,, , ,,琳凱(. 國網(wǎng)四川省電力公司綿陽供電公司,四川 綿陽 6000;.國網(wǎng)四川省電力公司電力科學(xué)研究院,四川 成都 6004)
電力變壓器是電力系統(tǒng)中最重要的設(shè)備之一,變壓器的安全穩(wěn)定運行,關(guān)系到整個電網(wǎng)的穩(wěn)定工作。而隨著中國城市化進(jìn)程的加快,電動汽車、以電代煤等政策概念的推廣,也使社會對電力負(fù)荷的需求急劇增加。由于復(fù)雜的負(fù)荷情況,變壓器本身時刻承受著各種沖擊,如何利用有限的停電時間,精準(zhǔn)對變壓器進(jìn)行診斷,對電網(wǎng)的穩(wěn)定運行有著重要意義。
據(jù)統(tǒng)計,繞組變形故障在變壓器故障中占有相當(dāng)大的比例[1-2]。根據(jù)《國家電網(wǎng)公司十八項電網(wǎng)重大反事故措施(修訂版)》要求,110(66)kV 及以上電壓等級變壓器在出廠和投產(chǎn)前,應(yīng)用頻率響應(yīng)法和低電壓短路阻抗測試?yán)@組變形以留原始記錄。國家電網(wǎng)公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/GDW 1168-2013《輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程》在變壓器的診斷性試驗項目中也對頻率響應(yīng)及短路阻抗試驗做出了要求[3-4]。
該主變壓器參數(shù)如表1所示,2008年5月出廠,2009年1月13日投入運行, 2015年5月13日例行檢查工作中發(fā)現(xiàn)試驗數(shù)據(jù)異常,其中壓側(cè)頻率響應(yīng)、短路阻抗、變壓器繞組電容量等數(shù)據(jù)均出現(xiàn)了異常,經(jīng)判斷繞組發(fā)生了變形的情況。
表1 主變壓器主要銘牌參數(shù)
頻率響應(yīng)試驗使用HV-RZBX型試驗設(shè)備進(jìn)行,測試信號選取1~1 000 kHz范圍內(nèi)。根據(jù)電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)DL/T 911-2004《電力變壓器繞組變形的頻率響應(yīng)分析法》計算的相關(guān)系數(shù)分析,對相關(guān)系數(shù)R與變壓器繞組變形程度關(guān)系做出規(guī)定如表2所示,同時規(guī)定1~100 kHz為低頻段,100~600 kHz為中頻段,600~1 000 kHz為高頻段。
表2 相關(guān)系數(shù)R與變壓器繞組變形程度關(guān)系
注:RL為曲線在低頻段內(nèi)的相關(guān)系數(shù);RM為曲線在中頻段內(nèi)的相關(guān)系數(shù);RH為曲線在高頻段內(nèi)的相關(guān)系數(shù)。
測試數(shù)據(jù)顯示,高壓側(cè)各頻段曲線吻合度較高,中頻段曲線吻合度稍差,但是仍在合格范圍內(nèi),如圖1所示。
圖1 高壓側(cè)繞組頻率響應(yīng)曲線
圖2 中壓側(cè)頻率響應(yīng)曲線
中壓側(cè)頻率響應(yīng)曲線顯示,整個中低頻段三相曲線的吻合度較差,通過相關(guān)系數(shù)的計算值發(fā)現(xiàn),低頻段相關(guān)系數(shù)R21小于1.0,中頻段相關(guān)系數(shù)R21、R23均小于0.6,即在中壓側(cè)繞組的中、低頻段均存在明顯變形的跡象,如圖2所示。
表4 中壓側(cè)頻率響應(yīng)曲線相關(guān)系數(shù)
