張永璞,馬占平,王小博,鄧建民,楊國強
(寧夏英力特化工股份有限公司,寧夏 石嘴山 753202)
寧夏英力特化工股份有限公司(以下簡稱“英力特化工”)于2012年建設投運300 kg/h膜法脫硝A裝置, 2016年開始建設350 kg/h膜法脫硝B裝置,于2017年1月正式投運。兩套裝置是由不同廠家進行設計開發(fā)的,各有其特點。筆者簡要介紹了A、B兩套裝置在設計和運行方面的不同之處。
通常采用的膜法脫硝流程主要分為3個單元:淡鹽水預處理單元、納濾膜濃縮單元和富硝鹽水冷卻結晶分離單元。自電解脫氯后的淡鹽水送至脫硝裝置淡鹽水儲槽,在淡鹽水儲槽添加HCl和Na2SO3溶液,以調節(jié)鹽水的pH值和ORP值;淡鹽水再經加壓泵輸送,通過兩級冷卻器,分別與貧硝液和循環(huán)水換熱,回收鹽水的熱量并降低鹽水的溫度;再經活性炭過濾器和保安過濾器處理,高壓泵加壓后送入納濾膜單元。所產貧硝液與淡鹽水換熱后,去一次鹽水工序化鹽;富硝液被循環(huán)母液預冷后進入結晶槽,在槽內與循環(huán)母液混合,形成過飽和溶液,產生的晶體沉降在結晶槽錐體下部,濃縮后的晶漿經泵輸入至旋液分離器。晶漿再次提濃后進入離心機,出旋液分離器和離心機的清液返回結晶槽,出離心機的固相為產品Na2SO4·10H2O,外運處理。
B裝置調節(jié)鹽水pH值和ORP值采用雙路自動調節(jié)方式,分別在淡鹽水儲槽入口和出口管線添加HCl和Na2SO3溶液,以活性炭過濾器出口的pH值和ORP值為基準,跟蹤調節(jié)HCl和Na2SO3溶液加入控制閥門的開度。
A裝置共有9組膜組件,采用5∶3∶1的三級過濾排列方式,出一級膜的濃縮液利用余壓進入二級膜,二級濃縮液經加壓泵后進入三級膜,產水貧硝液匯總后進入后工序;加壓泵壓力控制在2.5 MPa,一級加壓泵配套的電動機功率為75 kW,二級加壓泵配套的電動機功率為30 kW,總配套電動機功率為105 kW。B裝置膜法脫硝的12組過濾膜采用8∶4兩級過濾排列方式;出一級膜的富硝液利用余壓進入二級膜,高壓泵壓力控制在1.2 MPa左右,總配套電動機功率為110 kW;取消了二級高壓泵,過濾壓力控制在低壓,不僅縮短流程、降低能耗,并且有助于延長膜的使用壽命。
4.3.1 富硝液進結晶器前進行預冷處理
A裝置膜法除硝系統(tǒng)的富硝鹽水溫度在30 ℃左右,通過管道分布進入結晶器,溫度控制在5 ℃;結晶器液位升高后,富硝鹽水溢流至淡鹽水儲槽;B裝置將清液循環(huán)泵出口分出的低溫鹽水支流與富硝鹽水進行熱交換,冷卻的富硝液在溫度降至18 ℃后進入結晶器;溫度升高后的清液返回淡鹽水儲槽。B裝置的富硝鹽水溫度低,冷卻速率隨之降低,有利于晶體平均粒度的增大[1],易于固液相分離。
4.3.2 通過旋液分離器提濃進離心機的晶漿
B裝置取消了沉硝槽,為避免過稀的液體進入離心機,在離心機進口前增加旋液分離器,利用離心沉降作用分離出懸浮液。
夾帶結晶體的懸浮液經入口管由切向進入圓筒,向下作螺旋運動,晶體顆粒受慣性離心力作用被甩向器壁,并利用重力作用降至錐底,提高了錐底部排出晶漿的含固量;清液或含較小顆粒的液體則會形成上升的內螺旋流,由旋液分離器頂溢流管排出。
4.3.3 在結晶槽中添加燒堿溶液
脫氯后淡鹽水pH值為9~11,在淡鹽水儲槽前后添加鹽酸,控制其pH值在5~7。由于淡鹽水中微量游離氯與活性炭反應,產生的二氧化碳溶解在鹽水中,造成pH值下降,但堿性條件有利于Na2SO4·10H2O的結晶,因此,要在結晶槽中添加NaOH溶液,以控制結晶槽的pH值。
4.3.4 過飽和度和晶漿沉降的不同控制工藝
4.3.5 冷卻器采用清洗液的輸出途徑
A裝置母液換熱器中的清洗液濃度升高后,返回淡鹽水儲槽,清洗液采用脫鹽水補充;B裝置采用貧硝液作為換熱器清洗液(用于清洗晶漿管線),清洗晶漿管線后的清液進入結晶槽。清洗液溫度約為35 ℃,結晶槽中溫度為5 ℃,大量清洗液進入結晶槽,使結晶槽溫度上升,影響晶體形成。
通過對膜法脫硝工藝進行比較研究,分析不同工藝及控制方式對設備運行及節(jié)能降耗造成的影響,認為低壓法膜過濾利于降低能耗和延長膜的使用壽命;兩級分離和降低過飽和度利于延長清液冷卻器的清洗周期。
英力特化工通過分析工藝的優(yōu)缺點,確定有利的后續(xù)改進方案。