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      ETIG電絮凝工藝處理冶煉廢水中試研究

      2018-03-04 12:53:10李光明
      山西冶金 2018年6期
      關(guān)鍵詞:水樣電導(dǎo)率反應(yīng)器

      李光明

      (忻州市環(huán)境監(jiān)測站, 山西 忻州 034000)

      冶金工業(yè)是我國的重點工業(yè)產(chǎn)業(yè)之一的同時,也是我國的污染排放非常突出的領(lǐng)域。近些年我國發(fā)生的幾起重金屬污染事件,如2006年湖南岳陽砷污染事件、2008年云南陽宗海砷污染事件、2010年福建紫金礦業(yè)潰壩事件等均與金屬冶煉有關(guān)。為此,多年來國內(nèi)外學(xué)者對冶金廢水中污染物的去除進行了大量的研究。研究發(fā)現(xiàn),絮凝是水處理中較常見、也是最重要的物化過程之一,對冶金廢水中污染物的去除具有重要的作用[1]。同時,由于廢水中存在的陰、陽離子使廢水一般具有較高的電導(dǎo)性,因此可以采用電化學(xué)法處理廢水。

      1 電絮凝技術(shù)原理

      1.1 電絮凝原理

      電絮凝技術(shù)設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,操作維護方便,可在一臺設(shè)備中完成電解氧化還原、電解絮凝等過程,易于實現(xiàn)自動化,且不需要投加任何氧化劑或還原劑,產(chǎn)生污染少,加之其工藝運行平穩(wěn),水質(zhì)穩(wěn)定,因此被稱為是一種設(shè)備自動化程度高、管理簡單、效果較佳、環(huán)境友好的水處理技術(shù)。

      電絮凝技術(shù)技術(shù)原理是陽極在外加電源的作用下,經(jīng)一系列的溶蝕、水解、聚合和電解氧化還原過程等,形成多種羥基絡(luò)合物、多核羥基絡(luò)合物以至氫氧化物,并通過電解絮凝(吸附架橋、壓縮雙電層、網(wǎng)捕等)、電解氣浮等作用,使得廢水中的膠態(tài)雜質(zhì)、懸浮顆粒等凝聚沉淀而分離。具體如圖1所示[2]。

      圖1 電絮凝反應(yīng)原理圖

      1.2 ETIG電絮凝反應(yīng)器

      20世紀(jì)的80年代,電絮凝技術(shù)開始在國內(nèi)試行,但因為有許多的技術(shù)瓶頸沒法突破,故其處理量都非常小,僅僅停留在每天幾噸到十幾噸的水平。

      據(jù)調(diào)查和研究顯示,現(xiàn)階段美國環(huán)??萍紘H集團(ETIG)電絮凝反應(yīng)器被世界各國廣泛應(yīng)用。其與國內(nèi)所生產(chǎn)的電絮凝反應(yīng)器相比,具有如下優(yōu)點:

      1)在設(shè)計及使用等方面,解決了國內(nèi)反應(yīng)器所存在的電極腐蝕、泄漏、結(jié)垢、處理量小、費用高、使用壽命短以及無法消除的電絮凝反應(yīng)所產(chǎn)生的氣體等問題。

      2)ETIG的電絮凝反應(yīng)器設(shè)計先進,技術(shù)成熟,清洗無需酸洗,消除了操作危險和對環(huán)境的再次污染。

      3)ETIG電絮凝系統(tǒng)可以最大限度的重復(fù)利用已有設(shè)備及建筑,且完全實現(xiàn)了工業(yè)化。

      4)ETIG的電絮凝反應(yīng)器擁有相應(yīng)的知識產(chǎn)權(quán),是美國國家環(huán)保署唯一認(rèn)可的同類技術(shù),國際上處于領(lǐng)先。

      2 實驗材料與方法

      2.1 某冶煉廠冶煉廢水現(xiàn)狀

      以某冶煉廠2018年6月的實際排放情況為例,經(jīng)檢測,其廢水超標(biāo)排放,造成了嚴(yán)重的環(huán)境污染及重金屬資源浪費。具體排放情況如表1所示。

      表1 某冶煉廠總排口廢水在線監(jiān)測數(shù)據(jù)分析結(jié)果

      2.2 試驗儀器與藥劑

      1)試驗主要儀器及設(shè)備:pH 計(Model 868,Orion Research.Inc.);ETIG 9.6 L/min(13.8 m3/d)電絮凝處理設(shè)備;250 mL燒杯、玻棒、過濾斗、2 L塑料杯、電導(dǎo)儀、2 m3立方槽、集水箱;原子吸收分光光度計(AA-7000,SHIMADZU)。

      2)試驗主要藥劑:Ca(OH)2溶液、稀 H2SO4、絮凝劑等。

      2.3 中試試驗方法

      本試驗采用的ETIG電絮凝法處理冶煉廢水工藝的構(gòu)筑物及設(shè)備包括篩網(wǎng)、原水池、電絮凝反應(yīng)系統(tǒng)、除泡池、絮凝劑投加系統(tǒng)、澄清池、污泥沉淀池、壓濾機等。具體工藝流程簡單示意圖如圖2所示。

