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      太鋼酸再生機(jī)組氧化鐵粉質(zhì)量的穩(wěn)定提升

      2018-03-04 12:53:18
      山西冶金 2018年6期
      關(guān)鍵詞:軟磁焙燒爐脫硅

      李 慧

      (山西太鋼不銹鋼股份有限公司冷軋硅鋼廠, 山西 太原 030003)

      氧化鐵粉作為鐵氧體原料,被廣泛應(yīng)用于硬磁、軟磁等磁性材料的加工與制造,目前,國(guó)內(nèi)高純氧化鐵粉的生產(chǎn)主要來(lái)自于冷軋酸洗生產(chǎn)線的鹽酸再生設(shè)備在廢酸再生過(guò)程中附帶的副產(chǎn)品[1]。山西太鋼不銹鋼股份有限公司(全文簡(jiǎn)稱(chēng)太鋼)冷軋硅鋼廠現(xiàn)有的鹽酸再生系統(tǒng)是以酸洗鋼板后廢酸為原料,采用Ruthner噴霧焙燒技術(shù)獲得再生鹽酸,同時(shí)得到副產(chǎn)物氧化鐵粉。其生產(chǎn)的氧化鐵粉Fe2O3含量高,雜質(zhì)成分少,比表面積大,受到廣大軟磁鐵氧體用戶(hù)的青睞,可用來(lái)制作高檔軟磁材料。本文主要以太鋼冷軋硅鋼廠2號(hào)鹽酸再生生產(chǎn)的氧化鐵粉作為研究對(duì)象,分析了氧化鐵粉質(zhì)量現(xiàn)狀及主要影響因素,從而提出控制和提高氧化鐵粉質(zhì)量的措施和方法。

      1 太鋼鹽酸再生生產(chǎn)工藝

      太鋼冷軋硅鋼廠引進(jìn)奧地利ANDRITZ公司噴霧焙燒技術(shù),將酸洗后的廢酸經(jīng)過(guò)處理后回收再生利用,此法既提高了酸洗工序的效率,降低了生產(chǎn)成本,又保護(hù)了環(huán)境,減少?gòu)U酸對(duì)環(huán)境的污染,同時(shí)生產(chǎn)出的氧化鐵粉可用作磁性材料鐵氧體的原材料,提高經(jīng)濟(jì)效益。

      太鋼鹽酸再生裝置由預(yù)脫硅系統(tǒng)、精脫硅系統(tǒng)、酸再生系統(tǒng)以及氧化鐵粉站四個(gè)系統(tǒng)組成。酸洗線排放的廢鹽酸通過(guò)預(yù)脫硅裝置脫去廢酸中的大顆粒雜質(zhì),然后再經(jīng)精脫硅裝置脫去廢鹽酸中的細(xì)小顆粒雜質(zhì),最后送入酸再生裝置焙燒反應(yīng)后生成滿(mǎn)足生產(chǎn)線使用的再生酸,再生過(guò)程生成的副產(chǎn)品氧化鐵粉經(jīng)收集后裝袋進(jìn)行銷(xiāo)售,其工藝流程如圖1所示。

      圖1 太鋼鹽酸再生裝置

      2 氧化鐵粉質(zhì)量現(xiàn)狀及影響因素

      通常來(lái)說(shuō),氧化鐵粉的質(zhì)量取決于其物理性能及化學(xué)性能。生產(chǎn)軟磁用氧化鐵粉不僅需要很高的物理性能指標(biāo),也需要很高的化學(xué)品位,2017年太鋼對(duì)安徽、江蘇等地方氧化鐵粉用戶(hù)企業(yè)進(jìn)行了走訪,實(shí)地了解太鋼冷軋硅鋼廠氧化鐵粉使用情況及存在的問(wèn)題,用戶(hù)普遍反映太鋼生產(chǎn)的氧化鐵粉Fe2O3含量高,雜質(zhì)含量低,比表面積大,可用來(lái)制作高檔軟磁材料,但其質(zhì)量波動(dòng)較大,部分雜質(zhì)如B、Na2O、P2O5的含量離客戶(hù)的要求仍有一定差距。

