張凡志,陳強進,陶良福,常 樂
(1.臺州發(fā)電廠,浙江 臺州 318016;2.哈爾濱鍋爐廠有限責(zé)任公司,哈爾濱 150046)
臺州發(fā)電廠五期300 MW機組,鍋爐為哈爾濱鍋爐廠有限公司制造的HG-1025/17.55-YM15、亞臨界中間一次再熱控制循環(huán)汽包鍋爐,使用中速磨直吹式制粉系統(tǒng),固態(tài)排渣、半露天布置、單爐膛、平衡通風(fēng)、四角切圓燃燒方式。為了提高機組能效、降低機組煤耗,對機組進行增容改造,銘牌出力增至330 MW,要求鍋爐的蒸發(fā)量增至1 086.9 t/h,需要對鍋爐各系統(tǒng)參數(shù)進行核算,在保證安全運行的基礎(chǔ)上,在2013年9—11月,結(jié)合機組大修,對五期9號鍋爐進行了增容改造。
對鍋爐進行改造,應(yīng)盡量減少對鍋爐本體的大改動,從而減少工作量、降低成本、減小風(fēng)險、縮短工期。根據(jù)機組增容至330 MW對應(yīng)的汽輪機進汽參數(shù),需要BMCR(鍋爐最大連續(xù)負(fù)荷)工況下汽水參數(shù)如表1所示??梢姡啓C主汽門進口壓力維持不變,鍋爐過熱蒸汽出口壓力維持不變,僅流量增加,即鍋爐過熱器系統(tǒng)流量增加但壓力維持不變。
表1 鍋爐原設(shè)計及增容需要的汽水參數(shù)
鍋爐設(shè)計通常有一定裕量,再熱器系統(tǒng)進、出口壓力分別比原設(shè)計值高出0.19 MPa和0.179 MPa,但再熱器系統(tǒng)各受壓元件仍處于原設(shè)計壓力4.34 MPa以下,各元件強度滿足強度計算要求。從壓力角度,鍋爐一、二次汽系統(tǒng)受熱面強度滿足要求,可以安全運行。
機組鍋爐為單爐膛,四角切圓布置擺動式直流燃燒器,切向燃燒,采用煙混煤為設(shè)計和校核煤種,主要參數(shù)見表2,配置5臺上海重型機器廠有限公司產(chǎn)HP863型磨煤機(單臺磨煤機最大出力為38.5 t/h),采用正壓直吹式制粉系統(tǒng),在BMCR工況下,4臺運行,1臺備用,原設(shè)計單臺磨煤量為29.75 t/h。
表2 鍋爐煤種主要參數(shù)
根據(jù)表1所列增容需要的汽水參數(shù),并結(jié)合表2所列鍋爐煤種參數(shù),進行鍋爐熱力校核計算,熱力計算結(jié)果主要數(shù)據(jù)如表3所示(僅列出BMCR工況設(shè)計煤種的部分計算結(jié)果)。通過熱力計算得出,在不增加受熱面的情況下,鍋爐原有受熱面能夠滿足鍋爐蒸發(fā)量增至1 086.9 t/h的要求。
表3 鍋爐原設(shè)計及增容后BMCR工況下的熱力計算結(jié)果
由表3可知,鍋爐燃煤量的增加需要磨煤機出力相應(yīng)增加,增容后單臺磨煤量增加至33.4 t/h,原有磨煤機出力滿足需求。增容后給水壓力增至19.493 MPa,原給水泵型號為CHTC5/6,出口壓力為21.284 MPa,原有給水泵出力滿足要求。
隨著燃煤量的增加,煙氣和空氣流量和阻力均有增加。通過煙風(fēng)流量計算,空預(yù)器進、出口煙氣量分別為1 351.7 t/h和1 417 t/h,空預(yù)器進、出口一次風(fēng)量分別為244 t/h和181 t/h,一次風(fēng)旁路冷風(fēng)量為87 t/h,空預(yù)器進、出口二次風(fēng)量分別為894 t/h和882 t/h。
通過煙風(fēng)阻力計算,鍋爐本體煙氣側(cè)總阻力為2 215 Pa,燃燒器本體一次風(fēng)側(cè)阻力為590 Pa,燃燒器本體二次風(fēng)側(cè)阻力為1 000 Pa,空預(yù)器本體一次風(fēng)側(cè)阻力為500 Pa,空預(yù)器本體二次風(fēng)側(cè)阻力為800 Pa。增容改造前風(fēng)機的流量及壓力參數(shù)如表4所示。
表4 增容改造前的風(fēng)機參數(shù)
可見,增容后風(fēng)機的流量、壓頭均不大于原有設(shè)計值并留有裕量,可以滿足增容改造需要。
