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      一種退火爐溫度自動(dòng)控制系統(tǒng)在工廠(chǎng)中的應(yīng)用

      2018-03-04 12:53:20張文平
      山西冶金 2018年6期
      關(guān)鍵詞:爐溫熱電偶煤氣

      張文平

      (山西太原鋼鐵集團(tuán)有限公司冷軋硅鋼廠(chǎng), 山西 太原 030003)

      控制系統(tǒng)采用西門(mén)子S7-400 PLC控制器、S7-400編程軟件及WINCC組態(tài)畫(huà)面,用來(lái)完成溫度、壓力等參數(shù)的采集及溫度實(shí)時(shí)控制。主要實(shí)現(xiàn)退火爐溫度的設(shè)定和監(jiān)視、過(guò)程控制、設(shè)備的聯(lián)鎖控制、報(bào)警監(jiān)測(cè)、實(shí)時(shí)和歷史趨勢(shì)的分析。實(shí)際運(yùn)行結(jié)果表明,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠,自動(dòng)化程度高,溫控精度達(dá)到±5℃,很好地滿(mǎn)足了控制要求。

      1 退火爐在生產(chǎn)工藝中的應(yīng)用現(xiàn)狀

      退火是一種金屬熱處理工藝,是將金屬按工藝溫度、工藝時(shí)間,以及冷卻速率的熱處理方法。其目的是,降低硬度,軟化工件,改善切削加工性;改善或消除鋼鐵在鑄造、鍛壓、軋制和焊接過(guò)程中造成的各種組織缺陷以及殘余應(yīng)力,減少工件變形、開(kāi)裂或裂紋傾向;細(xì)化晶粒,改善組織以提高工件的機(jī)械性能,消除組織缺陷;均勻材料組織和成分,改善材料性能。退火溫度是整個(gè)工藝的主要控制目標(biāo),是產(chǎn)品質(zhì)量最主要的影響因素。

      退火爐由不同的加熱方式分為電加熱、燃油加熱、煤氣(天然氣)加熱三種不同類(lèi)型。分別是電加熱退火爐、燃油退火爐、煤氣(天然氣)退火爐。在退火爐工藝要求中,溫度是關(guān)鍵指標(biāo),退火爐爐溫控制精度及穩(wěn)定性成為產(chǎn)品質(zhì)量的決定性因素。

      2 退火爐爐溫控制方案

      本加熱爐溫度控制系統(tǒng)采用單交叉控制方案,即可實(shí)現(xiàn)控制要求。爐溫測(cè)量原件采用K型和S型兩種熱電偶,根據(jù)不同的溫度范圍選擇相應(yīng)分度的熱電偶。

      由熱電偶測(cè)出爐內(nèi)溫度與設(shè)定值比較,溫度調(diào)節(jié)回路與煤氣、空氣調(diào)節(jié)回路形成串級(jí),調(diào)節(jié)煤氣和空氣量以達(dá)到規(guī)定的溫度,通過(guò)單交叉限幅可較好地實(shí)現(xiàn)充分燃燒。溫度測(cè)量需設(shè)置兩支熱電偶,正常時(shí)一支用于控制,一支用于監(jiān)視報(bào)警,發(fā)生損壞時(shí)通過(guò)HMI進(jìn)行切換。在正常生產(chǎn)過(guò)程中,當(dāng)爐膛溫度受流量變化發(fā)生改變時(shí),熱電偶的信號(hào)也會(huì)發(fā)生對(duì)應(yīng)的改變,該信號(hào)最總轉(zhuǎn)化為測(cè)量溫度與設(shè)定溫度進(jìn)行比較,輸出量用于控制煤氣空氣的流量,通過(guò)調(diào)節(jié)煤氣空氣的流量使膛溫度接近設(shè)定溫度,實(shí)現(xiàn)溫度的控制要求。

      3 退火爐系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和控制流程圖

      3.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

      根據(jù)爐溫控制方案設(shè)計(jì)的加熱爐溫控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示,該系統(tǒng)主要由加熱爐(調(diào)節(jié)對(duì)象)、熱電偶(檢測(cè)元件)、溫度變送器、調(diào)節(jié)器、氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥(執(zhí)行器)和顯示單元等六個(gè)部分組成。

      TI為爐膛實(shí)際的測(cè)量溫度,F(xiàn)T_G為控制的煤氣流量,F(xiàn)T_A為控制的空氣流量。溫度信號(hào)由檢測(cè)元件進(jìn)入控制系統(tǒng),與設(shè)定溫度即SV值進(jìn)行比較后經(jīng)過(guò)PID運(yùn)算,輸出信號(hào)至氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥進(jìn)行控制煤氣、空氣流量來(lái)以改變?nèi)細(xì)獾牧髁?,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)溫度控制。

      圖1 加熱爐溫控系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

      3.2 流程圖

      根據(jù)控制要求和結(jié)構(gòu)圖,繪制加熱爐溫控系統(tǒng)流程圖如圖2所示。

      圖2 加熱爐溫控系統(tǒng)流程圖

      4 爐溫自動(dòng)控制系統(tǒng)的關(guān)鍵及控制指標(biāo)