      圖2為2017年1月—12月份2號(hào)酸再生氧化鐵粉及其主要化學(xué)雜質(zhì)的YHT1、2級(jí)品比例。由下頁(yè)圖2可以看出太鋼冷軋硅鋼廠氧化鐵粉質(zhì)量波動(dòng)較大,穩(wěn)定性差,其中SiO2、Al2O3含量波動(dòng)較大,是影響氧化鐵粉質(zhì)量的主要因素,氧化鐵粉性能的穩(wěn)定性直接影響后續(xù)磁性材料產(chǎn)品的質(zhì)量。

      3 影響氧化鐵粉質(zhì)量的原因分析

      3.1 氧化鐵粉中SiO2和Al2O3含量高的主要原因

      軟磁鐵氧體對(duì)SiO2含量要求特別高,要求氧化鐵粉中w(SiO2)不超過(guò) 150×10-6,對(duì)于高技術(shù)應(yīng)用來(lái)說(shuō),用戶(hù)要求小于70×10-6,氧化硅含量越低,市場(chǎng)價(jià)格就越高。

      通過(guò)對(duì)脫硅工藝過(guò)程的跟蹤和分析,認(rèn)為其含量波動(dòng)的主要原因:

      圖2 2017年1月—12月份氧化鐵粉的YHT1、2級(jí)品率

      1)溶解槽內(nèi)鐵條不足,使得后續(xù)形成的Fe(OH)3含量減少,吸附SiO2等雜質(zhì)能力變?nèi)?,廢酸中Si、Al等雜質(zhì)未完全脫除。

      2)氨水配比不合適。由于廢酸中SiO2、Al2O3等雜質(zhì)在pH為3.5 ~4.0時(shí)沉淀效果最好,氨水量過(guò)大或過(guò)小都會(huì)對(duì)反應(yīng)罐內(nèi)pH有影響,從而影響脫硅效果。

      3)壓縮空氣量不足,廢酸氧化不充分,可吸附SiO2等雜質(zhì)的Fe(OH)3含量減少,脫硅能力減弱。

      4)精脫硅生產(chǎn)不連續(xù),廢酸流量調(diào)節(jié)過(guò)快,流量突然增大會(huì)將沉淀池底部淤泥沖起,沉淀效果變差。

      5)壓濾機(jī)啟動(dòng)頻次不足,或者濾布堵塞,導(dǎo)致沉淀物過(guò)濾不及時(shí)隨上部溢流液流出,鐵粉中雜質(zhì)增加。

      6)酸再生鐵條中Si、Al含量較高,超過(guò)酸再生脫硅能力,影響鐵粉質(zhì)量。

      3.2 氧化鐵粉中Cl含量高的主要原因

      氧化鐵粉中Cl主要通過(guò)酸再生系統(tǒng)去除,脫硅凈化后的廢酸主要成分是FeCl2溶液,經(jīng)過(guò)焙燒爐灼燒后,其中的Cl-經(jīng)漂洗水吸收形成HCl的水溶液,鐵同氧結(jié)合形成氧化鐵粉,因此焙燒爐系統(tǒng)是影響氧化鐵粉中Cl含量的主要工藝過(guò)程。通過(guò)對(duì)焙燒爐工藝過(guò)程的跟蹤和分析,認(rèn)為Cl含量波動(dòng)的主要原因:

      1)爐溫是影響氧化鐵粉質(zhì)量的關(guān)鍵因素,爐溫過(guò)高,氧化鐵粉會(huì)出現(xiàn)過(guò)燒的現(xiàn)象,而爐溫過(guò)低,廢酸液滴反應(yīng)不充分,鐵粉中Cl含量偏高。

