魏廣鴻 李國(guó)棟
(京能秦皇島熱電有限公司,河北秦皇島066004)
給水加氧(OT)控制技術(shù)是指在電廠鍋爐高純度的給水中添加適量的氧來(lái)抑制熱力系統(tǒng)腐蝕。給水加氧(OT)處理方式雖然有著諸多優(yōu)點(diǎn),但一旦操作不當(dāng)或運(yùn)行條件不滿足要求,不但不能減緩氧化皮的生成、脫落,反而會(huì)造成腐蝕加劇。
研究表明,氧在水中具有雙重性,在給水水質(zhì)不良的情況下氧是造成金屬腐蝕的直接因素,但是高純水中氧又能使金屬表面形成保護(hù)膜而抑制金屬進(jìn)一步腐蝕。依據(jù)這一研究成果,在給水水質(zhì)高度純凈(氫電導(dǎo)率<0.15 μS/cm)的條件下,添加適量的氧氣使熱力設(shè)備金屬表面形成一層致密光滑的三氧化二鐵保護(hù)膜,可以達(dá)到降低水冷壁的結(jié)垢速率,減少熱力系統(tǒng)腐蝕產(chǎn)物和汽輪機(jī)結(jié)垢、積鹽的目的。
傳統(tǒng)的給水AVT處理是盡量降低給水的含氧量并加入氨提高水汽系統(tǒng)的pH值,加入聯(lián)氨除去給水剩余的氧并且使水汽系統(tǒng)處于還原性條件下。由于聯(lián)氨有毒性且加聯(lián)氨可能出現(xiàn)流動(dòng)加速腐蝕,造成系統(tǒng)鐵含量高,因此現(xiàn)在大多超臨界機(jī)組采取停止加聯(lián)氨、提高給水pH到9.4±0.1并保持給水溶解氧10~20 μg/L的措施,從而有效降低給水含鐵量,但是這樣會(huì)縮短凝結(jié)水精處理的運(yùn)行周期,增加精處理的再生次數(shù)和再生劑的消耗量以及廢水量。
加氧處理(OT)則認(rèn)為,當(dāng)水的純度達(dá)到一定要求后,一定濃度的氧不但不會(huì)造成碳鋼的腐蝕,反而能使碳鋼表面形成均勻致密的三氧化二鐵+磁性四氧化三鐵雙層結(jié)構(gòu)的保護(hù)膜,從而抑制碳鋼制高壓加熱器、給水管、省煤器以及疏水系統(tǒng)的流動(dòng)加速腐蝕。
兩種給水處理方式比較:OT方式能夠降低鍋爐受熱面垢量沉積,提高傳熱效率,減少流動(dòng)腐蝕的同時(shí)也降低由于腐蝕所帶來(lái)的系列風(fēng)險(xiǎn),能夠降低鍋爐壓降,提高鍋爐效率。同時(shí)由于加氨量的減少,也延長(zhǎng)了精處理的運(yùn)行周期。
給水加氧系統(tǒng)包括:加氧匯流排、加氧控制柜、加氧管道和閥門(mén)等系統(tǒng),加氧口分別位于精處理出口和除氧器出口,熱工邏輯控制方法說(shuō)明如下:
(1)通過(guò)凝結(jié)水流量(或機(jī)組負(fù)荷)與除氧器入口溶解氧含量控制凝結(jié)水精處理出口加氧電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開(kāi)度。
(2)通過(guò)給水流量(或機(jī)組負(fù)荷)與省煤器入口溶解氧含量控制除氧器出口水加氧電動(dòng)調(diào)節(jié)閥開(kāi)度。
(3)除氧器入口氧含量超高限時(shí),自動(dòng)關(guān)閉凝結(jié)水精處理出口加氧電磁閥;省煤器入口氧含量超高限時(shí),自動(dòng)關(guān)閉除氧器出口加氧電磁閥;以上應(yīng)設(shè)聲光報(bào)警,提醒運(yùn)行人員查明原因,如是調(diào)節(jié)閥失靈則應(yīng)改為手動(dòng)控制。
(4)給水氫電導(dǎo)率、精處理出口氫電導(dǎo)率兩個(gè)信號(hào)同時(shí)超標(biāo)(大于0.15 μS/cm)時(shí),自動(dòng)關(guān)斷凝結(jié)水精處理出口加氧電磁閥和除氧器出口加氧電磁閥,并有聲光報(bào)警,提醒運(yùn)行人員提高pH值,立即改為給水AVT控制。
(5)匯流排氧氣壓力報(bào)警信號(hào)遠(yuǎn)傳,運(yùn)行人員能隨時(shí)掌握氧氣瓶壓力變化并及時(shí)更換。
3.2.1 溶解氧
省煤器入口給水溶解氧含量控制在30~100 μg/L,期望控制值40~80μg/L。除氧器入口給水氧含量控制在30~150μg/L,期望控制值40~80 μg/L。注意:正常加氧運(yùn)行中當(dāng)手動(dòng)改變加氧量時(shí),一般要等20 min左右,省煤器入口或除氧器入口溶氧表才有反應(yīng)。
3.2.2 pH值
省煤器入口給水pH值的控制范圍為8.50~9.00,期望控制值在8.80~9.00范圍內(nèi)。
3.2.3 氫電導(dǎo)率
凝結(jié)水精處理混床出口氫電導(dǎo)率小于0.12 μS/cm,實(shí)際混床氫電導(dǎo)率應(yīng)該控制小于0.10 μS/cm,確保精處理出水水質(zhì)滿足加氧要求。控制省煤器入口給水的氫電導(dǎo)率在正常運(yùn)行時(shí)應(yīng)小于0.15 μS/cm,運(yùn)行中實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)主蒸汽的氫電導(dǎo)率在正常運(yùn)行時(shí)應(yīng)小于0.15 μS/cm,期望控制值小于0.10 μS/cm。