低壓側(cè)曲線顯示,在曲線的50~400 kHz及550~700 kHz部分吻合度較低,分布于曲線的低頻段、大部分中頻段和高頻段的小部分。通過相關(guān)系數(shù)的計算顯示,低頻段R21小于1,有明顯變形現(xiàn)象;中頻段R21、R31、R32均小于1,有輕度變形現(xiàn)象,如圖3。
圖3 低壓側(cè)頻率響應(yīng)曲線
表5 低壓側(cè)頻率響應(yīng)曲線相關(guān)系數(shù)
低頻段出現(xiàn)異常,通常表明該繞組電感量發(fā)生了明顯變化,可能存在匝間或餅間短路情況;中頻段則反映出繞組分布電感和電容的變化,如出現(xiàn)異常通常預(yù)示繞組發(fā)生扭曲和鼓包等局部變形現(xiàn)象。
高壓對中壓短路阻抗測試值為10.516%,出廠銘牌值為10.04%,初值差(銘牌值為初值,下同)為4.74%;高壓對低壓短路阻抗測試值為18.106%,出廠銘牌值為18.38%,初值差為-1.49%;中壓對低壓短路阻抗測試值為5.916%,出廠銘牌值為6.65%,初值差為-11.20%。高壓對中壓以及中壓對低壓測試數(shù)據(jù)與銘牌值誤差已經(jīng)大于±2%,超出國家電網(wǎng)公司企業(yè)規(guī)程要求警示值。鑒于有中壓側(cè)參與的數(shù)據(jù)均出現(xiàn)異常,可初步判斷中壓側(cè)應(yīng)存在變形情況。數(shù)據(jù)如表6所示。
表6 主變壓器短路阻抗測試數(shù)據(jù)
注:短路阻抗測試數(shù)據(jù)已經(jīng)換算至75℃。
相較于2010年6月測試數(shù)據(jù),電容量變化較大,超過±5%時應(yīng)該引起注意,而介損值變化率很小,基本可以忽略,詳見表7、表8。測試數(shù)據(jù)表明中、低壓側(cè)繞組出現(xiàn)了繞組位移現(xiàn)象,但是變壓器繞組并未出現(xiàn)能引起變壓器油過熱現(xiàn)象。
表7 主變壓器繞組電容量測試數(shù)據(jù)
表8 主變壓器繞組介損測試數(shù)據(jù)
該變壓器中、低壓側(cè)的直流電阻值見表9。中壓側(cè)直流電阻三相線間互差小于2%,低壓側(cè)直流電阻三相相間互差小于1%,未見異常。
表9 中、低壓側(cè)直流電阻試驗數(shù)據(jù)
振動測試中,在變壓器的兩面布置了28個測點,檢測點避開加強(qiáng)筋,垂直分布在1/3和2/3的位置,見圖4。利用變壓器振動檢測系統(tǒng),分別采集1 s內(nèi)的振動信號進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)在測點5、6,測點11、12以及測點19、20,測點25、26的振動聲紋特征存在明顯異常。
通過振動檢測分析,在異常測點所測信號頻譜的高頻分量增多,圖5為變壓器表面正常測點和異常測點的時頻分布差異,圖中可見,正常測點持續(xù)存在的為100 Hz和200 Hz分量;異常測點,除了100 Hz和200 Hz分量以外,還持續(xù)存在300 Hz和400 Hz分量,高頻分量增多且長時間持續(xù)存在。圖6為變壓器表面正常測點和異常測點的聲學(xué)指紋差異,可見正常測點變壓器的聲學(xué)振動指紋只有規(guī)則的兩圈,而異常測點,除了規(guī)則的兩圈之外,在外圍還有更多的指紋分布,差異明顯。由此可見,變壓器內(nèi)部繞組存在一定程度的變形或松動,導(dǎo)致變壓器表面的振動聲學(xué)特征明顯異常。
圖4 變壓器的測點分布
圖5 變壓器表面正常測點和異常測點的時頻分布差異
圖6 變壓器表面正常測點和異常測點的聲學(xué)指紋差異
從檢測結(jié)果分析,變壓器表面一些部位的振動特征存在明顯區(qū)別,進(jìn)一步印證內(nèi)部繞組存在一定程度的變形。
