陳 堃,胡 偉,肖 繁,張侃君
(國網(wǎng)湖北省電力公司電力科學研究院,湖北 武漢 430077)
±500 kV葛南直流于1989年正式投運,雙極額定輸送容量達到1 200 MW,直流輸電線路長1 046 km,是我國第一條投入商業(yè)運行的大容量遠距離直流輸電工程,由湖北葛洲壩換流站至上海南橋換流站[1-3]。
目前,葛洲壩換流站閥控系統(tǒng)采用的是許繼柔性輸電系統(tǒng)公司生產的VBE200閥控系統(tǒng),2010年投運;極控系統(tǒng)采用的是南瑞繼保公司產品,閥控分A、B系統(tǒng),與極控的A、B系統(tǒng)一一對應。閥控系統(tǒng)跟隨極控系統(tǒng)切換,閥控系統(tǒng)發(fā)出的跳閘命令發(fā)送到極控,極控視之為緊急故障,先切換控制系統(tǒng),后發(fā)閉鎖直流命令。
基于葛洲壩換流站,本文介紹了一起由多維因素綜合導致的高壓直流輸電系統(tǒng)典型閉鎖事件,闡述了該事件的發(fā)展過程,分析了該事件處理過程中存在的疑難點,并提出了建議以避免類似故障的再次發(fā)生。
事件發(fā)生前,葛南直流為雙極大地回線運行方式,輸送功率為770 MW,極Ⅰ處于PCPA備用,PCPB值班狀態(tài),極Ⅱ處于PCPA值班,PCPB備用狀態(tài)。
事件發(fā)生后,葛南直流運行方式為極Ⅱ單極大地回線運行方式,輸送功率為588 MW,極Ⅰ閉鎖,極Ⅱ正常運行。后按調度令將葛南直流轉至極Ⅱ單極金屬回線運行方式,輸送功率580 MW。
事件發(fā)生時,宜昌地區(qū)天氣為晴。
某年某月某時,葛洲壩換流站極Ⅰ光TA合并單元發(fā)生故障,極Ⅰ極控系統(tǒng)P1PCPB退出值班狀態(tài),P1PCPA由備用切換至值班狀態(tài),切換后檢測到極Ⅰ換流器丟觸發(fā)脈沖信號,極Ⅰ閉鎖,極Ⅱ正常運行。
現(xiàn)場進行檢查發(fā)現(xiàn),P1.DMI屏+1.H24位置合并單元間歇性重啟現(xiàn)象導致了雙極控保B套系統(tǒng)TDM通道故障,從而造成極Ⅰ極控系統(tǒng)P1PCPB退出值班狀態(tài),P1PCPA由備用切換到值班狀態(tài);極Ⅰ控制系統(tǒng)P1PCPB向P1PCPA進行切換后,由于此時閥控VBE的閥D4兩塊觸發(fā)板LE板均出現(xiàn)損壞,在這種狀況下晶閘管級控制板TE板不向VBE發(fā)送反饋信號,VBE不會產生EOC信號,因此兩套極控系統(tǒng)都檢測到了換流器丟脈沖信號,從而導致了極Ⅰ閉鎖。
故障發(fā)生后,葛南直流由極Ⅱ單極金屬回線運行方式轉至單極大地回線運行;葛南直流極Ⅰ由冷備用轉至熱備用,正常;葛南直流極Ⅰ進行不帶線路OLT試驗(300 kV),正常;葛南直流極Ⅰ啟動,葛南直流轉為雙極大地回線運行方式,輸送功率為580 MW。
如表1所示,葛站P1.DMI(直流場測量接口)裝置故障告警,雙極控保系統(tǒng)P1PCPB、P2PCPB、BP1PPRB、P2PPRB都檢測到TDM(通信方式)通道故障信號,極Ⅰ保護出口被閉鎖。11:01:29,直流線路縱差保護啟動極Ⅰ極控系統(tǒng)P1PCPB的切換邏輯,切換至極Ⅰ極控系統(tǒng)P1PCPA,后P1PCPA檢測到閥觸發(fā)脈沖異常,極Ⅰ閉鎖。
表1 主要事件記錄Tab.1 Main event record
由于P1.DMI裝置故障告警是該事件的起因,因此首先對葛站P1.DMI裝置進行了檢查。
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn),P1.DMI屏+1.H24層機箱(南瑞繼保光TA合并單元)存在間歇性重啟現(xiàn)象,如圖1所示。檢查發(fā)現(xiàn),重啟是由于該合并單元+1.H24.2位置DSP板NR1122A故障造成的。更換該板卡后合并單元恢復正常運行。
