蘇輝平
上海上電電力運營有限公司
目前火力發(fā)電機組煙氣脫硫裝置大多采用石灰石-石膏濕法脫硫工藝。脫硫裝置脫硫劑為石灰石(CaCO3)與水配制的濃度為30%的懸浮漿液,其原理是將煙氣引入吸收塔內(nèi),使煙氣中的SO2與石灰石漿液充分接觸并發(fā)生化學反應,生成半水亞硫酸鈣,在經(jīng)過與強制氧化空氣的反應后生成二水硫酸鈣,然后經(jīng)過石膏漿液旋流器的分離和真空脫水系統(tǒng)的脫水生成副產(chǎn)品石膏,從而脫去煙氣中的SO2。石灰石塊由自卸卡車運至廠內(nèi),卸入卸料斗,料斗上部設有防止大粒徑石灰石進入的振動鋼蓖,下部設有振動輸送機。斗式提升機將石灰石輸送到儲倉的埋刮板輸送機(見圖1)。一個石灰石儲倉出料口對應一套濕式球磨機系統(tǒng)。出料口設有電磁振動給料機和稱重式皮帶輸送機,稱重皮帶機進行稱重后進入濕式球磨機,濕式球磨機制成濃度20%~30%的石灰石漿液,然后根據(jù)吸收塔漿液pH值的需要由石灰石漿液泵送至吸收塔漿液池進行反應(見圖2)。
濕式球磨機是低速圓筒形磨機,鋼球和石灰石通過旋轉(zhuǎn)的筒體在回轉(zhuǎn)時受磨擦力和離心力作用被提升條帶到一定高度后由于重力作用,便產(chǎn)生拋落,石灰石在沖擊和研磨作用下被粉碎。石灰石在濕式球磨機中被磨成漿液并自流至循環(huán)箱,然后由球磨機循環(huán)泵輸送至石灰石漿液旋流器。通過旋流器底部流動再循環(huán)至濕式球磨機入口,進入球磨機內(nèi)再次碾磨;而溢流部分的漿液則自流入石灰石漿液箱中,最終濕式球磨機制成濃度20%~30%的石灰石漿液,由石灰石漿液泵送至吸收塔漿液池。
圖1 常規(guī)石灰石卸料流程圖
圖2 常規(guī)濕式球磨機流程圖
石膏旋流器是一種分離分級的設備,利用離心沉降原理。旋流器自身無動力裝置,懸浮液經(jīng)一定壓力作用下,液體以一定的壓力從旋流器周邊切向進入旋流器內(nèi)產(chǎn)生強烈的旋轉(zhuǎn)渦流后在內(nèi)部持續(xù)運動。由于粗顆粒與細顆粒之間存在粒度差,其受到的離心力、向心浮力、流體曳力等大小不同,受離心沉降作用,大部分粗顆粒經(jīng)旋流器底部出口排出,而大部分細顆粒由溢流管排出,從而達到分離分級目的。
(1)石灰石漿液的細度指的是漿液中石灰石顆粒的大小,將直接關系到吸收塔內(nèi)的石灰石漿液消耗量、漿液循環(huán)泵的耗電量以及葉輪的非正常磨損。未達標漿液在吸收塔底部造成漿液沉積,當推積至一定高度后將堵塞漿液循環(huán)泵進口,最終導致系統(tǒng)液氣比下降。長期運行使設備造成異常磨損,不僅提高了系統(tǒng)的運行成本,而且會導致未完全反應的亞硫酸鈣附著在碳酸鈣表面,造成亞硫酸鹽致盲情況,最終影響脫硫效率和副產(chǎn)品石膏的品質(zhì),嚴重情況下影響環(huán)保指標和機組安全經(jīng)濟運行。
(2)為了保證機組脫硫效率,減少吸收塔底部沉積,降低石灰石消耗量與球磨機能耗,需要提高石灰石漿液的細度來提升漿液與二氧化硫的反應程度。旋流器溢流細度不達標是引起石灰石漿液細度不合格的主要因素。如能有效解決這一問題,提高石灰石漿液細度保證漿液的合格率指日可待。
根據(jù)實際情況的分析,得出了可能導致漿液細度不合格的幾個因素,具體見表3。
表3 導致漿液細度不合格的幾個因素及分析
圖3 沉砂嘴口徑小
圖4 石灰石來料不合格
圖5 鋼球磨損
圖6 襯板提升條磨損
細度達標后,漿液中粗顆粒物減少,吸收塔底部漿液沉積情況有所好轉(zhuǎn),經(jīng)檢查吸收塔底部已基本無沉積物,減少了人力資源浪費的同時也減輕了吸收塔區(qū)域各種設備的非正常磨損。有效提高了脫硫效率,保證機組環(huán)保指標的有效控制。
節(jié)能信息與動態(tài)
徐匯區(qū)龍華街道加強機關節(jié)能降耗工作
最近,徐匯區(qū)龍華街道采取多項措施,加強機關節(jié)能減排工作。(1)分批更換機關大樓非節(jié)能燈泡和燈管,保障辦公場所全部采用LED節(jié)能燈,并明確專人負責關閉各辦公區(qū)域的空調(diào)、照明、打印機、碎紙機及電腦等所有電器設備。(2)嚴格控制空調(diào)溫度,鼓勵少用電梯,多走樓梯。使用太陽能熱水系統(tǒng),積極推進新能源利用。張貼節(jié)約用水提醒標識,加強節(jié)水管理。(3)合理調(diào)度公務車輛,減少油耗支出。增設干濕分離垃圾桶,推行垃圾分類。對廢紙、紙板箱、廢棄塑料等進行分類回收,減少資源浪費。