賈震宇
(大唐呼倫貝爾化肥有限公司 內(nèi)蒙古呼倫貝爾 021012)
大唐呼倫貝爾化肥有限公司的“18·30”項目(180 kt/a合成氨、300 kt/a尿素)以呼倫貝爾當?shù)睾置簽樵现苽渌簼{,采用熔渣-非熔渣水煤漿分級氣化技術(shù)制備合成氨原料氣,黑水處理單元采用兩級閃蒸工藝,變換單元采用寬溫耐硫變換工藝,氣體精制單元采用低溫甲醇洗聯(lián)合液氮洗工藝,氨合成單元采用國內(nèi)先進的低壓氨合成技術(shù),硫回收單元采用傳統(tǒng)的三級克勞斯催化反應(yīng)工藝,空分裝置采用深冷法空氣分離技術(shù),尿素裝置采用改良CO2汽提工藝。該“18·30”項目于2013年8月12日開始進行72 h性能標定考核,全裝置基本達到了設(shè)計能力,可實現(xiàn)安穩(wěn)長滿優(yōu)生產(chǎn)運行。
氣化裝置于2012年6月25日一次性投料成功。由于首次采用褐煤制備水煤漿,制得的水煤漿濃度較低(質(zhì)量分數(shù)<50%),裝置在運行中出現(xiàn)一系列問題,如閃蒸氣帶水帶灰、粗煤氣帶灰?guī)?、水煤漿濃度低、系統(tǒng)水過剩等。此后通過不斷的技術(shù)改造和優(yōu)化,制約系統(tǒng)穩(wěn)定運行的瓶頸問題基本得到解決。
由于氣化裝置采用褐煤所制得的水煤漿濃度遠低于設(shè)計值,使得系統(tǒng)熱量不平衡、水系統(tǒng)不平衡,出現(xiàn)閃蒸氣過剩、高壓閃蒸罐超壓等問題。為了解決高壓閃蒸罐超壓問題,在閃蒸氣入除氧器管線上增設(shè)1根放空管線,使高壓閃蒸罐壓力初步得到控制,但閃蒸氣放空管線經(jīng)常出現(xiàn)帶水帶灰現(xiàn)象,不僅造成環(huán)境污染、生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境噪聲超標而影響員工的正常操作,而且工藝指標處于不可控狀態(tài),生產(chǎn)管理十分被動。
(1)褐煤灰分含量高
褐煤灰分含量高,制得的水煤漿濃度低是閃蒸氣帶水帶灰的根本原因。氣化裝置制漿所用褐煤灰分質(zhì)量分數(shù)基本在14%左右,內(nèi)水含量較高,制得的水煤漿濃度低,導(dǎo)致閃蒸氣過剩、系統(tǒng)水過剩、黑水中含固量多、閃蒸系統(tǒng)處理負荷增大。此外,氣化裝置灰水處理系統(tǒng)設(shè)計余量不足,原始試車時即出現(xiàn)高壓閃蒸罐超壓、灰水槽溢流等諸多問題,后采取增設(shè)放空管線等措施消耗過剩的閃蒸氣,同時將一部分水以蒸汽的形式排放至大氣中。但是,當激冷水量不足時,氣化爐、洗滌塔排放的黑水含固量增大,高壓閃蒸罐內(nèi)的黑水無法實現(xiàn)良好分離,被閃蒸氣以泡沫夾帶的形式由放空管帶出,從而出現(xiàn)高壓閃蒸罐閃蒸氣帶水帶灰現(xiàn)象。
(2)激冷水量少
激冷水量少是閃蒸氣帶水帶灰的主要原因。氣化爐在開停車過程中,由于氣化裝置循環(huán)水溫差發(fā)生變化,管線內(nèi)的垢片脫落并堵塞激冷水過濾器或激冷環(huán),導(dǎo)致激冷水量減少。在同等運行負荷下,激冷水的減少將加速高壓閃蒸罐錐底的結(jié)垢速率,致使高壓閃蒸罐出現(xiàn)排水不暢的問題,進而引發(fā)高壓閃蒸氣帶水帶灰。每年大檢修對高壓閃蒸罐進行拆檢,均發(fā)現(xiàn)高壓閃蒸罐錐底積灰、積渣及積垢較多,嚴重時與高壓閃蒸罐人孔口齊平。
(3)高壓閃蒸罐錐底結(jié)垢導(dǎo)致排水不暢
高壓閃蒸罐錐底結(jié)垢導(dǎo)致排水不暢是閃蒸氣帶水帶灰的次要原因。在水煤漿氣化工藝中,高壓閃蒸罐錐底結(jié)垢現(xiàn)象不可避免,但可以采取合適的措施降低結(jié)垢速率,如篩選適宜的分散劑、嚴格匹配激冷水量與系統(tǒng)的負荷、嚴格控制高壓閃蒸罐壓力、嚴格控制高壓閃蒸罐液位等。
(1)對環(huán)境造成污染
