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      繅絲生產(chǎn)廢水處理工藝技術(shù)探究

      2018-02-02 17:58:40黃予奕
      中國(guó)資源綜合利用 2018年10期
      關(guān)鍵詞:繅絲絲膠生產(chǎn)廢水

      黃予奕

      (廣西福達(dá)環(huán)??萍加邢薰?,南寧 530028)

      隨著“東蠶西移”的不斷深入,廣西的繅絲工業(yè)得到飛速發(fā)展,連續(xù)三年穩(wěn)居全國(guó)首位。在繅絲產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下,繅絲廠排放的工業(yè)廢水不斷增加,直接排放的廢水對(duì)河道產(chǎn)生了很大污染。同時(shí),繅絲生產(chǎn)大量使用自來(lái)水,生產(chǎn)成本也隨之增加,廢水循環(huán)利用率不高。對(duì)此,本文針對(duì)繅絲生產(chǎn)廢水處理工藝進(jìn)行研究闡述。

      1 繅絲生產(chǎn)工藝流程及產(chǎn)污環(huán)節(jié)

      繅絲屬于桑蠶業(yè)中十分重要的內(nèi)容,一般絲綢公司包括繅絲生產(chǎn)工藝及絲綢制造工藝??壗z生產(chǎn)工藝將原料繭經(jīng)剝繭機(jī)去除繭衣,經(jīng)選繭機(jī)將不合格的下腳繭和次繭選出,選出的優(yōu)質(zhì)繭通過(guò)真空滲透煮繭機(jī)蒸煮后經(jīng)自動(dòng)繅絲機(jī)抽絲,長(zhǎng)絲經(jīng)濕度平衡后繞在筒子上,經(jīng)復(fù)搖機(jī)后再編絲、絞絲后打包??壗z生產(chǎn)工藝的主要副產(chǎn)品為條吐、蛹襯,條吐、蛹襯等副產(chǎn)品可冷凍暫存后定期外運(yùn)作為絹紡或絲綿生產(chǎn)原料??壗z生產(chǎn)工藝的主要工藝流程如下。

      1.1 混剝繭

      混繭屬于將兩個(gè)或者兩個(gè)以上的莊口繭以均勻的形態(tài)混合以后,使繭批的數(shù)量增加,使原料繭的質(zhì)量得以平衡,通過(guò)成熟的工藝與操作,使生絲的質(zhì)量與產(chǎn)量均得到有效的提高。剝繭主要是指將繭衣去除,并且剝?nèi)バQ繭外層較為松動(dòng)的絲縷。由于絲縷纖維較細(xì)、且脆,絲膠含量較多,不能繅絲,因此在繅絲之前需要將繭衣去除,這樣做不但能夠?yàn)檫x繭、煮繭、繅絲提供便利,而且能夠使生絲的質(zhì)量得到顯著提高。剝繭一般是在剝繭機(jī)上進(jìn)行的,該工序主要污染物是繭衣。

      1.2 選繭

      將原料繭當(dāng)中無(wú)法繅絲的部分去除,也就是下腳繭,包括薄皮繭、黃班繭、穿蟲(chóng)繭等,然后通過(guò)篩繭機(jī)進(jìn)行再次分選。

      1.3 煮繭

      煮繭能夠使蠶繭中的絲膠得到適當(dāng)?shù)娜芙馀c膨潤(rùn),使絲縷之間的膠著力增加,進(jìn)而增強(qiáng)繭絲強(qiáng)力,使其連續(xù)性增強(qiáng)。在煮繭的過(guò)程中,應(yīng)加強(qiáng)對(duì)蒸汽壓力、溫度等工藝的重視程度,因?yàn)檫@將與繅絲質(zhì)量、產(chǎn)量、繅折等產(chǎn)生緊密的關(guān)聯(lián)。煮繭一般是在真空滲透煮繭機(jī)中進(jìn)行,煮繭時(shí)不添加煮繭劑,該工序主要污染物是煮繭廢水。

      1.4 繅絲

      繅絲主要是指以生絲的規(guī)格為參考,將大量煮熟繭的繭絲抽離以后,在絲膠的作用下黏合起來(lái),將原本長(zhǎng)度、細(xì)度均不夠單個(gè)繭絲變成粗細(xì)均勻、強(qiáng)韌有力、連續(xù)不斷的生絲。該工序主要污染物是繅絲廢水。

