徐廣平
摘要:在金礦當(dāng)中濾渣的沉降一直是工業(yè)生產(chǎn)重要的方面,本文主要介紹通過實驗結(jié)果得出在何種銅渣濃度、溫度、絮凝劑濃度、用量條件下可以達(dá)到最佳沉降效果。
關(guān)鍵詞:銅渣濃度;溫度;絮凝劑濃度;礦漿濃度
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2018.02.147
1試驗?zāi)康?/p>
(1)探索長杰壓濾試驗機(jī)壓濾反洗液經(jīng)過處理后銅渣的自由沉降速度。
(2)探索加入不同用量的高分子絮凝劑對沉降速度的影響。
(3)探索在不同礦漿濃度的情況下加入高分子絮凝劑后的沉降效果,為設(shè)計院提供數(shù)據(jù)參考。
2試驗原理
在反洗液處理后的銅渣礦漿中加入高分子絮凝劑后,形成較大的絮凝團(tuán),隨體積的增大沉降速度加快,逐漸出現(xiàn)明顯的清水層,由清水層的沉降速度可繪制出沉降時間與清水層下降距離的曲線——沉降曲線。
3試驗樣品
長杰壓濾試驗機(jī)壓濾反洗液經(jīng)銅鹽一步沉淀法處理后的銅渣礦漿。
4設(shè)備及藥劑
5試驗內(nèi)容
5.1銅渣礦漿自由沉降試驗
試驗步驟:
(1)建立縱坐標(biāo)系,單位為mm。
(2)用玻璃棒快速攪拌原礦漿,用燒杯快速取出礦漿加入量筒中,液面至紙帶0刻度,然后將量筒上下翻轉(zhuǎn)五次攪拌均勻,開始計時觀察沉降速度。
(3)根據(jù)觀察數(shù)據(jù)繪制沉降曲線圖。
由上圖1可以看出:自由沉降較為慢且短時間內(nèi)不能快速沉降。
5.2絮凝劑濃度條件試驗
(1)絮凝劑濃度條件試驗0.01g/L。
在銅渣濃度:0.8%,溫度:23.5℃,絮凝劑用量為0.02g/L的條件下。
由上圖2沉降數(shù)據(jù)表明:
在絮凝劑用量為O.02g/L的條件下,絮凝劑濃度為4‰時沉降效果較好。
5.3礦漿濃度條件試驗
在溫度23.5℃,銅渣濃度0.4%、0.8%、1.2%、1.88%的條件。
由上圖3沉降數(shù)據(jù)表明:銅渣礦漿濃度越低,沉降速度越快。
6結(jié)論
(1)銅渣礦漿濃度為0.8%時自由沉降速度緩慢,不利于工業(yè)生產(chǎn)。
(2)在銅渣礦漿中加入絮凝劑后,濃度較低時加入少量絮凝劑就會快速絮凝沉降,但隨濃度增大,絮凝劑用量較少時不能快速沉降,需增加絮凝劑的用量。
(3)絮凝劑用量過多時,沉降速度降低。用量較少時,沉降效果不好。
(4)在銅渣濃度:0.8%,溫度23.5℃的條件下,絮凝劑濃度為4‰,用量為0.02g/L時沉降效果最佳。
(5)絮凝劑濃度在4‰,礦漿濃度在0.4%~1.88%的條件下,加入0.02g/L絮凝劑后銅渣礦漿可快速沉降。在2min時礦漿均可沉降到142mm以上。