田 勇,韓學華,劉連慶,張向波
(1山東壽光巨能熱電發(fā)展有限公司,山東壽光 262711;2山東壽光巨能特鋼有限公司,山東壽光 262711)
山東壽光巨能特鋼有限公司有2條石灰窯生產(chǎn)線;1條燒結(jié)生產(chǎn)線;2座高爐生產(chǎn)線;1條電爐生產(chǎn)線和2條轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)線,3條軋鋼生產(chǎn)線;1條鋼管生產(chǎn)線;2條制氧生產(chǎn)線;1座燃氣和燃煤發(fā)電廠。
為保證煤氣的平衡與回收利用,配置10萬m3高爐煤氣柜1座,5萬m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜1座。建設(shè)煤氣管網(wǎng) 3000多 m,其中 DN2400管道 420 m;DN2200管道1240 m;DN1600管道980 m;DN1200管道320 m;DN800管道90 m,上述管道總體容量約9000 m3。
根據(jù)設(shè)備檢修維護需要,公司每年度都要全公司停產(chǎn)3天進行煤氣管網(wǎng)的故障閥門、膨脹節(jié)、排水器等相應(yīng)更換及缺陷處理工作。每次停產(chǎn)大修時都是根據(jù)生產(chǎn)情況,依次逐步關(guān)斷各生產(chǎn)單元煤氣后,再開啟相應(yīng)生產(chǎn)單元煤氣管道放散閥泄放殘余煤氣,然后用氮氣置換煤氣合格后,開人孔進行相應(yīng)動火檢修工作,工作完畢再用氮氣打壓檢漏無問題后恢復生產(chǎn)。由于氮氣吹掃管道為DN50管徑較小,置換時間較長,每次停送氣置換時間都在8 h以上,制氧也就必須低負荷生產(chǎn)氮氣,要等全部煤氣管網(wǎng)吹掃合格后,才能停產(chǎn)檢修。并在煤氣管網(wǎng)檢修完畢前,制氧系統(tǒng)提前3~4 h開機才能恢復生產(chǎn),用氮氣對管道焊接情況打壓檢漏,若不合格則撤掉氮氣繼續(xù)焊接直到打壓置換煤氣管道內(nèi)空氣合格,為此大大增加了制氧能耗,延長檢修時間,造成較大經(jīng)濟損失。
為解決該問題,通過多方研究,認為提前將10萬m3高爐煤氣柜儲存氮氣,5萬m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜存儲煤氣的置換方式,可大大節(jié)省檢修工作時間。
(1)提前將10萬m3高爐煤氣柜退出運行,用氮氣置換合格后,再用氮氣頂升到6萬m3柜容儲存檢修用足夠氮氣。
(2)當管網(wǎng)全部停產(chǎn)檢修時,把各管道DN150煤氣放散口打開,然后開啟10萬m3高爐煤氣柜進口閥門組,30 min內(nèi)就可把柜內(nèi)氮氣向全部煤氣管道充滿并置換合格,約計消耗2萬m3氮氣,大于煤氣管道總?cè)莘e9000 m3。
(3)氮氣置換合格后,可以立即進行動火檢修作業(yè),若進入管道內(nèi)工作則再用空氣置換氮氣合格后進行。動火作業(yè)完畢,再次用10萬m3高爐煤氣柜內(nèi)氮氣打壓檢漏,再次消耗氮氣約計10000 m3。
(4)若打壓檢漏不合格(通過我們6年工作經(jīng)驗,100%存在更換的煤氣閥門、膨脹節(jié)、排水器喇叭口等多處焊縫砂眼漏氣),則退出10萬m3高爐煤氣柜氮氣運行,把煤氣管道泄壓后繼續(xù)焊接處理泄漏缺陷,處理完畢后進行第二次高爐煤氣柜內(nèi)氮氣打壓檢漏,再次消耗氮氣約計10000 m3。無特殊情況本次打壓檢漏合格。
(5)煤氣管網(wǎng)打壓檢漏合格后,再立即用轉(zhuǎn)爐煤氣柜內(nèi)煤氣置換煤氣管網(wǎng)氮氣和10萬m3高爐煤氣柜氮氣合格,等待高爐正常生產(chǎn)后可以立即并網(wǎng)恢復各單元生產(chǎn)。
(1)減少煤氣管網(wǎng)第一次氮氣置換煤氣時間6 h,煤氣管網(wǎng)第一次打壓檢漏時間2 h,煤氣置換管網(wǎng)和10萬m3高爐煤氣柜氮氣時間1 h,共計檢修時間可縮短9 h。從2017年開始巨能特鋼全部停產(chǎn)時間由3天減少為2天,取得了重大經(jīng)濟效益。
(2)使用10萬m3高爐煤氣柜儲存氮氣,制氧可以早停機4 h,KDON(Ar)-12000制氧機組可節(jié)約電費4萬kW·h,全公司檢修過程中縮短制氧開機4 h(不開氮氣壓縮機),約節(jié)約電費3萬kW·h,同時為制氧檢修贏得充分時間。
(3)防止煤氣管網(wǎng)檢修完畢中間打壓檢漏不合格,使用完畢制氧2臺2.0 MPa,400 m3球罐中所存氮氣時,而第二次無法打壓檢修致使送煤氣后被迫帶煤氣焊接的危害性。
山東壽光巨能特鋼有限公司動力廠在全公司年度計劃停產(chǎn)大修時,通過采用提前將10萬m3高爐煤氣柜儲存氮氣,5萬m3轉(zhuǎn)爐煤氣柜存儲煤氣的煤氣管網(wǎng)檢修置換方式,停送氣置換及打壓檢漏時間大大縮短,檢修質(zhì)量得到保障,同時為制氧檢修贏得了時間,節(jié)省了制氧開機能耗,為企業(yè)取得了良好經(jīng)濟效益。