      2)噴槍霧化效果不好,影響爐內(nèi)物理化學(xué)反應(yīng),進(jìn)而影響氧化鐵粉質(zhì)量。

      3)酸再生系統(tǒng)運(yùn)行不穩(wěn)定,頻繁的停車(chē)起車(chē)造成爐內(nèi)氣氛波動(dòng),爐況不穩(wěn)定,廢酸反應(yīng)不充分,氧化鐵粉中Cl分解不完全,含量升高。

      4 穩(wěn)定和提升氧化鐵粉質(zhì)量的措施

      針對(duì)上述存在的問(wèn)題,從工藝和操作方面作了一些調(diào)整,采取一系列措施,穩(wěn)定和提升氧化鐵粉質(zhì)量。

      1)確保鐵條供應(yīng)充足,溶解槽內(nèi)始終有過(guò)量的鐵條。

      2)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)工藝試驗(yàn),最終確定氨水與廢酸的配比為14∶1,每隔8 h測(cè)量沉淀池內(nèi)pH,并根據(jù)pH值適當(dāng)增加或減少氨水的用量。

      3)更換小量程空氣流量計(jì),流量調(diào)節(jié)更加準(zhǔn)確。制定空氣管道清理周期,定期疏通管道,保證空氣量充足。

      4)緩慢調(diào)節(jié)精脫硅流量,保持廢酸流量的穩(wěn)定。

      5)規(guī)定壓濾機(jī)啟動(dòng)頻次,使得沉淀池內(nèi)沉淀得到充分有效地去除。制定壓濾機(jī)濾布清洗和更換制度,定期進(jìn)行濾布更換。

      6)控制精脫硅鐵條品質(zhì),檢查鐵條來(lái)源及鋼種。酸再生使用鐵條要求其w(Si)<0.1%,w(Al)<0.07%。

      7)焙燒爐爐溫是通過(guò)控制爐頂溫度來(lái)實(shí)現(xiàn)的,但爐頂溫度過(guò)高會(huì)影響后續(xù)耐酸設(shè)備,因此,設(shè)定爐頂溫度為430℃,爐膛溫度在600 ~700℃范圍內(nèi)。另外。焙燒爐底裝有減氯裝置,在螺旋輸送機(jī)內(nèi)氧化鐵粉逆流方向加裝一小燒嘴,當(dāng)爐膛溫度過(guò)低時(shí)可啟用該燒嘴,再次將氧化鐵粉加熱到600℃左右,去除鐵粉中殘留的氯。

      8)噴槍壓力控制在0.40 ~0.45 MPa,每8 h清理酸槍噴嘴一次,檢查所有噴嘴是否成霧狀噴灑,如遇噴嘴堵塞、O型圈破損等應(yīng)及時(shí)更換噴嘴。

      9)保證酸再生生產(chǎn)的連續(xù)性,避免水、酸操作的頻繁切換對(duì)氧化鐵粉質(zhì)量造成波動(dòng)。實(shí)際生產(chǎn)中要求廢酸罐和再生酸罐達(dá)到規(guī)定液位高度才能切換酸操作,另外,加強(qiáng)對(duì)酸再生設(shè)備的維護(hù)工作,利用待酸停車(chē)時(shí)間檢查處理設(shè)備隱患及故障,保證酸再生機(jī)組的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行。

      通過(guò)生產(chǎn)工藝、設(shè)備、操作等幾方面加以協(xié)調(diào)控制,氧化鐵粉中SiO2、Al2O3、Cl等雜質(zhì)含量控制在較低水平,其二級(jí)品以上比例從原來(lái)的80%提高到90%。圖3為2018年1月—8月份2號(hào)酸再生氧化鐵粉的YHT1、2級(jí)品比例,由圖可以看出,太鋼氧化鐵粉質(zhì)量控制穩(wěn)定,有六個(gè)月2級(jí)品以上比例超過(guò)90%,達(dá)到生產(chǎn)軟磁用氧化鐵粉的標(biāo)準(zhǔn)。

      圖3 2018年1月—8月份氧化鐵粉的YHT1、2級(jí)品率

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