出現(xiàn)高壓閃蒸罐閃蒸氣帶水帶灰現(xiàn)象時,高壓閃蒸罐放空管線中排放的閃蒸氣會飄至灰水處理框架墻面、制漿框架墻面、氣化框架墻面、氣化裝置管廊、氣化裝置周圍照明設(shè)備上方、氣化裝置周邊的公用工程框架墻面等,久而久之高壓閃蒸氣所到之處均被污染為黑灰色,修復(fù)成本較高;此外,高壓閃蒸氣夾帶的小霧滴冷凝滴落至地面,夏季造成地面積水,冬季造成地面積冰。無論是高壓閃蒸氣還是蒸氣夾帶凝液,都會對現(xiàn)場環(huán)境造成一定的污染,導(dǎo)致現(xiàn)場工作量增大,消耗的人力、物力、財力均大幅增加,對公司的生產(chǎn)經(jīng)營造成一定的影響。
(2)生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境噪聲超標
出現(xiàn)高壓閃蒸罐閃蒸氣帶水帶灰現(xiàn)象時,往往伴隨著高壓閃蒸罐超壓,而高壓閃蒸罐超壓時灰水處理系統(tǒng)周邊的噪聲超標,多次噪聲測量值均高于70 dB,甚至可達到95 dB,嚴重影響操作人員的正常操作。
(3)工藝指標處于不可控狀態(tài)
高壓閃蒸罐液位超高時,閃蒸氣帶水帶灰現(xiàn)象最嚴重,此時高壓閃蒸罐液位、壓力、排水溫度等工藝指標均偏離正常值且無法調(diào)整,出現(xiàn)工藝指標不可控現(xiàn)象。
(1)穩(wěn)定煤種
嚴格控制氣化用煤的灰分、水分、發(fā)熱量等指標,同時確保各項指標穩(wěn)定,保證制得的水煤漿濃度、黏度、品質(zhì)、灰渣結(jié)垢主組分以及氣化裝置整體工況等穩(wěn)定。
(2)泄壓操作的管理
在日常停車操作過程中,嚴格按照要求控制系統(tǒng)泄壓速率,防止激冷水中斷,尤其是系統(tǒng)壓力在0.5 MPa時,極易出現(xiàn)激冷水中斷現(xiàn)象。因此,每次停車時,要求車間管理人員必須監(jiān)督整個泄壓過程,杜絕激冷水出現(xiàn)中斷現(xiàn)象。
(3)激冷水系統(tǒng)的優(yōu)化
利用年度大檢修機會,對激冷水管線進行徹底清理,同時將激冷水過濾器整體放大以增大過濾器流通面積,并將濾網(wǎng)孔由Φ4 mm擴大至Φ8 mm,以保證激冷水量充足,消除影響激冷水量的瓶頸點。
(4)工藝管理的提升
由于制得的水煤漿濃度低,閃蒸系統(tǒng)閃蒸氣過剩,導(dǎo)致高壓閃蒸罐超壓,故通過增設(shè)放空管和真空噴射系統(tǒng)消耗一定量的閃蒸氣,徹底解決了系統(tǒng)閃蒸氣過剩的問題。同時,將高壓閃蒸罐操作壓力控制在0.45~0.55 MPa,出現(xiàn)排水不暢時適當提高高壓閃蒸罐操作壓力,確保高壓閃蒸罐的排水量,防止錐底沉積灰垢。
(5)設(shè)備技改
采取的主要設(shè)備技改措施:①利用年度大檢修機會,將高壓閃蒸罐錐底由焊接連接改為法蘭連接,便于日常停車時對錐底進行清理;②高壓閃蒸罐至真空閃蒸罐的管線由水平布置改為有一定坡度布置,防止垢片沉積;③將除氧器中的絲網(wǎng)填料更換為固閥式塔盤,以增強除氧器除氧、除氨氮能力,系統(tǒng)循環(huán)水中氨氮含量的降低能有效降低管道結(jié)垢速率;④拆除沉降槽頂部的頂蓋,利于降低灰水溫度,使系統(tǒng)灰水中的固體雜質(zhì)能充分沉淀,以降低灰水的固含量,進而降低系統(tǒng)結(jié)垢速率;⑤真空閃蒸罐壓力控制在設(shè)計指標內(nèi),以降低系統(tǒng)循環(huán)灰水的溫度;⑥將現(xiàn)場閑置的2臺陰離子絮凝劑泵分別作為陽離子絮凝劑泵和分散劑泵的備泵,必要時可適當增加分散劑和絮凝劑的投加量。
(6)運行維護的細化
計劃停車更換燒嘴時,對高壓閃蒸罐錐底進行疏通,每次疏通用時4 h,可與更換燒嘴時間同步進行。將閃蒸氣帶水帶灰問題作為氣化裝置停車的基本條件之一,出現(xiàn)閃蒸氣帶水帶灰現(xiàn)象時即停車、隔離,并對高壓閃蒸罐進行徹底清理,此項工作耗時15~20 h。
通過優(yōu)化改造和日常操作控制的細化,目前高壓閃蒸罐錐底垢片脫落、排水角閥堵塞、超壓、液位高等問題均得到了有效解決,灰水處理系統(tǒng)已實現(xiàn)長周期穩(wěn)定運行,徹底解決了高壓閃蒸氣帶水帶灰問題。
閃蒸氣帶水帶灰的根本原因是褐煤灰分含量高、制得的水煤漿濃度低,但系統(tǒng)結(jié)垢現(xiàn)象目前無法從根本上解決,只能通過過程控制和強化管理手段來緩解。通過近幾年的運行摸索,氣化裝置已實現(xiàn)一年一清理,但在一些細節(jié)上還有待進一步優(yōu)化。