董超 徐浩
摘要:針對河鋼邯鋼邯寶焦化廠翻車機(jī)液壓系統(tǒng)在運(yùn)行過程中存在油溫過高及高溫導(dǎo)致的泄漏問題。文章分析了油溫過高的原因及危害,并提出了為液壓系統(tǒng)增加冷卻裝置的方案。該方案有效的對翻車機(jī)液壓系統(tǒng)進(jìn)行散熱處理,從而達(dá)到控制油溫的效果,保證了翻車機(jī)的正常運(yùn)行。文章中還介紹了這種裝置在使用中的效果和經(jīng)濟(jì)利益。
關(guān)鍵詞:翻車機(jī);液壓系統(tǒng);油溫冷卻;經(jīng)濟(jì)效益
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.02.030
1前言
邯鋼邯寶焦化廠翻車機(jī),是由大連華銳重工生產(chǎn)的FZ1-2A型C型翻車機(jī),主要擔(dān)負(fù)著翻卸火車煤的生產(chǎn)任務(wù),卸車能力為12節(jié)/小時(shí)。翻車機(jī)液壓系統(tǒng)是翻車機(jī)的核心裝置,主要起到夾緊車皮的任務(wù),一旦出現(xiàn)問題,將會使翻車機(jī)系統(tǒng)不能正常作業(yè),影響生產(chǎn)的順行。目前該系統(tǒng)存在的主要問題為液壓油在系統(tǒng)運(yùn)行過程中溫度得不到有效控制,特別在夏季連續(xù)作業(yè)時(shí)溫度甚至可達(dá)80℃。為此,筆者為液壓系統(tǒng)設(shè)計(jì)了冷卻裝置,以保證液壓系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
2液壓系統(tǒng)油溫過高的原因及分析
液壓系統(tǒng)油溫過高產(chǎn)生的原因主要有兩個(gè)方面:一是系統(tǒng)內(nèi)部產(chǎn)生大量異常熱量,例如管路通道過細(xì)、彎頭多、彎曲半徑小、散熱系統(tǒng)能力不足、系統(tǒng)內(nèi)部零部件磨損等方面;二是系統(tǒng)內(nèi)部正常工作產(chǎn)生的熱量不能被冷卻系統(tǒng)及時(shí)換熱而產(chǎn)生升溫,此現(xiàn)象在外界環(huán)境溫度高時(shí)易發(fā)生這類現(xiàn)象。結(jié)合我廠實(shí)際情況分析,近期生產(chǎn)用煤由原來的60%翻車機(jī)卸煤提升至80%以上,部分煤品翻車機(jī)100%卸煤,這樣一來就造成了翻車機(jī)負(fù)荷的增加,有時(shí)連續(xù)作業(yè)多達(dá)數(shù)周,當(dāng)夏季環(huán)境溫度高并且受到油箱散熱面積較小通風(fēng)效果差的限制,且我廠翻車機(jī)未設(shè)計(jì)單獨(dú)的散熱系統(tǒng),會造成油溫嚴(yán)重升高。此次改造的出發(fā)點(diǎn)就是改善散熱系統(tǒng)冷卻效果。
3油溫過高對液壓系統(tǒng)造成的影響
3.1液壓油的粘度下降
液壓油的粘度隨溫度的變化而變化,溫度過高液壓油的黏度會下降,容易產(chǎn)生泄漏,使容積效率降低。
3.2液壓系統(tǒng)的零件因過熱而膨脹
由于系統(tǒng)各組成部分的線脹系數(shù)、受熱和散熱條件不盡相同,各部分受熱膨脹情況也不完全一樣,因而產(chǎn)生的變形也不同,很可能會破壞相對運(yùn)動的零件正常的配合間隙,導(dǎo)致摩擦阻力增加,使閥芯易卡死。同時(shí),高溫使?jié)櫥湍ぷ儽?,機(jī)械磨損增加,造成元件中的精密配合面因過早磨損而失效甚至報(bào)廢。
3.3破壞了油液的氧化安定性和熱安定性
