zhì)量,有效地維護(hù)了企業(yè)在東北尿素市場的地位。

      [1] 賈亮.我國尿素行業(yè)政策環(huán)境分析[J].煤化工,2016,44(4):64~69.

      [2] 陳麗.全球肥料供需趨勢與展望[J].中國農(nóng)村科技,2016(2):47~49.

      [3] 李紅明,王獻(xiàn).尿素造粒塔粉塵回收裝置改造總結(jié)[J].小氮肥,2016,44(8):24~26.

      [4] 譚建彬,聶維淼.尿素生產(chǎn)中產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)與控制[J].合成氨與尿素,2016,42(3):2,8.

      [5] 李德光.淺析氨汽提法尿素裝置主要溫度指標(biāo)控制范圍的確定依據(jù)[J].中氮肥,2016(4):37~40.

      [6] 王付生.蒸發(fā)系統(tǒng)真空度低的原因分析及處理[J].中氮肥,2016(4):34~36,40.

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