經(jīng)調(diào)研已采取加氧措施的電廠,在正常加氧過(guò)程中,省煤器入口給水和主蒸汽氫電導(dǎo)率隨著加氧量升高而有稍許升高,這也是正?,F(xiàn)象,當(dāng)氫電導(dǎo)率超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)值0.15 μS/cm時(shí),運(yùn)行人員可適當(dāng)降低加氧量。
首先必須明確,機(jī)組在決定加氧運(yùn)行后要注意以下三點(diǎn):(1)必須進(jìn)行合理的、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募友醪僮?;?)加氧必須注意條件和運(yùn)行控制,加強(qiáng)運(yùn)行水質(zhì)控制;(3)只有在機(jī)組具備條件之后才允許加氧。
新建機(jī)組在投產(chǎn)運(yùn)行半年之后,待條件具備之后實(shí)施AVT方式向OT方式轉(zhuǎn)變。已經(jīng)實(shí)施加氧運(yùn)行的機(jī)組,在大小修之后啟動(dòng),一般是在AVT方式運(yùn)行一個(gè)星期左右的時(shí)間,保持系統(tǒng)水質(zhì)合格一段時(shí)間之后再實(shí)施加氧,加氧轉(zhuǎn)換的時(shí)間在4 h左右。
(1)機(jī)組啟動(dòng)時(shí)分別進(jìn)行冷態(tài)和熱態(tài)清洗,在鐵離子小于500 μg/L之后投運(yùn)精處理設(shè)備。此時(shí)精處理出口只加氨,以維持給水pH值在9.4~9.6范圍內(nèi),給水溶氧控制在30 μg/L以下。
(2)機(jī)組啟動(dòng)后穩(wěn)定運(yùn)行7天左右,各項(xiàng)參數(shù)正常且加氧各測(cè)點(diǎn)校驗(yàn)正常,精處理出口氫電導(dǎo)率小于0.10 μS/cm,省煤器入口給水氫電導(dǎo)率小于0.15 μS/cm時(shí),方可進(jìn)行加氧處理。
(3)精處理出口和除氧器出口開(kāi)始加氧時(shí)采用手動(dòng)方式,待除氧器入口和省煤器入口給水氧含量大于50 μg/L時(shí),切換為自動(dòng)加氧運(yùn)行。
(4)加氧4 h后,降低精處理出口加氨量,將給水pH降低到8.8~9.0。關(guān)閉除氧器啟動(dòng)排汽門(mén),并使運(yùn)行排汽門(mén)處于微開(kāi)狀態(tài)。
(5)機(jī)組啟動(dòng)時(shí),高加汽側(cè)向除氧器運(yùn)行連續(xù)排汽門(mén)打開(kāi)。加氧后4 h內(nèi),關(guān)閉高加汽側(cè)連續(xù)排汽一、二次門(mén)。
需要注意的是:在實(shí)際運(yùn)行中發(fā)現(xiàn),由于給水pH的準(zhǔn)確測(cè)定比較困難,因此一般通過(guò)除氧器入口的電導(dǎo)率來(lái)控制給水pH值,控制范圍為1.8~2.7μS/cm,期望控制范圍2.0~2.5μS/cm,目標(biāo)值2.1 μS/cm,對(duì)應(yīng)的pH值約為8.8~9.0。pH與電導(dǎo)率換算公式如下:pH=8.57+log SC(SC:比電導(dǎo)率)。
正常停機(jī)時(shí),可提前4 h停止凝結(jié)水、給水加氧。打開(kāi)除氧器排汽門(mén)和高壓加熱器向除氧器連續(xù)排汽一、二次門(mén)。將除氧器入口電導(dǎo)率目標(biāo)值改為7.0 μS/cm,啟動(dòng)運(yùn)行給水加氨泵加大精處理出口氨加入量,以盡快提高給水的pH值至9.4~9.6。若機(jī)組事故跳閘,則應(yīng)立即停止凝結(jié)水、給水加氧,迅速提高給水pH值至9.4~9.6。
當(dāng)凝汽器發(fā)生泄漏,凝結(jié)水的氫電導(dǎo)率大于0.3 μS/cm,運(yùn)行人員應(yīng)檢查原因并確保凝結(jié)水全部經(jīng)過(guò)精處理。若精處理出口氫電導(dǎo)率大于0.15 μS/cm,或給水的氫電導(dǎo)率突然超標(biāo)(大于0.3 μS/cm并有繼續(xù)增大趨勢(shì)),必須停止加氧。
此時(shí),應(yīng)提高精處理出口加氨量,控制除氧器入口電導(dǎo)率在5.5~8.5 μS/cm,提高給水的pH值至9.4~9.6,恢復(fù)為AVT方式運(yùn)行。待精處理出口和省煤器入口給水的氫電導(dǎo)率合格后,再恢復(fù)加氧處理工況。
本文通過(guò)對(duì)傳統(tǒng)給水加氧AVT處理與給水加氧(OT)處理進(jìn)行比較,分析了給水加氧技術(shù)的優(yōu)勢(shì),討論了超臨界機(jī)組在實(shí)際運(yùn)行中加氧工藝的主要控制指標(biāo)選取,從機(jī)組啟動(dòng)加氧AVT向OT轉(zhuǎn)換、機(jī)組停機(jī)時(shí)停止加氧注意事項(xiàng)、水質(zhì)惡化時(shí)給水加氧的緊急處理等方面,說(shuō)明了機(jī)組加氧過(guò)程控制的具體控制方法,以期達(dá)到降低水冷壁結(jié)垢,減少系統(tǒng)腐蝕的目的。