氧化安定性:是指液體抵抗與含氧物(特別是空氣)起化學(xué)反應(yīng)的能力。
熱安定性:是液體在高溫下抵抗化學(xué)反應(yīng)的能力。油液在使用過程中,由于受到熱、氧和金屬材料等的影響而發(fā)生氧化,使油液變質(zhì)。當(dāng)溫度、壓力增高時(shí),氧化速度就會加快,氧化所生成的物質(zhì)會增強(qiáng)對金屬的腐蝕性。
3.4加速密封件老化變質(zhì)、壽命縮短、喪失密封性能,使系統(tǒng)嚴(yán)重泄漏
橡膠密封件的使用壽命一般大于1000h,密封件的使用壽命跟油溫有著直接的關(guān)系。若油溫較高,會使橡膠材質(zhì)加速老化,致使密封件唇部磨損劇烈,造成系統(tǒng)泄漏。
3.5易產(chǎn)生雜質(zhì)
油溫過高,容易汽化,使水分蒸發(fā),元件易產(chǎn)生穴蝕。油液氧化狀沉積物,堵塞過濾器濾芯和液壓閥內(nèi)阻尼孔,影響液壓系統(tǒng)正常工作。
4改造方案
由于翻車機(jī)系統(tǒng)需要整體旋轉(zhuǎn),采用冷媒式冷卻器改造難度大,成本高。根據(jù)實(shí)地考察,結(jié)合自身?xiàng)l件,采用風(fēng)冷式冷卻器與間歇式水冷式冷卻器相結(jié)合的方式,具體實(shí)施方案如下:
在液壓系統(tǒng)油箱上加裝風(fēng)冷式冷卻器,并從地下10米皮帶通廊處引出15℃左右冷風(fēng),作用于冷卻器散熱片上,加強(qiáng)冷卻效果,同時(shí)從皮帶通廊處抽出水溫10℃左右地下水,對風(fēng)冷散熱片噴灑。在翻車機(jī)端盤上安裝感應(yīng)撞鐵,外圍欄桿上加裝感應(yīng)限位,當(dāng)撞鐵與限位接觸時(shí),翻車機(jī)返回到0°位置,地下水開始噴灑,通過引流槽將散熱片流出的水導(dǎo)入地下水箱,進(jìn)行循環(huán)利用。當(dāng)撞鐵與限位脫離時(shí),翻車機(jī)從0°位置開始翻轉(zhuǎn),地下水噴灑停止。經(jīng)計(jì)算,在翻車機(jī)5min的一個(gè)翻車周期內(nèi),有3.5min的強(qiáng)制冷風(fēng)加冷水噴灑,剩余1.5min利用風(fēng)冷器降溫。
5改造效果
改造之前邯寶焦化廠夏季3個(gè)月翻車機(jī)系統(tǒng)平均每周出現(xiàn)兩次泄露或液壓閥卡阻現(xiàn)象,按每次節(jié)約故障處理時(shí)間40分鐘計(jì)算,年可節(jié)約檢修時(shí)間16小時(shí),每次出現(xiàn)短時(shí)故障,翻車機(jī)系統(tǒng)及其配套輸送設(shè)備(含高壓電機(jī))不停機(jī),年可節(jié)約用電(604+132+280+220+90)kW*16=32768kW·h,合計(jì)27852.8元/年;按路局制度,每影響一小時(shí)每節(jié)車皮考核10元,按每列車皮50節(jié)計(jì)算,年可節(jié)約成本10*50*16=8000元/年;綜上,此裝置年可創(chuàng)造直接經(jīng)濟(jì)效益36000元。改造之后,液壓系統(tǒng)油溫明顯降低,可以將油溫控制在30℃到40℃之間。這種液壓系統(tǒng)油溫冷卻裝置,解決了液壓油高溫帶來的危害,降低了故障率,減少了油品消耗,延長了備品備件使用壽命,降低了維檢勞動強(qiáng)度,保障了生產(chǎn)順行。
注1:我廠翻車機(jī)廠房下部皮帶通廊膨脹縫長期泄露,封堵無效,特采用切槽引流收集的方法,起到良好效果,經(jīng)簡單過濾,可以得到廉價(jià)的低溫冷卻水。