根據(jù)熱力計算,鍋爐增容改造前后爐膛出口至空預(yù)器出口受熱面對應(yīng)位置煙氣溫度變化曲線如圖1所示,過熱蒸汽溫度變化曲線如圖2所示,增容改造前后煙溫和汽溫變化幅度較小。但爐膛出口煙溫上升10℃對爐膛的結(jié)渣有影響,同時鍋爐燃煤量增加后,爐膛的熱負(fù)荷相應(yīng)增加,如表3所示,爐膛的容積熱負(fù)荷為109.4 kW/m3,截面熱負(fù)荷為4.9 kW/m2,燃燒器區(qū)域熱負(fù)荷為1.64 kW/m2。
圖1 增容改造前后各受熱面煙氣溫度變化曲線
圖2 增容改造前后過熱蒸汽溫度變化曲線
鍋爐設(shè)計煤種為煙混煤,干燥無灰基揮發(fā)分Vdaf為36%,根據(jù)JB/T 10440-2004《大型煤粉鍋爐爐膛及燃燒器性能設(shè)計規(guī)范》,增容后爐膛容積熱負(fù)荷、截面熱負(fù)荷和燃燒器區(qū)域熱負(fù)荷均在設(shè)計規(guī)范的推薦范圍內(nèi)(見表5)。增容改造后,鍋爐的實際燃煤應(yīng)有所選擇,避免造成爐膛嚴(yán)重結(jié)渣,影響鍋爐的正常運行。
表5 切向燃燒方式爐膛熱力特性參數(shù)的推薦范圍
鍋爐各受熱面進口煙溫升高,會影響受熱面管子壁溫。如圖1和圖2所示,管外部煙氣溫度和管內(nèi)工質(zhì)溫度略有變化,為安全起見,按照增容后的熱力數(shù)據(jù)對鍋爐受熱面進行了壁溫和強度核算。
根據(jù)熱力數(shù)據(jù)和傳熱計算,增容后,鍋爐原有的受熱面能滿足吸熱量的要求,過熱器、再熱器出口的蒸汽溫度能夠達到額定值,無需增加受熱面面積;過熱器蒸汽阻力增加后,汽包的工作壓力也相應(yīng)提高,但汽包的強度仍能滿足要求。
根據(jù)計算,除后屏過熱器外,各受熱面的進、出口汽水溫度,各管道、集箱的運行溫度均略低于設(shè)計值,處于允許變化范圍之內(nèi),同時設(shè)計壓力也不高于原設(shè)計值,各管道、集箱的強度均能滿足需求,其強度計算仍采用原設(shè)計值。
增容改造前后的后屏過熱器壁溫如表6所示,改造前后設(shè)計蒸汽溫度沒有變化,但管壁溫度呈增加趨勢。改造前后的后屏過熱器管子材料如圖3和4所示。12Cr1MoVG鋼主要用于壁溫不高于570℃的受熱面管子,T91鋼主要用于不高于625℃的高溫過熱器管子,TP304和TP304H鋼用于鍋爐管子允許的抗氧化溫度為705℃。
表6 后屏過熱器受熱面管子的設(shè)計壁溫
可見,原設(shè)計出口管段壁溫裕量過小,增容改造有必要更換部分后屏過熱器管子材質(zhì),從而提高壁溫安全裕量。
改造施工期間,對爐左至爐右共計20屏后屏過熱器管出口段實行了更換,施工期間采用水冷壁側(cè)墻單側(cè)開孔方式,作為新舊管屏的進出通道,大幅減少了后續(xù)恢復(fù)時間。
鍋爐水冷系統(tǒng)為控制循環(huán),配3臺濕式馬達爐水循環(huán)泵,BMCR工況設(shè)計為2用1備,蒸發(fā)量增加后,循環(huán)回路的出口最小含汽率裕量已經(jīng)接近設(shè)計允許值,在實際運行工程中應(yīng)加強觀察。
圖3 增容改造前的后屏過熱器管子材料
圖4 增容改造后的后屏過熱器管子材料
汽包內(nèi)部原有的汽水分離器數(shù)量為56只,單只設(shè)計最大出力為18.6 t/h,需要增加分離器數(shù)量以滿足汽水分離出力要求。結(jié)合汽包現(xiàn)有結(jié)構(gòu)空間情況,將汽水分離器增加至60只。在汽包內(nèi)增加分離器,拆除汽包內(nèi)原有的分離器及座板,在有限的汽包空間內(nèi)進行了重新布置安裝。
鍋爐原設(shè)計10只彈簧全啟式安全閥,分別設(shè)置在汽包3只,主蒸汽管道2只,再熱器入口3只,再熱器出口2只。此外,裝有電磁泄壓閥1只。原設(shè)計汽包及過熱器出口安全閥總排放量為1 073.2 t/h,小于增容后的過熱器最大流量,因此,改造時更換了1只汽包安全閥,以滿足排放量出力要求,確保鍋爐安全運行。