      1.5 復(fù)搖

      將小簦絲片紡成合格的大簦絲片與筒裝絲。復(fù)搖時(shí)先將小籆絲片的回潮率進(jìn)行平衡,再進(jìn)行給濕,使絲條外圍的絲膠適當(dāng)變軟,順利退解,并使絲片成形良好。該工序主要污染物是復(fù)搖廢水。

      1.6 整理

      在整理過(guò)程中,保障絲片的外形得當(dāng),為運(yùn)輸與存儲(chǔ)提供便利,同時(shí)有利于絲織生產(chǎn)[1]。

      2 繅絲廢水的組成及主要特點(diǎn)

      繅絲廠生產(chǎn)廢水從工藝流程來(lái)分,主要由煮繭、繅絲、復(fù)搖和汰頭(副產(chǎn)品加工)四個(gè)工序的廢水組成,其中煮繭、繅絲、復(fù)搖廢水為連續(xù)性排放,由于汰頭生產(chǎn)操作的間斷性,汰頭廢水為間斷排放。從排放量來(lái)看,煮繭廢水占7%~10%,繅絲廢水占60%~65%,復(fù)搖廢水占1%~2%,汰頭廢水占7%~15%,其余9%~10%為鍋爐用水。

      繅絲廠生產(chǎn)廢水中主要的污染物為絲膠蛋白質(zhì)、蛹體蛋白質(zhì)及脂肪酸等有機(jī)物質(zhì),同時(shí)廢水中氮、磷含量較高,是一種無(wú)毒的有機(jī)廢水,可生化性較好。其中,繅絲廢水中主要含有絲膠、絲素等高分子蛋白有機(jī)物;煮繭廢水有機(jī)物濃度較高;復(fù)搖廢水水量小,有機(jī)物濃度也低;汰頭廢水水量不大,但有機(jī)物濃度最高,是污染影響最為嚴(yán)重的廢水。

      3 繅絲工業(yè)廢水的處理工藝

      繅絲工業(yè)廢水一般包括生產(chǎn)廢水(繅絲、煮繭、復(fù)搖生產(chǎn)廢水,汰頭廢水混入或另行單獨(dú)處理)以及職工生活廢水等。廢水中的主要污染物為COD、BOD5、NH3-H、TN、SS等。自20世紀(jì)80年代開(kāi)始對(duì)制絲廢水的治理進(jìn)行研究以來(lái),隨著科技的進(jìn)步與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,人們?cè)诳壗z廢水處理與利用上探索出一些技術(shù)可靠、經(jīng)濟(jì)性高的處理工藝。

      3.1 物化處理技術(shù)

      物化技術(shù)是指主要采用活性套吸附、化學(xué)氧化、化學(xué)沉淀、電滲析等多種方式。V Ravindran等人曾經(jīng)利用生物活性炭進(jìn)行試驗(yàn),力求在活性炭上培養(yǎng)出生物膜,以此來(lái)達(dá)到有機(jī)物降解的目標(biāo)。試驗(yàn)研究表明,生物活性炭在處理有機(jī)廢水方面頗有功效,同時(shí)TOC的去除與生物增長(zhǎng)曲線之間存在較大聯(lián)系。對(duì)此,景漢青等人利用不同的混凝劑對(duì)汰頭廢水進(jìn)行處理,當(dāng)進(jìn)水COD為5 880mg/L時(shí),采用硫酸對(duì)pH值進(jìn)行調(diào)節(jié);出水COD為980mg/L,汰頭的去除率為83%;利用硫酸鋁進(jìn)行試驗(yàn),去除率為77%;利用黃金銹作為混凝劑對(duì)繅絲廢水進(jìn)行處理,得出最佳藥量為0.5mg/L,COD的去除率可達(dá)到72%[2]。

      采用物化處理技術(shù)的主要優(yōu)勢(shì)在于,出水水質(zhì)較為穩(wěn)定,但缺陷在于投入的成本費(fèi)用較大,能耗量較大,容易產(chǎn)生二次污染。因此,在實(shí)際應(yīng)用的過(guò)程中,通常在需要深度處理時(shí)才會(huì)采用物化方法。

