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      萊鋼2#轉(zhuǎn)爐均勻布料自動(dòng)控制系統(tǒng)開(kāi)發(fā)應(yīng)用

      2018-03-29 06:38:50王學(xué)恩
      山東冶金 2018年4期
      關(guān)鍵詞:下料檔位布料

      王學(xué)恩

      (山鋼股份萊蕪分公司 煉鋼廠,山東 萊蕪271104)

      1 前言

      萊鋼型鋼煉鋼廠2#轉(zhuǎn)爐原有加料工藝多為一次性加入大量散裝料,極易引起鋼水溫度驟然下降及鋼水噴濺。原操作簡(jiǎn)單,無(wú)法保證物料分布的均勻性;溫度變化大,不利于終點(diǎn)目標(biāo)出鋼溫度控制;人為控制該下料技術(shù)難度大,勞動(dòng)強(qiáng)度大。隨著自動(dòng)控制技術(shù)的發(fā)展,開(kāi)發(fā)一套適應(yīng)萊鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼冶煉實(shí)際情況散裝料下料的自動(dòng)控制系統(tǒng)十分必要。

      2 工藝原理

      原有轉(zhuǎn)爐二級(jí)系統(tǒng)根據(jù)冶煉鋼種自動(dòng)選定下料模式,根據(jù)熔渣性能、脫磷熱力學(xué)原理,確定在轉(zhuǎn)爐冶煉前期加入大批量散裝料。吹煉2~3 min時(shí),[Si]、[Mn]基本氧化完,此時(shí)大量的SiO2進(jìn)入渣中,爐渣堿度較低,脫磷條件較差;吹煉4 min左右,爐內(nèi)溫度達(dá)到1 400℃左右,爐內(nèi)反應(yīng)以脫碳、脫磷為主,而受溫度低的影響,脫碳速度較慢,在低溫、高FeO的條件下,脫磷反應(yīng)大量進(jìn)行,即在這個(gè)時(shí)段加入大批的散裝料有利于脫磷和接近終點(diǎn)磷目標(biāo)。但是,由于一次性大批量的加入散裝料(礦石)產(chǎn)生的驟然溫降和嚴(yán)重的噴濺,造成大量的金屬損失和對(duì)爐襯的劇烈沖刷,影響造渣及脫磷,造成吹煉的熱量損失,不利于現(xiàn)場(chǎng)操作人員的人身安全。

      改造后,在轉(zhuǎn)爐二級(jí)模型中新增了“均勻布料”散裝料下料模式。改扇形閥為振動(dòng)給料篩,安裝了稱重儀表、傳感器等,稱重信號(hào)傳送PLC。

      3 均勻布料控制系統(tǒng)

      3.1 均勻布料控制原理

      下料過(guò)程為通過(guò)振動(dòng)給料篩分批次定時(shí)定量加入輔料來(lái)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)爐均勻布料。第一批料下料時(shí)間為90 s(可設(shè)定);第二批料的下料方式為定量定時(shí)的方法,在不同的料重的情況下,又同時(shí)按照不同的下料時(shí)間百分比和料重百分比多次下料。在自動(dòng)模式多次下料的過(guò)程中,均勻布料預(yù)設(shè)調(diào)節(jié)檔位共有9檔下料頻率,下料過(guò)程中自動(dòng)調(diào)節(jié)加減檔,保證下料平穩(wěn),溫度上升穩(wěn)定。

      3.2 均勻布料檔位自動(dòng)調(diào)節(jié)控制原理

      在自動(dòng)模式多次下料的過(guò)程中,均勻布料根據(jù)預(yù)設(shè)多個(gè)檔位在下料過(guò)程中自動(dòng)調(diào)節(jié)加減檔。保證下料平穩(wěn),溫度上升穩(wěn)定。

      具體控制方式是計(jì)算出該批次下料百分比、該批次下料實(shí)際時(shí)間、該批次下料時(shí)間百分比。

      在該批次下料實(shí)際時(shí)間百分比>0.05的前提下,若該批次實(shí)際下料料重百分比<0.05,則下料檔位自動(dòng)加1檔;若該批次實(shí)際下料料重百分比>0.05,則下料檔位自動(dòng)減1檔;對(duì)該批次下料實(shí)際時(shí)間百分比每增加0.05進(jìn)行比較,共比較19次,保證下料時(shí)間在相應(yīng)范圍內(nèi),控制下料重量的精確率。

      3.3 均勻布料控制實(shí)現(xiàn)

      均勻布料控制方式分手動(dòng)和計(jì)算機(jī)模式。

      手動(dòng)模式:手動(dòng)稱料即手動(dòng)開(kāi)啟振動(dòng)給料機(jī),稱料完畢,手動(dòng)開(kāi)啟下料振動(dòng)給料篩下料,在下料過(guò)程中可以設(shè)定下料頻率,調(diào)節(jié)下料速率。

      計(jì)算機(jī)模式:二級(jí)下散裝料加料料單后,在上一爐放鋼過(guò)程中,散裝料控制系統(tǒng)接收操作人員設(shè)定的礦石重量,自動(dòng)進(jìn)行稱料。在轉(zhuǎn)爐冶煉期間,計(jì)算機(jī)模式下,根據(jù)每個(gè)階段吹氧量不同制定料倉(cāng)代碼。該礦石倉(cāng)需要下料時(shí),自動(dòng)啟動(dòng)振動(dòng)給料篩振料,在下料過(guò)程中分批次加入輔料。

      吹煉5 min前,第一批料下料時(shí)間為90 s(可設(shè)定);吹煉5 min后,第二批料的下料方式為定量定時(shí)的方法,在不同的料重的情況下,按照料重百分比和下料時(shí)間百分比多次下料。

      礦石重量<2 500 kg,下料時(shí)間5 min;礦石重量為2 500~3 000 kg,下料時(shí)間為5.5 min;礦石重量為3 000~4 000 kg,下料時(shí)間為6 min;礦石重量為4 000~5 000 kg,下料時(shí)間為6.5 min;礦石重量>7 000 kg,下料時(shí)間為7.5 min。

      下料累計(jì)計(jì)算包括本爐料重累計(jì)、本班料重累計(jì)和本月料重累計(jì)。不同倉(cāng)下同種輔料的總重累計(jì),精確計(jì)算轉(zhuǎn)爐輔料消耗,實(shí)現(xiàn)精益管理。

      4 結(jié)語(yǔ)

      系統(tǒng)實(shí)施后,避免了因?yàn)橐淮涡源罅肯铝弦鸬膰姙R次數(shù),避免了損失熱量,保證了煉鋼熱平衡,減少了因噴濺氧槍提升次數(shù),保證了煉鋼冶煉過(guò)程的連續(xù)性,有利于終點(diǎn)目標(biāo)溫度的實(shí)現(xiàn),提升了鋼水合格率,提高了生產(chǎn)操作管理水平和成本核算的精確性。

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