為檢驗機組檢修和增容改造效果,在大修前后1個月內(nèi),分別以煙混煤為校核煤種對增容改造前后的鍋爐進行了性能試驗。由于設(shè)備密封老化等原因,造成空預(yù)器漏風(fēng)率和飛灰含碳量較大,導(dǎo)致檢修前的鍋爐未完全燃燒損失和干煙氣熱損失較大,修前鍋爐熱效率僅為89.62%。結(jié)合機組大修,對相應(yīng)設(shè)備進行了檢修。
增容改造后鍋爐性能試驗結(jié)果如表7所示??梢?,通過本次檢修和增容改造,有效增加了鍋爐的最大主蒸汽流量,提高了鍋爐熱效率,降低了空預(yù)器漏風(fēng)率。在保證鍋爐效率及NOX,CO排放合格的情況下,除飛灰含碳量略超過設(shè)計值外,其余各項指標(biāo)均較好。
表7 增容改造后鍋爐性能試驗結(jié)果
1 025 t/h鍋爐通過增容改造,增加鍋爐主蒸汽流量,提高了鍋爐熱效率,改造后各系統(tǒng)的各項參數(shù)滿足鍋爐安全穩(wěn)定運行的需要。
增容改造后,鍋爐爐膛的熱負(fù)荷相應(yīng)增加,爐膛出口煙溫升高,因此,在鍋爐運行中應(yīng)對燃煤有所選擇,避免造成爐膛嚴(yán)重結(jié)渣,影響鍋爐的正常運行。如需要更換煤種,務(wù)必先進行燃燒試驗,確定合理的燃料摻配摻燒方案。
增容改造后,各級受熱面的煙氣流速增加,煙氣流速的增加會導(dǎo)致受熱面磨損加劇,尤其對鍋爐尾部省煤器受熱面,需要結(jié)合實際燃煤的磨損特性及運行情況,在停爐檢修期間加強檢查,必要時增加防磨措施。
增容改造后,如有涉及煙風(fēng)道系統(tǒng)的其他改造,需要對輔機出力是否滿足重新進行核算,進而選擇合適的輔機設(shè)備。
[1]JB/T 10440-2004大型煤粉鍋爐爐膛及燃燒器性能設(shè)計規(guī)范[S].北京:商務(wù)印書館,2004.
[2]許江曉.電站金屬實用焊接技術(shù)[M].北京:中國電力出版社,2011.
[3]陳偉霖.燃?xì)忮仩t增容與低氮燃燒改造設(shè)計方案及其應(yīng)用[J].熱力發(fā)電,2014,43(6)∶127-131.
[4]蔡國柱.300 MW機組鍋爐末級再熱器的改造[J].浙江電力,2013,32(9)∶25-28.
[5]趙華,茅建波,孫迪輝.300 MW機組鍋爐尾部受熱面的改造[J].浙江電力,2017,36(6)∶55-58.
[6]林閩城.300 MW發(fā)電機組增容改造的實踐[J].浙江電力,2013,32(5)∶31-36.
[7]GB 10184-2015電站鍋爐性能試驗規(guī)程[S].北京:中國標(biāo)準(zhǔn)出版社,2015.
[8]章良利,李敏,趙敏,等.對沖燃燒鍋爐低氮燃燒器改造后煤種適應(yīng)性試驗研究[J].浙江電力,2016,35(11)∶37-41.
[9]楊東旺,黃熊榮.國產(chǎn)300 MW直流鍋爐改造總結(jié)[J].電力學(xué)報,2011,26(6)∶509-511.
[10]王慧青,周欣安,孟勇,等.某600 MW亞臨界機組增容改造鍋爐島適應(yīng)性研究[J].電站系統(tǒng)工程,2016,32(1)∶12-16.
[11]賈里,肖發(fā)齊,蔡新春,等.300 MW和600 MW機組煤粉鍋爐再熱器改造[J].熱力發(fā)電,2016,45(1)∶126-131.
[12]徐順喜.300 MW機組增容及通流改造實踐及效果[J].南京工程學(xué)院學(xué)報(自然科學(xué)版),2014,12(1)∶59-65.
[13]霍鵬,劉新龍,商光剛,等.300 MW機組增容改造中輔機適應(yīng)性研究[J].熱力發(fā)電,2013,42(3)∶35-39.
[14]謝煜華,林英明,李千軍.純冷凝機組供熱改造后煤耗在線的計算方法修正[J].廣東電力,2016,29(7)∶44-48.
[15]任為,牛金山,張希光,等.320 MW機組鍋爐再熱器受熱面改造實例分析[J].江蘇電機工程,2016,35(2)∶98-100.