      圖2 ETIG電絮凝法工藝流程

      圖2 中,篩網(wǎng)是污水站第一道預(yù)處理設(shè)施,用于去除懸浮物等雜物;由于一般生產(chǎn)廢水的排放量在一天內(nèi)變化幅度較大,原水池用于均衡廢水的水質(zhì)和水量;電絮凝反應(yīng)系統(tǒng)

      2.4 重金屬的檢測方法

      本試驗中采用火焰原子吸收法檢測,并將檢測結(jié)果進行記錄、整理和分析。

      3 中試試驗結(jié)果及分析

      3.1 中試試驗系統(tǒng)調(diào)試階段

      6月2日—6月4為調(diào)試階段,記錄的廢水處理前、后的 pH 值及 Pb、Zn、Cd、As濃度,其中,所有重金屬污染物濃度均按mg/L計,去除率按%計。通過數(shù)據(jù)可以看到,調(diào)試階段的前兩天,只有總鎘的處理數(shù)據(jù)沒有達標(biāo)。分析原因,可能是儀器的一些相關(guān)參數(shù)還未調(diào)整到最佳狀態(tài),故6月4日對儀器進行了調(diào)整,調(diào)整后各項指標(biāo)均達標(biāo)。同時,經(jīng)過這三天的調(diào)試可知,處理過程中整流器的電壓值最好高于18 V;原水樣的電導(dǎo)率最好大于2 000 μs/cm;電流值不能低于75 A。

      3.2 連續(xù)運行階段

      連續(xù)運行階段是系統(tǒng)正常工作的階段。6月5日—6月16日為儀器24 h連續(xù)運行階段,同樣記錄的廢水處理前、后的pH值及Pb、Zn、Cd、As濃度。通過數(shù)據(jù)可以看到,連續(xù)運行階段冶煉廢水經(jīng)過ETIG電絮凝反應(yīng)系統(tǒng)處理后,各項指標(biāo)都遠低于排放標(biāo)準(zhǔn),有的甚至達到100%的去除率,處理效果非常好。

      3.3 高濃度水樣處理階段

      6月17日—6月23日,人為的把水樣中鎘、砷的含量提高,記錄的廢水處理前、后的pH值及Pb、Zn、Cd、As濃度。結(jié)果發(fā)現(xiàn),處理后的水樣總鎘、總砷含量達標(biāo),且其他指標(biāo)也都非常理想,說明ETIG電絮凝反應(yīng)系統(tǒng)對于高鎘和高砷水樣的處理較為適用。

      3.4 參數(shù)分析及不同工藝試驗結(jié)果對比

      1)參數(shù)分析。通過試驗發(fā)現(xiàn),整個處理過程的參數(shù)方面,原水樣的電導(dǎo)率、pH值、整流器的電壓和電流值等會對ETIG電絮凝工藝處理效果產(chǎn)生影響。具體的,高濃度和高電導(dǎo)率的水樣pH值調(diào)節(jié)到8.5~9.0之間較好,而其余的一般水樣則將pH值控制在7.5 ~9.0之間即可。電導(dǎo)率太低,電流值減小,會影響處理的效果,而電導(dǎo)率過高,說明水樣中金屬離子含量很高,也會影響處理效果。

      2)ETIG電絮凝工藝處理與化學(xué)處理的比較。以6月14日數(shù)據(jù)為例,比較ETIG電絮凝工藝與化學(xué)處理的效果。結(jié)果如圖3、下頁圖4、圖5所示。

      圖3 ETIG電絮凝工藝與化學(xué)處理前后總鎘排放濃度比較

      由圖3、圖4、圖5可以看出,化學(xué)處理的工藝,處理效果不理想,排放廢水中總鎘嚴(yán)重超標(biāo),同時pH值超標(biāo)嚴(yán)重,無法達到國家排放標(biāo)準(zhǔn)。而廢水經(jīng)ETIG電絮凝工藝處理后,各污染指標(biāo)的排放濃度都很低,遠遠優(yōu)于國家排放標(biāo)準(zhǔn)。具體的,鉛的含量非常低,去除率達99.19%,幾乎不能檢測出來;鋅的濃度低至ICP未檢出,可視為排放濃度為0,去除率達99.98%;鎘的含量非常低,其平均值僅為0.018 mg/L,去除率達99.17%;砷的含量非常低,其平均值僅為0.011 mg/L,去除率達97.48%。同時,pH值基本上在7~9范圍內(nèi),其平均值為8.65,是達標(biāo)的。

      圖4 ETIG電絮凝工藝與化學(xué)處理前后總砷排放濃度比較

      圖5 ETIG電絮凝工藝與化學(xué)處理前后pH值比較

      4 結(jié)語

      綜上所述,采用美國環(huán)??萍紘H集團(ETIG)電絮凝反應(yīng)器處理冶煉廢水后,可以確保廢水達標(biāo)排放,從而大大減少排污費的交納。而且,各重金屬因子濃度極低,遠遠優(yōu)于國家排放標(biāo)準(zhǔn),利于環(huán)境保護及冶煉業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。同時,還可進行資源化利用,回收大量重金屬,創(chuàng)造經(jīng)濟效益??傊?,ETIG電絮凝工藝在處理冶煉廢水方面,是一種可以達到環(huán)境效益和經(jīng)濟效益雙贏的水處理技術(shù)。

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