圖1 P1.DMI屏+1.H24層機箱重啟現(xiàn)象Fig.1 The restart of P1.DMI+1.H24
如圖2所示,合并單元+1.H24機箱的作用主要是:通過光纖接口板NR1125A采集極Ⅰ線路電壓Vd、中性母線電壓Vee、閥側中性母線電流 IdYC、線路電流IdYL、閥側極母線電流IdDC、中性母線出線電流IdDL,并通過DSP板NR1122A采用TDM總線通信方式分別送雙極控保系統(tǒng)P1PCPB、P1PPRB、P2PCPB、P2PPRB。
在該事件中,由于P1.DMI屏+1.H24位置合并單元間歇性重啟現(xiàn)象導致雙極控保B套系統(tǒng)TDM通道故障,從而造成極Ⅰ極控系統(tǒng)P1PCPB退出值班狀態(tài),P1PCPA由備用切換到值班狀態(tài)。
圖2 P1.DMI屏+1.H24層機箱功能示意圖Fig.2 The functional diagram of P1.DMI+1.H24
由于極Ⅰ控制系統(tǒng)P1PCPA由備用切換到值班狀態(tài)后,極Ⅰ兩套控制系統(tǒng)都檢測到了換流器丟脈沖信號,從而導致了極Ⅰ閉鎖,因此接著對該信號進行檢查。
控制系統(tǒng)解鎖運行期間,值班、備用系統(tǒng)實時監(jiān)視閥控每個閥臂脈沖反饋的EOC(電流過零點)信號,連續(xù)4個觸發(fā)周期未監(jiān)視到反饋EOC信號,則產生“閥丟脈沖”信號,并申請系統(tǒng)切換,如果再連續(xù)2個周期未監(jiān)視到反饋EOC信號,將發(fā)出“觸發(fā)脈沖異常跳閘”指令。其中為了防止出現(xiàn)極控系統(tǒng)的頻繁切換,極控系統(tǒng)退出運行狀態(tài)60 s內
圖3 極控系統(tǒng)退出運行60 s內無法恢復運行邏輯Fig.3 The diagram of logic schematic
無法恢復正常運行,如圖3所示。 由于此次極Ⅰ控制系統(tǒng)P1PCPB退出值班狀態(tài)不到60 s,極Ⅰ控制系統(tǒng)P1PCPA檢測到脈沖丟失后無法進行切換,因此直接發(fā)出了“觸發(fā)脈沖異常跳閘”指令。
故障錄波如圖4所示。
圖4 故障錄波Fig.4 Fault recording
由圖4可以發(fā)現(xiàn)以下現(xiàn)象:
極Ⅰ控制系統(tǒng)切換后,直流電壓、電流UDL、IDL保持穩(wěn)定;
極Ⅰ控制系統(tǒng)切換后,中性母線電壓Udn出現(xiàn)周期性波動,波動周期為一個周波20 ms;
極Ⅰ控制系統(tǒng)切換后,閥4發(fā)生了提前觸發(fā)的情況。
基于上述現(xiàn)象,對A相D4閥觸發(fā)情況進行了重點檢查,通過閥觸發(fā)試驗發(fā)現(xiàn)D4閥120個晶閘管均無法導通,進一步檢查發(fā)現(xiàn)閥控VBE屏負責D4閥觸發(fā)的兩塊觸發(fā)板LE板,發(fā)現(xiàn)其功能芯片表面均出現(xiàn)了不同程度的損壞現(xiàn)象,經廠家確認為接口芯片,功能為向晶閘管級控制板TE板發(fā)出觸發(fā)脈沖,如圖5所示。
圖5 觸發(fā)芯片表面損傷情況Fig.5 The damage of trigger chip
對上述兩塊LE板進行更換后再次進行觸發(fā)試驗,試驗結果正常。
因此可得結論:極Ⅰ控制系統(tǒng)P1PCPB向P1PC-PA進行切換后,由于此時閥控VBE的閥D4兩塊觸發(fā)板LE板均出現(xiàn)損壞,在這種狀況下晶閘管級控制板TE板不向VBE發(fā)送反饋信號,VBE不會產生EOC信號,因此兩套極控系統(tǒng)都檢測到了換流器丟脈沖信號,從而導致極Ⅰ閉鎖。
通過現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)并處理問題后,該事件依然有一些對事件分析會產生誤導的疑難點需要解答。