      3.2 厭氧生物處理技術(shù)

      該技術(shù)的優(yōu)勢(shì)眾多,動(dòng)力消耗較小,剩余污泥量較少,能夠降解一些不易降解的有機(jī)物?,F(xiàn)階段,采用該技術(shù)對(duì)有機(jī)物進(jìn)行處理的方式為上流式厭氧污泥床、厭氧生物濾池等。在試驗(yàn)處理中,主要采用氣浮—厭氧—好氧處理—物化處理廢水的處理流程。汰頭廢水經(jīng)過(guò)氣浮、厭氧之后,COD由12 000 mg/L降低到1 800 mg/L,然后與煮繭廢水、立繅廢水混合,混合廢水COD降低到130 mg/L,最后通過(guò)物化處理,出水時(shí)的COD降低到89 mg/L。利用厭氧生物發(fā)酵處理技術(shù),對(duì)繅絲企業(yè)中的廢水進(jìn)行處理,為了保障池內(nèi)沼氣發(fā)酵細(xì)菌的溫度始終在30~40℃,在硝化池中安裝PVC管束,并且在后方設(shè)置了排煙鍋爐,當(dāng)池內(nèi)的換熱溫度超過(guò)100℃以后,煙氣將會(huì)自動(dòng)從閥門(mén)處排出,從試驗(yàn)結(jié)果看來(lái),進(jìn)水COD濃度為2 500 mg/L,去除率達(dá)到79%。

      3.3 SBR生化處理

      SBR生化處理主要分為五個(gè)去除階段:進(jìn)水→反應(yīng)→沉淀→排水→閑置。進(jìn)水階段:污水被輸送到反應(yīng)池以后,水下攪拌器啟動(dòng),使污水與池內(nèi)活性污泥相接觸,這時(shí)污泥中的菌膠團(tuán)便吸附水中有機(jī)物對(duì)污染物開(kāi)始降解;反應(yīng)階段:在曝氣作用下,水中的BOD在氧化作用下分解,同時(shí)開(kāi)始硝化反應(yīng),聚磷菌好氧吸收磷,此時(shí)去除率約40%~50%,沉淀階段,在曝氣停止以后,便開(kāi)始沉淀,剩下的BOD將與污泥一同被輸送到反應(yīng)器底部,由于水中溶解氧不斷減少,系統(tǒng)開(kāi)始從好氧進(jìn)入?yún)捬酢o(wú)氧狀態(tài),進(jìn)行脫氮反應(yīng),去除率約77%;排水階段,潷水開(kāi)始,繼續(xù)沉淀,這時(shí)的系統(tǒng)基本上處于厭氧狀態(tài),活性污泥、反硝化細(xì)菌繼續(xù)發(fā)揮作用,進(jìn)行反硝化脫氮,去除率約86%;閑置階段,停止?jié)?,將其中剩余的污泥排除,反?yīng)器中的活性污泥依舊接著反硝化,力求使繅絲廢水的去除率達(dá)到更高。

      3.4 BAF生化處理

      繅絲廢水在經(jīng)過(guò)第一級(jí)BAF-C/N濾池,大部分BOD與COD在此得到有效降解,部分氨氮在好氧狀態(tài)下進(jìn)行硝化反應(yīng),污水在被傳輸?shù)降诙?jí)BAF-N濾池中后,使其中的氨氮被大部分硝化,BOD中的磷被進(jìn)一步降解去除。當(dāng)一二級(jí)BAF底部供氧濾池使用一段時(shí)間以后,需要對(duì)池底進(jìn)行多次沖洗。在沖洗時(shí),使用氣水聯(lián)合法。在反沖洗過(guò)程中,反沖后的污水通過(guò)排水緩沖池進(jìn)入水解酸化池中,與先前污水混合再進(jìn)入處理系統(tǒng)。