      采用爐溫自動(dòng)控制系統(tǒng),主要的問(wèn)題:溫度測(cè)量的精度及信號(hào)轉(zhuǎn)化;流量測(cè)量的精度;控制閥的穩(wěn)定;爐溫控制PID參數(shù)的調(diào)整;流量PID參數(shù)調(diào)整。

      升溫過(guò)程中,流量需求值不一定是線(xiàn)性變化,而且隨著測(cè)量值接近目標(biāo)值的過(guò)程中,很容易引起溫度的大幅波動(dòng)。為保證穩(wěn)定的升溫速率,對(duì)調(diào)節(jié)系統(tǒng)的要求是很高的。這就關(guān)系到檢測(cè)元件的選擇和PID參數(shù)的調(diào)整。

      總體改造思路:

      1)選用K型或S型熱電偶作為一次測(cè)溫元件;空氣流量和煤氣流量用橫河EJA變送器測(cè)量,選用空氣流量調(diào)節(jié)閥和煤氣流量調(diào)節(jié)閥。

      2)西門(mén)子S7-400PLC進(jìn)行軟件編程和調(diào)節(jié);西門(mén)子WINCC進(jìn)行HMI畫(huà)面制作。

      3)記錄測(cè)量數(shù)據(jù),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量實(shí)際時(shí)對(duì)參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化。

      4)控制目標(biāo)。升溫時(shí),溫度控制精度:±10℃;保溫時(shí),溫度控制精度:±5℃。

      5 控制系統(tǒng)的硬件

      5.1 硬件結(jié)構(gòu)

      根據(jù)工藝要求,整個(gè)系統(tǒng)爐溫可以由二級(jí)機(jī)自動(dòng)下發(fā)爐溫,也可以在HMI畫(huà)面由操作人員輸入工藝爐溫值?;A(chǔ)自動(dòng)化級(jí)采用西門(mén)子公司傳統(tǒng)的PLC,實(shí)現(xiàn)各爐溫的測(cè)量、控制及聯(lián)鎖控制;爐壓測(cè)量,煤氣、空氣流量測(cè)量及控制。監(jiān)控級(jí)為臺(tái)灣研華生產(chǎn)的工業(yè)控制機(jī),完成對(duì)系統(tǒng)的組態(tài)、監(jiān)控、報(bào)警、制表等功能。

      5.2 監(jiān)控系統(tǒng)

      1)采用西門(mén)子WINCC監(jiān)控軟件,該系統(tǒng)結(jié)構(gòu)靈活,組態(tài)自由,具有統(tǒng)一的通訊、統(tǒng)一的組態(tài)工具、統(tǒng)一的數(shù)據(jù)庫(kù),且能與電氣PLC和二級(jí)機(jī)便捷通訊。

      2)WINCC監(jiān)控 采用開(kāi)放型全圖形化人機(jī)操作界面,組態(tài)方便,操作簡(jiǎn)單。

      3)擁有完備的工業(yè)圖形庫(kù),如模擬傳統(tǒng)顯示儀表、管道、閥門(mén)等,方便了工程師設(shè)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)的過(guò)程畫(huà)面。

      4)采用全漢化界面,并且具有動(dòng)態(tài)語(yǔ)言切換功能。

      5)監(jiān)控系統(tǒng)有“手動(dòng)”和“自動(dòng)”操作兩種控制模式,滿(mǎn)足工藝控制的要求。采用自動(dòng)模式時(shí),系統(tǒng)可根據(jù)操作人員設(shè)定的爐溫自動(dòng)控制煤氣、空氣流量,達(dá)到自動(dòng)控溫的目的。

      6)工程師站采用研華工控機(jī),21英寸大屏顯示器。WINCC軟件與PLC的進(jìn)行數(shù)據(jù)交流,完成爐溫系統(tǒng)的控制和測(cè)量。具有歷史曲線(xiàn)記錄、查詢(xún)、報(bào)表、報(bào)警等界面。

      圖3 退火爐溫度控制系統(tǒng)自動(dòng)化系統(tǒng)配置圖

      5.3 PLC控制單元

      PLC控制單元是自動(dòng)控制的核心部分,采集爐溫測(cè)量信號(hào),煤氣、空氣的實(shí)際流量信號(hào),壓力信號(hào)等工作狀態(tài)信號(hào),在HMI畫(huà)面顯示。并同時(shí)輸出對(duì)煤氣流量閥、空氣流量閥的控制。