從頻率響應(yīng)的情況來看,中、低壓測繞組均存在變形情況,中壓側(cè)繞組變形的程度可能要嚴(yán)重一些,短路阻抗測試的數(shù)據(jù)也表明,有中壓繞組參與的數(shù)據(jù)均出現(xiàn)了明顯異常;結(jié)合繞組電容量、介質(zhì)損耗測試,中、低壓側(cè)繞組整體電容量變化較大,而所有介質(zhì)損耗基本沒有變化;變壓器振動測試中,變壓器表面的振動聲學(xué)特征明顯異常,而變壓器表面的振動與變壓器繞組及鐵心的壓緊情況、位移及變形狀況密切相關(guān);直流電阻值正常,油化試驗的各項例檢及跟蹤數(shù)據(jù)中亦無明顯異常,各種氣體成分產(chǎn)氣速率也都正常,可以排除繞組出現(xiàn)匝間或餅間短路及繞組燒損的情況。
綜合以上數(shù)據(jù)分析,可以認(rèn)定該主變壓器繞組在外力作用下發(fā)生了比較明顯的變形,結(jié)合主變壓器歷史運行負(fù)荷較小,主變壓器中壓側(cè)(也可能有低壓側(cè))繞組應(yīng)可能是經(jīng)受一次或數(shù)次短路電流沖擊,在巨大短路電流產(chǎn)生的電動力影響下,繞組線圈發(fā)生了結(jié)構(gòu)上的形變,但未產(chǎn)生繞組過熱、短路、燒蝕等現(xiàn)象。
圖7 三相中壓側(cè)繞組變形情況
該變壓器解體吊罩后發(fā)現(xiàn)內(nèi)部干凈程度較好,沒有可見的放電燒蝕痕跡,三相繞組及110 kV有載分接開關(guān)、35 kV無載分接開關(guān)外觀狀況良好。最外層高壓繞組線圈外觀良好,繞線線圈潔凈,形狀規(guī)則。高壓繞組取下后,發(fā)現(xiàn)中壓繞組線圈有非常明顯的鼓包和扭曲變形,但總體干凈,其中A、C相形變較嚴(yán)重,B相略輕,如圖7所示。
分離中低壓側(cè)繞組時,由于A、C相中壓側(cè)繞組變形比較嚴(yán)重,與內(nèi)部低壓繞組互相擠壓,致使不能順利地將中低壓側(cè)分離,只有B相分離成功。B相低壓側(cè)分離后顯示有一些輕微的變形,應(yīng)是受中壓側(cè)擠壓所致,如圖8所示。
圖8 B相低壓側(cè)繞組變形情況
解體結(jié)果表明,該變壓器應(yīng)該為中壓側(cè)繞組遭受短路電流等大電流沖擊后,在強(qiáng)大的電動力作用下發(fā)生了明顯的變形,但是可能遭受沖擊電流過程時間較短,未形成短路過熱等過程。由于繞組變形存在積累效應(yīng),考慮到中低壓繞組已經(jīng)嚴(yán)重變形并且已經(jīng)互相擠壓,設(shè)備若繼續(xù)運行將很可能造成重大的電網(wǎng)事故。
這次通過對變壓器試驗數(shù)據(jù)的綜合判斷,及時判定變壓器內(nèi)部存在繞組變形情況,并對產(chǎn)生變形的情況以及程度進(jìn)行準(zhǔn)確分析,有效避免了一起變壓器設(shè)備的潛伏性事故。
根據(jù)頻率響應(yīng)試驗、低壓短路試驗、本體電容及介損試驗、中低壓側(cè)直阻試驗以及振動帶電檢測檢測的實驗結(jié)果,通過綜合分析判斷該變壓器繞組存在變形,并解體印證。通過上述變壓器繞組變形故障的判斷處理,發(fā)現(xiàn)在試驗中對于不合格的試驗結(jié)果,應(yīng)從多個方面綜合分析,對后期檢修工作的開展具有指導(dǎo)意義。對于變壓器繞組狀態(tài)的評估分析試驗應(yīng)重視現(xiàn)場檢測試驗的數(shù)據(jù)分析,才能為后期檢修工作提供有針對性和有效性的方案,從而降低檢修成本,維護(hù)設(shè)備和電網(wǎng)的健康穩(wěn)定運行。
[1] 國家電網(wǎng)公司.輸變電設(shè)備狀態(tài)檢修試驗規(guī)程:Q/GDW 1168-2013[S].北京:中國電力出版社,2014.
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