      有試驗(yàn)對(duì)曝氣生物濾池(BAF)去除色度、COD、BOD5、氨氮、SS(懸浮物)的效果及其影響因素進(jìn)行了研究,研究結(jié)果表明,影響B(tài)AF池工作性能的主要因素有填料層高度、氣水比、水力負(fù)荷等。氣水比為3:1時(shí),COD和氨氮的去除效率最高;水力負(fù)荷條件為0.23~0.6 m3/(m2·h),BAF池對(duì)懸浮物具有較好的去除能力,水力負(fù)荷在0.18~0.6 m3/(m2·h)的范圍內(nèi),反應(yīng)器對(duì)有機(jī)物去除能力基本不受影響;填料層總高度為2 m的上向流式BAF池,大部分COD在距底部40~60 cm填料處降解;大部分氨氮在距低部80~90 cm填料處去除;大部分懸浮物在距底部30~50 cm處被去除。但是,曝氣生物濾池(BAF工藝)不能實(shí)現(xiàn)生物除磷的功能,只能和化學(xué)除磷結(jié)合實(shí)現(xiàn)除磷。

      4 處理后水質(zhì)指標(biāo)及運(yùn)行成本

      按照上述方式對(duì)繅絲廢水進(jìn)行處理以后,出水污染物的檢測(cè)結(jié)果能符合國(guó)家相關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。對(duì)比處理前廢水中各項(xiàng)污染物指標(biāo)來(lái)看,大部分污染物降低了至少90%,使工業(yè)廢水中污染物含量極大降低,使生態(tài)環(huán)境得到切實(shí)保障。

      運(yùn)行成本方面,有研究結(jié)果表明,按照每日處理繅絲廢水2 000 m3計(jì)算,噸水的電耗成本約0.312元,人工費(fèi)用、藥劑費(fèi)用等約0.158 7元/噸水。在實(shí)際項(xiàng)目中,處理深度直接影響設(shè)備、藥劑的投入,從而影響噸水處理成本。物化處理技術(shù)的成本相對(duì)較高,生化處理技術(shù)相對(duì)經(jīng)濟(jì)性比較好。

      5 繅絲廢水處理工程實(shí)例

      以廣西桂合科技有限公司絲綢項(xiàng)目為例,該項(xiàng)目廢水處理裝置規(guī)模為200 m3/d,主要處理生產(chǎn)廢水(由繅絲過(guò)程中煮繭、繅絲、復(fù)搖及絲綢生產(chǎn)過(guò)程中的泡絲廢水、鍋爐排水組成)及生活污水。從2018年上半年的運(yùn)行情況來(lái)看,生產(chǎn)廢水經(jīng)污水資源化無(wú)害凈化處理系統(tǒng)處理后,出水水質(zhì)達(dá)到《繅絲工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB28936-2012)表2標(biāo)準(zhǔn)。處理工藝主要流程為,繅絲廢水→格柵池→集水池→強(qiáng)化SBR池(兩座)→生物接觸濾池→射流氣水混合器→生化反應(yīng)塔→生物砂、碳組合塔→脫氣再生水塔→冷水塔→清水池,清水池出水回用于制絲生產(chǎn)線。生化反應(yīng)塔、生物砂與碳組合塔設(shè)計(jì)有內(nèi)循環(huán)系統(tǒng),脫氣再生水塔設(shè)置反沖洗系統(tǒng)。現(xiàn)階段運(yùn)營(yíng)期間,生產(chǎn)廢水經(jīng)處理后全部回用,尚無(wú)生產(chǎn)廢水外排。

      為防止回用水沉積物過(guò)多,遠(yuǎn)期計(jì)劃將約10 m3/d(生產(chǎn)廢水的5%)經(jīng)處理后與經(jīng)化糞池處理的生活污水混合外排,排入五象污水處理廠處理,最終排入八尺江。

      6 結(jié)論

      “綠色增長(zhǎng)、資源節(jié)約、環(huán)境友好”的綠色經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)方式已經(jīng)成為當(dāng)今社會(huì)的普遍共識(shí),繅絲工業(yè)在快速發(fā)展的同時(shí)應(yīng)利用生產(chǎn)新技術(shù)從生產(chǎn)源頭上節(jié)能減排,采用以廢水回用為核心的清潔生產(chǎn)模式以及具有高附加值的資源化處理方式,探索低能耗、少污染、投入小、高產(chǎn)出的可持續(xù)綠色生產(chǎn)方式,提高繅絲行業(yè)的清潔生產(chǎn)水平,適應(yīng)新時(shí)期國(guó)家綠色經(jīng)濟(jì)發(fā)展方針的要求。

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