      6 控制系統(tǒng)的軟件

      6.1 軟件功能描述

      1)軟件通過(guò)編程主要完成以下功能:各個(gè)加熱區(qū)溫度顯示、控制,同時(shí)具有超高溫報(bào)警的功能;各個(gè)加熱區(qū)煤氣流量的測(cè)量顯示、控制;各個(gè)加熱區(qū)空氣流量的測(cè)量顯示、控制;煤氣消耗的總流量記錄;煤氣總管壓力顯示、記錄,并具有報(bào)警功能;主風(fēng)機(jī)壓力顯示,報(bào)警;點(diǎn)火空氣壓力顯示,報(bào)警;點(diǎn)火煤氣壓力低報(bào)警;排煙風(fēng)機(jī)壓力顯示、控制,并具有報(bào)警功能;排煙風(fēng)機(jī)入口溫度測(cè)量、控制,超溫報(bào)警;氮?dú)饬髁繙y(cè)量及控制;爐壓測(cè)量及控制。

      2)從煤氣爐安全使用考慮,做為工廠(chǎng)必備的安全連鎖條件:煤氣總管切斷閥的連鎖;點(diǎn)火煤氣、點(diǎn)火空氣切斷閥的連鎖;排煙風(fēng)機(jī)的連鎖;主風(fēng)機(jī)的連鎖;點(diǎn)火風(fēng)機(jī)的連鎖。

      3)編程軟件所用的開(kāi)發(fā)工具。操作系統(tǒng):Windows xp3;編程軟件西門(mén)子中文軟件step7 5.3;HMI組態(tài)畫(huà)面西門(mén)子WINCC V6.2。

      6.2 軟件設(shè)計(jì)

      系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì):整個(gè)系統(tǒng)控制軟件是由西門(mén)子WINCC組態(tài)控制軟件和STEP7編程軟件完成。軟件結(jié)構(gòu)如圖5所示。

      圖5 軟件結(jié)構(gòu)圖

      7 系統(tǒng)的功能

      7.1 HMI畫(huà)面功能

      總體畫(huà)面概貌頁(yè)顯示,用于查看總體畫(huà)面;歷史曲線(xiàn)顯示,用于查看歷史控制。

      報(bào)警記錄的顯示和確認(rèn),用于查看歷史報(bào)警記錄;標(biāo)準(zhǔn)操作面板,用于操作員HMI畫(huà)面操作;報(bào)告和報(bào)表的打印,用于打印生成的報(bào)表;系統(tǒng)自診斷結(jié)果的顯示,診斷系統(tǒng)故障。

      7.2 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的功能

      1)所有設(shè)備操作均在HMI畫(huà)面進(jìn)行操作,具體的操作均采用彈出式窗口進(jìn)行操作、修改。主要是爐溫的設(shè)定;煤氣、空氣流量設(shè)定;各種壓力的設(shè)定;閥門(mén)開(kāi)度手動(dòng)輸入等。

      2)爐溫調(diào)節(jié)具有三種控制方式。全自動(dòng)方式:爐溫設(shè)定值由二級(jí)機(jī)自動(dòng)給定,爐溫自動(dòng)進(jìn)行控制;自動(dòng)方式:爐溫設(shè)定值由操作者給定,爐溫自動(dòng)進(jìn)行控制;手動(dòng)方式:操作者直接控制爐溫調(diào)節(jié)回路的輸出,手動(dòng)控制爐溫。調(diào)節(jié)回路為連續(xù)PID控制方式。

      3)爐溫調(diào)節(jié)回路設(shè)定有上下限幅,防止燃燒量過(guò)大或過(guò)小。當(dāng)爐溫過(guò)高時(shí),在報(bào)警畫(huà)面上有溫度高報(bào)警顯示。

      4)一個(gè)加熱區(qū)爐溫監(jiān)控均設(shè)有兩根熱電偶,一根用于控制,另一根用于備用顯示及報(bào)警。當(dāng)控制用電偶輸入開(kāi)路時(shí),爐溫調(diào)節(jié)回路將自動(dòng)變換為手動(dòng)方式,輸出保持原值。此時(shí),可由維護(hù)人員將控制用電偶切換為另外一根,并適時(shí)進(jìn)行故障處理。

      5)系統(tǒng)安全連鎖考慮。煤氣壓力低報(bào)警,低低限為防止回火切斷主煤氣及點(diǎn)火煤氣;主燃燒空氣壓力低報(bào)警,低于規(guī)定值連鎖主煤氣切斷;排煙風(fēng)機(jī)壓力高報(bào)警,高于規(guī)定值連鎖主煤氣切斷;點(diǎn)火空氣、點(diǎn)火煤氣壓力低報(bào)警,低于規(guī)定值連鎖點(diǎn)火煤氣及主煤氣切斷。

      8 結(jié)語(yǔ)

      退火爐爐溫自動(dòng)控制處系統(tǒng)是一個(gè)綜合性較強(qiáng)的系統(tǒng),它包括與之相關(guān)的生產(chǎn)工藝流程、相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備。本文提出的爐溫自動(dòng)控制方案,已成功應(yīng)用于太鋼連續(xù)退火爐改造工程中,對(duì)于退火爐溫度自動(dòng)控制的應(yīng)用有十分積極的應(yīng)用和指導(dǎo)作用。

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