根據(jù)現(xiàn)場檢查結果,極Ⅰ控制系統(tǒng)P1PCPA的閥控VBE負責閥D4觸發(fā)的兩塊觸發(fā)板LE板均處于損壞狀態(tài),極Ⅰ的閥D4確實出現(xiàn)了丟觸發(fā)脈沖現(xiàn)象,理論上直流電壓、電流應該出現(xiàn)擾動,整流側換流站諧波保護應該動作,但根據(jù)故障錄播顯示,極Ⅰ控制系統(tǒng)切換后,直流電壓、電流UDL、IDL保持穩(wěn)定。
如圖6所示,兩套極控系統(tǒng)PCP分別有一一對應的閥控系統(tǒng)VBE,兩塊觸發(fā)板LE為兩套系統(tǒng)共用,但具備分別對應兩套系統(tǒng)的接口芯片,接口芯片則向晶閘管級控制板TE板發(fā)出閥觸發(fā)脈沖。
圖6 閥觸發(fā)邏輯示意圖Fig.6 The diagram of logic schematic
根據(jù)廠家說明,TE板在接收到觸發(fā)命令時產生閥觸發(fā)脈沖,在接收到觸發(fā)復歸命令時停止產生閥觸發(fā)脈沖,如果沒有接收到觸發(fā)復歸命令,則根據(jù)閥的正向電壓建立情況持續(xù)發(fā)出閥觸發(fā)脈沖。由于在該事件中,極Ⅰ兩套控制系統(tǒng)切換時,極Ⅰ閥D4處于換相過程,尚未收到觸發(fā)復歸命令,極Ⅰ兩套控制系統(tǒng)切換后,極Ⅰ控制系統(tǒng)P1PCPA的閥D4觸發(fā)板LE均處于損壞狀態(tài),未能向極Ⅰ閥D4的TE板發(fā)出觸發(fā)復歸命令,導致TE板持根據(jù)閥的正向電壓建立情況續(xù)發(fā)出閥觸發(fā)脈沖,從而直流電壓、電流保持穩(wěn)定。
由3.1可知,極Ⅰ閥D4的TE板未收到觸發(fā)復歸命令,導致TE板根據(jù)閥的正向電壓建立情況持續(xù)發(fā)出閥觸發(fā)脈沖,即一旦閥正向電壓建立則發(fā)出閥觸發(fā)脈沖,因此,閥D4上一旦建立正向電壓,則接收到觸發(fā)信號提前導通,由于與極Ⅱ換流閥導通時刻不一致,從而產生了中性母線電壓Udn出現(xiàn)周期性波動現(xiàn)象。
根據(jù)表1所示,故障報文顯示為D6(閥VB.V1)閥脈沖窗口期發(fā)出觸發(fā)脈沖丟失告警。但根據(jù)現(xiàn)場檢查結果,為A相的閥D4出現(xiàn)閥觸發(fā)脈沖丟失情況。
根據(jù)廠家說明,丟脈沖的判斷原理是按照在一個閥的CP脈沖窗口時間內檢測與之換相閥的EOC信號來判斷,若在CP脈沖窗口時間內檢測不到EOC則報丟脈沖,若在CP窗口時間外檢測到EOC則報誤觸發(fā)。例如,D6閥CP脈沖窗口時間內檢測不到D4閥的EOC信號則報D6閥丟脈沖;D6閥CP脈沖窗口時間外收到D4閥EOC則報D6閥誤觸發(fā)。
由于P1.DMI屏+1.H24位置合并單元間歇性重啟現(xiàn)象導致雙極控保B套系統(tǒng)TDM通道故障,從而造成極Ⅰ極控系統(tǒng)P1PCPB退出值班狀態(tài),P1PCPA由備用切換到值班狀態(tài)。
極Ⅰ控制系統(tǒng)P1PCPB向P1PCPA進行切換后,由于此時閥控VBE的閥D4兩塊觸發(fā)板LE板均出現(xiàn)損壞,在這種狀況下晶閘管級控制板TE板不向VBE發(fā)送反饋信號,VBE不會產生EOC信號,因此兩套極控系統(tǒng)都檢測到了換流器丟脈沖信號,從而導致極Ⅰ閉鎖。
由于從2015年發(fā)生的TE板過熱損壞事件到該事件的發(fā)生,其直接原因都是閥控系統(tǒng)內部功能板卡出現(xiàn)問題,但無有效告警措施,只能依靠人力進行排查,嚴重影響系統(tǒng)故障后的重新投運效率。因此,閥控系統(tǒng)的監(jiān)控系統(tǒng)亟待完善。
建議極控、閥控系統(tǒng)采用同一廠家產品,不同廠家產品對于故障定位、處理等工作會造成不必要的困擾。
由于葛洲壩換流站投運年限長,易發(fā)生故障,建議多配置備品備件。
(References)
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